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        XMXPPT300型板框式硫泡沫過(guò)濾機(jī)的運(yùn)用

        2016-03-12 01:58:12劉杰,王敏
        氮肥與合成氣 2016年3期
        關(guān)鍵詞:硫黃過(guò)濾機(jī)電耗

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        XMXPPT300型板框式硫泡沫過(guò)濾機(jī)的運(yùn)用

        劉杰王敏

        (安徽三星化工有限責(zé)任公司安徽渦陽(yáng)233610)

        0前言

        安徽三星化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱三星化工公司)現(xiàn)年生產(chǎn)能力為氨醇300 kt、尿素330 kt、甲醇100 kt及BB肥50 kt。三星化工公司脫硫裝置為Φ6 000 mm系統(tǒng)1套與Φ3 800 mm系統(tǒng)2套,再生和熔硫系統(tǒng)是Φ6 000 mm與Φ3 800 mm 系統(tǒng)各1套,共有4臺(tái)熔硫釜,采用濕法栲膠脫硫工藝,熔硫采用連續(xù)熔硫工藝。利用1.3 MPa壓力等級(jí)的蒸汽進(jìn)行加熱實(shí)現(xiàn)回收硫黃,蒸汽日消耗量為40~45 t。

        1存在的問(wèn)題

        (1) 污染環(huán)境。硫回收系統(tǒng)的主要設(shè)備是熔硫釜,硫泡沫經(jīng)硫泡沫泵進(jìn)入熔硫釜內(nèi),利用蒸汽進(jìn)行加熱,使硫泡沫中的硫顆粒熔化為熔融態(tài)的液體硫黃,然后從熔硫釜下部排出熔硫釜,冷卻制成硫黃塊,部分清液從熔硫釜頂部減壓排出進(jìn)入沉淀池。此部分清液溫度在80~90 ℃,夾帶的H2S氣體等造成現(xiàn)場(chǎng)空氣污染,危害現(xiàn)場(chǎng)操作人員的身體健康。由于清液夾帶的未熔融硫顆粒在沉淀池中不斷積累,每周必須進(jìn)行清理,而清理出的硫膏雜質(zhì)多,不能進(jìn)行二次熔硫,無(wú)法處理,大量硫膏會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境。

        (2) 腐蝕設(shè)備。熔硫釜出來(lái)的清液溫度高及減壓釋放大量含H2S的酸性氣體和蒸汽,造成硫回收系統(tǒng)周圍的地面、再生槽、設(shè)備、管道及熔硫釜框架腐蝕嚴(yán)重,影響生產(chǎn)和安全,每年需投入大量的防腐和維修費(fèi)用。

        (3) 影響工藝?;厥盏那逡悍祷叵到y(tǒng),由于高溫清液中含有大量的副鹽產(chǎn)物,此部分副鹽在系統(tǒng)中不斷積累,惡化了脫硫液組分,造成脫硫塔分布器和填料堵塞,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)阻力增大、脫硫液偏流及脫硫效率降低,增加了脫硫羅茨風(fēng)機(jī)的電耗,進(jìn)而影響生產(chǎn);副鹽的產(chǎn)生增加了脫硫劑的消耗,生產(chǎn)成本相應(yīng)升高。

        (4) 電耗增大。在脫硫或降溫、洗滌、除塵過(guò)程中,懸浮硫、副鹽等雜質(zhì)沉積在填料表面,引起塔設(shè)備堵塞,造成塔內(nèi)氣液分布不均勻、阻力上升、傳質(zhì)效果下降;特別是當(dāng)填料層內(nèi)因淤積嚴(yán)重而堵塞填料通道時(shí),則會(huì)影響生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。由于阻力大,脫硫羅茨風(fēng)機(jī)的出口壓力升高、電耗增大,壓縮機(jī)的打氣量下降,則合成氨醇總產(chǎn)量減少、單位產(chǎn)品生產(chǎn)電耗增大。經(jīng)沉淀池后的清液需定期啟動(dòng)清液泵將清液回收到系統(tǒng)中,需要消耗電能。

        (5) 蒸汽消耗大。進(jìn)入熔硫釜的硫泡沫溫度約為40 ℃,排出的清液溫度為80~90 ℃,硫泡沫含水量越多,蒸汽消耗量越大,脫硫系統(tǒng)實(shí)際消耗的蒸汽量>40 t/d。

