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        優(yōu)化操作條件降低汽油加氫裝置辛烷值損失

        2015-08-10 09:22:04黃宏林谷曉琳
        石油化工應(yīng)用 2015年12期
        關(guān)鍵詞:研究法分餾塔辛烷值

        黃宏林,李 燁,谷曉琳

        (中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        目前我國(guó)成品汽油的主要調(diào)和組分有催化裂化(FCC)汽油、催化重整汽油、烷基化汽油、異構(gòu)化汽油等,其中約有80 %來(lái)源于催化裂化(FCC)汽油[1-3]。FCC汽油具有硫含量高和烯烴含量高的特點(diǎn)[4],其中,烯烴是FCC 汽油中的高辛烷值組分,同時(shí)又是較活潑組分,在對(duì)FCC 汽油進(jìn)行加氫脫硫的同時(shí)必然伴隨烯烴加氫飽和,烯烴加氫飽和變成烷烴后會(huì)導(dǎo)致辛烷值下降。因此,可以通過(guò)優(yōu)化催化汽油加氫裝置的操作條件來(lái)減少烯烴加氫飽和降低辛烷值的損失。

        1 裝置簡(jiǎn)介及流程說(shuō)明

        1.1 裝置簡(jiǎn)介

        寧夏石化公司1.2 Mt/a 催化汽油加氫裝置由華東設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),采用中國(guó)石油大學(xué)(北京)和中國(guó)石油化工研究院蘭州化工研究中心共同開(kāi)發(fā)的GARDES 技術(shù),由中國(guó)石油華東設(shè)計(jì)院EPC 總承包,中國(guó)石油第七建建設(shè)公司負(fù)責(zé)施工建設(shè)。裝置自2012 年9 月5 日開(kāi)工建設(shè),2013 年10 月15 日生產(chǎn)出滿足國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的汽油。實(shí)現(xiàn)了中國(guó)石油首套采用自主開(kāi)發(fā)的GARDES技術(shù)建成的百萬(wàn)噸級(jí)清潔汽油生產(chǎn)裝置一次開(kāi)車(chē)成功。

        GARDES 技術(shù)采用全餾分催化汽油預(yù)加氫處理-輕重餾分切割-重汽油選擇性加氫脫硫和辛烷值恢復(fù)組合的工藝路線[5],全餾分催化汽油首先經(jīng)過(guò)加氫預(yù)處理,脫除硫醇和雙烯烴,并實(shí)現(xiàn)輕的硫化物向重硫化物的轉(zhuǎn)移,然后在分餾塔內(nèi)進(jìn)行輕、重汽油分離。重汽油送至加氫脫硫及辛烷值恢復(fù)部分,進(jìn)行深度脫硫和辛烷值恢復(fù),實(shí)現(xiàn)脫硫同時(shí)保持較小的辛烷損失,加氫后的輕、重汽油直接用于汽油調(diào)合得到滿足國(guó)標(biāo)的清潔汽油調(diào)和組分。

        1.2 裝置流程說(shuō)明

        以催化穩(wěn)定汽油為原料與氫氣混合進(jìn)入預(yù)加氫反應(yīng)器R-102,在適當(dāng)操作條件與催化劑(GDS-20)的作用下,二烯烴轉(zhuǎn)化為單烯烴,防止其在后續(xù)加氫脫硫反應(yīng)器中結(jié)焦;輕硫化物轉(zhuǎn)化為重硫化物,減少輕汽油組分中硫含量;小分子硫醇脫除轉(zhuǎn)化成硫化氫。預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入分餾塔C-101,分餾塔頂氣進(jìn)入燃料氣系統(tǒng),輕汽油作為汽油調(diào)和組分從分餾塔第5 層塔板抽出,重汽油自塔底進(jìn)入加氫脫硫反應(yīng)器R-201,通過(guò)催化劑(GDS-30)的作用進(jìn)行深度加氫脫硫,將較大分子含硫化合物脫除轉(zhuǎn)化成硫化氫并盡可能減少烯烴飽和,再進(jìn)入辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器R-202,在催化劑(GDS-40)的作用下,進(jìn)行異構(gòu)化和芳構(gòu)化反應(yīng),以及含硫化合物脫除反應(yīng),并避免硫化氫與烯烴重新結(jié)合生成硫醇等小分子含硫化合物[5]。反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入穩(wěn)定塔C-202,塔頂分離輕烴和硫化氫,塔底重汽油與輕汽油混合作為加氫精制汽油出裝置(見(jiàn)圖1)。

        圖1 裝置工藝流程簡(jiǎn)圖

        2 裝置開(kāi)工初期運(yùn)行情況

        1.2 Mt/a 汽油加氫裝置2013 年10 月15 日一次開(kāi)車(chē)成功,成功產(chǎn)出滿足國(guó)Ⅴ要求的汽油產(chǎn)品后于10 月21 日轉(zhuǎn)入國(guó)Ⅳ工況運(yùn)行,運(yùn)行初期裝置的原料和各中間產(chǎn)品的研究法辛烷值(RON)(見(jiàn)圖2),裝置的原料和各中間產(chǎn)品的硫含量(見(jiàn)圖3)。

