李振中
摘 要:矸石山液壓抬移翻矸架是對(duì)陶二煤礦三面翻翻矸架的改造,其抬移動(dòng)作靈活、操作簡便,不僅適用于三面翻翻矸架,還適用于單側(cè)翻或者雙側(cè)翻翻矸架。改造后的翻矸架用先進(jìn)的液壓控制技術(shù)代替了傳統(tǒng)的絞車牽引,達(dá)到了降低勞動(dòng)強(qiáng)度、縮短工作時(shí)間等目的。
關(guān)鍵詞:矸石山;翻矸架;液壓控制技術(shù);立柱
中圖分類號(hào):TD63+3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.05.087
1 改造原因
冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)陶二煤礦矸石山排矸系統(tǒng)用的是1.43 m3的礦車運(yùn)輸,而矸石山則用的是2.2 m3三面翻矸車配1 200 mm軌距雙碼提升翻矸架。矸石山按照20°的坡度向前堆積延伸,其延伸過程與卸矸架的移設(shè)工作交替進(jìn)行。一直以來,在工作時(shí),都是在陶二煤礦矸石山前面安設(shè)1臺(tái)慢速絞車強(qiáng)行牽引,使翻矸架前移。這種方法較為落后,而且也不合理。因?yàn)榻g車的牽引方向不是平行于坡面的,它是向下傾斜的,與坡面有一個(gè)較大的交叉角,會(huì)對(duì)坡面產(chǎn)生額外的壓力。因此,在移架前,需要配合人工起道機(jī)或是用液壓千斤頂?shù)韧瓿商Ъ芄ぷ?,并用大量的坑木進(jìn)行人工支護(hù)。
近年來,隨著煤礦原煤產(chǎn)量的增加,礦井不斷延伸,矸石產(chǎn)量也在急速增長,翻矸架移設(shè)次數(shù)也在逐漸增多。而抬架是移架的前提,當(dāng)山頭由虛墩實(shí)后,坡度就會(huì)減小,因此,要將坡度控制在20°,而且必須每天抬架一次,用坑木墊道一次。每一次抬架、移架工作都需要12個(gè)人用12 h才能完成,整個(gè)過程復(fù)雜,輔助工作多,勞動(dòng)強(qiáng)度大。另外,在此過程中,有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)架體被拉斜的情況,滾落的矸石則會(huì)傷及工人的人身安全。鑒于此,需要進(jìn)一步改造翻矸架,以便相關(guān)工作能夠順利進(jìn)行。
2 所用技術(shù)
液壓傳動(dòng)利用各種液壓元件組成所需的控制回路,再將這些回路有機(jī)組合起來制成有控制能力的傳動(dòng)系統(tǒng),以完成能量的傳遞、轉(zhuǎn)換和控制。此次矸石山液壓抬移翻矸架的研制是以液壓傳動(dòng)和相關(guān)的控制技術(shù)為基礎(chǔ)的。在具體工作中,由型號(hào)為YZ-15的液壓站為液壓翻矸架提供動(dòng)力源,而最高供油壓力為31.5 MPa。高壓油液通過高壓管路、高壓控制球閥最終控制推移立柱,使推移立柱、支撐立柱和防傾斜立柱動(dòng)作,使翻矸架完成移架和抬架工作。矸石山液壓抬移翻矸架實(shí)體模型如圖1所示,矸石山液壓抬移翻矸架液壓控制原理如圖2所示。
1—翻矸架主體;2—翻矸架活動(dòng)節(jié);3,4—推移立柱;5,6—推移活動(dòng)節(jié)立柱;
7—防傾斜立柱;8—支撐立柱;9—防傾斜立柱底座;10—支撐立柱底座
圖1 矸石山液壓抬移翻矸架實(shí)體模型
