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        盧安夏礦巴盧巴選礦廠復(fù)產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)改造

        2015-09-07 09:23:46
        中國(guó)礦業(yè) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:儀表盤選礦廠控制室

        蘇 勇

        (北京礦冶研究總院,北京100160)

        贊比亞盧安夏礦巴盧巴選礦廠始建于1932年,2008年受銅價(jià)低級(jí)世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)等各種因素影響,巴盧巴銅礦及選礦廠于2008年12月停產(chǎn)。2009年6月中色盧安夏銅業(yè)有限公司接管盧安夏礦后,決定恢復(fù)巴盧巴選礦廠的生產(chǎn),同時(shí)進(jìn)行工藝復(fù)產(chǎn)改造。根據(jù)工藝改造要求,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表及控制系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改造,通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù),優(yōu)化自動(dòng)化改造設(shè)計(jì),從而提高選礦指標(biāo),最終改造完成后銅精礦品味提高到>20%,銅回收率提高到>93%。

        1 工藝流程改造

        贊比亞盧安夏礦巴盧巴選礦廠改造后的選礦工藝流程分為四個(gè)部分:破碎、磨礦、浮選和脫水。

        破碎流程:三段一閉路破碎流程,原礦經(jīng)巴盧巴豎井井下粗碎,由11.4km膠帶運(yùn)輸至破碎車間中碎緩沖礦倉(cāng),經(jīng)振動(dòng)給料機(jī)給礦,通過(guò)皮帶運(yùn)輸機(jī)輸送至圓振動(dòng)篩,篩上物料進(jìn)入2臺(tái)中碎圓錐破碎機(jī);中碎圓錐破碎機(jī)排礦經(jīng)由皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)至細(xì)碎緩沖礦倉(cāng),由振動(dòng)給料機(jī)給礦至圓振動(dòng)篩,篩上物料經(jīng)3臺(tái)細(xì)碎圓錐破碎機(jī)破碎后返回至碎礦緩沖礦倉(cāng),6臺(tái)圓振動(dòng)篩篩下礦石合經(jīng)皮帶送至磨礦車間粉礦倉(cāng),破碎產(chǎn)品粒度<10mm。

        磨礦流程:磨礦流程采用單段球磨+旋流器分級(jí)。共設(shè)4個(gè)磨礦分級(jí)回路。粉礦倉(cāng)礦石經(jīng)由皮帶給礦機(jī),通過(guò)13#、14#皮帶送入球磨機(jī),球磨機(jī)排礦通過(guò)磨礦分級(jí)給礦泵送入旋流器分級(jí)。旋流器底流返回球磨機(jī),溢流匯總后經(jīng)渣漿泵輸送至浮選給礦攪拌槽。

        浮選流程:采用銅鈷混合浮選工藝流程,一次粗選、二次掃選、一次精選;中礦再選部份:一次粗選、一次掃選、一次精選,中礦底流返回混合浮選掃選,中礦泡沫返回精選。

        脫水脫水流程采用濃縮加壓濾的方法,精礦漿經(jīng)泡沫泵送到濃密機(jī),濃縮后進(jìn)入攪拌槽,經(jīng)攪拌后送到壓濾機(jī)脫水,從而得到選礦過(guò)程的最終產(chǎn)品—精礦。

        復(fù)產(chǎn)后工藝流程見(jiàn)圖1。

        2 自動(dòng)化系統(tǒng)改造和設(shè)計(jì)方案

        2.1 自動(dòng)化系統(tǒng)現(xiàn)狀

        原磨礦系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)共用一個(gè)控制室,控制室位于主廠房,控制室按系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)操作臺(tái)及儀表盤,該系統(tǒng)于1984年投入使用。磨礦系統(tǒng)原有控制回路有:球磨機(jī)定量給料(皮帶秤稱重計(jì)量加直流調(diào)速)、磨機(jī)前給水(孔板流量計(jì)加氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥)、泵池液位調(diào)節(jié)(差壓液位計(jì)加氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)泵池補(bǔ)加水量,渣漿泵工頻運(yùn)行),所有控制器采用FOXBORO公司的762CNA系列單回路調(diào)節(jié)器,控制器安裝于控制室儀表盤上,實(shí)現(xiàn)集中調(diào)節(jié)。同時(shí),將磨礦車間設(shè)備譬如磨機(jī)主電機(jī)、磨機(jī)潤(rùn)滑油站、渣漿泵等設(shè)備的啟動(dòng)、停止、就地/遠(yuǎn)程選擇開關(guān)也放在控制室操作臺(tái)上,在控制室實(shí)現(xiàn)設(shè)備的單步集中啟停。同時(shí)磨機(jī)自身設(shè)備的狀態(tài)信號(hào)譬如潤(rùn)滑油站壓力開關(guān)、流量開關(guān)、過(guò)濾器壓差開關(guān)、磨機(jī)主電機(jī)軸承溫度、磨機(jī)軸承溫度等信號(hào)除參與電氣聯(lián)鎖之外,信號(hào)同時(shí)送入儀表盤閃光報(bào)警器顯示狀態(tài)及報(bào)警。

