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        循環(huán)流化床鍋爐低床壓防磨控制手段研究

        2016-02-13 03:06:46宮立志
        設(shè)備管理與維修 2016年12期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)板流化流化床

        宮立志

        (中國石油吉林石化分公司,吉林吉林201608)

        循環(huán)流化床鍋爐低床壓防磨控制手段研究

        宮立志

        (中國石油吉林石化分公司,吉林吉林201608)

        在環(huán)保控制日趨嚴(yán)格的形勢下,火力發(fā)電行業(yè)中,循環(huán)流化床鍋爐因低污染物排放而備受關(guān)注。但是,循環(huán)流化床的磨損失效問題始終制約著其長周期運行,當(dāng)前多采用防護、緩沖、特種金屬材料等被動防護手段減緩主要換熱面磨損。分析磨損的根源因素,討論如何采取主動控制手段延緩鍋爐磨損,以延長鍋爐運行周期。

        循環(huán)流化床鍋爐;低床壓;磨損

        0 前言

        近年來,我國制定和頒布了《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律法規(guī),以防范和控制環(huán)境污染問題,保護我們賴以生存的自然環(huán)境。生活過程中的能源消耗產(chǎn)物和各行業(yè)生產(chǎn)過程中的3廢排放,均會對環(huán)境造成影響。工業(yè)生產(chǎn)中對大氣污染最為嚴(yán)重的是的火力發(fā)電生產(chǎn),自2012年1月1日起《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223——2011)開始執(zhí)行,對火力發(fā)電廠NOx,SO2,DST等污染物排放控制指標(biāo)進一步降低,汞排放控制也有所要求;2015年12月2日,國務(wù)院常務(wù)會議決定,在2020年前,對燃煤機組全面實施超低排放和節(jié)能改造,其中東、中部地區(qū)要提前至2017年和2018年達標(biāo),超低排放已經(jīng)開始全面推行??梢姡诋?dāng)今乃至未來較長時期,環(huán)保排放都將是生產(chǎn)經(jīng)營單位亟待解決的問題或有持續(xù)提高的要求,相應(yīng)的對電力生產(chǎn)將有更加嚴(yán)格的要求,火電鍋爐的清潔生產(chǎn)和低污染排放控制已經(jīng)成為電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重點工作之一。

        在污染物排放控制方面,循環(huán)流化床鍋爐有著突出的優(yōu)勢,循環(huán)流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB)鍋爐具有較大優(yōu)勢,尤其在氮氧化物、二氧化硫等污染物生成控制方面有更突出的表現(xiàn),一般流化床鍋爐工藝條件要求爐膛燃燒溫度在850~950℃,這恰好與爐脫硫脫硝最佳反應(yīng)溫度850~1100℃相匹配。但是與煤粉爐相比,其長周期穩(wěn)定運行能力有明顯不足。例如,磨損失效問題涉及到灰渣沖刷磨損、蒸汽沖刷磨損、振動摩擦磨損等;過熱失效問題涉及到水循環(huán)系統(tǒng)、蒸汽循環(huán)系統(tǒng)等;輔助設(shè)備安全運行問題涉及到轉(zhuǎn)動設(shè)備故障問題、燃燒設(shè)備故障問題等;工藝控制因素涉及到床壓、汽溫、汽壓偏差以及偏差控制等。這里燃燒系統(tǒng)的灰渣沖刷磨損是導(dǎo)致鍋爐失效最為關(guān)鍵的、也是最難解決的問題。

        以220 t/h循環(huán)流化床鍋爐的生產(chǎn)實踐為基礎(chǔ),討論循環(huán)流化床鍋爐磨損失效的原因,研究在生產(chǎn)過程中如何采取有效措施控制鍋爐磨損,以避免計劃外停車,推進鍋爐長周期安全運行。

        1220 t/h循環(huán)流化床鍋爐基本參數(shù)

        通過在運行的循環(huán)流化床鍋爐看,各鍋爐制造廠家由于采取的工藝和技術(shù)特點不同,其生產(chǎn)的鍋爐運行過程中內(nèi)部物料濃度差別也很大,但均能取得很好的運行效果。運行經(jīng)驗表明,若想取得較好的循環(huán)流化工況,應(yīng)該控制1 mm以下顆粒濃度>80%,這有利于控制風(fēng)機電耗和燃料燃盡度。

