萬(wàn)付建 楊士君
摘要:本文針對(duì)寬皮帶運(yùn)輸機(jī)打滑、跑偏、傳動(dòng)軸及軸承座斷裂、調(diào)整絲杠失效及溜料板粘料的問(wèn)題,詳細(xì)分析了原因,提出了改進(jìn)措施。新型寬帶運(yùn)輸機(jī)在萊鋼120萬(wàn)t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線試用后,效果明顯,為球團(tuán)礦高產(chǎn)、穩(wěn)定及節(jié)約成本創(chuàng)造了條件。
關(guān)鍵詞:布料;皮帶運(yùn)輸機(jī);寬皮帶;打滑;斷裂;失效;球團(tuán)
前言
萊鋼120萬(wàn)t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線于2010年8月投產(chǎn),是型鋼煉鐵廠3200m?高爐配套工程,工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn)主要適用于磁鐵礦。合格球團(tuán)到鏈篦機(jī)的布料形式:擺頭皮帶---大球篩---4m寬皮帶---小球篩。這種由擺頭皮帶、寬皮帶和輥式篩分器三種設(shè)備組合的形式布料效果較好。寬皮帶在布料作業(yè)中承接大球篩篩分后的濕球(直徑<16mm),同時(shí)又將濕球經(jīng)溜料板輸送給小球篩。寬皮帶將布料截面由原來(lái)的不足1m擴(kuò)大到4.2m,為一種超寬型膠帶運(yùn)輸布料設(shè)備,是球團(tuán)生產(chǎn)線設(shè)備中一個(gè)重要設(shè)備。
1.故障及原因分析
型鋼煉鐵廠120萬(wàn)t/a鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線使用的寬皮帶是由傳動(dòng)裝置、頭尾滾筒、機(jī)架、改向滾筒、托輥、拉緊裝置等部件組成。寬皮帶驅(qū)動(dòng)滾筒、尾部滾筒長(zhǎng)度4000mm。皮帶寬度4200mm,皮帶長(zhǎng)度5000mm,帶速0.8m/s ,自接收以來(lái),發(fā)生多次寬皮帶系統(tǒng)故障,嚴(yán)重制約球團(tuán)生產(chǎn)穩(wěn)定。
1.1寬皮帶滾筒傳動(dòng)軸斷裂---滾筒結(jié)構(gòu)缺陷?,F(xiàn)場(chǎng)寬皮帶軸承座的中心距達(dá)到4600mm,而廠家設(shè)計(jì)滾筒為分體結(jié)構(gòu),兩端軸通過(guò)輻板采用焊接方式與筒體連接。這在理論上降低了滾筒剛度,滾筒撓度易于變大,兩端軸的同軸度和直線度難以控制。滾筒筒體上的受力集中滾筒軸上,同時(shí)由于滾筒軸于滾筒的連接采用焊接方式,導(dǎo)致應(yīng)力集中,從而滾筒整體強(qiáng)度低,在外力較大或受力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)導(dǎo)致滾筒軸斷裂。
1.2寬皮帶打滑、跑偏---驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷。寬皮帶的驅(qū)動(dòng)滾筒是安裝在皮帶尾部的,根據(jù)皮帶機(jī)的工作原理可知,滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),底部皮帶處于漲緊狀態(tài),上部皮帶處于松弛狀態(tài),導(dǎo)致皮帶上部凹凸不平,而物料在上部皮帶輸送,造成皮帶打滑,皮帶跑偏,不易調(diào)整,對(duì)皮帶造成磨損,皮帶壽命降低,同時(shí)也表現(xiàn)出驅(qū)動(dòng)力不足。
1.3軸承座斷裂---選材力學(xué)性能相對(duì)差。寬皮帶機(jī)頭部尾部滾筒軸承座為N216型,材質(zhì)為鑄鐵,抗沖擊能力低,強(qiáng)度不適合寬皮帶的工作要求。在工程施工時(shí)就因軸承座受碰撞,其中一個(gè)出現(xiàn)裂痕。
1.4調(diào)整絲杠變形、斷裂---結(jié)構(gòu)不合理,選材差。由于調(diào)整絲杠為頂絲式設(shè)計(jì),絲杠行程短;絲杠材質(zhì)差,螺紋底部易于磨損,造成螺距誤差 。調(diào)整時(shí)費(fèi)力,強(qiáng)行調(diào)整將使絲牙失效,造成絲杠變形或斷裂。
1.5溜料板粘料較多、結(jié)塊---寬皮帶到小球篩溜料板為尼龍襯板,造球產(chǎn)生的粉末經(jīng)過(guò)溜料板時(shí),容易出現(xiàn)粘料、結(jié)塊,影響布料效果,需要頻繁清理,增加勞動(dòng)強(qiáng)度。清理下的結(jié)塊容易在烘干、焙燒過(guò)程中造成爆裂產(chǎn)生粉末,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈,影響整個(gè)風(fēng)流系統(tǒng)。
