馬祖生 李玲
0 概述
由中材國際(南京)公司總承包的沙特南方省水泥公司(Southern Province Cement Company)5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線,于2015年5月完成了三期水泥磨連續(xù)72小時性能考核,各種指標都優(yōu)于合同保證指標。對比采用同規(guī)格的二期水泥磨,由于φ5m×15m閉路水泥磨系統(tǒng)工藝和設(shè)備選型不同,導致兩同規(guī)格水泥磨運行性能差異很大。下面就兩水泥磨系統(tǒng)不同選型 ,產(chǎn)生不同運行結(jié)果作一介紹。
1工藝流程和主機設(shè)備性能參數(shù)
水泥磨采用熟料、石膏進行配料,生產(chǎn)OPC(Ordinary Portland Cement)水泥,水泥配比為熟料:95%,石膏:5%。比表面積要求控制在340~360m2/kg。具體工藝流程見圖1和圖2;主機設(shè)備性能參數(shù)見表1和表2。
2 工藝流程和選型上的主要差異
2.1工藝流程上
二期和三期主要區(qū)別是由于出磨物料采用的選粉設(shè)備不同,導致工藝流程上出現(xiàn)差異,二期采用帶4旋風筒的選粉機,后面連接系統(tǒng)循環(huán)風機,成品收塵器和系統(tǒng)收塵風機;三期采用:O-sepa選粉機,后面直接連接成品收塵器和系統(tǒng)收塵風機。三期使用的O-sepa選粉機,選粉后回磨物料明顯變粗,在成品比表面積相同情況下, 比二期使用選粉機,合格成品選出率高。同時由于O-sepa選粉機全部采用新鮮風,不采用循環(huán)風,減少了回磨物料溫度,有利改善磨內(nèi)物料溫度,提高磨機產(chǎn)量。
2.2磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同
二期和三期磨機內(nèi)結(jié)構(gòu)上主要不同是二倉襯板不同,二期采用分級襯板,而三期采用小波紋襯板和螺旋狀分級襯板相結(jié)合的組合式襯板。從使用效果來看,二期雖然使用分級襯板,但二倉內(nèi)鋼球分級效果很差,在隔倉板處發(fā)現(xiàn)較多小球,在出料端反而有許多大球。三期磨內(nèi)二倉鋼球分級效果明顯,物料在磨內(nèi)粉磨效率較高,隔倉板處物料較粗,出料端處基本多是細粉。
2.3磨內(nèi)鋼球級配不同
根據(jù)二期磨內(nèi)粉磨情況,在二期鋼球級配基礎(chǔ)上,適當調(diào)整三期磨內(nèi)鋼球級配,其配球情況見表3。
從上表看出,三期比二期在鋼球配置上更強調(diào)一倉的破碎和二倉的粉磨要求,同時,一倉鋼球減少20噸,二倉鋼球增加20噸,同時三期二倉鋼球直徑明顯變小,提高粉磨效率。避免了二期一倉能力太強和二倉能力不足的缺陷。
3水泥磨系統(tǒng)運行性能不同
3.1選粉機選粉效率不同
為了比較選用不同選粉機后的選粉效率,我們對二期和三期選粉機進出口和成品水泥進行了取樣,取樣時二期磨機產(chǎn)量為135t/h,三期磨機產(chǎn)量為151t/h,水泥成品比表面積均控制在350m2/kg左右。對所取樣品用0.08mm方孔篩進行篩析,計算其篩余百分數(shù)。表4為選粉機樣品篩余結(jié)果。
從表4樣品篩余結(jié)果分析,在出磨物料細度差別不大情況下,三期回磨物料細度較粗,說明三期選粉機細粉選出能力強,從樣品篩余計算出的選粉效率來看,二期選粉效率僅42.83%,三期上升至53.79%,三期選粉效率明顯高于二期。
3.2裝球量與磨機運行性能參數(shù)不同
(1)三期水泥磨鋼球的添加,依據(jù)要求分別按30%、50%、70%添加后,發(fā)現(xiàn)磨機產(chǎn)量已達到130t/h,根據(jù)合同磨機產(chǎn)量150t/h的要求,我們認為鋼球量添加比例92%時,應(yīng)該能達到合同要求產(chǎn)量。事實在加入至92%鋼球后,磨機產(chǎn)量穩(wěn)定在151-153t/h。下表5為不同鋼球比例時對應(yīng)磨機產(chǎn)量。
(2)不同磨機系統(tǒng)裝球量對應(yīng)性能考核指標數(shù)值
為了更有力的說明,在這里增加了與二期水泥磨相同流程、相同磨機規(guī)格和相同選粉機的另一水泥廠相同磨機系統(tǒng)72小時性能測試數(shù)據(jù)來作對比。下面為三臺同規(guī)格水泥磨,由于選型不同,導致水泥磨相關(guān)運行性能參數(shù)(磨機產(chǎn)量、比表面積、水泥溫度、電耗)不同。具體數(shù)據(jù)見下表6
從上表可以看出,二期粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量較低,正常情況下無法達到設(shè)計產(chǎn)量,為了完成合同要求的150t/h產(chǎn)量,二期裝球量增加到設(shè)計裝球量的115%,磨機主電機實際功率超過額定功率,達到額定功率103.6%。噸水泥電耗大大增加,相同產(chǎn)量情況下,由二期水泥磨噸水泥電耗50.38 kWh/t,降低至三期噸水泥電耗41.38 kWh/t,降低18%。三期粉磨系統(tǒng)從測試數(shù)據(jù)來看,粉磨能力較高,當磨機裝球量達到92%時,磨機產(chǎn)量就超過設(shè)計產(chǎn)量,電耗也遠低于合同要求的47.5 kWh/t,水泥比表面積和水泥溫度也達到了合同要求
4結(jié)語
雖然該水泥磨系統(tǒng)相對帶輥壓機或其它有預處理系統(tǒng)來說,產(chǎn)量和電耗并不理想,但在業(yè)主規(guī)定不能夠增加預處理設(shè)備前提下,三期水泥磨系統(tǒng)能全面達到并超過合同指標,對此業(yè)主是非常滿意的,并著手按三期系統(tǒng)為依據(jù),來改造一期、二期水泥磨。
通過對水泥磨二期和三期對比,能夠看出:
(1)由于三期選擇的選粉設(shè)備效率優(yōu)于二期選粉設(shè)備,使得選出成品量增加,直接提高了水泥產(chǎn)量。
(2)三期磨機二倉選用小波紋襯板和螺旋狀分級襯板相結(jié)合的組合式襯板更合理,不僅磨內(nèi)鋼球分級效果好,粉磨能力也強。
(3)三期磨內(nèi)鋼球級配更合理,避免了二期一倉能力太強和二倉能力不足的缺陷。
(4)三期磨內(nèi)襯板和鋼球級配合理選擇,加上所選選粉機效率高,使得水泥磨系統(tǒng)運行的各項性能指標大大提高。
參考文獻:
1.水泥工藝設(shè)計手冊(上)
2.粉磨手冊 F.LSMIDTH 公司
3.水泥工業(yè)粉磨工藝技術(shù) 王仲春