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濕法栲膠脫硫優(yōu)化改造總結(jié)
孫帥龔普勤周翔張寶珠
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
目前,除了近年來逐漸成熟的低溫甲醇洗和液氮洗工藝,老化肥裝置基本上都采用濕式氧化法脫硫工藝。傳統(tǒng)的濕式氧化法脫硫工藝應(yīng)維護(hù)好碳酸鈉、碳酸氫鈉、栲膠、釩等溶液中各組分的平衡和再生,控制溶液的總堿度、電位和pH等指標(biāo);同時(shí),應(yīng)減少副反應(yīng)和副鹽的生成。
河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心公司)半水煤氣脫硫工段采用栲膠配合W- 1脫硫工藝。近年來,隨著生產(chǎn)裝置不斷升級改造,產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,為了降低生產(chǎn)成本,計(jì)劃摻燒一部分高硫煤,對凈化車間脫硫工段來說,這是一個(gè)新的挑戰(zhàn),只有不斷提高脫硫效率,才能使后工段穩(wěn)定運(yùn)行。
1問題分析
心連心公司采用栲膠、MSQ和W- 1復(fù)合型脫硫,并對原復(fù)合脫硫劑進(jìn)行配比優(yōu)化,在保證脫硫效率的前提下,不斷降低生產(chǎn)成本。當(dāng)副鹽含量一定時(shí),不同W- 1脫硫劑含量下的脫硫工藝參數(shù)如表1所示。
表1 當(dāng)副鹽含量一定時(shí),不同W- 1脫硫劑
由表1可看出:當(dāng)副鹽質(zhì)量濃度達(dá)110 g/L時(shí),可以通過調(diào)整W- 1脫硫劑含量來提高脫硫效率、降低出口氣中H2S含量;但當(dāng)副鹽質(zhì)量濃度達(dá)到200 g/L時(shí),提高W- 1脫硫劑的含量對脫硫效率和出口氣中H2S含量影響已不大。即當(dāng)脫硫液中的副鹽含量積累到一定數(shù)值后,就會嚴(yán)重影響脫硫液的再生效率,從而大大降低脫硫效果,故應(yīng)想辦法盡量排出副鹽,使其含量下降,否則將會影響脫硫效果。因此,要保證長期較高的脫硫效率,副鹽質(zhì)量濃度通常需要控制在 200 g/L 以下。
2解決措施
脫硫系統(tǒng)副鹽含量偏高對溶液中堿度影響較大。若副反應(yīng)嚴(yán)重,則堿耗劇增;有時(shí)雖大量補(bǔ)堿也難以將總堿度維持在指標(biāo)范圍內(nèi),會直接影響吸收和再生。在濕式氧化法脫硫中,副鹽的生成是客觀存在的,無論采用何種脫硫劑都不可能消除和避免副鹽的產(chǎn)生,只能通過優(yōu)化工藝條件以減少或減緩副鹽的生成。由于系統(tǒng)是利用H2S與Na2CO3溶液反應(yīng)完成脫硫,所以溶液中的Na2CO3含量過低,將直接影響脫硫效率,并因溶液pH降低而使再生溶液吸氧性能變差,對析硫反應(yīng)不利;而pH過高,副反應(yīng)會加劇,故pH應(yīng)控制在8.2~8.6。操作溫度應(yīng)控制在45 ℃以下,最佳溫度為38~42 ℃。
根據(jù)Na2S2O3的溶解度情況,在氣溫低時(shí)排出一定量溶液,降溫使Na2S2O3析出結(jié)晶,再將溶液加入系統(tǒng)內(nèi),可去除絕大部分Na2S2O3。熔硫前,采用硫泡沫專用過濾機(jī)進(jìn)行處理,以減少溶液進(jìn)入熔硫釜,并減少熔硫殘液和副鹽的產(chǎn)生。
對脫硫塔進(jìn)氣管進(jìn)行加裝溶液管道,使溶液提前與半水煤氣進(jìn)行接觸脫硫,以提高脫硫效率。每個(gè)系統(tǒng)增加3只噴頭,分別位于冷卻清洗塔出口管過脫硫塔近路約500 mm(記為1#噴頭)、進(jìn)脫硫塔煤氣管的彎頭正上方(記為2#噴頭)和進(jìn)脫硫塔煤氣管的彎頭下方直管段的上沿處(記為3#噴頭)。3只噴頭均順著氣體流向方向噴射脫硫液,以達(dá)到降低管道阻力的目的。另外,在1#噴頭的前方設(shè)置1個(gè)100 mm高的小堰,防止脫硫液倒流至脫硫塔近路或者冷卻清洗塔。增加管道預(yù)脫硫裝置運(yùn)行后的脫硫工藝參數(shù)見表2。
表2 增加管道預(yù)脫硫裝置運(yùn)行后的脫硫工藝參數(shù)
由表2可以看出,增加管道預(yù)脫硫裝置運(yùn)行后,脫硫效率提高了3%~5%,增強(qiáng)了脫硫系統(tǒng)的操作彈性。
3結(jié)語
根據(jù)脫硫效率提高情況,在保證出口氣中 H2S 質(zhì)量濃度在120~180 mg/m3的情況下,進(jìn)口氣中H2S質(zhì)量濃度可提高30~50 mg/m3。按照煤價(jià)降低100元/t、每天摻燒30 t高硫煤、年運(yùn)行330 d計(jì),則年減少費(fèi)用約100萬元。目前,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行一直比較穩(wěn)定,總脫硫效率達(dá)85%左右。繼續(xù)優(yōu)化改造管道預(yù)脫硫技術(shù),減緩或減少副鹽產(chǎn)生,降低溶液中副鹽含量;同時(shí),做好硫回收工作,最大程度減輕硫?qū)艿赖母g,才能確保脫硫溶液成分及堿度的穩(wěn)定,并提高脫硫效率。
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(收稿日期2015- 03- 09)