呂世杰
(陽(yáng)煤集團(tuán)煙臺(tái)巨力化肥有限公司 山東煙臺(tái) 265200)
陽(yáng)煤集團(tuán)煙臺(tái)巨力化肥有限公司具備年產(chǎn)15 萬(wàn)噸合成氨、20 萬(wàn)噸尿素的生產(chǎn)能力,共有兩套脫碳裝置,生產(chǎn)工藝為酸丙烯酯法脫除變換氣體中的CO2。兩套脫碳裝置在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的閃蒸氣體量為210Nm3/tNH3。脫碳閃蒸汽的主要?dú)怏w成份及含量為: 氫氣與氮?dú)饧s30%左右,二氧化碳約65%—70%左右,及少量的一氧化碳等,如果不采取有效的回收手段而直接排放,會(huì)造成有效氣體的浪費(fèi)。沒有建設(shè)脫碳閃蒸汽變壓吸附裝置前,我們公司對(duì)脫碳閃蒸氣回收方法為,將閃蒸氣送往碳銨工序,用氨水吸收閃蒸氣體中的CO2 制造農(nóng)用氮肥-碳酸氫銨,產(chǎn)生的尾氣送往氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)一段入口。采用以上工藝路線雖能有效回收脫碳閃蒸汽中N2、H2 等有效氣體,但也存在以下缺點(diǎn):
1.由于脫碳閃蒸汽氣輸出壓力低造成生產(chǎn)碳酸氫銨產(chǎn)量低,碳酸氫氨生產(chǎn)制造成本高,盈利水平不高;
2.由于脫碳閃蒸氣體容易腐蝕碳化裝置水箱等設(shè)備,造成碳銨裝置的維修費(fèi)用高;
3.浪費(fèi)人力資源。
4.碳銨裝置外排廢水的氨氨指標(biāo)達(dá)不到環(huán)保要求,易造成環(huán)境污染。
由于存在以上原因,我公司的碳銨裝置運(yùn)行很不正常,運(yùn)行過程設(shè)備故障率較高,最后造成脫碳閃蒸氣停止回收,只能采用就地放空處理。2007 年,通過多次外出到行業(yè)內(nèi)兄弟廠家考察并分析比較,我們一致認(rèn)為變壓吸附回收技術(shù)比通過制造碳銨回收脫碳閃蒸氣技術(shù)先進(jìn),有以下明顯優(yōu)點(diǎn):
1.脫碳閃蒸氣變壓吸附裝置生產(chǎn)過程中自動(dòng)化程程度高,操作調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全穩(wěn)定,能夠減少人工數(shù)量,大幅度降低電耗,因此變壓吸附技術(shù)的運(yùn)行費(fèi)用較低;
2.變壓吸附裝置吸附劑使用壽命可長(zhǎng)達(dá)10 年以上,因此裝置運(yùn)行周期長(zhǎng),檢維修頻次低;
3.該技術(shù)生產(chǎn)過程中基本無(wú)“三廢”產(chǎn)生,無(wú)環(huán)保壓力;
4.變壓吸附裝置生產(chǎn)中不消耗蒸汽,因此不需要再增加其它公用工程。2007 年6 月,我公司決定采用四川達(dá)科特化工科技有限公司變壓吸附回收脫碳閃蒸氣有效氣體技術(shù)建設(shè)脫碳閃蒸氣變壓吸附裝置。
1、工藝流程簡(jiǎn)述
脫碳閃蒸氣體(壓力≤0.4Mpa,溫度<40℃)先去脫碳裝置的水洗塔和分離器,洗滌氣體中含有的少量碳酸丙烯酯蒸汽并分離除去水分。然后進(jìn)入變壓吸附裝置中處于吸附步驟的兩個(gè)吸收塔組中,自下而上通過床層,出塔產(chǎn)品氣(含65%左右的氫氮?dú)猓┧屯獨(dú)錃鈮嚎s機(jī)一段入口。吸附塔飽和時(shí),關(guān)閉吸附塔閃蒸氣進(jìn)氣閥和產(chǎn)品氣出口閥,使其停止吸附。之后通過一次均壓步驟回收床層空間的產(chǎn)品氣體。再?gòu)奈剿隙藢⒂行怏w排入中間罐回收,當(dāng)塔內(nèi)壓力與中間罐壓力基本相等時(shí),停止回收。然后逆著吸附方向降壓,易吸附組分被排放出來(lái),使吸附劑得到再生。最后抽真空進(jìn)一步解吸吸附劑上殘留的吸附雜質(zhì),吸附劑得到完全再生。利用中間罐內(nèi)的順放氣均壓氣和出口氣對(duì)床層逆向升壓至接近吸附壓力,吸附床便進(jìn)入下一個(gè)吸附循環(huán)過程。逆放氣排入大氣,抽真空解吸氣最后送入生產(chǎn)液體二氧化碳系統(tǒng)。
脫鹽水經(jīng)脫碳裝置水洗泵加壓后,送往水洗塔進(jìn)行吸收脫碳閃蒸氣體中的碳酸丙烯酯蒸汽,吸收液進(jìn)行循環(huán)吸收。吸收液經(jīng)循環(huán)達(dá)到一定的濃度再送往脫碳工序,補(bǔ)入脫碳碳酸丙烯酯稀液。
