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        過氧化氫生產(chǎn)中萃取塔液泛的問題

        2015-06-15 02:44:32蔣岳芳吳海峰
        中國氯堿 2015年5期
        關(guān)鍵詞:篩孔篩板塔內(nèi)

        蔣岳芳,吳海峰,朱 旻

        (杭州名鑫雙氧水有限公司,浙江 杭州311000)

        杭州名鑫雙氧水有限公司擁有1 套年產(chǎn)10 萬t/a(濃度27.5%)的雙氧水裝置,正常生產(chǎn)情況下,系統(tǒng)流量為600~620 m3/h,日產(chǎn)雙氧水330 t。但是在生產(chǎn)過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)萃取塔液泛,系統(tǒng)流量被迫下降,最低時(shí)400 m3/h,更有嚴(yán)重時(shí)全線停車處理,嚴(yán)重影響雙氧水產(chǎn)量和質(zhì)量。

        1 萃取塔的工藝原理

        萃取工藝原理:含有H2O2的氧化液從萃取塔底部進(jìn)入后,借助浮力從塔底向上漂浮,經(jīng)過每層篩板的篩孔而被分散成小球升到上一層,篩板之下合并積聚成輕液層,界面不斷更新,氧化液不斷分散凝聚,最終至塔頂積聚。同時(shí)將含有一定量磷酸的純水用泵送至塔頂,從每層塔板的降液管與從塔底穿漂浮上來的氧化液逆流接觸萃取。在此過程中,水為連續(xù)相,氧化液為分散相,水從塔頂流向塔底的過程中,其過氧化氫濃度逐漸升高,并從塔底流出到凈化塔,而氧化液在多次分散聚合向上漂浮的過程中,其H2O2含量逐漸降低,最后從塔頂流向萃余分離器。

        液泛萃取塔液泛又叫萃取塔積料,即萃取塔塔頂水位不下降,純水加不進(jìn)去,篩板下工作液增厚,淹沒降液管,使工作液在塔內(nèi)積聚,造成系統(tǒng)流量低,嚴(yán)重影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量甚至?xí)斐砂踩鹿省?/p>

        2 萃取塔液泛的原因

        (1)氫化反應(yīng)過程中氫化效率控制過高。由于氫效控制過高,四氫蒽醌的生產(chǎn)速度加快,在主反應(yīng)速度增快的同時(shí),副反應(yīng)也加快,副反應(yīng)產(chǎn)物增多,當(dāng)工作液中四氫蒽醌的含量大于40%時(shí)容易在氧化工序發(fā)生降解氧化反應(yīng)過程中降解物多,直接影響系統(tǒng)溶液的潔凈度,易使氧化液通過篩孔的速度降低,導(dǎo)致萃取塔積料;

        (2)氧化反應(yīng)過程中降解物多。氧化反應(yīng)產(chǎn)生降解物的原因是酸度不夠,主要是生成四氫環(huán)氧化物、蒽酮等副產(chǎn)物,這些副產(chǎn)物同樣影響氧化液通過篩孔的速度,工作液混濁,密度、粘度發(fā)生變化,在通過篩板時(shí)速度慢,引起萃取塔液泛;

        (3)工作液組份比例失調(diào)。由于芳烴含量低,工作液配比不平衡,工作液密度增高,即工作液與純水的密度差減小,而密度差是工作液上浮的動(dòng)力,動(dòng)力不足上升速度慢,造成萃取塔液泛。工作液中三辛酯含量低,不能完全溶解氫蒽醌,工作液粘度下降,形成泡沫狀物質(zhì),阻擋工作液的上浮速度,萃取塔液泛;

        (4)純水中的酸加入量偏低。由于萃取塔中酸度過低,設(shè)備被腐蝕或雙氧水分解,造成萃取塔內(nèi)水相渾濁,發(fā)生乳化,塔內(nèi)氧化液雜質(zhì)增多,影響水相與氧化液的分層效果,造成萃取塔積料;

        (5)萃取塔內(nèi)溫度偏低或偏高。塔內(nèi)溫度低時(shí),工作液黏度增大,不利于工作液分散和通過篩孔,易造成積料。塔內(nèi)溫度過高,則可能造成雙氧水分解,產(chǎn)生的氣泡使兩相流速加快,也會(huì)造成積料;