        表1 循環(huán)流化床鍋爐的主要工作條件

        2 鍋爐磨損情況實例

        循環(huán)流化床鍋爐的工藝性要求其爐膛內(nèi)部的顆粒物料持續(xù)對換熱面沖刷,造成換熱面磨損導(dǎo)致鍋爐故障的問題較多。結(jié)合運行實際經(jīng)驗看,鍋爐部件磨損主要集中在:爐膛過渡區(qū)水冷壁、無耐火耐磨澆筑料稀相區(qū)水冷壁、水冷屏或屏過管排、給煤口附近、排渣口附近、風(fēng)帽磨損等等,以及爐膛內(nèi)部突出部位、渦流區(qū)域、流向改變區(qū)域等部位(圖1)。

        圖1 耐磨澆筑料的磨損和水冷壁的磨損泄漏

        3 循環(huán)流化床鍋爐磨損基本理論

        由于循環(huán)流化床鍋爐工藝要求其循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)部保證滿足循環(huán)需要的顆粒狀物料,并且要以良好的粒度級配以實現(xiàn)分級燃燒,顆粒物料對鍋爐各受熱面的磨損控制,是保證鍋爐穩(wěn)定運行的核心問題。針對于循環(huán)流化床鍋爐磨損問題,一些熱工研究單位進行了專門的研究,一般公認(rèn)的,物料對管壁磨損的速率與物料運動速度、濃度和粒度有關(guān),具體為式(1)。

        式中E——磨損速率,μm/100 h

        W——物料速度,m/s

        D——物料粒度,mm

        U——物料濃度,kg/m2·s

        從關(guān)系式(1)可見,物料對換熱面磨損速率與物料速度相關(guān)度最大,受物料粒度影響次之,與物料濃度關(guān)系較小。事實上為保證鍋爐的良好運行,物料粒度要保證一個合理數(shù)值,實際運行過程D值是有限度的,過大顆粒不能形成快速床狀態(tài),并且其粒徑達到一定尺寸后,在送風(fēng)和顆粒等摩擦力作用下無法達到無澆筑料的水冷壁區(qū)域,不能對換熱面造成磨損,其最直接的影響是床料流化異常,大顆粒大量沉積后造成流化風(fēng)穿透、翻床甚至結(jié)焦等問題。因此,在研究過程中需要重點討論的是物料速度和物料濃度控制問題。

        4 鍋爐低床壓運行及其可靠性

        循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)階段,控制低床壓運行是其發(fā)展趨勢。在各鍋爐制造企業(yè)、調(diào)試單位、電力生產(chǎn)企業(yè)等已達成共識,尤其在電力生產(chǎn)企業(yè),從實踐中積累了較豐富的經(jīng)驗。低床壓的目的主要是控制循環(huán)物料量,按前文所述,若鍋爐床壓從15 kPa(靜止床料量1.1 m)降至7 kPa(靜止床料量0.6 m),按靜止床料量分析,爐膛內(nèi)循環(huán)床料減少50%,相應(yīng)沖刷磨損速率要降低一倍。

        (1)低床壓運行的先決條件和優(yōu)點。一是要保證鍋爐布風(fēng)板的良好性能,由于布風(fēng)板上部床料量減少,布風(fēng)的均勻性尤為重要,圖2為布風(fēng)板阻力試驗的實測曲線,布風(fēng)板結(jié)構(gòu)(包括風(fēng)帽等附屬部件)是不變的,但其阻力與送風(fēng)量有明顯的線性關(guān)系,圖2是220 t/h循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板阻力系數(shù)K值可依測試數(shù)據(jù)按(2)式計算,計算后得K=19。(2)式中流量和風(fēng)壓變化量取自實測結(jié)果。K值對運行控制判斷有重要意義,實際應(yīng)用過程可以根據(jù)運行床壓,依據(jù)系數(shù)K,計算此床壓下的布風(fēng)板阻力,以運行床壓與布風(fēng)板阻力床估算床料量。

        圖2220 t/h循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板阻力曲線在線測試圖

        式中ΔQ——流量變化量,km3/h

        ΔP——風(fēng)壓變化量,kPa

        二是入爐燃料的粒度限制低床壓運行的穩(wěn)定性,如果床壓過低,鍋爐送風(fēng)很容易穿透床層,出現(xiàn)溝流,尤其是入爐燃料粒度過大,在床壓過低情況下,一次風(fēng)對床料的流化作用減弱,床料顆(大顆粒)粒間隙增多、增大,送風(fēng)直接穿透料層,造成死床狀態(tài),另外燃料揮發(fā)分迅速燃燒(觀察創(chuàng)面,床層不動,火苗自顆??障陡Z出),床層不流化,造成床層結(jié)焦。

