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        球團(tuán)布料寬皮帶運(yùn)輸機(jī)技術(shù)改造

        2015-10-21 19:58:59萬付建楊士君
        中國機(jī)械 2015年3期
        關(guān)鍵詞:失效

        萬付建 楊士君

        摘要:本文針對寬皮帶運(yùn)輸機(jī)打滑、跑偏、傳動軸及軸承座斷裂、調(diào)整絲杠失效及溜料板粘料的問題,詳細(xì)分析了原因,提出了改進(jìn)措施。新型寬帶運(yùn)輸機(jī)在萊鋼120萬t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線試用后,效果明顯,為球團(tuán)礦高產(chǎn)、穩(wěn)定及節(jié)約成本創(chuàng)造了條件。

        關(guān)鍵詞:布料;皮帶運(yùn)輸機(jī);寬皮帶;打滑;斷裂;失效;球團(tuán)

        前言

        萊鋼120萬t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線于2010年8月投產(chǎn),是型鋼煉鐵廠3200m?高爐配套工程,工藝設(shè)計特點主要適用于磁鐵礦。合格球團(tuán)到鏈篦機(jī)的布料形式:擺頭皮帶---大球篩---4m寬皮帶---小球篩。這種由擺頭皮帶、寬皮帶和輥式篩分器三種設(shè)備組合的形式布料效果較好。寬皮帶在布料作業(yè)中承接大球篩篩分后的濕球(直徑<16mm),同時又將濕球經(jīng)溜料板輸送給小球篩。寬皮帶將布料截面由原來的不足1m擴(kuò)大到4.2m,為一種超寬型膠帶運(yùn)輸布料設(shè)備,是球團(tuán)生產(chǎn)線設(shè)備中一個重要設(shè)備。

        1.故障及原因分析

        型鋼煉鐵廠120萬t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線使用的寬皮帶是由傳動裝置、頭尾滾筒、機(jī)架、改向滾筒、托輥、拉緊裝置等部件組成。寬皮帶驅(qū)動滾筒、尾部滾筒長度4000mm。皮帶寬度4200mm,皮帶長度5000mm,帶速0.8m/s ,自接收以來,發(fā)生多次寬皮帶系統(tǒng)故障,嚴(yán)重制約球團(tuán)生產(chǎn)穩(wěn)定。

        1.1寬皮帶滾筒傳動軸斷裂---滾筒結(jié)構(gòu)缺陷?,F(xiàn)場寬皮帶軸承座的中心距達(dá)到4600mm,而廠家設(shè)計滾筒為分體結(jié)構(gòu),兩端軸通過輻板采用焊接方式與筒體連接。這在理論上降低了滾筒剛度,滾筒撓度易于變大,兩端軸的同軸度和直線度難以控制。滾筒筒體上的受力集中滾筒軸上,同時由于滾筒軸于滾筒的連接采用焊接方式,導(dǎo)致應(yīng)力集中,從而滾筒整體強(qiáng)度低,在外力較大或受力出現(xiàn)波動時導(dǎo)致滾筒軸斷裂。

        1.2寬皮帶打滑、跑偏---驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計缺陷。寬皮帶的驅(qū)動滾筒是安裝在皮帶尾部的,根據(jù)皮帶機(jī)的工作原理可知,滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)時,底部皮帶處于漲緊狀態(tài),上部皮帶處于松弛狀態(tài),導(dǎo)致皮帶上部凹凸不平,而物料在上部皮帶輸送,造成皮帶打滑,皮帶跑偏,不易調(diào)整,對皮帶造成磨損,皮帶壽命降低,同時也表現(xiàn)出驅(qū)動力不足。

        1.3軸承座斷裂---選材力學(xué)性能相對差。寬皮帶機(jī)頭部尾部滾筒軸承座為N216型,材質(zhì)為鑄鐵,抗沖擊能力低,強(qiáng)度不適合寬皮帶的工作要求。在工程施工時就因軸承座受碰撞,其中一個出現(xiàn)裂痕。

        1.4調(diào)整絲杠變形、斷裂---結(jié)構(gòu)不合理,選材差。由于調(diào)整絲杠為頂絲式設(shè)計,絲杠行程短;絲杠材質(zhì)差,螺紋底部易于磨損,造成螺距誤差 。調(diào)整時費(fèi)力,強(qiáng)行調(diào)整將使絲牙失效,造成絲杠變形或斷裂。

