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        鋁合金氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與變質(zhì)劑和清渣劑復(fù)合使用研究

        2015-11-01 09:04:27趙忠興馬玉嬌耿德軍徐興文
        關(guān)鍵詞:鋁液鈉鹽氬氣

        趙忠興,馬玉嬌,耿德軍,徐興文

        (沈陽(yáng)理工大學(xué),遼寧沈陽(yáng) 110168)

        鋁合金氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與變質(zhì)劑和清渣劑復(fù)合使用研究

        趙忠興,馬玉嬌,耿德軍,徐興文

        (沈陽(yáng)理工大學(xué),遼寧沈陽(yáng) 110168)

        研究了氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉處理與變質(zhì)劑、清渣劑復(fù)合工藝的使用情況,分析了不同復(fù)合工藝對(duì)鋁液精煉效果和變質(zhì)效果的影響,分析了變質(zhì)劑、清渣劑的相互影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與鹽類變質(zhì)劑、清渣劑復(fù)合使用可提高鋁液的精煉效果,對(duì)于采用鍶變質(zhì)劑的鋁合金,清渣劑的使用可增加鍶的燒損,降低鍶的變質(zhì)效果。

        氬氣精煉;變質(zhì)劑;清渣劑;復(fù)合應(yīng)用

        合理的精煉工藝和變質(zhì)工藝是獲得高質(zhì)量鋁液的基礎(chǔ),高質(zhì)量的鋁液是獲得優(yōu)質(zhì)鋁鑄件的必要條件。怎樣根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)條件和狀態(tài),確定鋁液的精煉工藝和變質(zhì)工藝,控制鋁液熔煉質(zhì)量,提升鑄件的內(nèi)部品質(zhì)已經(jīng)得到重視[1、2]。

        現(xiàn)行的常用精煉工藝多為氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹工藝和鹽類精煉工藝[3,4],常用的變質(zhì)工藝是鈉鹽變質(zhì)和鍶變質(zhì)工藝[5,6],而旋轉(zhuǎn)噴吹工藝精煉效果較好,工藝穩(wěn)定,無(wú)污染,如與清渣劑復(fù)合使用效果更好。鹽類精煉工藝精煉效果較氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹工藝差一些,對(duì)鍶變質(zhì)效果影響較大,尤其是氯鹽類精煉劑,幾乎可以消耗鋁液中50%~90%的鍶,對(duì)變質(zhì)劑的采用有一定的局限性。采用不同的精煉處理工藝和變質(zhì)處理工藝,對(duì)鋁液質(zhì)量的影響是不同的,通過(guò)鋁液致密性的測(cè)試、變質(zhì)效果的分析,研究精煉處理工藝和變質(zhì)處理工藝對(duì)鋁液質(zhì)量的影響,以及這些因素之間的相互作用,對(duì)提高鋁液質(zhì)量是十分必要的。

        1 鈉鹽變質(zhì)條件下的復(fù)合使用

        試驗(yàn)采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉機(jī),二合一精煉變質(zhì)劑,清渣劑以及它們的不同復(fù)合工藝對(duì)鋁液進(jìn)行精煉處理,試驗(yàn)材料為ZL101A,50?kg石墨坩堝。

        使用如下的試驗(yàn)方法處理鋁合金液。

        工藝1:?jiǎn)为?dú)使用二合一精煉變質(zhì)劑;

        工藝2:二合一精煉變質(zhì)劑與清渣劑復(fù)合使用;

        工藝3:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與二合一精煉變質(zhì)劑復(fù)合;

        工藝4:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、二合一精煉變質(zhì)劑、清渣劑三者復(fù)合;

        工藝5:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、三元變質(zhì)劑復(fù)合;

        工藝6:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、三元變質(zhì)劑、清渣劑三者復(fù)合。

        試驗(yàn)中,氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉時(shí)間15?min,二合一精煉變質(zhì)劑加入量1.5%,三元變質(zhì)劑加入量1.5%,清渣劑加入量1.5%。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 各種復(fù)合工藝精煉與變質(zhì)效果的對(duì)比

