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        300MW高背壓供熱機組跳閘后注意事項

        2016-01-28 07:44:11楊繼偉
        大科技 2016年10期
        關(guān)鍵詞:小機主汽除氧器

        楊繼偉

        (河北華電石家莊裕華熱電有限公司 石家莊 051430)

        300MW高背壓供熱機組跳閘后注意事項

        楊繼偉

        (河北華電石家莊裕華熱電有限公司 石家莊 051430)

        本文介紹了高背壓供熱機組在滿負(fù)荷工況下發(fā)生故障跳閘時的處理所需注意事項,為以后同類型機組處理類似故障提供參考。

        高背壓;供熱;機組跳閘;事故處理

        1 概述

        某某熱電一期工程2×300MW汽輪機系上海汽輪機廠有限責(zé)任公司引進(jìn)西屋技術(shù)優(yōu)化設(shè)計的C300/200-16.7/0.43/537/537型汽輪機組,于2014年9~11月,對2號機組進(jìn)行了低壓缸“雙背壓雙轉(zhuǎn)子互換”循環(huán)水供熱改造,改造后的機組型號為CB300-16.67/0.43/0.045/537/537。項目采用串聯(lián)式兩級加熱系統(tǒng),熱網(wǎng)循環(huán)水首先經(jīng)過2號機凝汽器進(jìn)行第一級加熱,吸收低壓缸排汽余熱,然后再經(jīng)過供熱(1、2號機)熱網(wǎng)加熱器完成第二級加熱,高溫?zé)崴椭翢崴芫W(wǎng)通過二級換熱站換熱,高溫?zé)崴鋮s后再回到凝汽器,構(gòu)成一個循環(huán)系統(tǒng)。

        2號機組由于以熱定電,機組協(xié)調(diào)控制方式高背壓運行,正常運行負(fù)荷在250~260MW之間,除供熱初末期外,基本滿負(fù)荷運行,即鍋爐保持最大主汽流量——不超1025t/h。2014年12月1日,2號機組事故停機,是該機高背壓改造后遇到的首次事故跳閘,也創(chuàng)造了1h并網(wǎng),1.5h帶150MW負(fù)荷的記錄,證明該機組在熱網(wǎng)回水48℃、流量13800t/h、主汽壓17MPa工況下,是完全可以沖轉(zhuǎn)啟動的。停機操作處理過程中暴露了許多問題,其中有些問題來自在純凝時的慣性思維,需要引起注意,下面是對事故處理過程的分析。

        2 事故經(jīng)過

        (1)2014年12月1日,2號機組高背壓運行,主汽流量998t/h,電負(fù)荷260MW,爐側(cè)主汽壓力16.7MPa,機側(cè)主汽溫度537℃,機側(cè)再熱汽溫度532℃,總煤量155t/h,熱網(wǎng)循環(huán)水流量13800t/h,熱網(wǎng)回水溫度48℃。

        (2)15:28發(fā)變組212開關(guān)跳閘,鍋爐MFT。檢查保護動作情況:保護A、B柜“主變差動速斷、主變間隙零序、低壓記憶過流保護動作、失靈”保護動作。就地檢查主變處有施工隊伍。機組跳閘原因為施工隊伍的吊車靠近#2主變高壓側(cè)的C相引線導(dǎo)致放電所致?,F(xiàn)場檢查設(shè)備無損壞,經(jīng)總工同意恢復(fù)啟動,16:32并網(wǎng)。

        3 暴露的問題

        (1)跳機后2B小機跳閘、電泵聯(lián)啟,值班員習(xí)慣性的將2A小機打閘。由于輔汽至小機調(diào)試用汽電動門一直處于開位,2A小機不必打閘,輔汽壓力也足夠高,是可以正常上水的。

        (2)由于回水溫度高,機組真空本就較差,所以保真空是保障機組能再次啟動的要點。跳機后應(yīng)立即檢查軸封壓力,關(guān)閉軸封溢流,輔汽至軸封調(diào)門應(yīng)開至60%以上,才能保證軸封壓力維持至20kPa。