        圖1 復(fù)產(chǎn)工藝流程圖

        主廠房浮選系統(tǒng)控制回路主要包括浮選機(jī)液位調(diào)節(jié)及浮選槽PH檢測(cè)。其中液位測(cè)量采用浮子液位計(jì),執(zhí)行機(jī)構(gòu)為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,控制器采用762CNA系列單回路調(diào)節(jié)器,實(shí)現(xiàn)就地調(diào)節(jié),信號(hào)不進(jìn)控制室。浮選槽PH檢測(cè)在就地顯示,信號(hào)未進(jìn)控制室。同時(shí),浮選系統(tǒng)所有泵的啟停控制及運(yùn)行狀態(tài)在控制室操作臺(tái)上完成、報(bào)警在控制室儀表盤上完成。

        2.2 自控系統(tǒng)改造方案比選

        根據(jù)目前選礦廠主流控制水平,有必要配合工藝流程改造采用PLC系統(tǒng)替換原有儀表盤系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)集中控制。但是考慮到儀表訂貨時(shí)間、控制柜成套及海運(yùn)時(shí)間、施工時(shí)間,在年底PLC系統(tǒng)投入使用時(shí)間來(lái)不及,因而考慮將已有儀表盤控制系統(tǒng)與新設(shè)PLC控制系統(tǒng)的結(jié)合,有以下兩種改造方案供選擇。

        方案一:在控制室主要采用Foxboro調(diào)節(jié)器,設(shè)置一套包括1#、2#、3#、4#磨機(jī)的磨礦系統(tǒng)及新增浮選系統(tǒng)的儀表盤控制系統(tǒng),利用現(xiàn)有儀表盤、現(xiàn)有調(diào)節(jié)器備件,優(yōu)先滿足年底2#、3#球磨機(jī)磨礦系統(tǒng)投產(chǎn)及年后1#、4#球磨機(jī)磨礦系統(tǒng)及新增浮選系統(tǒng)投產(chǎn)要求。在滿足選廠投產(chǎn)要求的同時(shí)設(shè)計(jì)一套擺放于控制室內(nèi)的PLC控制系統(tǒng),由PLC系統(tǒng)完成所有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)回路的控制。系統(tǒng)控制框圖見(jiàn)圖2所示。

        方案二:在控制室主要采用Foxboro調(diào)節(jié)器,設(shè)置一套范圍包括1#、2#、3#、4#磨機(jī)磨礦系統(tǒng)的儀表盤控制系統(tǒng),以供臨時(shí)使用。利用現(xiàn)有儀表盤、現(xiàn)有調(diào)節(jié)器,很容易滿足年底恢復(fù)的2#、3#磨礦系統(tǒng)與年后恢復(fù)的1#、4#磨礦系統(tǒng)及新增浮選系統(tǒng)的投產(chǎn)要求。同時(shí)在控制室新設(shè)一套范圍包括1#、2#、3#、4#磨機(jī)磨礦系統(tǒng)及新增浮選系統(tǒng)的PLC控制系統(tǒng)。待PLC系統(tǒng)施工完成后,將整套儀表盤控制系統(tǒng)的控制轉(zhuǎn)由PLC系統(tǒng)控制,通過(guò)廢棄臨時(shí)使用的儀表盤控制系統(tǒng),所有檢測(cè)、調(diào)節(jié)回路均在PLC控制系統(tǒng)上操作員站操作、控制。系統(tǒng)控制框圖見(jiàn)圖3。

        圖2 系統(tǒng)框圖一

        圖3 系統(tǒng)框圖二

        方案一的優(yōu)點(diǎn)在于PLC控制系統(tǒng)與儀表盤控制系統(tǒng)完全獨(dú)立,相互備用,其中任何一套系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),能通過(guò)轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到另一套系統(tǒng)。缺點(diǎn)在于PLC系統(tǒng)與儀表盤控制系統(tǒng)既要彼此獨(dú)立又要求相互備用,還要求能相互切換,實(shí)施麻煩,整套系統(tǒng)變得復(fù)雜,操作也變得繁瑣。與此同時(shí),隨著系統(tǒng)的復(fù)雜增加了出故障的可能性,反而達(dá)不到提高整套系統(tǒng)可靠性的要求。

        方案二采用PLC控制系統(tǒng)簡(jiǎn)單實(shí)用,且能充分滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求,通過(guò)淘汰老舊的儀表盤控制系統(tǒng),可以顯著的減少昂貴的調(diào)節(jié)器備件成本,且整套系統(tǒng)可擴(kuò)展性強(qiáng),維護(hù)簡(jiǎn)單,并且與目前控制系統(tǒng)的主流趨勢(shì)保持一致?;緵](méi)有缺點(diǎn),惟一可能的顧慮就是PLC控制系統(tǒng)可能的竣工日期未定,但有臨時(shí)使用的儀表盤控制系統(tǒng)依然能滿足生產(chǎn)需要,待車間檢修或停產(chǎn)時(shí)可考慮將PLC系統(tǒng)投入使用。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的要求,經(jīng)過(guò)綜合考慮,在本次復(fù)產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)改造采用方案二。

