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        平海電廠吸收塔漿液品質(zhì)惡化運行總結(jié)

        2015-10-21 17:17:32何釗洪
        建筑工程技術(shù)與設(shè)計 2015年21期
        關(guān)鍵詞:pH值石灰石吸收塔

        何釗洪

        引言:吸收塔系統(tǒng)是脫硫系統(tǒng)的心臟,而吸收塔漿液又是其中的血液,血液的好壞直接影響了脫硫性能的好壞。所以保證吸收塔漿液品質(zhì)的好壞至關(guān)重要。平海電廠脫硫系統(tǒng)運行以來吸收塔漿液品質(zhì)主要出現(xiàn)過以下問題,通過我們的現(xiàn)場分析,及處理過程現(xiàn)總結(jié)以下幾點。

        關(guān)鍵期:吸收塔漿液中毒 氯離子高 碳酸鈣濃度高 起泡

        一吸收塔漿液反應(yīng)閉塞(中毒)和起泡

        運行原因分析

        (1)有機物含量過高。鍋爐在運行過程中投油、煤質(zhì)不好燃燒不充分,未燃盡成份隨鍋爐尾部煙氣進入吸收塔。造成漿液的細小分子間出現(xiàn)隔(膜)離的現(xiàn)象,無法進行化學(xué)反應(yīng)置換

        (2)電除塵效果不好,粉塵濃度高。鍋爐后部除塵器運行狀況不佳,煙氣粉塵濃度超標(biāo),含有大量惰性物質(zhì)的雜質(zhì)進入吸收塔后,致使吸收塔漿液重金屬含量增高。

        (3)飛灰濃度高。鍋爐燃燒不好,大量的飛灰和焦油進如吸收塔,污染漿液品質(zhì)。

        (4)重金屬中毒,Mg、Cl離子含量過高。Mg、Cl離子與硫酸根離子反應(yīng)參生大量泡沫,并導(dǎo)致脫硫效率下降。

        (5)工藝水水質(zhì)不達標(biāo)。COD、BOD 超標(biāo)

        (6)漿液品質(zhì)變差。脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)不能正常投入,吸收塔內(nèi)漿液雜質(zhì)太多。

        處理過程及采取措施

        (1)嚴格控制脫硫用工藝水的水質(zhì)。加強過濾和預(yù)處理工作,降低COD、BOD。

        (2)同時嚴格控制石灰石原料,保證其中各項組分(如MgO、SiO2 等)含量符合實際要求。

        (3)合理的進行除霧器沖洗,水噴淋可減少泡沫積累。因此,除霧器沖洗可在保證液位的前提下少量多次。

        (4)加強脫水系統(tǒng)的運行。降低排石膏時的吸收塔漿液密度,保證新鮮漿液的補入。

        (5)加強排放脫硫廢水。降低吸收塔漿液中重金屬離子、Cl-、有機物、懸浮物及各種雜質(zhì)的含量,保證塔內(nèi)漿液的品質(zhì),減少泡沫的形成。

        (6)加強氧化風(fēng)機運行管理。FGD系統(tǒng)運行過程中,檢查氧化風(fēng)機的運行狀況,保證備用氧化風(fēng)機處于良好的狀態(tài),一旦運行風(fēng)機停運,要保證能夠及時啟動備用風(fēng)機。

        (7)保證新鮮漿液的不斷補入。一般采用連續(xù)補漿,合理控制PH值,避免PH值大范圍的波動。

        (8)調(diào)整鍋爐燃燒工況,減少煙氣含碳量。

        (9)提高除塵效率。制定嚴格的運行制度,減少進入到脫硫系統(tǒng)的未燃盡成份或飛灰。如投油時間較長或除塵裝置處理周期較長,則必須將脫硫系統(tǒng)退出運行。

