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2.2 MPa變脫系統(tǒng)運行總結(jié)
耿家賀
(山東聯(lián)盟化工股份有限公司山東壽光262700)
山東聯(lián)盟化工股份有限公司第一分公司(以下簡稱第一分公司)合成氨系統(tǒng)配有1套2.2 MPa變脫系統(tǒng)。該變脫系統(tǒng)自2008年投運后,初期運行良好;但從2012年4月開始,運行中出現(xiàn)以下問題:再生效果變差,有時出現(xiàn)虛泡、飛泡等現(xiàn)象,有時出現(xiàn)無泡沫,硫顆粒難于浮選,系統(tǒng)阻力上升,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置正常運行。為此,對該變脫系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,使生產(chǎn)運行逐步恢復(fù)正常。
1原因分析
該變脫系統(tǒng)采用堿性栲膠溶液濕法脫硫工藝,其硫泡沫的形成受變脫液表面張力、再生系統(tǒng)吹風(fēng)強(qiáng)度的影響較大。
1.1.1NaHCO3
該變脫系統(tǒng)因在變換工段之后,氣體中CO2含量較高(體積分?jǐn)?shù)約為25%),且操作壓力較高,造成NaHCO3含量過高。NaHCO3雖能降低變脫液的表面張力,但不具備分散劑的特性;雖能吹出很多泡沫,但無法浮選單質(zhì)硫,甚至?xí)茐膯钨|(zhì)硫的浮選,造成變脫液虛泡、飛泡嚴(yán)重。
1.1.2栲膠
由于栲膠堿水溶液為膠體溶液,故需提前制備,破壞其膠性,并提高其分散度和表面張力。氧化態(tài)栲膠使溶液的表面張力降低,促使空氣在含單質(zhì)硫的脫硫液中分散形成小氣泡,防止氣泡兼并,增大了浮選界面;提高氣泡與硫顆粒的黏附和上升過程的穩(wěn)定性,以保證氣泡上浮形成泡沫層,進(jìn)而分離懸浮硫。但在2.2 MPa變脫系統(tǒng)中,因操作壓力高,栲膠和硫顆粒的形態(tài)都發(fā)生了變化,故原適用于半水煤氣脫硫和0.8 MPa變脫系統(tǒng)的栲膠含量不再適用于2.2 MPa變脫系統(tǒng)。
1.1.3懸浮硫
變脫液中的硫顆粒與氣泡接觸、碰撞,可浮性好的硫顆粒選擇性地黏附于氣泡并被攜帶上升成為氣-液-固三相組成的礦化泡沫層,從液面溢出。但常規(guī)泡沫浮選存在局限性,只適用于選取0.5 mm至5 μm的顆粒;當(dāng)顆粒超出此范圍,該工藝就難于適用。在2.2 MPa變脫系統(tǒng)中,硫顆粒的形態(tài)發(fā)生變化,其顆粒過小、難于聚集,造成常規(guī)的泡沫浮選難于適用。
1.2.1閃蒸槽
在原有流程設(shè)計中,為降低CO2對再生效果的影響,設(shè)計了閃蒸槽。吸收H2S后的變脫液經(jīng)閃蒸槽降壓至0.55 MPa,然后進(jìn)入再生槽再生。2012年前,閃蒸槽運行效果良好,但2012年系統(tǒng)加量后,就出現(xiàn)了氣泡夾帶情況。2012年系統(tǒng)加量后,閃蒸槽內(nèi)脫硫液停留時間為2~3 min;但在化工設(shè)計中,因CO2的密度較大,解脫上浮至液面的速度不快,設(shè)計的停留時間不得少于5 min,停留時間過短,會造成閃蒸槽運行效果不佳。
1.2.2噴槍
在長期運行過程中,部分噴槍出現(xiàn)了尾管斷落、噴嘴損壞等情況,造成部分噴槍吸風(fēng)強(qiáng)度過大,使液面出現(xiàn)翻滾現(xiàn)象,破壞了泡沫的浮選。原噴槍選用的噴嘴口徑為Ф 32 mm,由于噴嘴口徑過大,造成空氣與變脫液混合不充分,使變脫液得不到充分再生。
2處理措施
對受損噴槍進(jìn)行更換及維修,并對尾管、噴嘴部位進(jìn)行了特別加固,減少受損概率;然后逐步對噴嘴進(jìn)行更換,噴嘴口徑由Ф 32 mm改為Ф 30 mm。通過更換維修,達(dá)到了吸風(fēng)均衡及液面平穩(wěn)的目的。
2.2.1降低變脫液中NaHCO3含量
變脫液溫度提高1~2 ℃,但不高于45 ℃,降低CO2的溶解度;并適當(dāng)增加噴槍的開啟數(shù),降低變脫液中CO2的分壓。通過調(diào)整,逐步將變脫液中NaHCO3含量降低至正常范圍(表1)。
表1 調(diào)整前、后變脫液中NaHCO3平均含量對比 g/L
2.2.2調(diào)整栲膠含量
出現(xiàn)虛泡、飛泡嚴(yán)重初期,認(rèn)為栲膠含量過高(質(zhì)量濃度為3.24 g/L)是一個誘因,只注意到栲膠作為氧載體和表面活化劑的作用,而忽視了其作為分散劑的疏水特性和2.2 MPa壓力下形成的硫顆粒相對細(xì)小的實際工況,故在降低NaHCO3含量的同時,也降低了栲膠含量(1.87 g/L)。當(dāng)解決了虛泡和飛泡問題后,發(fā)現(xiàn)再生系統(tǒng)出現(xiàn)無泡、碎泡的新工況,然后將栲膠含量根據(jù)實際工況重新進(jìn)行了調(diào)整(調(diào)整至2.53 g/L),使再生系統(tǒng)浮選情況得以好轉(zhuǎn)。
為解決閃蒸槽氣泡夾帶問題,適度降低了閃蒸槽的操作壓力,由0.55 MPa降低至0.50 MPa,以提高閃蒸度;同時,將閃蒸槽液位控制在低限,留出足夠閃蒸空間。調(diào)整后,閃蒸槽氣泡夾帶問題得以解決。
3實施效果
變脫系統(tǒng)調(diào)整前、后運行參數(shù)見表2。
表2 變脫系統(tǒng)調(diào)整前、后運行參數(shù)對比
由表2可以看出:調(diào)整實施后,懸浮物含量顯著下降,有效解決了堵塔問題;副反應(yīng)減少,噸氨醇變脫系統(tǒng)運行成本由3.2元降低至2.5元;系統(tǒng)壓差大幅降低,年可節(jié)約電費23.3萬元;再生槽內(nèi)的乳白色硫泡沫均勻、連續(xù),再生系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。
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(收稿日期2015- 08- 25)