        二合一精煉變質(zhì)劑既有精煉作用,又有變質(zhì)作用,在實(shí)際生產(chǎn)中易于操作,應(yīng)用較廣泛,但其精煉效果很難達(dá)到1級(jí)針孔度的要求,對(duì)于一些大型的砂型鑄件,局部易產(chǎn)生針孔超標(biāo),從表1中工藝1試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,精煉后的鋁液密度值并不高。但將二合一精煉變質(zhì)劑與氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉復(fù)合使用,會(huì)使鋁液精煉后的密度值顯著提高,如表1中的工藝3實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),達(dá)到1級(jí)針孔度的要求,基本可以保證大型砂型鑄件的針孔度要求,并兼顧鋁液的變質(zhì)要求,這種工藝是目前實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用最多的。

        鋁合金的精煉過(guò)程是除氣和除渣的凈化過(guò)程,上述兩種精煉工藝都是浮游法除氣、除渣的原理,浮游的氣泡對(duì)鋁液中夾渣的俘獲作用并不強(qiáng),體現(xiàn)在鑄件的力學(xué)性能不是很好,可能在鑄件內(nèi)部存在微小的夾雜,影響鑄件的力學(xué)性能。將這兩種精煉工藝與清渣劑復(fù)合使用,既能降低鋁合金液中的夾渣,又能提高鋁合金液的密度,降低鑄件的針孔度等級(jí)。表1中工藝2、4、6與相對(duì)應(yīng)的工藝1、3、5的數(shù)據(jù)說(shuō)明,清渣劑的加入提高了鋁合金液的密度。

        二合一精煉變質(zhì)劑操作使用方便,但在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),從單一的作用來(lái)講,它的精煉效果不如氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉工藝,它的變質(zhì)效果與傳統(tǒng)的鈉鹽三元變質(zhì)劑相比要差一些。所以,在近十年氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉工藝快速發(fā)展起來(lái)以后,采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉工藝與三元變質(zhì)劑復(fù)合使用,有效的克服了單加三元變質(zhì)劑使鋁合金液含氣量增加的缺點(diǎn),在保證精煉效果的同時(shí),使鋁合金的變質(zhì)效果較二合一精煉變質(zhì)劑有所提高,表1中工藝5與工藝3相比、工藝6與工藝4相比,精煉效果基本相同或有提高,但變質(zhì)效果提高,如圖1所示。

        圖1 變質(zhì)后金相組織照片

        在氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉工藝普遍使用之前,由于鈉鹽變質(zhì)劑具有衰退期,加入鈉鹽后的有效變質(zhì)時(shí)間小于1小時(shí),一般變質(zhì)工藝多在精煉工藝之后,但鈉鹽加入鋁合金液后往往降低鋁合金液的密度(如圖2所示),增加了含氣量,影響鑄件的內(nèi)部質(zhì)量,使三元變質(zhì)劑的應(yīng)用有了一些瑕疵,這也是二合一精煉變質(zhì)劑在工廠使用較多的原因;要是鈉鹽保持絕對(duì)的干燥,是不會(huì)增加鋁合金液的含氣量,但實(shí)際生產(chǎn)中很難做?到。如果采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉工藝,可以在吹氬氣的同時(shí)加入三元變質(zhì)劑,二者復(fù)合使用,便可有效的克服鋁合金液變質(zhì)后的增氣現(xiàn)象,使單一鈉鹽變質(zhì)劑的應(yīng)用趨于合理。

        圖2  鈉鹽加入時(shí)間對(duì)密度的影響

        2 鍶變質(zhì)條件下的復(fù)合使用

        試驗(yàn)采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉機(jī),鋁鍶合金(含鍶10%),清渣劑以及它們的不同復(fù)合工藝對(duì)鋁液進(jìn)行精煉處理,試驗(yàn)材料ZL101A,50?kg石墨坩堝。

        使用如下的試驗(yàn)方法處理鋁合金液。

        工藝7:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、鍶變質(zhì)復(fù)合;

        工藝8:二合一精煉變質(zhì)劑、鍶變質(zhì)復(fù)合;

        工藝9:氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、鍶變質(zhì)、清渣劑三者復(fù)合。

        試驗(yàn)中,氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉時(shí)間15?min,鍶的加入量0.04%,二合一精煉變質(zhì)劑加入量1.5%,三元變質(zhì)劑加入量1.5%,清渣劑加入量1.5%。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 各種復(fù)合工藝精煉與變質(zhì)效果的對(duì)比

