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甲醇Ⅰ系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行優(yōu)化
常春肖紅玲
(兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527)
1項(xiàng)目背景
兗礦魯南化工有限公司東廠區(qū)有3臺(tái)德士古氣化爐,后系統(tǒng)配套年產(chǎn)200 kt甲醇系統(tǒng)和產(chǎn)能為8 000 m3/h的CO變壓吸附裝置,其中甲醇系統(tǒng)(即甲醇I系統(tǒng))由凈化裝置(部分變換、NHD濕法脫硫脫碳工序組成)與4臺(tái)往復(fù)式甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)、3臺(tái)絕熱-管殼式甲醇合成塔并聯(lián)低壓合成系統(tǒng)及2套并聯(lián)的雙效三塔精餾工藝裝置組成。為提高甲醇裝置的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,進(jìn)行了一系列的優(yōu)化改造及創(chuàng)新調(diào)節(jié),3年來(lái)甲醇系統(tǒng)突破了煤化工行業(yè)提出的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行1 065 d的要求,達(dá)到了1 070 d。2014年,連續(xù)運(yùn)行361 d,產(chǎn)量達(dá)235.6 kt,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期高效運(yùn)行。
2存在的問(wèn)題及改造措施
在東廠區(qū)凈化系統(tǒng)減量、停車的情況下,甲醇合成系統(tǒng)新鮮氣斷供,被迫減量運(yùn)行或停車,造成甲醇精餾裝置工況波動(dòng),進(jìn)而影響甲醇質(zhì)量。針對(duì)此問(wèn)題,采取了以下措施。
(1) 增設(shè)東、西廠區(qū)精制氣連通管線,自西廠區(qū)凈化系統(tǒng)出工段配管直至甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)入口總管上,可以充分發(fā)揮東、西廠協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)西廠區(qū)富余精制氣送往甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)提高甲醇產(chǎn)量的同時(shí),達(dá)到在東廠區(qū)甲醇凈化系統(tǒng)停車的情況下,甲醇合成系統(tǒng)接西廠區(qū)精制氣繼續(xù)運(yùn)行的目的。
(2) 實(shí)施了甲醇尾氣回收綜合利用項(xiàng)目(見(jiàn)圖1)。該項(xiàng)目將東廠區(qū)甲醇裝置與西廠區(qū)甲醇裝置的2路甲醇弛放氣送入膜分離氫回收裝置處理,回收的氫氣并入東廠區(qū)甲醇合成裝置用于生產(chǎn)甲醇,尾氣可送入合成氨凈化裝置或吹風(fēng)氣鍋爐回收利用。通過(guò)膜分離氫回收裝置,設(shè)計(jì)達(dá)到如下效果:H2回收率≥87%,φ(H2)≥90%,產(chǎn)品H2壓力≥2.0 MPa(表壓)。
圖1甲醇尾氣回收綜合利用工藝流程
(3) 對(duì)甲醇合成原料氣流程進(jìn)行改造,將變壓吸附裝置的副產(chǎn)品H2回收至精制氣管線;在甲醇凈化系統(tǒng)停車時(shí),還可將部分CO產(chǎn)品氣和回收的吹掃氣引入,可維持甲醇合成系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)行。變壓吸附裝置生產(chǎn)的高濃度CO主要用來(lái)生產(chǎn)醋酐,富余的部分氣量送往甲醇凈化系統(tǒng),用來(lái)生產(chǎn)甲醇。
(4) 研究將甲醇凈化主副系統(tǒng)氣量相互彌補(bǔ),在副系統(tǒng)或主系統(tǒng)檢修時(shí),能夠?qū)崿F(xiàn)脫硫塔前和脫硫塔后氣體相互連通。在不影響甲醇產(chǎn)量的前提下,實(shí)現(xiàn)對(duì)部分設(shè)備和管道進(jìn)行檢修。
(5) 研究增加水煤氣連通。通過(guò)技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)在德士古氣化爐檢修時(shí)將東、西廠區(qū)的四噴嘴氣化爐的合成氣通過(guò)水煤氣連通管線送往甲醇凈化系統(tǒng),以保證甲醇系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行。
在催化劑使用中、后期,出現(xiàn)甲醇系統(tǒng)副產(chǎn)物多、甲醇水冷器結(jié)蠟嚴(yán)重、粗甲醇品質(zhì)下降明顯等情況,影響了精甲醇的產(chǎn)品質(zhì)量。另外,合成系統(tǒng)放空量大,新鮮氣消耗也高。針對(duì)此問(wèn)題,采用以下措施。
(1) 將甲醇合成催化劑更換為RK- 05型銅系催化劑,降低合成反應(yīng)產(chǎn)生的副產(chǎn)物,優(yōu)化合成反應(yīng),減少蠟的生成,延長(zhǎng)了系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。