        圖2 開(kāi)工初期原料、中間產(chǎn)物、加氫產(chǎn)品的RON

        從圖2 可以看出,催化汽油原料油和預(yù)加氫產(chǎn)品研究法辛烷值約為89.9,表明預(yù)加氫反應(yīng)催化劑GDS-20 發(fā)生二烯烴飽和和硫醇轉(zhuǎn)移反應(yīng)時(shí),研究法辛烷值無(wú)損失;重汽油進(jìn)料辛烷值為85.8~85.9,穩(wěn)定塔進(jìn)料辛烷值為82.5~83,重汽油加氫產(chǎn)品辛烷值為82.5~82.6;由此可看出,經(jīng)過(guò)R-201 和R-202 加氫脫硫后,辛烷值損失2.8~2.9,經(jīng)過(guò)穩(wěn)定塔汽提后,辛烷值損失0.5 個(gè)單位,重汽油總體研究法辛烷值損失3.3~3.4 個(gè)單位;加氫精制后混合汽油辛烷值88.7~88.9,與原料比,研究法辛烷值損失0.9~1.2 個(gè)單位。

        圖3 開(kāi)工初期原料油、中間產(chǎn)物、加氫產(chǎn)品的硫含量

        從圖3 可以看出,經(jīng)預(yù)加氫反應(yīng)器后,總硫含量變化不大,經(jīng)分餾塔輕重汽油切割后輕汽油硫含量13 mg/kg~14 mg/kg,加氫精制后混合汽油硫含量11 mg/kg~15.5 mg/kg,均遠(yuǎn)低于國(guó)Ⅳ汽油硫含量指標(biāo)。

        3 采取的優(yōu)化措施及效果

        3.1 優(yōu)化調(diào)整措施

        根據(jù)對(duì)裝置開(kāi)工初期原料油、中間產(chǎn)物和加氫產(chǎn)品的辛烷值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析表明,在預(yù)加氫反應(yīng)過(guò)程中基本沒(méi)有辛烷值損失,辛烷值損失全部發(fā)生在加氫脫硫和辛烷值恢復(fù)單元。對(duì)裝置開(kāi)工初期原料油、中間產(chǎn)物和加氫產(chǎn)品的硫含量分析表明輕汽油及加氫精制后混合汽油硫含量均遠(yuǎn)低于國(guó)Ⅳ汽油硫含量指標(biāo)。制定的降低辛烷值損失的調(diào)整措施如下:

        (1)在滿足加氫精制后混合汽油指標(biāo)的前提下,降低加氫脫硫反應(yīng)器和辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器的反應(yīng)溫度,降低反應(yīng)深度,減少烯烴的飽和,降低辛烷值損失。

        (2)優(yōu)化分餾塔的操作,在滿足混合汽油產(chǎn)品硫含量和硫醇含量的前提下,增加輕汽油的抽出比例,以減少烯烴進(jìn)入溫度較高的加氫脫硫反應(yīng)器和辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器內(nèi)的量,減少烯烴飽和量,降低辛烷值損失。

        3.2 優(yōu)化調(diào)整后的效果

        1.2 Mt/a 汽油加氫裝置自2014 年1 月開(kāi)始分階段進(jìn)行工藝參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,至2014 年10 月,先后對(duì)加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度、辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器入口溫度和輕汽油抽出比例進(jìn)行了多次調(diào)整,以降低汽油加氫裝置產(chǎn)品的辛烷值損失。

        3.2.1 優(yōu)化調(diào)整后的工藝操作參數(shù) 優(yōu)化調(diào)整后的工藝操作參數(shù)(見(jiàn)圖4,圖5,圖6)。

        圖4 加氫脫硫反應(yīng)器R-201 入口溫度

        圖5 辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器R-202 入口溫度

        圖6 輕汽油抽出比例

        由圖4、圖5 可以看出,加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度由開(kāi)工初期的195 ℃逐步調(diào)整至185 ℃;辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器入口溫度由開(kāi)工初期的260 ℃逐步調(diào)整至234 ℃~236 ℃;由圖6 可以看出,分餾塔輕汽油抽出比例由開(kāi)工初期的31.1 %~31.5 %逐步調(diào)整至33.2 %~33.8 %。

        3.2.2 優(yōu)化調(diào)整后的效果與分析 優(yōu)化調(diào)整前后裝置的研究法辛烷值損失(見(jiàn)圖7)。

        圖7 優(yōu)化調(diào)整前后裝置的研究法辛烷值損失

        從圖7 可以看出,優(yōu)化調(diào)整前裝置的研究法辛烷值損失為0.9~1.2 個(gè)單位,第一階段調(diào)整后裝置的研究法辛烷值損失為0.8~1.1 個(gè)單位,第二階段調(diào)整后裝置的研究法辛烷值損失為0.5~0.8 個(gè)單位,優(yōu)化調(diào)整前后裝置研究法辛烷值損失值減小約0.4 個(gè)單位。

        4 結(jié)論

        通過(guò)分階段優(yōu)化調(diào)整汽油加氫裝置加氫脫硫反應(yīng)器入口溫度、辛烷值恢復(fù)反應(yīng)器入口溫度、分餾塔輕汽油抽出比例的措施,在保證加氫精制后混合汽油產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,裝置的研究法辛烷值損失值減小約0.4 個(gè)單位,效果顯著。

        [1] 相春娥,宮海峰,劉笑.FCC 汽油選擇性加氫脫硫工藝研究進(jìn)展[J].當(dāng)代化工,2011,40(10):1054-1057.

        [2] 董元成,段永生,王文波.FCC 汽油加氫技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].廣州化工,2010,38(4):21-22.

        [3] 龔朝兵,趙晨曦,謝海峰.全餾分催化汽油加氫脫硫工藝的標(biāo)定與運(yùn)行分析[J].化工進(jìn)展,2014,33(1):253-256.

        [4] 扈文峰,馬書(shū)濤.不同工藝的催化裂化汽油加氫裝置比較[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(8):26-30.

        [5] 石崗,范煜,鮑曉軍,等.催化裂化汽油加氫改質(zhì)GARDES 技術(shù)的開(kāi)發(fā)及工業(yè)試驗(yàn)[J].石油煉制與化工,2013,44(9):66-72.

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