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        5萬t/a微粒堿生產(chǎn)裝置運行改進研究

        2015-12-14 05:55:12薛衛(wèi)東路松角
        中國氯堿 2015年5期
        關(guān)鍵詞:造粒碳酸鈉堿液

        薛衛(wèi)東,王 偉,路松角

        (陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 米脂 718100)

        5萬t/a微粒堿生產(chǎn)裝置運行改進研究

        薛衛(wèi)東,王 偉,路松角

        (陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 米脂 718100)

        介紹了微粒堿生產(chǎn)裝置工藝流程以及影響因素,提出了優(yōu)化方案。

        微粒堿;蒸發(fā);優(yōu)化

        陜西金泰氯堿化工有限公司 5萬t/a微粒堿(NaOH)生產(chǎn)裝置是2006年引進瑞士博特公司整體工藝采用逆流降膜蒸發(fā)濃縮,噴霧造粒技術(shù)。由于是大陸首家引進,生產(chǎn)能力不足,裝置運行后,穩(wěn)定性連續(xù)性較差,經(jīng)過在工藝參數(shù)、工藝流程、包裝輸送、燃料來源及材料國產(chǎn)化等方面進行了一系列吸收改造,最終使該裝置達到長周期穩(wěn)定運行。

        1 原生產(chǎn)工藝概述

        1.1 蒸發(fā)單元

        蒸發(fā)單元采用兩效逆流降膜蒸發(fā)工藝。來自電解工序的32%液堿原料依次進入一效、二效蒸發(fā)器,和二效、一效蒸發(fā)器內(nèi)的中壓蒸汽及二次汽逆流換熱蒸發(fā)。一效采用真空操作,最終原料堿在二效蒸發(fā)器被濃縮至50%濃度,送入下一工序濃縮單元,工藝流程示意圖見圖1。

        1.2 濃縮、造粒單元

        來自蒸發(fā)單元的50%液堿進入預(yù)濃縮器和來自濃縮器的二次汽換熱蒸發(fā),預(yù)濃縮器采用真空操作,堿液被濃縮到56%,產(chǎn)生的二次汽送入蒸發(fā)單元的一效蒸發(fā)器,56%堿液送入濃縮器和420℃的HTS熔鹽換熱,被濃縮到98%以上,用泵送入造粒塔噴灑籃內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)噴霧,形成的霧滴和造粒塔內(nèi)抽入的空氣換熱冷卻,形成0.7~1.3 mm的均勻粒堿。

        1.3 冷卻、輸送包裝單元

        造粒塔內(nèi)形成的粒堿溫度150℃左右,進入滾筒冷卻器和循環(huán)水換熱,冷卻至40℃后,通過斗式提升機、篩分機、料倉、全自動包裝機、碼垛機,最后入庫。在粒堿沒有入袋包裝前的所有輸送包裝工序全部通入干燥空氣,避免粒堿吸潮結(jié)塊。

        1.4 熔鹽、燃燒單元

        熔鹽系統(tǒng)由熔鹽槽、熔鹽泵、燃燒爐、助燃風機、助燃空氣冷卻器組成。HTS熔鹽在熔鹽槽內(nèi)由蒸汽加熱至160℃熔化,由熔鹽泵打至燃燒爐,由液化石油氣燃燒加熱至420℃,送入濃縮器和堿液換熱,冷卻后的熔鹽回到熔鹽槽循環(huán)使用,工藝流程簡圖見圖2。

        2 裝置運行情況及影響因素分析

        (1)裝置生產(chǎn)能力產(chǎn)能不足。裝置引進時設(shè)計能力5萬t/a粒堿,而實際產(chǎn)能只有4萬t/a,分析原因是由于預(yù)濃縮器蒸發(fā)能力達不到設(shè)計要求。