        (10)注意吸收塔入口處煙氣溫度。如果出現(xiàn)溫度突然大幅降低的情況,說明漿液大量溢流進入煙道,要及時采取處理方法(如停用增壓風(fēng)機)。

        二吸收塔漿液氯離子升高

        運行原因分析

        (1)機組長時間保持高燃煤量,F(xiàn)GD入口煙塵含量測點不準(zhǔn),飛灰中大量的氯離子進入脫硫系統(tǒng)。

        (2)、電除塵效率有所降低、輸灰系統(tǒng)能力下降、灰斗積灰導(dǎo)致二次飛揚。

        (3)、脫硫廢水外排流量減小,因脫硫系統(tǒng)雜質(zhì)排入廢水系統(tǒng)如襯膠等造成廢水旋流子堵塞。在對旋流子檢查過程中,發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,并清理出部分襯膠及木削等雜物。

        (4)管路堵塞及設(shè)備磨損等都直接影響廢水排出量。廢水排出量初期調(diào)試中有30t/h的出力,本月最小值為25t/h。

        (5)石灰石石料是海上船運過來,存在被海水泡過現(xiàn)場。

        采取措施:

        (1)確保機組運行煤質(zhì)穩(wěn)定,燃料合理配煤。

        (2)提高電除塵效率,積極配合廠家調(diào)試煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),盡早投入,降低FGD入口煙塵含量。

        (3)密切關(guān)注灰斗灰位,加強對灰斗高低料位報警灰斗的輸灰,及時調(diào)整落料時間及輸送周期。

        (4)加強就地巡檢,及廢水排出泵出力加強巡檢,及時對管路沖洗,對廢水旋流子堵塞要盡快清 理。

        (5)堅決杜絕供應(yīng)商用海水泡石灰石料的現(xiàn)象。

        (6)及時分析化驗報告,做出正確運行分析及調(diào)整。

        (7)為保證脫硫效率,控制氯離子對碳酸鈣的抑制,建議低PH值運行,提高碳酸鈣的溶解。提高石灰石的利用率。

        (8)保證1級濾餅沖洗水量,確保石膏品質(zhì)。

        三 分析漿液中碳酸鈣濃度高

        運行分析

        (1)石灰石粒徑太大,難以研磨,或磨機鋼球量不夠。

        (2)石灰石漿液過量供漿,吸收塔漿液PH值較高。

        (3)吸收塔PH表計不準(zhǔn),運行人員難以根據(jù)PH值來控制供漿量。

        (4)石灰石活性變差,在吸收塔內(nèi)難以溶解。

        (5)石膏脫水長期運行,石膏漿液在吸收塔內(nèi)循環(huán)時間短。

        采取的措施

        (1)控制石灰石品質(zhì)。

        (2)運行人員發(fā)現(xiàn)磨機電流下降,及時聯(lián)系設(shè)備部添加合格鋼球。

        (3)運行人員對脫硫參數(shù)要敏感,吸收塔兩PH值相差不能超過0.15,要聯(lián)系重儀校對PH計。

        (4)運行中要適當(dāng)控制PH值,保證脫硫效率和達標(biāo)排放,要注意石灰石漿液的補充量,當(dāng)補充大量石灰石而PH上升不明顯且脫硫效率不高時有可能是石灰石活性差,漿液惡化了,此時不能再繼續(xù)補充漿液,應(yīng)加強脫硫廢水排放。

        (5)增加石膏漿液在吸收塔內(nèi)循環(huán)時間,在氯離子等濃度不高的情況下,合理啟用脫水系統(tǒng)。讓石灰石漿液在吸收塔內(nèi)充分反應(yīng),也可減少石灰石耗量。

        四 吸收塔起泡溢流原因分析

        運行原因分析

        (1) 鍋爐在運行過程中投油、煤質(zhì)不好燃燒不充分,未燃盡成份隨鍋爐尾部煙氣進入吸收塔,造成吸收塔漿液有機物含量增加。

        (2) 進口煙氣粉塵超標(biāo),如果含有大量惰性物質(zhì)的雜質(zhì),也會引起漿液起泡。鍋爐后部除塵器運行狀況不佳,煙氣粉塵濃度超標(biāo)。

        (3) 脫硫用石灰石中含過量MgO(起泡劑),與硫酸根離子反應(yīng)參生大量泡沫(泡沫滅火器利用的是這個原理)。

        (4) 脫硫用工藝水水質(zhì)達不到設(shè)計要求(如中水),COD、BOD 超標(biāo)。

        (5) 脫硫裝置脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)不能正常投入,致使吸收塔漿液品質(zhì)逐漸惡化,吸收塔內(nèi)漿液雜質(zhì)太多。

