王岳剛
(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)洪洞恒興煤業(yè)有限公司,山西 洪洞 041600)
某水泥公司礦山與廠區(qū)的距離為5.2km,為了保證運(yùn)輸效率,降低運(yùn)輸成本,該公司興建了一條皮帶機(jī)輸送系統(tǒng)。該系統(tǒng)建成后該公司的生產(chǎn)效率得到了大幅度的提升,但是卻接連出現(xiàn)了2臺(tái)拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)電纜被擊穿的事故,在經(jīng)過工廠工程師論證后,決定采用高壓電纜來對(duì)先前的電纜進(jìn)行替換,替換后電纜不再被擊穿,但卻連續(xù)燒毀4臺(tái)電動(dòng)機(jī),嚴(yán)重降低了工廠的生產(chǎn)效率,給該公司的經(jīng)濟(jì)效益帶來了很大的影響。
該皮帶機(jī)由3臺(tái)690V/400kW 變頻電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),下向運(yùn)行,小時(shí)輸送能力900t,每天運(yùn)行14h,可供山下工廠兩條生產(chǎn)線整天的需求。該皮帶機(jī)電動(dòng)機(jī)配置為山下1臺(tái),山上2臺(tái),而且每臺(tái)電動(dòng)機(jī)均由ABB公司電壓源型中的ACS800系列變頻器進(jìn)行控制,變頻器的直流母線則通過制動(dòng)斬波器來與制動(dòng)電阻進(jìn)行連接。
該礦山皮帶機(jī)與水平面形成了一定角度,運(yùn)行狀況為下向運(yùn)行,根據(jù)力學(xué)原理現(xiàn)進(jìn)行力學(xué)分析。物料被投放到皮帶上后將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與摩擦力f方向相反的力F(此力為重力在沿皮帶機(jī)水平方向上的分力),可以分析出當(dāng)物料種重量持續(xù)增加時(shí),F(xiàn)必將增大,當(dāng)F增大至大于皮帶摩擦力時(shí),電動(dòng)機(jī)則不再對(duì)物料提供與皮帶機(jī)運(yùn)行方向相同的牽引力,而是與f共同作用抵耗F,此時(shí)電動(dòng)機(jī)必須提供制動(dòng)力,防止飛車事故的發(fā)生。為此該廠決定采用變頻器對(duì)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行控制,當(dāng)喂料量一定時(shí),皮帶上的總物料量與皮帶的運(yùn)行速度成反比,這樣就可以對(duì)飛車事故進(jìn)行控制[1]。
下山皮帶的實(shí)際長度比較長,存在啟動(dòng)緩慢的問題,該廠采取了變頻器的軟啟動(dòng)功能。進(jìn)行啟動(dòng)模式后,山下的電動(dòng)機(jī)關(guān)停,只由山上的兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行拖動(dòng)。當(dāng)皮帶機(jī)啟動(dòng)后,因?yàn)榘逦箼C(jī)一直在進(jìn)行喂料,所以整條皮帶上的物料量不斷增加,當(dāng)F與f相等時(shí),此時(shí)電動(dòng)機(jī)不再輸出力矩,電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的電流逐漸增大,產(chǎn)生的能量經(jīng)由變頻器的逆變器傳至變頻器的直流母線,在接收了能量后直流母線電壓升高,當(dāng)達(dá)到閥值(閥值設(shè)定為25%)時(shí),斬波器進(jìn)行工作,將能量消耗與在制動(dòng)電阻上,若變頻器出現(xiàn)緊急故障,山下的那臺(tái)電動(dòng)機(jī)就會(huì)開始運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)行制動(dòng)力矩的補(bǔ)充。
由于電動(dòng)機(jī)事故頻發(fā),該廠工程師聯(lián)合ABB工程師與電機(jī)廠的技術(shù)人員對(duì)皮帶機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查評(píng)估,工程師們應(yīng)用示波器對(duì)皮帶機(jī)系統(tǒng)情況進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn)變頻器輸出波形正常,不存在問題,但電動(dòng)機(jī)的定子接線端的波形卻失真嚴(yán)重,電壓波峰與波谷最大差值竟達(dá)2 460V。由于燒毀的幾臺(tái)電動(dòng)機(jī)的故障情況(均為電動(dòng)機(jī)線圈無電流過熱痕跡,除燒毀外其他部分線圈均未發(fā)現(xiàn)問題,而且燒毀處均為線圈曲率半徑較小處)基本一致,再結(jié)合此情況,判斷電動(dòng)機(jī)燒毀的原因?yàn)楦邏簱舸┚€圈絕緣造成的匝間短路[2]。因?yàn)樽冾l器采用的是TGBT逆變技術(shù),所以尖峰脈沖電壓不可避免,此電壓會(huì)對(duì)電動(dòng)機(jī)線圈的絕緣層進(jìn)行沖擊,由于電荷累積會(huì)在線圈曲率半徑較小處造成局部放電,破壞絕緣進(jìn)而造成匝間短路,見圖1。
圖1 電動(dòng)機(jī)線圈燒毀處
