程懷志,文 雷,宋正昶
(1.徐州燃控科技股份有限公司,江蘇徐州221004;2.中國礦業(yè)大學(xué)電力工程學(xué)院,江蘇徐州221008)
基于NOx的生成機理,煤粉鍋爐廣泛采用空氣分級燃燒技術(shù)以降低NOx的生成量[1].采用空氣分級燃燒技術(shù)的主要目的是造成主燃區(qū)還原性氣氛,同時降低主燃區(qū)的燃燒溫度[2].然而,空氣分級燃燒往往會使燃料的燃盡行程變短、燃燒不充分、飛灰及底渣中的可燃物含量增加,降低了鍋爐的燃燒效率.另外,采用空氣分級燃燒技術(shù)會使火焰長度增加,爐膛出口煙氣溫度升高,從而對過熱汽溫和再熱汽溫的特性帶來不利影響[3].
為了從理論上研究空氣分級燃燒技術(shù)并指導(dǎo)工程實踐,筆者對某350 MW 煤粉鍋爐的低氮燃燒改造方案進行分析,運用數(shù)值模擬開展研究,不僅為燃燒器改造設(shè)計參數(shù)的選擇提供科學(xué)依據(jù),而且為鍋爐燃燒調(diào)整提供相關(guān)指導(dǎo).
湄洲灣電廠2號鍋爐采用單爐膛π形布置、前后墻對沖旋流燃燒、平衡通風(fēng),為自然循環(huán)汽包爐.16只燃燒器分為2層布置,在距上層燃燒器上方約3 000mm 處布置一層燃盡風(fēng)(OFA)噴口,前后墻共12只燃燒器.鍋爐配置4臺MBF-23型中速輥式磨煤機,每臺磨煤機對應(yīng)單面墻每層4只燃燒器.單臺磨煤機的設(shè)計出力為55~61t/h,3 臺磨煤機運行即可滿足100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)負荷.鍋爐主燃料為印尼平南煤,其煤質(zhì)參數(shù)見表1.
表1 煤質(zhì)參數(shù)Tab.1 Coal parameters
燃燒器中央布置三次風(fēng)筒,煤粉管后端部的外側(cè)安裝調(diào)風(fēng)器.三次風(fēng)管的端部為可動部件,運行中可軸向移動,用于燃燒調(diào)整.燃燒器設(shè)有內(nèi)、外二次風(fēng),采用軸向旋流葉片手動調(diào)節(jié).內(nèi)、外二次風(fēng)風(fēng)量整體通過執(zhí)行器拉動擋板調(diào)節(jié).在外二次風(fēng)的入口裝有可使風(fēng)量分配均勻的多孔式環(huán)形布風(fēng)板和監(jiān)視布風(fēng)板前后壓差的風(fēng)壓測量裝置.
燃燒器改造前NOx排放質(zhì)量濃度約為700 mg/m3,要求改造后的NOx排放質(zhì)量濃度不高于390mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2體積分數(shù)下).據(jù)此給定的燃燒器改造方案如下.
將可調(diào)的中心風(fēng)筒向前推進152 mm,一次風(fēng)外筒向前延長200 mm,內(nèi)二次風(fēng)筒向外延伸235 mm 并增加30°的擴錐,改造后的燃燒器噴口結(jié)構(gòu)示意圖見圖1.燃燒器這樣改造的目的是在噴口前方延遲二次風(fēng)和煤粉的混合,擴大NOx的還原區(qū)域,進而降低NOx的生成量,同時避免由于一次風(fēng)粉和二次風(fēng)過早在喉口內(nèi)混合而造成的燃燒器區(qū)域結(jié)焦.