        為了得到長(zhǎng)效的變質(zhì)效果,克服鈉鹽變質(zhì)衰退快的缺點(diǎn),實(shí)際生產(chǎn)中使用鍶變質(zhì)可獲得4~8?h的有效變質(zhì)時(shí)間,但鍶變質(zhì)的最大缺點(diǎn)是對(duì)精煉劑有選擇,增加鋁合金液的吸氣傾向。

        采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、鍶變質(zhì)復(fù)合(工藝7)是目前實(shí)際生產(chǎn)中常用的工藝措施,它的優(yōu)點(diǎn)在于既可以獲得較好的精煉效果,又能獲得良好的變質(zhì)效果,對(duì)鍶的燒損最少。采用鹽類精煉方法與鍶變質(zhì)相復(fù)合使用的工藝已很少使用,原因在于鹽類精煉劑對(duì)鍶的燒損過(guò)大;如使用六氯乙烷精煉和鍶變質(zhì)復(fù)合使用,鍶的燒損大于50%,,使鍶的變質(zhì)效果幾近消失。采用二合一精煉變質(zhì)劑與鍶變質(zhì)復(fù)合(工藝8)的精煉效果不理想,但變質(zhì)效果良好,甚至好于單一的鍶變質(zhì)效果,可能是兩種變質(zhì)方法鈉鹽變質(zhì)效果與鍶變質(zhì)效果有一定疊加作用。在氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉、鍶變質(zhì)復(fù)合基礎(chǔ)上添加清渣劑,有助于提高鋁合金液的精煉效果(工藝9),但對(duì)于鍶有一定燒損,從而影響鍶的變質(zhì)效果,至于鍶的燒損大小取決于清渣劑的具體成分,及與鍶的反應(yīng)傾向。

        鋁合金液加入鍶后,會(huì)顯著增加鋁合金液的含氣量,這可能與鍶的固氫作用有關(guān),鋁合金液的含氣量增加多少與鋁合金液精煉后的時(shí)間有關(guān),也與鋁合金中鍶的加入量有關(guān),如圖3示,隨著鋁合金液精煉后使用時(shí)間的延長(zhǎng),鋁合金液的含氣量明顯增加,在超過(guò)1.5h后,鑄件的針孔度等級(jí)基本上大于三級(jí),對(duì)于砂型鑄件,鑄件上針孔已經(jīng)明顯出現(xiàn);另外,鋁合金液中含鍶量越大,吸氣傾向越大。

        3 結(jié)論

        (1)采用氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與鹽類變質(zhì)劑、清渣劑復(fù)合使用可提高鋁合金液的精煉效果,如采用三元變質(zhì)劑可獲得良好的變質(zhì)效果。

        (2)氬氣旋轉(zhuǎn)噴吹精煉與鍶變質(zhì)劑、清渣劑復(fù)合使用對(duì)提高鋁合金液的精煉效果有利,但會(huì)增加鍶的燒損。

        圖3 精煉后時(shí)間對(duì)密度的影響

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        Compound Treatment Study of Rotation-injection Argon Gas Degassing、Modifer?and?Clearing Inclusion Flux for Aluminum Alloy

        ZHAO?ZhongXing,MA?YuJiao,GENG?DeJun,XU?XingWen
        (?Shenyang?Ligong?Universerty,?Shenyang?110168,?Liaoning,China)

        In?this?paper,?the?compound?treatment?effect?of?rotation-injection?argon?gas?degassing、modifer?and?clearing?inclusion?flux?is?studied?and?the?effection?of?different?compound?treatment?technology?on?modify?and?refinet?is?analysed?for?aluminum?alloy.?The?results?show?that?compound?treatment?technology?of?rotationinjection?argon?gas?refning、modifer?and?clearing?inclusion?fux?can?increase?effect?of?aluminum?alloy?refned,?clearing?inclusion?fux?increase?the?burning?of?strontium?modifer?and?reduce?the?effect?of?strontium?modiftion?for?strontium.modiftion?aluminum?alloy.

        Argon?gas?refning;?Modifer;?Clearing?inclusion?fux;?Compound?treatment

        TF821:TG292;

        A;

        1006-9658(2015)04-0056-03

        10.3969/j.issn.1006-9658.2015.04.016

        2015-05-13

        稿件編號(hào):1505-931

        趙忠興(1963—),男,博士,教授,研究方向是鑄造鋁合金.

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