王繼峰,楊箭亮
(中交二公局鐵路工程有限公司,陜西 西安 710065)
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西安地鐵三號線浐河大橋超深鉆孔灌注樁樁基施工技術(shù)
王繼峰,楊箭亮
(中交二公局鐵路工程有限公司,陜西 西安710065)
摘要:根據(jù)西安地鐵三號線TJSG-15標(biāo)浐河大橋主墩處于特殊地質(zhì)的超深、大直徑樁基施工,對施工中的技術(shù)難點及解決措施做以總結(jié),以供廣大技術(shù)員參考。
關(guān)鍵詞:深樁基;技術(shù)難點;解決措施
1樁基施工概況
浐河大橋為無碴軌道預(yù)應(yīng)力混凝土后張法V撐連續(xù)鋼構(gòu),主橋孔跨構(gòu)成為一聯(lián)(55+88+55) m預(yù)應(yīng)力混凝土V型支撐連續(xù)剛構(gòu)橋。橋墩基礎(chǔ)均采用樁基礎(chǔ),主墩基礎(chǔ)采用6根Ф180 cm鉆孔灌注樁,主墩樁基有效長度均為85 m,地面鉆孔深度達95 m。本橋位于廣安路新浐橋主、輔道橋間7.8 m空間范圍內(nèi),沿既有橋平行走向;其中主墩橋墩處于浐河河漫灘及河床處,橋址處地下卵石土厚度大,卵石土中等風(fēng)化,一般粒徑20~50 mm,最大粒徑200 mm,中粗砂填充約35%。
2施工工藝
2.1施工工法選擇
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,因樁基四周均為既有橋橋墩,既有橋最近樁基距本擬建橋梁樁基間距約2 m,因既有橋主輔道橋凈高、凈空限制,旋挖鉆機無法施工,沖擊鉆可能會對既有橋有較大安全影響?,F(xiàn)實條件確定了樁基只能一次成功,否則沒有空間進行補樁施工;同時,樁基成樁質(zhì)量要求高,孔底沉渣厚度不得大于100 mm;經(jīng)過綜合必選,選用了反循環(huán)鉆機進行超深鉆孔樁施工。
2.2反循環(huán)施工工藝概述
(1)反循環(huán)鉆進成孔。采用ZSD250型反循環(huán)鉆機進行鉆進。
(2)泥漿配置。采用膨潤土和火堿外加劑循環(huán)攪拌均勻。
(3)泥漿除砂。因地層富含砂,為防止坍孔和樁底沉渣超標(biāo),采用ZX-250型泥漿凈化裝置(除砂機)除砂。
(4)成孔檢查。鉆孔灌注樁在成孔過程中、終孔后以及灌注混凝土前,均需對鉆孔進行階段性的成孔質(zhì)量檢查。
(5)第一次清孔。清孔處理的目的是使孔底沉渣厚度、泥漿液中含鉆渣量和孔壁垢厚度符合規(guī)范和設(shè)計要求,為水下混凝土灌注創(chuàng)造良好的條件。當(dāng)鉆孔達到設(shè)計高程后,經(jīng)對孔徑、孔深、孔位、垂直度進行檢查確認(rèn)鉆孔合格后,即可進行第一次清孔。
采用反循環(huán)鉆機鉆孔時,可在終孔后停止進尺,一邊利用鉆機的反循環(huán)系統(tǒng)的泥漿泵持續(xù)抽漿,把孔底泥漿、鉆渣、含砂等混合物排出孔外,一邊向孔內(nèi)補充經(jīng)泥漿池凈化后的泥漿,本次清孔以降低終孔泥漿內(nèi)含砂率和確??變?nèi)泥漿始終處于懸浮狀況為主要目的,泥漿比重可略有降低或保持不變,防止泥漿比重下降,造成砂沉底,影響成孔質(zhì)量。
(6)鋼筋籠加工及安裝。鋼筋場采用滾焊機加工成型后,用直螺紋接駁器孔口連接。
(7)灌注方式。導(dǎo)管法水下混凝土灌注,每次不少于三車混凝土到場后,開始水下混凝土灌注。
3超深鉆孔灌注樁施工技術(shù)難點
(1)施工難度大。本樁基鉆孔深,樁徑大,地質(zhì)條件復(fù)雜,遇到雜填土、卵石層和砂層鉆進和成孔難度較大。
(2)施工質(zhì)量要求高。因場地條件限制,樁基只能一次成功,施工風(fēng)險高;設(shè)計要求垂直度不大于0.5/100且不大于500 mm,孔底沉渣厚度小于100 mm。