        (3)啟動2A真空泵時,由于管中存水,導(dǎo)致超電流跳閘,復(fù)歸保護裝置,分離器放水后,才成功啟動。日常巡回檢查時,應(yīng)注意控制備用真空泵分離器液位,以防管中存水過多,導(dǎo)致超電流跳閘。

        (4)跳機后,為防止除氧器液位高,立即將“除氧器液位高二值(3150mm)聯(lián)開溢流閥”聯(lián)鎖切除,也就導(dǎo)致了除氧器液位高三值(3300mm)時,聯(lián)鎖切除了4段抽汽。暴露出問題:凝結(jié)水調(diào)門自動并不可靠,隨時可能切除,而報警可能會被忽略,應(yīng)加強除氧器液位監(jiān)視,防止液位異常。

        4 處理注意事項

        (1)檢查軸封、真空系統(tǒng),開輔汽至軸封調(diào)門,關(guān)軸封溢流調(diào)門,維持軸封壓力正常。啟動備用真空泵,可能會因為入口管路積水導(dǎo)致跳閘,應(yīng)盡早啟動,早做處理(分離器液位高時應(yīng)立即放水)。

        (2)檢查各段抽汽疏水門應(yīng)聯(lián)開,主再蒸汽畫面各疏水應(yīng)聯(lián)開,高排逆止門聯(lián)關(guān),高排泄放閥聯(lián)開[1]。就地及時開啟各段抽汽疏水手動門。開啟主汽管疏水減溫減壓器、再熱汽管減溫器。開啟高排逆止門前、后疏水罐電動門前手動門。

        (3)凝結(jié)水系統(tǒng),開啟低壓缸噴水減溫、水幕保護、主汽管疏水減溫器、再熱汽疏水減溫器、本擴減溫水、高擴減溫水,關(guān)閉凝汽器補水調(diào)門。若低壓缸排汽溫度持續(xù)升高時,應(yīng)將低壓缸噴水減溫水源倒為#1機凝結(jié)水。適當(dāng)降低凝結(jié)水母管壓力,但應(yīng)保證足夠的小機密封水壓力。

        (4)開啟小機本體疏水,將其密封水倒至地溝,關(guān)閉水封筒放空氣門。關(guān)閉#3高加疏水至除氧器調(diào)門,開啟各高加危機疏水門。

        (5)關(guān)閉主機冷油器調(diào)門后,再投入自動。關(guān)閉密封油冷卻器回水調(diào)門、定子冷卻器回水調(diào)門、氫氣冷卻器回水調(diào)門。待沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)后,及時開啟上述各門,并盡量投入自動。

        (6)掛閘沖轉(zhuǎn)。沖轉(zhuǎn)時參數(shù):轉(zhuǎn)速686r/min,調(diào)節(jié)級金屬溫度446.8℃(跳閘前為451.9℃),為熱態(tài)啟動。所以設(shè)定目標(biāo)2900r/min,速率400r/min/min。2900r/min時,進(jìn)行TV-GV轉(zhuǎn)換,之后設(shè)定目標(biāo)3000r/min,速率100r/min/min。定速后,停運高備泵、外置交流油泵。

        (7)跳閘小機應(yīng)盡早沖轉(zhuǎn)。因?qū)儆跓釕B(tài)啟動,目標(biāo)值可直接設(shè)為投遠(yuǎn)控值,速率200r/min/min。沖至目標(biāo)值后,應(yīng)投入遠(yuǎn)控,為上水做好準(zhǔn)備。

        5 結(jié)論

        高背壓供熱機組在熱網(wǎng)中承擔(dān)較大負(fù)荷,一旦發(fā)生故障停運后,減少操作失誤、保障機組安全及時的啟動是事故處理的目標(biāo),希望本文能為同類型機組處理類似故障提供參考。

        [1]宋濤.300MW循環(huán)水高背壓供熱改造后運行培訓(xùn).2014.

        TM621

        A

        1004-7344(2016)10-0248-01

        2016-3-15

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