        1.5溜料板粘料較多、結(jié)塊---寬皮帶到小球篩溜料板為尼龍襯板,造球產(chǎn)生的粉末經(jīng)過溜料板時,容易出現(xiàn)粘料、結(jié)塊,影響布料效果,需要頻繁清理,增加勞動強(qiáng)度。清理下的結(jié)塊容易在烘干、焙燒過程中造成爆裂產(chǎn)生粉末,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,影響整個風(fēng)流系統(tǒng)。

        2.改造措施

        2.1寬皮帶頭、尾滾筒采用一體式設(shè)計---滾筒軸采用通軸,增加滾筒強(qiáng)度與剛度,滾筒與滾筒軸連接采用鍵連接,避免焊接產(chǎn)生的應(yīng)力集中。

        2.2選擇3516型軸承,采用鑄鋼材質(zhì)的加重軸承座---將現(xiàn)在N216型軸承座改為鑄鋼的加重軸承座,將軸承換為3516型軸承,增強(qiáng)支撐、轉(zhuǎn)動部位的強(qiáng)度。

        2.3優(yōu)化寬皮帶機(jī)驅(qū)動方式,將后驅(qū)改為前驅(qū)---把寬皮帶機(jī)的驅(qū)動系統(tǒng)安裝至寬皮帶頭部,改變生球礦的運(yùn)輸形式,把推著物料走改為拉著物料走,避免造成皮帶跑偏且容易調(diào)整。具體做法是在現(xiàn)在的頭輪處制作安裝新的減速機(jī)底座,把驅(qū)動滾筒及傳動系統(tǒng)移至頭部。

        2.4梯形螺紋拉式絲杠代替頂絲式普通絲杠---將現(xiàn)在的頂絲式普通絲杠改為梯形螺紋拉式絲杠,絲杠材質(zhì)改為T12,使絲杠具有較好的耐磨性,同時精度較高,將絲杠拉緊裝置從頭部移到尾部,便于崗位工調(diào)整。

        2.5去掉溜料板,增設(shè)輥篩---通過對現(xiàn)場的測量和觀察決定將溜料板改為輥篩形式,由4根輥子組成,篩下的粉末進(jìn)入濕返回路,合格生球布到小球篩上,減少粉末對布料的影響,如圖1。

        圖1 ?改造后的輥篩

        3.改造安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

        3.1滾筒與機(jī)架安裝后,墊鐵于機(jī)架點焊;

        3.2皮帶機(jī)機(jī)架中心線直線應(yīng)不超過20mm;

        3.3滾筒中心線水平應(yīng)在0.5/1000;

        3.4驅(qū)動滾筒軸線對皮帶機(jī)機(jī)架垂直度應(yīng)小于2/1000。滾筒、托輥的橫向中心線與輸送機(jī)機(jī)架中心線的重合度不超過3mm;

        3.5托輥棍子應(yīng)位于同一平面在相鄰的三組托輥之間其高度差不大于2mm。

        4.改造效果及效益分析

        寬皮帶系統(tǒng)改造后運(yùn)轉(zhuǎn)6個月來,寬皮帶系統(tǒng)未出現(xiàn)任何故障,收到了良好的效果:

        4.1改造后寬皮帶運(yùn)行平穩(wěn),帶料運(yùn)轉(zhuǎn)時皮帶漲緊適當(dāng),不存在跑偏現(xiàn)象;

        4.2拉緊裝置調(diào)節(jié)方便,轉(zhuǎn)動靈活,皮帶在啟動及運(yùn)行時未出現(xiàn)打滑現(xiàn)象;

        4.3電機(jī)、減速機(jī)噪音小,轉(zhuǎn)動平穩(wěn),未出現(xiàn)傳動軸斷裂現(xiàn)象;

        4.4寬皮帶上輸送的生球分布均勻,增設(shè)的輥篩有效的過濾了粉礦,減輕了回轉(zhuǎn)窯解圈的現(xiàn)象;

        球團(tuán)礦按日產(chǎn)3600噸可增加球團(tuán)礦產(chǎn)量6750噸,同時減少備件消耗8萬元,由于故障造成鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯不正常停機(jī)對耐火材料的損壞,為球團(tuán)生產(chǎn)線的穩(wěn)定順行打下了良好基礎(chǔ),也降低工人勞動強(qiáng)度,提高設(shè)備作業(yè)率。

        作者簡介:萬付建(1988-),男,助理工程師,從事燒結(jié)、球團(tuán)、轉(zhuǎn)底爐含鋅塵泥工程工藝和設(shè)備改造工作。

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