改皮帶機(jī)上的電動(dòng)機(jī)的供電電壓為690V,當(dāng)此電動(dòng)機(jī)處于電動(dòng)狀態(tài)時(shí),端子上的最大尖峰電壓約為1 862V(690×1.35×2=1 862V,1.35為三相橋整流系數(shù),2是電動(dòng)機(jī)與電纜的特性阻抗不同,引起的波反射和疊加的倍數(shù))。所以當(dāng)斬波器工作時(shí),直流電壓已超過閥值(25%),回路電壓將會(huì)升高,其效果相當(dāng)于電源電壓升高了25%,也就是說對(duì)于690V 等級(jí)的變頻器,電動(dòng)機(jī)的常性耐電電壓必須要在2 134 V(1 862 V×1.2=2 134V)以上。該廠并未對(duì)此種因素進(jìn)行分析處理,所以才會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)頻繁燒毀的事故發(fā)生。
由以上的分析可以發(fā)現(xiàn),此問題的解決方式無外乎降低尖峰沖擊電壓或者提高電動(dòng)機(jī)的電壓耐受能力兩種解決方法。根據(jù)這兩種解決方法,可以確定如下幾個(gè)方案。
1)方案一。對(duì)電動(dòng)機(jī)的絕緣進(jìn)行檢查,確保其能承受住2 235V 電壓的沖擊,對(duì)不符合條件的絕緣進(jìn)行更換。
2)方案二??梢酝ㄟ^加裝專門的輸出電抗器用斬波器將高次的波頭斬掉,從而抑制高次諧波脈沖。
3)方案三。經(jīng)深入分析可知,當(dāng)傳動(dòng)單元處于制動(dòng)模式時(shí)電動(dòng)機(jī)端子上的電壓高,增大了絕緣層被破壞的可能性。所以,盡可能地使電動(dòng)機(jī)處于電動(dòng)狀態(tài)將會(huì)保障電動(dòng)機(jī)的壽命。在滿足生產(chǎn)條件的前提下,保證電動(dòng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,盡可能地減少負(fù)荷的累積,以此來降低感應(yīng)電壓突然激增的可能性。具體操作可以采取加大皮帶機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制喂料量的措施,通過加快轉(zhuǎn)速可以減少帶上的物料量,再通過調(diào)節(jié)板喂機(jī)上的變頻器達(dá)到控制物料量的目的,確保皮帶機(jī)的速度處于可控范圍之內(nèi)[3]。
4)方案四。建議將現(xiàn)今皮帶機(jī)系統(tǒng)中的變頻器更換為ACS800-17系列產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品能夠反饋電能,并且可以四象限運(yùn)行,反饋的電能電壓也可調(diào)節(jié),減輕電動(dòng)機(jī)的絕緣壓力。四象限運(yùn)行的變頻器采用了IBGT 模塊,可與逆變器對(duì)稱,可支持電動(dòng)機(jī)四象限運(yùn)行,電能可在電網(wǎng)端和負(fù)載端之間自由“流動(dòng)”[4]。
1)案例公司采取方案。經(jīng)過審慎的考慮,該公司決定采用上述方案中的方案三。通過控制喂料量、皮帶機(jī)轉(zhuǎn)速使電動(dòng)機(jī)長時(shí)間處于電動(dòng)狀態(tài)后,該公司的電動(dòng)機(jī)再也沒有出現(xiàn)燒毀問題。但是采取方案三后,由于喂料量減少,皮帶機(jī)的輸送能力降低為620t/h,大大降低了輸送效率,即使皮帶機(jī)24h 連續(xù)工作也滿足不了工廠對(duì)礦料的需求,該公司不得不降調(diào)低了生產(chǎn)目標(biāo),而且長期處于電動(dòng)狀態(tài)還會(huì)消耗大量的電能,導(dǎo)致該公司損失了一定的經(jīng)濟(jì)利益。
2)推薦方案。從長遠(yuǎn)來看方案四無疑是最具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的方案,在方案四中,現(xiàn)用的普通變頻器被換為可四象限運(yùn)行的ACS800—17系列變頻器,先前被制動(dòng)電阻消耗的電能就可以反饋到電網(wǎng)中,這些電能可工廠自用,有效地降低了工廠的運(yùn)行成本。再對(duì)方案三與方案四進(jìn)行比較,方案三采用后,板喂機(jī)變頻器設(shè)定為14 Hz,該狀態(tài)下電動(dòng)機(jī)正好處于電動(dòng)狀態(tài),此時(shí)的電動(dòng)機(jī)電流處約為98A,這樣可計(jì)算每臺(tái)電動(dòng)機(jī)每天消耗電能為:(732×690×98/1 000)×24=1 187kW·h。而采用方案四時(shí)板喂機(jī)喂料量為900t/h,電動(dòng)機(jī)工作14h即可滿足工廠的生產(chǎn)需求,電動(dòng)機(jī)處于發(fā)電狀態(tài)時(shí)電流約為280 A,每臺(tái)電動(dòng)機(jī)每天發(fā)電量為:(1.732×690×280/1 000)×14=4 685kW·h,該方案相較于方案三每天共為工廠節(jié)省2×(1 187+4 685)=11 744kW·h,無疑方案四更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
新建礦山項(xiàng)目的設(shè)備采購安裝要注重符合實(shí)際情況,既要保證生產(chǎn)的安全運(yùn)行也要盡可能節(jié)能增效,皮帶機(jī)的電動(dòng)機(jī)控制建議選用四象限運(yùn)行的變頻器,雖然投資更大,但長遠(yuǎn)來看所帶來的效益定會(huì)“物超所值”。
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