        圖1 蒸發(fā)單元工藝流程示意圖

        圖2 熔鹽燃燒單元工藝流程簡圖

        預(yù)濃縮器是在真空條件下,采用降膜蒸發(fā)原理將50%液堿濃縮至56%后送入最終濃縮器。預(yù)濃縮器設(shè)計能力50%堿進料量達到8.33 m3/h,出料濃度56%,而實際生產(chǎn)中在保持熔鹽爐滿負荷條件下,進料量只能達到6.9 m3/h,生產(chǎn)負荷只能達到設(shè)計的80%。

        分析裝置特點和現(xiàn)狀,在工藝、設(shè)備、供熱能都已確定情況下,預(yù)濃縮器蒸發(fā)能力的提高,一是要提高帶入堿液的熱能,即提高堿液進口溫度;二是提高熱能利用效率。

        對于提高堿液進口溫度,從分析預(yù)濃縮器進料工藝條件看,原料堿是從一效蒸發(fā)器出來的溫度為142℃,濃度為50%的堿液。導(dǎo)致溫度降低的原因,是由于142℃的堿液經(jīng)過和進入一效蒸發(fā)器的38%的堿液進行了熱交換,溫度降至90℃后,再進入預(yù)

        濃縮器濃縮。這種運行對蒸發(fā)是合理的,但對預(yù)濃縮不利。 該公司采取將溫度142℃,濃度50%堿液走旁路直接加入預(yù)濃縮器,堿液由90℃升高到142℃,對應(yīng)的提高了帶入濃縮器的熱能。

        預(yù)濃縮50%堿進料溫度由90℃升至142℃,帶入系統(tǒng)熱量約80 000 kcal/t,以粒堿生產(chǎn)需消耗熱量890 000 kcal/t計,相當于增補預(yù)濃縮熱量約8.9%。

        提高熱能利用效率的問題。依據(jù)傳熱速率方程式:Q=KAΔt,在傳熱面積一定的情況下主要與傳熱溫差有關(guān),而傳熱溫差與真空度有關(guān)。生產(chǎn)運行中真空度是80 kPa,對應(yīng)液相溫度為98℃。當?shù)卮髿鈮簽?4 kPa,所以對真空泵進行改型,選用了一臺抽氣量20 kg/h的雙級液環(huán)式真空泵,運行后預(yù)濃縮器真空度達到85.5 kPa,對應(yīng)液相溫度下降到92℃。

        通過以上改造,加熱殼程的二次蒸汽,進出口溫度未變化,實測進口T1=342℃,出口溫度T2=188℃。

        液相進出口溫度變化顯著,管程堿液進口溫度t1=142℃,保持不變,出口溫度由98℃降低到92℃。

        根據(jù)△t=△t1-△t2/ln△t1/△t2,計算得:

        真空度達到85.5 kPa后:△t=121℃

        原有真空度80 kPa條件下:△t=118℃

        以上看出真空度提高后,△t由118℃提高到121℃,傳熱效能得到提升。

        通過以上2項改造,使預(yù)濃縮器流量達到8.5m3/h,出料濃度提高到58%,裝置能力達到5萬t/a。

        (2)天然氣燃燒不完全。天然氣完全燃燒放出熱量8 400 kcal/m3,每噸濃度56%的液堿濃縮至99%,需消耗熱量890 000 kcal,即噸粒堿需消耗天然氣105 m3。

        每立方天然氣完全燃燒需要9.5 m3空氣,按滿負荷每小時產(chǎn)粒堿6.25 t,理論上需助燃空氣為6 531 m3/h。裝置配置的助燃風機額定風量為7 300 m3/h,而生產(chǎn)中實際天然氣消耗達165 m3/t,分析燃燒后的尾氣中CO嚴重超標。

        說明燃燒不充分,天然氣不能完全燃燒,導(dǎo)致系統(tǒng)天然氣單耗升高。

        通過對燃燒爐分析,根據(jù)進爐風壓,天然氣配比要求,通過分析尾氣組分含量變化,反復(fù)對燃燒爐配比羅盤、風門設(shè)置進行調(diào)整和調(diào)試;對風機和天然氣的控制系統(tǒng)進行邏輯調(diào)整;更換了部分配件。最終檢測燃燒尾氣組分含量:CO2含量大于10%(V),O2含量3%~5%,CO含量小于0.5%(V)的條件下,天然氣消耗由165 m3/t降至112 m3/t,同時利用CO2制碳酸納的效果也顯著提高。