(2) 在正常生產(chǎn)中,針對(duì)甲醇水冷器出口溫度指標(biāo),對(duì)水冷器進(jìn)行在線煮蠟;利用系統(tǒng)檢修時(shí),對(duì)水冷器進(jìn)行拆封頭煮蠟。
(3) 通過(guò)對(duì)催化劑選型、裝填、升溫還原、輕負(fù)荷期控制、催化劑使用中各個(gè)階段的指標(biāo)控制等方面研究,探索出獨(dú)特的操作經(jīng)驗(yàn),使第3爐甲醇催化劑使用壽命達(dá)58個(gè)月,達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。延續(xù)以往的操作經(jīng)驗(yàn),延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,減少了副反應(yīng)的發(fā)生,優(yōu)化合成塔的操作工藝,對(duì)甲醇系統(tǒng)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行起到了關(guān)鍵的作用。
精餾預(yù)塔、加壓塔再沸器均采用1.3 MPa蒸汽加熱,冷凝液直接外送至其他工序。由于冷凝液管線彎頭、三通處局部阻力大,受流動(dòng)沖刷影響最為嚴(yán)重,水蒸氣在冷凝成水時(shí),高壓狀態(tài)下汽泡破裂,高壓水沖擊管道表面,形成蜂窩狀氣蝕孔,會(huì)出現(xiàn)管壁減薄而產(chǎn)生泄漏,造成系統(tǒng)停車。為此,需提高蒸汽冷凝液材料等級(jí),使用耐沖刷材質(zhì)對(duì)管道全部進(jìn)行測(cè)厚,確保管道完好。
甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)主要負(fù)責(zé)將甲醇合成所需原料氣在Ⅰ、Ⅱ級(jí)壓縮段進(jìn)行連續(xù)壓縮,將壓力由1.90 MPa升至5.15 MPa后送往合成系統(tǒng),以滿足生產(chǎn)的需要。但B#甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)二段大頭瓦、主軸瓦使用壽命只有2~3個(gè)月,每次拆檢均有軸瓦損壞嚴(yán)重。經(jīng)分析,判定曲軸與連桿以及活塞桿等垂直度不好,故以十字頭滑道和刮油器安裝設(shè)備本體為基準(zhǔn),對(duì)B#甲醇聯(lián)合壓縮機(jī)二段氣缸水平度進(jìn)行測(cè)量。由于原始安裝問(wèn)題及基礎(chǔ)沉降不均勻,二段十字頭滑道中心至氣缸端面處向南偏移。為保證曲軸與連桿以及活塞的垂直度,對(duì)連桿大頭瓦進(jìn)行了改造,將其設(shè)計(jì)成偏心軸瓦形式,以滿足使用要求。
甲醇合成塔出口氣體經(jīng)過(guò)預(yù)熱器、水冷器后送入甲醇分離器,將液體甲醇分離下來(lái),塔頂即為循環(huán)氣,2臺(tái)相同大小的甲醇分離器未設(shè)水洗裝置,僅頂部設(shè)除沫絲網(wǎng),分離效果差,導(dǎo)致循環(huán)氣中的甲醇體積分?jǐn)?shù)高達(dá)2 000×10-6以上。針對(duì)此問(wèn)題,將原有的甲醇分離器更換為全收率分離器,循環(huán)氣中的甲醇體積分?jǐn)?shù)降至500×10-6以下。
3結(jié)語(yǔ)
(1) 兗礦魯南化工有限公司充分實(shí)現(xiàn)東、西廠區(qū)資源共享,增設(shè)精制氣連通管、水煤氣連通管及CO氣連通管,較好地平衡系統(tǒng)負(fù)荷,同時(shí)在甲醇Ⅰ前系統(tǒng)切氣時(shí),可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),維持甲醇系統(tǒng)運(yùn)行,是保證甲醇Ⅰ系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“三年一大修”的重要前提。
(2) 甲醇Ⅰ、甲醇Ⅱ系統(tǒng)的弛放氣送往膜分離氫回收裝置,其中大部分的H2及CO回收至甲醇合成壓縮機(jī)入口,氫氣回收率為88.38%,實(shí)現(xiàn)合成氨負(fù)荷向甲醇系統(tǒng)轉(zhuǎn)移,提高了甲醇產(chǎn)能。
(3) 大膽采用RK- 05型銅系甲醇催化劑,噸甲醇新鮮氣消耗降至2 350 m3(標(biāo)態(tài))。
(4) 甲醇B#聯(lián)合壓縮機(jī)采用偏心主軸瓦,抵消了基礎(chǔ)沉降不均勻造成的影響,提高了曲軸箱對(duì)曲軸的承載能力,避免了主軸瓦反復(fù)損壞。采用傾斜連桿,減輕了十字頭滑道與曲軸垂直度偏差過(guò)大的影響,改善了軸瓦單邊受力的狀況,延長(zhǎng)了大頭瓦使用壽命。
(5) 去除傳統(tǒng)的甲醇分離器,改用全收率分離器,增加脫鹽水水洗流程,相當(dāng)于1臺(tái)分離器和1臺(tái)水洗塔組合在一起。
系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施后,甲醇Ⅰ系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了“三年一大修”的任務(wù)目標(biāo),有效延長(zhǎng)了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間,同時(shí)多項(xiàng)產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,2014年累計(jì)生產(chǎn)甲醇235.6 kt,創(chuàng)甲醇系統(tǒng)開(kāi)車以來(lái)最好水平。
(收稿日期2015- 06- 01)