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        循環(huán)流化床鍋爐返料器改造分析

        2015-08-28 01:42:04劉素艷王麗輝
        河南科技 2015年7期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)帽料器流化

        張 飛 劉素艷 王麗輝

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城476600)

        河南龍宇煤化工有限公司一期工程為年產(chǎn)50萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目,動(dòng)力廠使用的是四川鍋爐廠生產(chǎn)的3×130t/h高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐,型號(hào)為CG-130/9.81-MX9,采用高溫分離,鍋爐采用單鍋筒,自然循環(huán),水冷高溫旋風(fēng)分離器,床下熱煙氣點(diǎn)火,膜式壁爐膛,前吊后支,全鋼架結(jié)構(gòu),半露天布置,設(shè)計(jì)燃用煤種為無(wú)煙煤。

        為保證水循環(huán)良好,鍋筒分別與膜式壁爐膛,兩排水冷屏,兩臺(tái)水冷旋風(fēng)分離器組成各自獨(dú)立的水循環(huán)回路,鍋筒采用橫向吊掛,內(nèi)部裝有旋流分離器,分離器頂部裝有梯形波形板分離器對(duì)汽水混合物作進(jìn)一步分離,整個(gè)水循環(huán)系統(tǒng)吊掛在鍋爐頂梁上,向下自由膨脹[1]。爐膛出口布置兩臺(tái)水冷旋風(fēng)分離器,鋼管與扁鋼焊接成膜式壁結(jié)構(gòu),上部為直筒,下部為錐體,在分離器的下部布置非機(jī)械式“J”型返料器,通過(guò)流化方式實(shí)現(xiàn)返料燃燒,返料量通過(guò)壓差自動(dòng)平衡,“J”型返料器通過(guò)立管、返料管與爐膛、分離器連接,并通過(guò)補(bǔ)償器實(shí)現(xiàn)自由膨脹。

        鍋爐返料裝置為J型結(jié)構(gòu),返料閥為高流率、低壓頭、小風(fēng)量自平衡回灰閥,返料閥松動(dòng)風(fēng)采用一次冷風(fēng),將循環(huán)物料由爐膛后墻送入沸騰層,使用過(guò)程中返料裝置的配風(fēng)管出現(xiàn)彎曲變形,返料不均勻造成堵塞[2],影響鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失,為徹底解決此問(wèn)題,對(duì)此進(jìn)行技術(shù)改造,通過(guò)對(duì)返料器進(jìn)行改造,徹底避免了停運(yùn)事故的發(fā)生。

        1 改造原因分析

        鍋爐返料裝置為技術(shù)較為落后的J型結(jié)構(gòu)(圖1),返料風(fēng)使用的是五根φ60×5的配風(fēng)管,每根配風(fēng)管上焊接25個(gè)φ18×3的小口徑管以便配風(fēng),呈W型反吹出形成返料流化風(fēng),將循環(huán)物料流化后送入爐膛,由于該結(jié)構(gòu)形式的返料風(fēng)管在運(yùn)行中長(zhǎng)期處于高溫環(huán)境(返料溫度為750~850℃),配風(fēng)管母管端固定在澆注料內(nèi),盲板端并無(wú)任何固定措施,故該配風(fēng)管容易出現(xiàn)彎曲變形,造成了返料風(fēng)及松動(dòng)風(fēng)配風(fēng)點(diǎn)少、風(fēng)量集中的缺點(diǎn),結(jié)合高溫?zé)峄业牧鲃?dòng)特性來(lái)講,這種結(jié)構(gòu)形式容易造成返料不暢、返料不均勻、循環(huán)灰量不穩(wěn)定等情況,同時(shí)由于配風(fēng)管的固定端風(fēng)速較自由端高,引起固定端風(fēng)壓較自由端低,配風(fēng)的不均勻影響返料的連續(xù)穩(wěn)定,鍋爐運(yùn)行工況有變動(dòng)時(shí)容易造成返料堵塞。