        (3)包裝機刀片壽命短。粒堿包裝采用兩層包裝,外袋采用復(fù)合膜編織袋,內(nèi)袋采用FFS袋用吹塑薄膜。而切割FFS袋用吹塑薄膜的切割刀主要從國外進口,材料成分為CrNi18Ti9,每把刀具的缺點是:使用壽命短而且成本高。每把刀具只能切割包裝袋10萬次,基本上10天就要更換1個刀片,昂貴的價格和壽命短導(dǎo)致了生產(chǎn)成本高,維修保養(yǎng)頻繁。

        針對這一問題,公司組織技術(shù)力量和國內(nèi)某刀具廠研制出一種實用新型吹塑薄膜切割刀,主要根據(jù)割刀切割時的力學(xué)性能,研制出一種新型刀刃,這種結(jié)構(gòu)的刀刃具有良好的力學(xué)性能,可以實現(xiàn)良好的切割效果同時避免刀刃磨損嚴重。使用新型的吹塑薄膜切割刀的成本小于1 000元/件,一把吹塑薄膜切割刀經(jīng)實際使用,切割97萬次仍能符合生產(chǎn)需要,生產(chǎn)4個月才更換一次刀片。相比進口刀片使用周期延長,成本顯著降低。

        (4)粒堿包裝不符合鐵路運輸要求。粒堿包裝是引進德國的全自動包裝機,每小時可包裝400袋,每袋25 kg,合計10 t,包裝材料是單層袋用吹塑薄膜。按照國內(nèi)危險化學(xué)品鐵路運輸規(guī)定,粒堿包裝必須采用雙層包裝,才能進行火車運輸。

        鑒于以上原因,公司和國內(nèi)某包裝機械公司合作,開發(fā)了一套全自動二次套袋包裝裝置,該裝置在粒堿包裝線上首次采用,克服了粒堿腐蝕、流動性好的因素。整機采用PLC控制,包括自動稱重、超差剔除、自動上袋、折邊縫紉、整形輸送功能。使粒堿包裝從一次包裝到二次套袋、折邊、縫紉、輸送碼垛,全線達到無人操作,實現(xiàn)全自動化,提高了效率,滿足了粒堿鐵路運輸規(guī)定。

        (5)水洗塔結(jié)垢頻繁,影響運行。水洗塔是對造粒塔出來的含堿熱空氣進行洗滌冷卻作用,由于工藝設(shè)計上水洗塔的補充用水采用的是一次水,硬度大,而塔內(nèi)水溫在45℃左右,又偏堿性,在此條件下,極易造成塔內(nèi)填料結(jié)垢,堵塞通道,造成造粒塔內(nèi)空氣流量小,粒堿溫度高,冷卻不均勻,導(dǎo)致粒堿結(jié)塊,堵塞下料口,造成停車。

        將水洗塔補充用水由一次水改為蒸發(fā)二次冷凝液,二次凝液是液堿內(nèi)的水分蒸發(fā)作為二次汽經(jīng)換熱冷凝后形成的,硬度與軟水相當。增加1臺板式換熱器,將二次凝液與循環(huán)水換熱后,冷卻至35℃送入水洗塔。這樣不但充分利用了二次凝液,節(jié)約了一次水,而且徹底解決了塔結(jié)垢問題,保證了水洗塔、造粒塔的良好運行。