        三是低床壓運行,床層蓄熱量降低,床溫不穩(wěn)定性增強,燃料品質(zhì)不變化時,床溫會比較低,燃料的燃盡度降低,鍋爐排渣一出現(xiàn)較多不完全燃燒成分。

        四是一次風(fēng)送風(fēng)阻力減小,運行過程布風(fēng)板阻力降低,風(fēng)機電流明顯降低,有利于降低風(fēng)機功耗,控制生產(chǎn)成本。

        (2)低床壓運行的可靠性分析。高床壓運行狀況除風(fēng)機功耗高、磨損嚴(yán)重等問題外,還有一個重要問題就是壓床。圖3為鍋爐壓床狀態(tài)下的床壓波動曲線。可見,床壓頻繁劇烈波動,波峰值為壓床狀態(tài),物料流化減弱甚至局部出現(xiàn)不流動。這種壓床很容易造成鍋爐結(jié)焦、非金屬補償器損壞、風(fēng)箱撕裂等嚴(yán)重問題。此時料層壓力為9.5 kPa,與啟動前冷態(tài)試驗阻力比較,瞬間床料量已經(jīng)達到啟動用床料的兩倍。鍋爐基本處于不流化狀態(tài),送風(fēng)勉強維持鼓泡床狀態(tài),爐膛出口溫度急劇下降,鍋爐負(fù)荷降低40%以上,風(fēng)室壓力已經(jīng)達到風(fēng)機額定出力,爐膛負(fù)壓嚴(yán)重超標(biāo)。

        低床壓運行可以更有效地保障鍋爐穩(wěn)定運行。運行調(diào)整中兼顧灰渣含碳損失控制、床料流化性能控制和床溫均勻性控制,結(jié)合鍋爐6 kPa和16 kPa工況等極限狀態(tài)工藝指標(biāo)情況,鍋爐穩(wěn)定運行最低床壓控制在7~8 kPa范圍較為理想。這種低床壓工況相比15 kPa運行狀態(tài),循環(huán)灰量大幅減少,對控制磨損,促進鍋爐長周期運行極為有利。并且,實踐證實,鍋爐在6.5 kPa左右床壓參數(shù)下可以穩(wěn)定運行。因此,關(guān)于上述提出的控制范圍屬于安全范圍。

        圖3 鍋爐壓床狀態(tài)床壓波動曲線

        另外低床壓時,密相區(qū)和稀相區(qū)的過渡段降低,可將顆粒返混高度很好的控制在有耐磨澆筑料的區(qū)域;相應(yīng)的密相區(qū)物料濃度也有明顯降低,有利于給煤和回料的順利進入爐膛;低床壓運行,一般床溫較低,可以有效規(guī)避結(jié)焦風(fēng)險。

        5 結(jié)論

        所討論的低床壓運行方法是對磨損源頭的控制,其與其他防磨手段配合應(yīng)用,可實現(xiàn)鍋爐長周期穩(wěn)定運行,循環(huán)流化床鍋爐主要換熱面可以穩(wěn)定運行200 d以上。鍋爐故障率的下降,有利于降低檢維修工作量,有利于延長鍋爐使用壽命,更有利于降低生產(chǎn)成本。

        [1]岑可法,倪明江,洛仲泱,等.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998:45-48.

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        [5]劉向軍,徐旭常.循環(huán)流化床內(nèi)稠密氣固兩相流動的數(shù)值模擬[J].中國電機工程學(xué)報,2003,23(5):161-165.

        [6]循環(huán)流化床鍋爐施工及質(zhì)量驗收規(guī)GB50972-2014[M].北京:中國計劃出版社,2014:1-6.

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        [10]ECLIPSE Process Simulator.Energy Reseach Center,Unibersity of Ulster,Jordanstown,Northern Ireland

        [11]Clean Energy Plants for the 21st Century(Vision 21 Program Plan),US Department of Energy,Office of Fossil Energy&Federal Energy Technology Center.

        〔編輯利文〕

        TH17

        B

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.11

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