2.改造措施
2.1寬皮帶頭、尾滾筒采用一體式設(shè)計(jì)---滾筒軸采用通軸,增加滾筒強(qiáng)度與剛度,滾筒與滾筒軸連接采用鍵連接,避免焊接產(chǎn)生的應(yīng)力集中。
2.2選擇3516型軸承,采用鑄鋼材質(zhì)的加重軸承座---將現(xiàn)在N216型軸承座改為鑄鋼的加重軸承座,將軸承換為3516型軸承,增強(qiáng)支撐、轉(zhuǎn)動(dòng)部位的強(qiáng)度。
2.3優(yōu)化寬皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)方式,將后驅(qū)改為前驅(qū)---把寬皮帶機(jī)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)安裝至寬皮帶頭部,改變生球礦的運(yùn)輸形式,把推著物料走改為拉著物料走,避免造成皮帶跑偏且容易調(diào)整。具體做法是在現(xiàn)在的頭輪處制作安裝新的減速機(jī)底座,把驅(qū)動(dòng)滾筒及傳動(dòng)系統(tǒng)移至頭部。
2.4梯形螺紋拉式絲杠代替頂絲式普通絲杠---將現(xiàn)在的頂絲式普通絲杠改為梯形螺紋拉式絲杠,絲杠材質(zhì)改為T12,使絲杠具有較好的耐磨性,同時(shí)精度較高,將絲杠拉緊裝置從頭部移到尾部,便于崗位工調(diào)整。
2.5去掉溜料板,增設(shè)輥篩---通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量和觀察決定將溜料板改為輥篩形式,由4根輥?zhàn)咏M成,篩下的粉末進(jìn)入濕返回路,合格生球布到小球篩上,減少粉末對(duì)布料的影響,如圖1。
圖1 ?改造后的輥篩
3.改造安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
3.1滾筒與機(jī)架安裝后,墊鐵于機(jī)架點(diǎn)焊;
3.2皮帶機(jī)機(jī)架中心線直線應(yīng)不超過(guò)20mm;
3.3滾筒中心線水平應(yīng)在0.5/1000;
3.4驅(qū)動(dòng)滾筒軸線對(duì)皮帶機(jī)機(jī)架垂直度應(yīng)小于2/1000。滾筒、托輥的橫向中心線與輸送機(jī)機(jī)架中心線的重合度不超過(guò)3mm;
3.5托輥棍子應(yīng)位于同一平面在相鄰的三組托輥之間其高度差不大于2mm。
4.改造效果及效益分析
寬皮帶系統(tǒng)改造后運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月來(lái),寬皮帶系統(tǒng)未出現(xiàn)任何故障,收到了良好的效果:
4.1改造后寬皮帶運(yùn)行平穩(wěn),帶料運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)皮帶漲緊適當(dāng),不存在跑偏現(xiàn)象;
4.2拉緊裝置調(diào)節(jié)方便,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,皮帶在啟動(dòng)及運(yùn)行時(shí)未出現(xiàn)打滑現(xiàn)象;
4.3電機(jī)、減速機(jī)噪音小,轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),未出現(xiàn)傳動(dòng)軸斷裂現(xiàn)象;
4.4寬皮帶上輸送的生球分布均勻,增設(shè)的輥篩有效的過(guò)濾了粉礦,減輕了回轉(zhuǎn)窯解圈的現(xiàn)象;
球團(tuán)礦按日產(chǎn)3600噸可增加球團(tuán)礦產(chǎn)量6750噸,同時(shí)減少備件消耗8萬(wàn)元,由于故障造成鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯不正常停機(jī)對(duì)耐火材料的損壞,為球團(tuán)生產(chǎn)線的穩(wěn)定順行打下了良好基礎(chǔ),也降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高設(shè)備作業(yè)率。
作者簡(jiǎn)介:萬(wàn)付建(1988-),男,助理工程師,從事燒結(jié)、球團(tuán)、轉(zhuǎn)底爐含鋅塵泥工程工藝和設(shè)備改造工作。