火瑞欽,梁 鋒,何 強(qiáng)
(陜西北元化工集團(tuán)化工二分公司,陜西 榆林719300)
生產(chǎn)上有濕法乙炔和干法乙炔2 種工藝,以電石為原料生產(chǎn)乙炔是生產(chǎn)PVC 的重要組成部分和主要特點(diǎn)。濕法乙炔生產(chǎn)中所產(chǎn)生的電石渣漿、電石粉塵、清凈廢酸等一直困擾著乙炔分廠的發(fā)展,治理三廢將成為生存和發(fā)展的必然需要。
電石遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)生成乙炔,并放出熱量。 因電石中常含有硫化鈣 (CaS)、 砷化鈣(Ca3As2)、磷化鈣(Ca3P2)等雜質(zhì),與水作用時(shí)同時(shí)放出砷化氫(AsH3)、磷化氫(PH3)等有毒氣體。
反應(yīng)方程式如下:
陜西北元化工集團(tuán)化工二分公司乙炔分廠對(duì)乙炔生產(chǎn)過程中排放的氣相、液相和固相污染物進(jìn)行了有效的治理,努力將節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái),最大限度地實(shí)現(xiàn)資源綜合利用,從源頭上有效地消減了污染物的產(chǎn)生。并結(jié)合日常生產(chǎn)特點(diǎn),進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新,探索出一條廢硫酸處理的新工藝,解決了廢硫酸污染環(huán)境的問題,打造出一條高效的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。
廢硫酸與電石渣漿的反應(yīng)主要設(shè)備包括反應(yīng)槽、廢硫酸高位槽、反應(yīng)漿液輸送泵與壓濾機(jī)。通過將廢硫酸與電石渣漿合理配比,使其在理想的條件下達(dá)到硫酸鈣的高產(chǎn)出,再通過泵將反應(yīng)漿液輸送至板框式壓濾機(jī),利用壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)漿液的固液分離,固體硫酸鈣應(yīng)用于水泥生產(chǎn),最終實(shí)現(xiàn)廢硫酸變廢為寶的目的。工藝流程見圖1。
通過研究乙炔清凈廢硫酸與電石渣漿反應(yīng)的機(jī)理,實(shí)現(xiàn)廢硫酸與電石渣漿反應(yīng)配比的優(yōu)化,達(dá)到產(chǎn)出合格的、供水泥生產(chǎn)用的石膏,一方面緩解了環(huán)保壓力,有效解決硫酸清凈工藝過程產(chǎn)生的廢硫酸處理難的問題;另一方面可為企業(yè)降低生產(chǎn)成本。
圖1 廢硫酸處理流程圖
乙炔分廠一期電石水解所產(chǎn)生的電石渣經(jīng)壓濾處理后含水小于36%, 二期電石干渣含水6%~10%,均可直接送往水泥公司用作水泥生產(chǎn)的原料。
2.2.1 電石渣用途
電石渣屬于難以處理的工業(yè)廢物,因含有大量的Ca(OH)2,可以作生石灰的代用品,廣泛用在建筑、化工、冶金、農(nóng)業(yè)等行業(yè),可用于填海、填溝、代替石灰石制水泥、生產(chǎn)生石灰作為電石原料、生產(chǎn)輕質(zhì)磚、用作化工原料生產(chǎn)環(huán)氧丙烷、氯酸鉀等,而采用干磨干燒工藝,利用電石渣代替石灰石生產(chǎn)水泥是其最有效的綜合利用途徑。
2.2.2 電石渣的處理
處理方法1:乙炔發(fā)生器中電石反應(yīng)對(duì)水質(zhì)要求不高,電石渣漿廢水進(jìn)行二級(jí)沉淀處理去除其中的懸浮物后可作為電石反應(yīng)用水。 首先將乙炔發(fā)生器產(chǎn)生的渣漿廢水排放到渣漿收集他,再用泥漿泵輸送到渣漿沉淀池,在池中進(jìn)行沉淀處理。上部清液經(jīng)溢流進(jìn)入豎流式二級(jí)沉淀池中,進(jìn)行充分沉淀,使廢水中Ca(OH)2微粒再次沉降,清液溢流入集水池,用清水泵送入乙炔發(fā)生器。
處理方法2:將電石渣漿加入廢硫酸反應(yīng)槽中,以一定的比例加入適量的廢硫酸進(jìn)行中和反應(yīng),中和后出水的pH 值控制在7.0~8.0,使泥渣充分析出,pH 值過高或過低都可能使電石渣在沉淀池中堆積或產(chǎn)生隱性循渣。由于中和出水含有大量的Ca2+,與其他廢水混合后,最好控制進(jìn)生化處理裝置的廢水pH 值為6.0~7.0,以避免析出Ca(OH)2,中和后的中性水與粉煤灰反應(yīng),生產(chǎn)固體混合物,從而解決了水平衡問題。
濕法乙炔生產(chǎn)中的廢液主要有電石渣漿清液、清凈系統(tǒng)水洗塔和堿洗塔排出的洗滌液等。濕法產(chǎn)生的廢液經(jīng)過公用工程電石渣漿系統(tǒng)進(jìn)行沉降、冷卻,作為濕法發(fā)生器的生產(chǎn)用水。干法發(fā)生器產(chǎn)生的廢液主要有洗滌冷卻塔底部排出的渣漿、清凈水洗塔和堿洗塔排出的洗滌液等,通過沉降池沉淀降溫,作為干法發(fā)生器氣相洗滌管噴頭用水和洗滌冷卻塔塔底補(bǔ)水,其余部分通過管道輸送,經(jīng)過公用渣漿系統(tǒng)作為濕法發(fā)生器的生產(chǎn)用水。