        2改造方案

        多年來(lái),針對(duì)連續(xù)熔硫存在的問(wèn)題,很多合成氨企業(yè)都尋求各種方式解決問(wèn)題,各種過(guò)濾技術(shù)在不同企業(yè)被采用,但在實(shí)際生產(chǎn)中不同程度存在諸多問(wèn)題。三星化工公司經(jīng)近2年的考察和研究,決定采用XMXPPT300型板框式硫泡沫過(guò)濾機(jī),利用原泡沫泵將硫泡沫送入其中,清液直接返回再生槽。設(shè)備參數(shù):過(guò)濾面積150 m2,濾板材質(zhì)PPT,過(guò)濾壓力0.8 MPa,濾板耐溫度120 ℃;設(shè)備主體結(jié)構(gòu)用玻璃纖維及環(huán)氧樹脂做4道防腐,導(dǎo)軌大梁材質(zhì)為310S不銹鋼;液壓系統(tǒng)為觸點(diǎn)保壓型,油泵壓力為35 MPa,清液中懸浮硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤80×10-6,濾餅含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤20%。

        3改造效果及效益分析

        改造方案確定后,于2012年8月開始實(shí)施,10月中旬投入使用。經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的運(yùn)行,原4臺(tái)熔硫釜全部停運(yùn),脫硫系統(tǒng)基本不消耗蒸汽(目前由于冬季氣溫低,只是少量用于防凍),脫硫液的成分明顯好轉(zhuǎn),回收的清液中懸浮硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤80×10-6,貧液中的懸浮硫含量大幅下降,解決了副鹽問(wèn)題,優(yōu)化了脫硫系統(tǒng)工藝。降低脫硫系統(tǒng)貧液中懸浮硫含量,從根本上抑制和消除了脫硫塔堵塔、阻力增大等問(wèn)題,脫硫系統(tǒng)阻力由改造前的4.67 kPa下降至2.00 kPa,降低了脫硫羅茨風(fēng)機(jī)的電耗,提高了脫硫系統(tǒng)的出口壓力,增加了壓縮機(jī)的打氣量,氨醇日產(chǎn)量明顯增加。該過(guò)濾機(jī)無(wú)運(yùn)轉(zhuǎn)部件,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用低,液壓系統(tǒng)電動(dòng)控制極為方便,勞動(dòng)強(qiáng)度低。

        設(shè)備及土建、安裝實(shí)際總投資14萬(wàn)元。按改造后減少蒸汽消耗35 t/d、蒸汽100元/t、年運(yùn)行330 d計(jì),則年減少蒸汽消耗效益115.50萬(wàn)元左右;生產(chǎn)濕硫膏4 t左右,按外售濕硫膏40元/t計(jì),則年產(chǎn)硫膏效益5.28萬(wàn)元左右;原連續(xù)熔硫生產(chǎn)硫黃產(chǎn)品1.2 t/d,按外售硫黃400元/t計(jì),則年減少效益15.84萬(wàn)元左右。年合計(jì)產(chǎn)生效益104.94萬(wàn)元左右,2個(gè)月即可收回全部投資。

        另外,由于清液不經(jīng)高溫加熱,減少了副鹽的生成量,降低了化工原料的消耗;原清液泵不需再投運(yùn),此硫泡沫過(guò)濾機(jī)的油壓泵電機(jī)功率只有3 kW,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于清液泵的電機(jī)功率(11 kW)。由于脫硫系統(tǒng)的工藝好轉(zhuǎn)、系統(tǒng)阻力下降,羅茨風(fēng)機(jī)的電耗也明顯降低。脫硫崗位不再因熔硫產(chǎn)生大量的酸性氣體和蒸汽,減輕了對(duì)周邊環(huán)境的污染,沉淀池停止運(yùn)行,無(wú)廢硫渣污染,環(huán)保效益顯著。因此,該項(xiàng)目具有非常好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,值得推廣。

        4結(jié)語(yǔ)

        (1) 現(xiàn)場(chǎng)的管理需要加強(qiáng),這是采用各種過(guò)濾方法共同面對(duì)的難題,由于生硫黃的存放管理難度較大,故裝入袋中要防止順雨水流失,及時(shí)銷售。也可進(jìn)行二次熔硫,由于生硫黃中含水量少,二次熔硫消耗的蒸汽很少,產(chǎn)生的清液及副鹽產(chǎn)物也少,同時(shí)生產(chǎn)的硫黃品質(zhì)提高,可提高產(chǎn)品硫黃的售價(jià)。

        (2) 起初此硫泡沫過(guò)濾機(jī)每班由2名熔硫操作工進(jìn)行操作,每次出料后濾板的密封面得不到認(rèn)真清理;在下一次出料前,由于壓力升高,過(guò)濾機(jī)濾板間滲漏明顯,造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染。后根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,每班抽出1名操作工,此4名操作工(2人1組)輪流專門負(fù)責(zé)過(guò)濾機(jī)的出料,崗位當(dāng)班操作工根據(jù)泡沫泵的壓力,及時(shí)通知出料人員進(jìn)行出料,責(zé)任明確,并制定相應(yīng)的管理措施。調(diào)整后,不再出現(xiàn)過(guò)濾機(jī)濾板間滲漏現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到極大改善。

        (收稿日期2015- 09- 19)

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