        (6)粒堿顏色發(fā)黑問題。粒堿正常顏色為雪白

        色,在生產(chǎn)過程中,偶爾會出現(xiàn)顏色發(fā)黑的粒堿,通過對裝置分段排查,發(fā)現(xiàn)從造粒塔出來的粒堿顏色正常,進入粒堿冷卻器出來后顏色就發(fā)黑,進一步分析排查發(fā)現(xiàn),粒堿顏色發(fā)黑有兩種現(xiàn)象:一是和粒堿一同進入粒堿冷卻器的干燥空氣含油超標,粘附在粒堿表面造成顏色發(fā)黑,是粒堿顏色發(fā)黑的主要原因。二是少量情況下是原料32%堿或蒸發(fā)設(shè)備產(chǎn)生的鎳粉帶入堿液系統(tǒng)中造成的。

        通過在進入粒堿冷卻器的干燥空氣入口處再安裝1臺干燥空氣精油過濾器,同時加強干燥空氣系統(tǒng)排污,解決了干燥空氣含油超標問題;嚴格控制原料中雜質(zhì),定期對32%堿罐和50%堿罐進行清理,定期對造粒噴頭(噴灑裝置)進行更換和清理,有效地解決了顏色發(fā)黑問題。

        3 系統(tǒng)的優(yōu)化運行

        (1)利用煙道氣自產(chǎn)碳酸鈉。為了進一步降低綜合生產(chǎn)成本,減少天然氣燃燒后的尾氣外排放,利用粒堿生產(chǎn)中融鹽爐燃燒產(chǎn)生的煙道氣,將煙道氣尾氣中的二氧化碳,用燒堿吸收生成的碳酸鈉,再將碳酸鈉用于鹽水精制。

        公司現(xiàn)有20萬t/a的燒堿生產(chǎn)能力,現(xiàn)噸堿耗碳酸鈉22 kg/t,裝置滿負荷生產(chǎn)每年需耗碳酸鈉4 400 t。

        裝置煙道氣中二氧化碳含量大于10%(VOL),滿負荷下煙道氣總量大于7500Nm3/h。要滿足20萬t/a的燒堿生產(chǎn)能力,只需要碳酸鈉0.55 t/h,折二氧化碳為0.228 3 t/h,相當于二氧化碳流量116.225 Nm3/h(標準狀態(tài))。根據(jù)碳酸鈉裝置實際運行數(shù)據(jù),通過調(diào)整天然氣與助燃空氣配比,燃燒充分后,尾氣中二氧化碳保持大于10%,不但系統(tǒng)天然氣消耗減少,而且完全能滿足生產(chǎn)碳酸鈉的要求。

        利用粒堿生產(chǎn)的尾氣,生產(chǎn)自身需求的碳酸鈉,使整套裝置的系統(tǒng)得到進一步優(yōu)化,經(jīng)濟效益可觀。

        (2)預(yù)濃縮器蒸發(fā)二次汽利用。預(yù)濃縮器蒸發(fā)的二次汽工藝上是送入粒堿一效蒸發(fā)器全部利用,由于設(shè)計上一效換熱面積和所需熱能的不匹配,使該二次汽不能被全部利用,造成一效排氣口有大量蒸汽排出,熱能浪費。

        針對此問題,將預(yù)濃縮器蒸發(fā)的二次汽分一部分送入片堿裝置蒸發(fā)一效,對這部分二次汽充分利用,使片堿裝置50%汽耗降低120 kg/t。

        通過對引進微粒堿裝置的一系列改造、消化吸收,保證了粒堿質(zhì)量,粒堿裝置能穩(wěn)定、滿負荷、連續(xù)生產(chǎn),滿足了粒堿鐵路運輸要求,主要消耗指標天然氣由165 m3/t降至112 m3/t,產(chǎn)能由4萬t/a提至5.3萬t/a。

        Operation improvement of 50 kt/a particle alkali production plant

        XUE Wei-dong,WANG Wei,LU Song-jiao
        (Shanxi Jintai Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd.,Mizhi 718100,China)

        The technological process and influence factor of particle alkali production plant were introduced,the optimization scheme was put forward.

        particle alkali;evaporation;optimization

        TQ114.26+8

        B

        1009-1785(2015)05-0021-04

        2015-04-20

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