電石破碎過程產(chǎn)生的電石粉塵通過4 臺(tái)4 m3/h斗提機(jī)提升到干法裝置混料倉(cāng)頂部粉塵緩沖罐,經(jīng)過星形下料器均勻地加入到混料倉(cāng),作為干法發(fā)生器使用。
3.1.1 清液用于乙炔發(fā)生的經(jīng)濟(jì)效益[1]
電石渣漿濃縮后的清液用于乙炔發(fā)生,不僅可以提供電石水解的大量生產(chǎn)水,還可以保證水中的乙炔處于飽和狀態(tài),減少乙炔溶于水的消耗,有效地回收了乙炔。乙炔發(fā)生溢流處的電石渣漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6%~9%,按9%計(jì)算,30 萬(wàn)t/a PVC 生產(chǎn)能力使用電石約56 t/h,生產(chǎn)的電石渣漿干基量為67.5 t/h,生產(chǎn)電石渣漿量750 t/h,其中水分為683 t/h。經(jīng)計(jì)算,大氣壓下乙炔在85 ℃水中的溶解度約為0.701 kg/t,這樣,電石渣漿中溶解的乙炔量為480 kg/h。 如果將電石渣漿濃縮至25%左右, 濃電石渣漿質(zhì)量為270 t/h,其中,水分約200 t/h。 由此可向乙炔分廠減少送水量480 t/h,減少水中的乙炔336 kg/h,每年減少乙炔損失量為2680t(年生產(chǎn)實(shí)際按8000h計(jì)),折合標(biāo)電石為7 500 t,可節(jié)約電石費(fèi)用2 250 萬(wàn)元(電石價(jià)格以3 000 元/t 計(jì))。
3.1.2 廢硫酸外用費(fèi)用
廢硫酸廠家回收成本521 元/t,每月產(chǎn)生廢酸1 500 t,處理廢酸成本每噸二百元左右, 每噸節(jié)省321 元,每年可以為公司節(jié)約費(fèi)用578 萬(wàn)元。
3.1.3 電石粉塵節(jié)省費(fèi)用
(1)根據(jù)實(shí)際情況,電石存放24 小時(shí)被使用,按照1 kg 電石在常溫常壓下24 小時(shí)風(fēng)化產(chǎn)生0.7~0.9 g粉塵計(jì)算,1 噸電石產(chǎn)生70~90 g 粉塵,按照該公司年產(chǎn)100 萬(wàn)t PVC 月消耗電石10 萬(wàn)t計(jì)算, 可產(chǎn)生70~80 t 粉塵,電石發(fā)氣量按照290 kg/L 為基準(zhǔn),1 t 電石價(jià)格平均3 200 元,那么每月?lián)p耗22.4萬(wàn)~28.8萬(wàn)元。
(2)電石干法生產(chǎn)乙炔,電石經(jīng)3 次破碎,從1次破碎出料粒度80 mm,2 次破碎出料粒度50 mm,3 次破碎出料粒度3 mm,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)證明,電石歷經(jīng)3次破碎1 噸電石產(chǎn)生粉塵約0.72 kg,忽略輸送過程中摩擦、撞擊產(chǎn)生粉塵因素,按照月消耗電石10 萬(wàn)t計(jì)算,該產(chǎn)生720 t 粉塵,電石發(fā)氣量按照290 kg/L為基準(zhǔn),1 t 電石價(jià)格平均3 200 元,那么每月?lián)p耗720×3 200=230(萬(wàn)元)。
3.1.4 外運(yùn)勞務(wù)費(fèi)用
根據(jù)3.1.3 中計(jì)算結(jié)果 (每月消耗電石10 萬(wàn)t、產(chǎn)生粉塵790~800 t),車輛外按運(yùn)200 元/t 計(jì)算,總計(jì)6 萬(wàn)元。
因此, 每月因電石粉塵未被利用產(chǎn)生費(fèi)用達(dá)264 萬(wàn)元;每年需要的費(fèi)用達(dá)3 168 萬(wàn)元,通過技術(shù)改造,電石粉塵回收利用達(dá)到98.5%,每月節(jié)省費(fèi)用達(dá)到260 萬(wàn)元,每年為公司創(chuàng)收3 120 萬(wàn)元。
通過技術(shù)創(chuàng)新,乙炔分廠乙炔生產(chǎn)中的節(jié)能減排工作成效顯著,不僅經(jīng)濟(jì)效益可觀,而且實(shí)現(xiàn)了廢液、廢渣零排放。此外,解決了生產(chǎn)中硫酸難以處理的問題,完善了生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈,取得了良好的社會(huì)效益。
[1]陳文鋒.電石渣漿在純堿生產(chǎn)中的應(yīng)用.純堿工業(yè),2007(2):34-35.