2. 工藝指標(biāo)
(1)壓力
閃蒸氣進(jìn)口壓力:≤0.4 MPa
產(chǎn)品氣出口壓力:0.35 ~0.4MPa
油壓:3.5 ~4.2MPa
真空度:0.06 ~0.08MPa
脫鹽水壓力:≥0.5MPa
循環(huán)水壓力:≥0.3MPa
吸附壓力:≤0.4MPa
一均降壓力:0.4 ~0.2MPa
順放壓力:0.2 ~0.11MPa
逆放壓力:0.11 ~常壓
抽真空:常壓~-0.08MPa
充升壓力:-0.08MPa ~0.11MPa
一均升壓力:0.11 ~0.2MPa
再加壓壓力:0.2 ~0.4MPa
(2)溫度
閃蒸氣進(jìn)口溫度:≤45℃
真空泵出口水分離器排水溫度:40 ~60℃
(3)流量
閃蒸氣流量:≤4000m3/h
產(chǎn)品氣流量:≥900m3/h
(4)成分
產(chǎn)品氣中H2含量:60%~66%
產(chǎn)品氣中CO2含量:5%~8%
產(chǎn)品氣中O2:≤0.2
2008 年初,公司與四川達(dá)科特化工科技有限公司簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、吸附劑、程控閥門及油站全部由該公司負(fù)責(zé)提供,主要設(shè)備如吸附塔由達(dá)科特提供設(shè)計(jì)圖紙,我公司負(fù)責(zé)招標(biāo)制作。由于工程安裝較為簡(jiǎn)單,項(xiàng)目安裝最后由我公司負(fù)責(zé)完成。脫碳變壓吸附裝置于2008 年5 月開始建設(shè),7 月底安裝結(jié)束轉(zhuǎn)入裝置試運(yùn)行,8 月16 日正式投運(yùn)。該裝置投運(yùn)后處理閃蒸氣體量約為3000Nm3/h,回收產(chǎn)品氣體量約為1200Nm3/h,回收H2 流量為750Nm3/h。產(chǎn)品氣體成份:H2%為63%左右,CO2%為8%左右。
1. 項(xiàng)目總投資
該項(xiàng)目總投資為200 萬(wàn)元。其中:技術(shù)專利費(fèi)、吸附劑、程控閥及控制系統(tǒng)等費(fèi)合計(jì)83 萬(wàn)元,主要設(shè)備制作費(fèi)用57 萬(wàn)元;工程安裝過程中的材料費(fèi)用為50 萬(wàn)元;土建施工費(fèi)用10 萬(wàn)元。
2. 效益核算
(1)節(jié)能效益
核算回收有效氣體僅考慮回收氫氣,以節(jié)約造氣耗煤為計(jì)算方法,計(jì)算過程中按噸氨消耗H2為2100m3(標(biāo)態(tài))計(jì),噸氨耗造氣用煤1.20t,入爐煤價(jià)格900 元/t,年生產(chǎn)天數(shù)以330 天計(jì),則回收氫氣每小時(shí)可多產(chǎn)氨:750/2100=0.357(t)
年節(jié)煤效益達(dá):0.357×24×330×1.20×900 ≈305(萬(wàn)元)
(2)運(yùn)行費(fèi)用
項(xiàng)目總投資200萬(wàn)元,折舊按10年計(jì),每年為20萬(wàn)元;維修費(fèi)按1000 元/月計(jì),每年為1.2 萬(wàn)元;
該裝置每小時(shí)總電耗約120kwh,以0.32 元/kwh 計(jì),則年耗電費(fèi)用約30 萬(wàn)元。
該裝置每年運(yùn)行費(fèi)用為:20 +1.2 +30=51.2 萬(wàn)元
年凈效益為:305-51.2=253.8 萬(wàn)元
(3)投資回收期
200/253.8=0.8 年
因此節(jié)能效益顯著,8 個(gè)月即可收回全部投資。
目前該裝置運(yùn)行穩(wěn)定,基本沒有維修工作量,因此該系統(tǒng)沒有設(shè)立專門的操作人員和維修人員。裝置運(yùn)行過程中采用DCS 自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)單。2012 年公司合成氨能力擴(kuò)建已完成后,該裝置已達(dá)到回收4000m3/h(標(biāo)態(tài))脫碳閃蒸氣的能力。抽真空解吸氣其主要成分為CO2,現(xiàn)已送往公司液體 CO2裝置生產(chǎn)液體CO2,日產(chǎn)量可達(dá)40 噸。這樣既增加了公司的產(chǎn)品品種,又減小廢氣排放,達(dá)到了節(jié)能減排綜合利用的目的。