(3)鋼筋籠的制作精度要求高。由于本樁基工程鋼筋籠連接為機械連接,鋼筋接頭連接時對主筋間距要求非常嚴(yán)格,給工程施工帶來了一定的困難。
(4)施工安全風(fēng)險高。在既有橋主輔道橋間施工,既有橋樁基長28~35 m,且距目前施工樁基近(最近約2 m),鉆孔過程可能會對既有橋運營產(chǎn)生安全影響,特別是要防止坍孔發(fā)生,施工時必須做好對既有橋的監(jiān)測和保護措施。
4針對施工難點,制定相應(yīng)的措施
4.1鉆進難度大解決措施
施工前,我們在樁基附近進行了一根樁的實驗工作,目的在于核對地質(zhì)狀況、了解設(shè)備的性能、收集數(shù)據(jù)以便更好的控制鉆速及泥漿比重,確保鉆進速度不受影響。試驗樁為我們提供了大量的數(shù)據(jù),后期的施工中,對設(shè)備性能、施工管理重點等更加了解,對鉆速的控制更加到位,對鉆頭的磨耗也能掌握好,確保施工進度和質(zhì)量,為我們后續(xù)的施工節(jié)約了大量的時間。
4.2影響孔徑垂直度原因分析及解決措施
(1)原因分析
①鉆機地盤基礎(chǔ)不穩(wěn)固,采用液壓支腿支撐,支撐面積較小,隨著鉆機的質(zhì)量增加,產(chǎn)生不均勻沉降。②回轉(zhuǎn)器與鉆頭未調(diào)整垂直。③鉆頭設(shè)計不合理,錐度過大,導(dǎo)向性不好,穩(wěn)定性差,遇到軟硬不均勻地層導(dǎo)致孔斜。④操作不當(dāng),為追求盲目進尺,未進行減壓鉆進。
(2)改進措施
①選用合適的施工設(shè)備。本工程選用ZSD250型鉆機,該鉆機為反循環(huán)、大扭矩鉆機,重載扭矩為150 kN·m,配備的鉆桿直徑325 mm,125 kg/m;因鉆孔深,為確保成孔質(zhì)量,在鉆頭以上約設(shè)置了長度3 m的導(dǎo)向環(huán),防止鉆孔偏斜。施工前,做好樁基周圍地基處理,確保地基穩(wěn)定。在液壓支腿下墊設(shè)大方木、長方木,增加液壓支腿的受力面積,確保鉆機穩(wěn)定。②采用配重加壓,配重重量為15 t,加上鉆桿和鉆頭的重量,整套鉆具重量為38 t。確?;剞D(zhuǎn)器和鉆頭垂直。③鉆頭使用三翼梳齒鉆頭,錐度采用莫氏錐度,除增加鉆頭的穩(wěn)定性和剛度還應(yīng)該增加鉆頭的耐磨性能。我們在鉆頭的使用中使用優(yōu)質(zhì)合金刀齒,增加鉆頭耐磨性,減少鉆頭維修次數(shù),盡量做到連續(xù)鉆進。
通過上述施工措施,取得良好的成孔效果。
4.3沉渣厚度控制措施
(1)必須有良好的泥漿和較大合適的泥漿比重。施工過程中對新泥漿的配備指標(biāo)、循環(huán)泥漿施工指標(biāo)、一清、二清主要目的是降低砂率和控制孔底沉渣,保持泥漿質(zhì)量,在灌注前進行第三次清孔,以降低泥漿比重,保證灌注質(zhì)量。
(2)泥漿和砂子的分離,我們采用ZX-250型泥漿凈化裝置,對循環(huán)泥漿進行除砂。
5結(jié)語
通過上述的施工工藝及技術(shù)難點的措施實施,保證了我們浐河大橋大直徑超深鉆孔灌注樁樁基工程的順利完工,經(jīng)超聲波檢測均為Ⅰ類樁。本工程主墩樁基的順利完工,也為同類特殊地形、地質(zhì),大直徑、超深樁基施工提供一些經(jīng)驗和參考。
參考文獻:
[1]楊德才.溫州世貿(mào)中心大廈超深大直徑鉆孔灌注樁施工技術(shù)[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2007,(1).
[2]杜強.超長鉆孔樁施工中主要指標(biāo)控制[J].鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,2009,(S1).
收稿日期:2015-09-01
作者簡介:王繼峰(1979-),男,內(nèi)蒙古赤峰人,工程師,研究方向:土木工程。
中圖分類號:U445
文獻標(biāo)識碼:C
文章編號:1008-3383(2016)05-0123-01