        3 控制系統(tǒng)硬件配置

        根據(jù)新設(shè)計(jì)的自控系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)適用、簡(jiǎn)單可靠的改造原則,以及嚴(yán)格滿足年底復(fù)產(chǎn)及年后達(dá)產(chǎn)的總進(jìn)度要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,本次改造結(jié)和工藝流程改造,采用兩步走方案,第一步在年底復(fù)產(chǎn)前利用原有foxboro調(diào)節(jié)器恢復(fù)磨礦系統(tǒng)原有控制回路,增加旋流器頂部壓力調(diào)節(jié)回路(采用Foxboro調(diào)節(jié)器),增加旋流器給礦濃度、流量檢測(cè),旋流器溢流濃度、流量檢測(cè),所有檢測(cè)及控制信號(hào)均送至控制室儀表盤,在控制室實(shí)現(xiàn)集中控制。第二步在在控制室內(nèi)配置一套R(shí)ockwell ControlLogix 5000系列PLC控制系統(tǒng),完成磨礦及浮選部分回路控制、設(shè)備的啟??刂?、運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、聯(lián)鎖及報(bào)警等。待今后時(shí)機(jī)成熟時(shí),廢除原有的儀表盤,將原先所有儀表盤、操作臺(tái)上的信號(hào)轉(zhuǎn)接入PLC控制系統(tǒng),由PLC控制系統(tǒng)完成原先調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn)的回路控制及工藝參數(shù)的監(jiān)視,設(shè)備啟停、聯(lián)鎖及報(bào)警等功能。該系統(tǒng)模擬量、數(shù)字量點(diǎn)數(shù)初步估計(jì)在400點(diǎn)左右,要求在復(fù)產(chǎn)后第二年上半年之前完成控制系統(tǒng)施工,投入使用。控制系統(tǒng)架構(gòu)見(jiàn)圖4。

        圖4 控制系統(tǒng)架構(gòu)圖

        4 自控系統(tǒng)改造過(guò)程中難點(diǎn)問(wèn)題

        由于設(shè)備自身原因如球磨機(jī)本體未帶PLC保護(hù)系統(tǒng),原球磨機(jī)自身的保護(hù)及聯(lián)鎖均在電氣二次回路中采用時(shí)間繼電器通過(guò)硬接線的方式進(jìn)行聯(lián)鎖,在本次改造中,必須在新增的PLC系統(tǒng)里完成球磨機(jī)的連鎖保護(hù),因此本次改造后的控制系統(tǒng)實(shí)際上是一個(gè)混合系統(tǒng),除了完成磨礦回路控制、工藝參數(shù)檢測(cè)、設(shè)備啟??刂?、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及報(bào)警之外,還需要完成了4臺(tái)球磨機(jī)自身的保護(hù),譬如磨機(jī)潤(rùn)滑油站壓力開關(guān)、流量開關(guān)、濾油器堵、磨機(jī)軸承溫度過(guò)高、磨機(jī)主電機(jī)軸承溫度過(guò)高等報(bào)警時(shí)都要求停球磨機(jī)。另外,慢驅(qū)電機(jī)及主電機(jī)還有一定的聯(lián)鎖關(guān)系,也需要在改造后的控制系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。因此難點(diǎn)在于弄清楚原球磨機(jī)系統(tǒng)自身的聯(lián)鎖保護(hù)關(guān)系。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中,通過(guò)找尋原有電氣圖紙、與原外方維護(hù)人員及中方設(shè)備人員溝通,理清楚磨機(jī)系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制邏輯,完成聯(lián)鎖控制邏輯圖,在PLC程序中編程組態(tài)實(shí)現(xiàn),經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試,實(shí)踐表明在PLC系統(tǒng)里完成原球磨機(jī)系統(tǒng)自身的聯(lián)鎖保護(hù)是成功的。

        5 結(jié) 論

        針對(duì)復(fù)產(chǎn)前巴盧巴選礦廠存在的問(wèn)題,進(jìn)行了選礦自動(dòng)化改造,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了勞動(dòng)定員,選礦廠生產(chǎn)能力、自動(dòng)化程度、技術(shù)指標(biāo)得到提高,至2011年底,復(fù)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,該礦的銅精礦品位和回收率分別由接管前的16%和90%,提高到了24%和94.5%,提高了礦山的經(jīng)濟(jì)效益。

        [1]廖樂(lè)光,涂憶洪,趙嘉云.尹格莊金礦選礦過(guò)程自動(dòng)化的設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J].有色礦山,2003,32(6):35-39.

        [2]楊克琴.安慶銅礦選礦自動(dòng)化改造[J].礦業(yè)快報(bào),2006(7):73-74.

        [3]李瑾,姜浩剛,衣成玉.焦家金礦6000t/d新選廠建設(shè)實(shí)踐[J].中國(guó)礦山工程,2010,39(4):33-36.

        [4]張曉煜,韓西鵬.某選礦廠自動(dòng)化改造及使用效果[J].礦山機(jī)械,2014(4):131-132.

        [5]李成必,吳熙群,楊菊,等.贊比亞謙比西銅礦選礦試驗(yàn)研究[J].礦冶,2002,11(4):39-42.

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