當(dāng)矸石翻到與架體高度一致的位置時(shí),打開閥門,將支撐立柱升起并完成抬架工作。支撐立柱的升起量要依據(jù)使用情況而定,直至立柱升到最高位置。山頭新翻矸石的出現(xiàn)使得山頭基礎(chǔ)松散,當(dāng)支撐立柱升起時(shí),山頭矸石很容易沉陷,因此,需要將支撐立柱與防側(cè)翻立柱交替升起和收縮,以“踏步”的方式將矸石山基礎(chǔ)墩實(shí)。一般情況下,在支撐立柱升起時(shí)會(huì)將防傾斜立柱一同拔起。這時(shí),可以簡單調(diào)整防傾斜立柱的位置,讓它來支撐翻矸架。隨著翻矸數(shù)量的增多,需要先將活動(dòng)節(jié)向前推移,在山頭前部空出一定的翻矸空間。當(dāng)矸石與架體高度再一次一致時(shí),就需要進(jìn)行移架操作。在移架前,同樣需要將支撐立柱與防側(cè)翻立柱交替升起和收縮,以“踏步”方式將矸石山基礎(chǔ)墩實(shí),然后再斷開翻矸架后部與軌道連接處的魚尾絲,將推移立柱伸出,沿山坡向上移架。待移架工作完成后,用43 kg的短節(jié)軌道填補(bǔ)連接空缺段。
1—粗濾油器;2—截止閥;3—葉片泵;4—防爆電動(dòng)機(jī);5—精濾油器;6—滋流閥;
7—壓力表;8—支撐立柱;9—防側(cè)翻立柱;10—推移活動(dòng)節(jié)立柱;11—推移主體立柱
3 改造后的創(chuàng)新點(diǎn)
3.1 創(chuàng)新點(diǎn)一
改造后的翻矸架用立柱伸縮代替了人工抬架、移架的操作,節(jié)省了大量的人力和坑木,縮短了作業(yè)時(shí)間。
3.2 創(chuàng)新點(diǎn)二
改造后的翻矸架將支撐立柱下端和兩側(cè)的翻傾斜立柱下端的底座用鋼梁連接成一體,使立柱兩兩一組在同一平面上運(yùn)動(dòng),如圖3所示。這樣一來,支撐立柱和防傾斜立柱配合動(dòng)作就組成了1個(gè)“踏步”機(jī)構(gòu),進(jìn)一步保證了抬架操作的穩(wěn)定性和便捷性。
4 改造后產(chǎn)生的效益
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
未改造翻矸架前,每年起架子頭需要坑木360 m?,耗費(fèi)345 600元,而且每天需要12個(gè)人用12 h才能完成架子頭的移設(shè)工作,全年需支付工人432 000元。改造了翻矸架后,用立柱代替了坑木,每年節(jié)省坑木費(fèi)345 600元,而且原來每天12個(gè)人的工作現(xiàn)在4個(gè)人就可以完成,節(jié)省人工費(fèi)288 000元。另外,改造后的翻矸架是用液壓控制的,所有的控制設(shè)備都是現(xiàn)有的,而液壓油用的是提升機(jī)更換下來的油液,基本不需要使用額外的設(shè)備,或是支出其他的材料費(fèi)。這樣,每年可節(jié)約費(fèi)用(人工費(fèi)+節(jié)省坑木費(fèi))633 600元,同時(shí),還節(jié)省一定的絞車維護(hù)費(fèi)。
4.2 社會(huì)效益
矸石山液壓抬移翻矸架改造工程不僅讓相關(guān)工作人員積累了許多經(jīng)驗(yàn),而且設(shè)備改造后動(dòng)作靈活、操作簡便、適用范圍廣。因此,這項(xiàng)改造工程值得被推廣。
5 存在的問題
在設(shè)備工作過程中,主要存在2方面的問題:①液壓系統(tǒng)要經(jīng)常維護(hù),尤其是閥組和密封圈,防止閥組和密封圈損壞造成漏液降壓;②液壓系統(tǒng)由遠(yuǎn)端控制,而且其管路長,經(jīng)常會(huì)被矸石掩埋,所以,要及時(shí)處理,以免影響設(shè)備的正常運(yùn)行。