        (6)氫化液和后處理白土床活性氧化鋁失效。由于氫化液和后處理白土床活性氧化鋁失效,再化與凈化能力下降,降解物在系統(tǒng)內(nèi)積聚,使工作液雜質(zhì)增多,氧化鋁失去作用不能有效再生降解物,且氧鋁粉易被帶入工作液,造成工作液渾濁,發(fā)生萃取塔液泛;

        (7)工作液、氫化液過濾器管理。工作液、氫化液過濾器墊片泄漏或?yàn)V袋破損會(huì)導(dǎo)致大量雜質(zhì)和降解物無法過濾,帶入萃取塔,造成篩板堵塞,引起液泛;

        (8)操作過程存在的問題。操作人員操作不穩(wěn)定,如突然加大進(jìn)入萃取塔氧化液流量,萃取液出量過大,萃取塔降液管堵塞,篩孔堵塞等都可能造成萃取塔積料。

        另外萃取塔設(shè)計(jì)時(shí)的直徑高度、塔板數(shù)、板間距、篩板孔徑、降液管長度等存在缺陷都可能影響萃取塔積料,氫化塔觸媒再生不干凈;在補(bǔ)加和回收工作液時(shí)若清洗不好,工作液中雜質(zhì)增多,會(huì)使黏度增大,也可能造成萃取塔的積料。

        3 解決方法與注意事項(xiàng)

        為解決萃取塔液泛,主要采取以下措施。

        (1)降低氫化效率。將氫化效率由原來的7.3 g/L左右降至6.5 g/L 左右,氫化溫度不超過75 ℃,降低工作液預(yù)熱溫度,緩解固定床壓力等;

        (2)控制氧化過程的降解。氧化液酸度從0.002~0.003 g/L 提高到0.003~0.006 g/L,保持氧化液呈酸性,有效抑制環(huán)氧降解物生成;

        (3)工作液組分比例控制在正常范圍內(nèi)。工作液中芳烴含量從650 mL/L 提高至700 mL/L,增加芳烴含量可以降低工作液的比重,增大工作液與水之間的密度差,工作液上浮速度加快。三辛酯含量控制在200 mL/L,從萃取塔中觀察工作液,要求顏色成亮黃色,液珠大小一致勻速上升,避免在工作液中形成泡沫狀物質(zhì),從而消除萃取塔液泛;

        (4)提高純水中酸含量。提高萃取塔內(nèi)的酸度,避免萃取塔水相的渾濁及乳化現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)可避免塔內(nèi)雙氧水分解。原來酸含量0.2 g/L,處理積料時(shí)可增加至0.4 g/L;

        (5)合理控制萃取塔溫度。萃取塔溫度保持在50~55 ℃,長時(shí)間停車可通過純水加熱、工作液預(yù)熱器加熱提高溫度;

        (6)及時(shí)更換氧化鋁。由于降解物增多,氧化鋁易失效,將不能起到再生和吸附作用,需及時(shí)更換,這樣能加大對(duì)系統(tǒng)排污力度與配制清洗量,保證工作液的潔凈度;

        (7)及時(shí)對(duì)氫化液過濾器和再生液過濾器的墊片和濾袋進(jìn)行更換,確保過濾效果。特別是觸煤再生后及新白土床使用時(shí);

        (8)當(dāng)積料發(fā)生時(shí),應(yīng)降低進(jìn)入萃取塔氧化液流量和萃取液出水量,這樣可降低萃取塔負(fù)荷,適當(dāng)提高過氧化氫的含量增加其比重差,有利于萃取塔正常運(yùn)轉(zhuǎn)。待系統(tǒng)情況好轉(zhuǎn)時(shí),再逐步提高各流量,對(duì)萃取塔進(jìn)行技改情況見表1。

        表1 萃取塔改造前后對(duì)比表

        另外,在觸煤再生時(shí)增加純水的浸泡時(shí)間與用水量,再生后用芳烴進(jìn)行循環(huán),然后投入使用,確保再生觸煤的干凈,保證工作液的凈度。

        通過上述改進(jìn)與實(shí)施,目前萃取塔已連續(xù)運(yùn)行1 年無嚴(yán)重液泛產(chǎn)生,生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定,成本下降。

        [1]劉煜鮮.高師理科學(xué)刊.2008,06.

        [2]張國臣.過氧化氫生產(chǎn)技術(shù).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

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