        盡管前期我廠對(duì)配風(fēng)管做過(guò)較多的加固和改造,但是由于配風(fēng)管工作環(huán)境溫度高,同樣出現(xiàn)了彎曲變形和風(fēng)管盲板脫落等現(xiàn)象,造成循環(huán)灰量不穩(wěn)定、不連續(xù),最終造成停爐的事故。而對(duì)于循環(huán)流化鍋爐,返料系統(tǒng)的流暢和穩(wěn)定性是保證鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的根本條件。改造后的布風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),檢修方便,使回料閥的布風(fēng)均勻、流化正常,避免了因配風(fēng)管變形、盲板脫落等原因造成的返料連續(xù)性差和結(jié)焦等現(xiàn)象,保證鍋爐安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、高負(fù)荷運(yùn)行。

        圖1

        2 改造過(guò)程

        改造后的返料器由布風(fēng)板、風(fēng)帽、風(fēng)室、返料管,舌形擋板,送風(fēng)管、落灰管組成(圖2)。

        返料箱采用可靠性最好的淺U型自鎖結(jié)構(gòu),保證返料流暢及運(yùn)行可靠,返料床面尺寸為1460mm×600mm,床面上共布置179個(gè)風(fēng)帽,分為φ2.5mm和φ2.0mm的大、小孔兩種風(fēng)帽,每個(gè)風(fēng)帽上開(kāi)12個(gè)小孔,分兩層錯(cuò)列布置,風(fēng)帽材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,風(fēng)帽采用可更換帽頭結(jié)構(gòu),如果長(zhǎng)期運(yùn)行風(fēng)帽有所磨損,方便更換。在返料箱前部的返料區(qū)布置100個(gè)φ2.5mm的大孔風(fēng)帽,在后部的松動(dòng)區(qū)布置79個(gè)φ2.0mm的小孔風(fēng)帽,風(fēng)帽的布置簡(jiǎn)單合理,確保無(wú)流化死區(qū)。

        返料箱舌盒材質(zhì)為ZG4Cr26Ni4Mn3NRe,布置在距離床面高600mm的位置,兩端支撐在返料箱的兩側(cè)墻上。

        圖2

        返料床下的風(fēng)室用隔板隔成返料風(fēng)和松動(dòng)風(fēng),安裝時(shí)要保證其嚴(yán)密性。一臺(tái)鍋爐配置兩臺(tái)返料風(fēng)機(jī),一用一備,使返料順暢、操作方便。返料風(fēng)機(jī)選用風(fēng)量為2 900Nm3/h,風(fēng)壓為30 000Pa的變頻羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)帽小孔的風(fēng)速為51m/s,高于高溫?zé)峄疫_(dá)到氣力輸送的臨界流速,保證滿足使用要求。

        返料風(fēng)母管為一根φ219×5的有縫鋼管,向上穿過(guò)運(yùn)轉(zhuǎn)層后連接4根φ108×4的管子,分別為兩個(gè)返料箱的松動(dòng)風(fēng)和返料風(fēng),φ108×4的管子上面設(shè)置PN1.0 DN100的閘閥作運(yùn)行時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)量之用。返料風(fēng)室及松動(dòng)風(fēng)室各設(shè)置里一根φ76×4的放灰管,上面設(shè)置PN1.0 DN65的閘閥,防止風(fēng)室漏灰后影響返料風(fēng)和松動(dòng)風(fēng)的流化。

        鍋爐運(yùn)行時(shí)只需打開(kāi)送風(fēng)閥,使回灰暢通,負(fù)荷變動(dòng)時(shí),不需再次調(diào)節(jié)風(fēng)量,U型閥能根據(jù)回灰量的大小自動(dòng)平衡,所以現(xiàn)場(chǎng)操作極其簡(jiǎn)單。另外可通過(guò)放灰控制爐膛差壓,滿足燃燒要求。

        3 改造效果

        對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐來(lái)講,返料系統(tǒng)的流暢和穩(wěn)定是鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行最根本的條件,改造后的返料裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、檢修方便,避免了原結(jié)構(gòu)配風(fēng)管受熱彎曲變形、配風(fēng)不合理的現(xiàn)象,經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)使用效果良好,能徹底解決返料連續(xù)性差和結(jié)焦等情況,配合合理的料腿差壓、送風(fēng)壓力,使返料器長(zhǎng)期安全可靠,保證鍋爐長(zhǎng)周期、高負(fù)荷運(yùn)行,給電廠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        [1]趙明泉.鍋爐結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1991.

        [2]屈衛(wèi)東,楊建華,等.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備及運(yùn)行[M].鄭州:河南科學(xué)技術(shù)出版社,2002.

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