汪偉新
摘 要:德興銅礦是我國有色行業(yè)的大型樣板礦山。有著國際上先進(jìn)的技術(shù)和大型、高效的技術(shù)裝備,早在20世紀(jì)90年代中期就引進(jìn)了美國卡特公司生產(chǎn)的992D大型裝載機(jī)。這種大型裝載機(jī)目前在德興銅礦屬于超限服役,零部件老化嚴(yán)重。本文介紹了992D型裝載機(jī)無舉升的故障情況并對其進(jìn)行檢修。
關(guān)鍵詞:前裝機(jī)舉升故障; 溢流閥; 齒輪泵; 內(nèi)泄露
德興銅礦采礦場目前有2臺(tái)992D大型裝載機(jī)。隨著使用年限的增加,該機(jī)型故障越來越頻繁地出現(xiàn),維修技術(shù)的預(yù)見性制約著設(shè)備利用率和生產(chǎn)效率。本文介紹了如何測量液壓系統(tǒng)壓力并進(jìn)行分析來判斷992D裝載機(jī)無舉升的故障情況,并對故障進(jìn)行排除。該方法也可以用于解決其他大型裝載機(jī)類似的故障。
圖1 裝載機(jī)液壓工作原理
1無舉升故障的原因及分析
根據(jù)裝載機(jī)工作原理我們得知,裝載機(jī)工作無舉升故障主要有以下幾方面原因:
圖2裝載機(jī)工作無舉升故障
1.1 舉升缸可能存在內(nèi)露
將舉升缸的活塞收到底,拆下無桿腔油管,使舉升缸的有桿腔繼續(xù)充油。若無桿腔油口有較多油液泄出,則說明活塞密封環(huán)損壞,應(yīng)更換;也可以使鏟斗舉升到極限位置,動(dòng)臂操縱桿置于中位,并使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火,觀察動(dòng)臂的下沉速度;然后將動(dòng)臂操縱桿置于上升位置,如果這時(shí)動(dòng)臂下沉速度明顯加快,說明舉升缸內(nèi)部可能存在密封件失效而產(chǎn)生內(nèi)泄露。在做了上述的工作后,發(fā)現(xiàn)鏟斗還是無舉升,故障依然存在,這說明了舉升缸內(nèi)沒有內(nèi)泄露。
圖3舉升缸的活塞
1.2 液壓回路可能堵塞
排除液壓回路堵塞的方法是更換液壓濾芯和變速濾芯,并檢查液壓管路及接頭部位,結(jié)果并沒發(fā)現(xiàn)有堵塞和泄露的跡象。
1.3 系統(tǒng)壓力低
我們知道調(diào)壓閥輕度泄露,可以通過調(diào)高系統(tǒng)壓力來彌補(bǔ)產(chǎn)生的泄露,但當(dāng)系統(tǒng)壓力調(diào)整過高,溢流閥不能正常溢流降壓,造成內(nèi)泄露增加,致使系統(tǒng)溫度升高,應(yīng)將壓力調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)范圍。首先測量系統(tǒng)的主溢流閥壓力。
1.3.1 在溢流閥的測壓點(diǎn)處接一個(gè)5000PSI的壓力表進(jìn)行測量
啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),使發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓油溫控制在65度的時(shí)候測量,變速箱掛空擋,發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速并使鏟斗后傾到底,這時(shí)候壓力表顯示的壓力應(yīng)該為2700-2950PSI。但是我們實(shí)際測量的壓力值緊為1200PSI,明顯低于主溢流壓力。這說明了導(dǎo)致故障的主要原因就是主溢流壓力過低。在992D裝載機(jī)的溢流閥上有一個(gè)調(diào)節(jié)彈簧,可以通過調(diào)節(jié)彈簧的壓縮量來改變系統(tǒng)的壓力。通過順時(shí)針旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)彈簧鎖緊螺母一圈半(因?yàn)轫槙r(shí)針旋轉(zhuǎn)一圈就可以增加系統(tǒng)壓力值1000PSI,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一圈就可以降低系統(tǒng)壓力值1000PSI),但是系統(tǒng)壓力值沒有變化。
1.3.2 對系統(tǒng)的卸荷壓力進(jìn)行了測量
接下來選用兩只測壓表,分別為大表3000PSI,小表1000PSI。把大表接到主溢流壓力的測壓點(diǎn),把小表接到卸荷閥的測壓點(diǎn)。啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),使發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓油溫同樣控制在65度的時(shí)候測量,變速箱掛空擋,發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速,鏟斗著地并后傾到底,然后操縱舉升手柄使鏟斗舉升,在舉升過程中,當(dāng)大表的壓力達(dá)到1000-1200PSI的時(shí)候觀察小表的壓力值,這時(shí)候小表的壓力值應(yīng)該為100PSI,但實(shí)際測量的壓力值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于100PSI。
1.3.3 故障判斷
根據(jù)上述測量結(jié)果判斷,導(dǎo)致前裝機(jī)舉升無壓力的原因,現(xiàn)在就只有溢流閥內(nèi)泄露或者是工作齒輪泵內(nèi)泄露才會(huì)產(chǎn)生這種故障。
2 溢流閥及工作齒輪泵內(nèi)泄露故障分析
2.1 溢流閥內(nèi)泄露的原因分析
如果溢流閥的主閥芯失靈、卡滯,閥桿與閥體的配合間隙太大、閥桿或閥體拉傷、密封件損壞等,這樣就起不到調(diào)節(jié)作用,從而引起系統(tǒng)壓力降低。在對溢流閥進(jìn)行解體后發(fā)現(xiàn)溢流閥里的一個(gè)閥芯回位彈簧斷,但是根據(jù)原理這個(gè)回位彈簧斷并不會(huì)對系統(tǒng)的壓力有太大的影響(只要這個(gè)回位彈簧能夠讓閥芯回位,就可以認(rèn)定它還在工作),其他的可能導(dǎo)致溢流閥內(nèi)泄露的都在使用極限內(nèi),并不會(huì)使溢流閥內(nèi)泄露。排除以上可能出現(xiàn)的情況后一致認(rèn)為是工作齒輪泵內(nèi)泄露導(dǎo)致了系統(tǒng)壓力過低,是鏟斗舉升無力的原因。
2.2 導(dǎo)致齒輪泵內(nèi)漏的原因及故障排除
齒輪泵內(nèi)露嚴(yán)重,導(dǎo)致供油量不足,會(huì)造成液力系統(tǒng)壓力低。表現(xiàn)為工作時(shí)噪聲大。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速越高,則噪聲越大;導(dǎo)致齒輪泵內(nèi)泄露的原因是齒輪泵內(nèi)的密封件磨損或損壞。在對齒輪泵解體后發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)的密封件已經(jīng)老化的相當(dāng)嚴(yán)重,主油封已經(jīng)損壞失效。對齒輪泵內(nèi)的所有密封件進(jìn)行了更換后,再對主溢流壓力進(jìn)行了測量,發(fā)現(xiàn)主溢流壓力已經(jīng)達(dá)到了2800PSI,在主壓力的范圍內(nèi)。此時(shí)試車鏟斗能正常的舉升和工作,故障排除。
3 結(jié)語
通過對992D鏟斗無舉升的故障處理,讓我們了解到溢流閥和齒輪泵因工作時(shí)間長了都會(huì)產(chǎn)生通性故障,即密封不嚴(yán),吸油難,造成內(nèi)部卸油的問題。針對不同的液壓故障,我們首先要對設(shè)備有充分的了解并要根據(jù)液壓原理進(jìn)行逐步的排查,找出問題并加以解決。
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