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        許昌龍崗電廠660MW機(jī)組主汽出口管道P92彎頭硬度低原因分析及處理

        2015-10-21 19:54:39陳惠超
        科學(xué)與技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:主汽龍崗管段

        陳惠超

        摘要:在許昌龍崗電廠660MWA機(jī)組#3機(jī)組停機(jī)檢修期間,發(fā)現(xiàn)鍋爐側(cè)主汽出口彎頭硬度偏低,經(jīng)全面分析后確認(rèn)是由于出廠熱處理加熱恒溫工藝不當(dāng)引起的,我們對彎頭進(jìn)行了恢復(fù)熱處理,解決了硬度低的問題。

        關(guān)鍵詞:660MWA 主汽彎頭 硬度低

        1. 系統(tǒng)介紹

        許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司二期2×660MW超超臨界機(jī)組鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,鍋爐最大連續(xù)出力(B-MCR)2000 t/h,主汽出口溫度605℃,材質(zhì)P92。

        2. 問題描述

        2.1 主要問題

        大唐許昌龍崗電廠#3機(jī)組自2009年6月投入生產(chǎn)使用,2014年5月機(jī)組金屬檢驗期間發(fā)現(xiàn)爐頂左側(cè)前一個主蒸汽管道的彎頭硬度值偏低,不符合DL/T438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》附錄C中SA-335P92硬度值的控制范圍(180 ~ 250HB)的有關(guān)規(guī)定,金相組織異常,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運行。調(diào)查發(fā)現(xiàn)此彎頭由三大動力廠外協(xié)單位生產(chǎn),制造水平較為低下,近年來國內(nèi)出現(xiàn)大量P92主汽管道、彎頭硬度不合格問題,給機(jī)組運行帶來巨大安全隱患,造成了重大經(jīng)濟(jì)損失,探索可行的處理方法和技術(shù)支撐勢在必行。

        2.2 彎頭硬度分布(見表一)

        3. 原因分析

        由試驗所取管段硬度測試結(jié)果可知,所取管段存在硬度不均勻分布,低硬度區(qū)硬度在150HB左右,金相組織為過回火組織形貌,力學(xué)性能分析強度偏低,明顯低于標(biāo)準(zhǔn)要求的抗拉強度和屈服強度,光譜分析材質(zhì)正常。分析認(rèn)為是由于基建時熱處理工藝不當(dāng)所致。對于此類大型彎頭部件,燃?xì)饣蛉加蜔崽幚頎t在大批次管件熱處理過程中,靠近燃料高速燒嘴部分熱處理溫度相對較高,上一工序正火或淬火形成的針狀馬氏體在此部分過熱,碳化物析出,形成大塊狀鐵素體。從而造成此處硬度檢測數(shù)據(jù)明顯低于標(biāo)準(zhǔn)要求。

        2009年12月國家能源局頒布實施了DL/T438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn),增加了對9%~12%Cr材料鋼制管道硬度監(jiān)督檢驗要求,明確指出:P92類管段母材硬度應(yīng)均勻,且應(yīng)控制在180HB~250HB,在DL/T438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)頒布之前,9%~12%Cr材料母材硬度按照ASME標(biāo)準(zhǔn)控制在250HB以下,焊縫硬度方面國內(nèi)大部分基建單位依據(jù)DL/T850-2004《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行硬度控制,兩個標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定焊縫硬度值一般不超過母材硬度值加100HB,當(dāng)合金含量>10%時,布氏硬度值≤350HB。由于P92材料含量大于10%,造成生產(chǎn)安裝單位在P92材料焊接熱處理后進(jìn)行檢驗時認(rèn)為布氏硬度值在≤350HB即認(rèn)為合格。

        由室溫拉伸試驗結(jié)果可知,低硬度區(qū)力學(xué)性能大幅下降,抗拉強度和屈服強度均低于標(biāo)準(zhǔn)要求,試驗斷口位置均在低硬度區(qū),這說明低硬度區(qū)是管段運行中最危險部位。

        所取管道彎頭外壁有氧化皮裂紋,厚度約0.05mm,經(jīng)過打磨后不影響安全使用。低硬度區(qū)試樣經(jīng)重新熱處理后,其金相組織和硬度均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,因此,硬度及金相組織不合格管段經(jīng)重新熱處理后可重新使用。

        4. 處理方案

        割除不合格彎頭,進(jìn)行恢復(fù)性熱處理。按1040℃~1080℃溫度控制淬火處理,淬火后按750℃~1080℃溫度控制進(jìn)行高溫回火處理,處理后的彎頭硬度、力學(xué)性能和組織符合標(biāo)準(zhǔn)要求,可重新投入生產(chǎn)使用。對于沒有條件進(jìn)行馬上處理的管件,應(yīng)盡可能減少機(jī)組頻繁負(fù)荷變動、超溫運行,盡快結(jié)合機(jī)組檢修進(jìn)行處理更換。

        參考文獻(xiàn):

        1、 上海鍋爐廠提供的安裝圖紙

        2、 《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》

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