        (6) 鍋爐燃燒情況不好,飛灰中有部分碳顆?;蚪褂碗S煙氣進入吸收塔。吸收塔漿液里重金屬離子增多引起漿液表面張力增加,從而使?jié){液表面起泡。

        (7) 運行過程中出現(xiàn)氧化風(fēng)機突然跳閘現(xiàn)象,吸收塔漿液氣液平衡被破壞,致使吸收塔漿液大量溢流。

        吸收塔溢流解決對策

        吸收塔漿液一旦出現(xiàn)起泡溢流現(xiàn)象后,必須及時采取妥善的處理方式,以免造成嚴重事故。處理方法:一是要消除已經(jīng)產(chǎn)生的泡沫;二是要通過運行方式的調(diào)整,緩解起泡溢流現(xiàn)象;三是要控制進入吸收塔的各種可能引起吸收塔漿液起泡的物質(zhì)。具體實施方法如下:

        (1)調(diào)整吸收塔液位。在可以保證氧化效果的前提下,適當(dāng)降低吸收塔工作液位,減小漿液溢流量,防止?jié){液進入吸收塔入口煙道??刂莆账a水。嚴格控制脫硫用工藝水的水質(zhì)。加強過濾和預(yù)處理工作,降低COD、BOD。嚴格控制石灰石原料,保證其中各項組分(如MgO、SiO2 等)含量符合實際要求。使補充水的參數(shù)指標(biāo)處于設(shè)計值范圍之內(nèi)。除霧器沖洗是消除泡沫的有效手段,水噴淋可減少泡沫積累。因此,除霧器沖洗可在保證液位的前提下少量多次。

        (2)加大石膏漿液排出量,降低排石膏時的吸收塔漿液密度,保證新鮮漿液的補入。同時,加強吸收塔漿液、廢水、石灰石漿液、石灰石粉和石膏的化學(xué)分析工作,有效監(jiān)控脫硫系統(tǒng)運行狀況。堅持脫硫廢水的排放。

        (3)核算氧化空氣用量。設(shè)計時根據(jù)物料平衡關(guān)系計算和校核氧化空氣用量,避免漿液中的剩余空氣以氣泡的形式從氧化區(qū)底部溢至漿液表面,導(dǎo)致吸收塔漿液泡沫的增加。加強氧化風(fēng)機運行管理。降低排除石膏時的吸收塔漿液密度,加大石膏排出量,保證新鮮漿液的不斷補入,合理控制PH值。

        (4)在可以暫時忽略脫硫效率的條件下,停運一臺漿液循環(huán)泵以減小吸收塔內(nèi)部漿液的擾動,同時減少漿液供給量。因為漿液循環(huán)量大時,漿液起泡性強。漿液循環(huán)量加大,每個分子所具有的動能加大,因而其克服內(nèi)部引力,實現(xiàn)表面增大的可能性大,即起泡性增強。運行過程中要注意氧化風(fēng)機的運行狀況,保證備用設(shè)備處于良好的備用狀態(tài),一旦運行風(fēng)機出現(xiàn)問題停運,及時啟動備用設(shè)備,以免發(fā)生虹吸現(xiàn)象,造成大量漿液溢流,引發(fā)安全事故。

        (5)調(diào)整鍋爐燃燒工況,減少煙氣含碳量。提高除塵效率。制定嚴格的運行制度。在主機投油或除塵裝置出現(xiàn)故障時,要及時通知脫硫運行人員。

        (6)一旦發(fā)生漿液起泡溢流現(xiàn)象,定期打開煙道底部疏水閥疏水,防止?jié){液到達增壓風(fēng)機出口段。同時定期對吸收塔液位進行標(biāo)定,保證DCS 顯示值的正確性。

        (7)如果采取多種處理方法,并有效地控制工藝水、石灰石原料的品質(zhì),且脫水系統(tǒng)、廢水系統(tǒng)投運正常,但吸收塔漿液仍舊經(jīng)常溢流就要考慮倒空吸收塔內(nèi)的漿液(可以將塔內(nèi)漿液先打入事故漿液箱中),重新上漿。

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