圖1 改造后的燃燒器噴口結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)Fig.1 Structure of burner nozzle after retrofit(unit:mm)
在原始設(shè)計中,爐膛出口過量空氣系數(shù)為1.2,燃盡風(fēng)風(fēng)量僅占總風(fēng)量的9%左右,主燃區(qū)過量空氣系數(shù)仍大于1,屬于過氧燃燒狀況,因此主燃區(qū)的NOx還原效果較差.為改變這一狀況,本改造方案將燃盡風(fēng)開口加大,調(diào)整燃盡風(fēng)風(fēng)量比例為20%,主燃區(qū)空氣量比例為80%,此時主燃區(qū)的實際過量空氣系數(shù)為0.96,處于還原性氣氛,有利于NOx的還原.燃盡風(fēng)燃燒器采用中心直流、四周旋流,且中心風(fēng)和旋流風(fēng)均可調(diào)節(jié)的結(jié)構(gòu).為調(diào)整燃盡風(fēng)的混入位置,噴口設(shè)計成可在垂直方向向下擺動10°的方式,調(diào)節(jié)噴口的擺動可作為調(diào)節(jié)汽溫和燃盡的有效手段,并且能有效控制爐膛出口煙氣溫度,緩解屏底結(jié)焦?fàn)顩r.
為了簡化模型,只對折焰角以下的爐膛部分進行模擬,網(wǎng)格劃分見圖2.對模型進行如下假設(shè):(1)空氣是連續(xù)性介質(zhì);(2)爐膛不漏風(fēng);(3)爐膛水冷壁為恒溫;(4)煤粉顆粒直徑為70~200μm,平均直徑為134μm.
模擬進行了3個工況(見表2):改造前(即工況1),僅將燃盡風(fēng)風(fēng)量比例增大至20%而燃燒器不改變(即工況2)和燃盡風(fēng)風(fēng)量比例增大至20%同時燃燒器按上述方案改變(即工況3).對比并分析了主燃區(qū)還原性氣氛、主燃區(qū)溫度和燃燒器結(jié)構(gòu)對NOx排放的影響,其中用于對比的數(shù)據(jù)包括鍋爐流場的變化、溫度場變化以及NOx排放質(zhì)量濃度的變化.
圖2 爐膛網(wǎng)格劃分Fig.2 Furnace mesh division
表2 工況描述Tab.2 Definition and description of working conditions
一次風(fēng)經(jīng)蝸殼式風(fēng)道送入燃燒器,雖有一定的旋轉(zhuǎn)作用,但由于一次風(fēng)管的長徑比較大,且噴口被分隔為4個濃縮型噴口,因此在燃燒器出口處一次風(fēng)的旋流作用較弱,可忽略不計.二次風(fēng)采用切向旋流葉片結(jié)構(gòu),由于旋流葉片的導(dǎo)向作用,二次風(fēng)產(chǎn)生強烈的旋轉(zhuǎn),形成了噴口附近的回流區(qū).該回流區(qū)產(chǎn)生強烈的卷吸,可以起到穩(wěn)定火焰、強化燃燒的作用.整個爐膛在前后墻2層16只燃燒器的作用下顯示出了完美的回流特征,爐膛下部氣流從燃燒器噴口向爐膛中下部流動,到達爐膛中部后再向下,而后沿冷灰斗水冷壁向燃燒器根部流動,從而形成2個巨大的渦旋回流區(qū).在燃燒器上方燃盡風(fēng)噴口處,由于燃盡風(fēng)的速度較高,該氣流對整體向上的主燃燒器氣流產(chǎn)生沖擊,形成了爐膛氣流的局部收腰區(qū),同時降低了該部位氣流的速度.工況1與工況3的速度場對比見圖3.
圖3 工況1與工況3的速度場對比Fig.3 Comparison of velocity field between condition 1and condition 3
表3給出了各工況下的爐膛溫度及NOx排放質(zhì)量濃度.由表3可知,工況1下燃燒器出口前方2 000mm 至爐膛中上部的廣大區(qū)域均為高溫區(qū)且溫度分布均勻,最高溫度可達1 749 ℃,爐膛中上部(15 000截面)平均溫度為1 404 ℃,爐膛出口煙氣溫度仍然高達1 354 ℃.燃盡風(fēng)由于風(fēng)量較小,速度偏低,穿透力不足,因此在燃盡風(fēng)出口處僅小片區(qū)域出現(xiàn)了溫度下降,很快又被爐膛內(nèi)的大量高溫?zé)煔馑采w,工況1下NOx排放質(zhì)量濃度較高.
與工況1相比,工況2下燃燒器出口前方2 000 mm 至爐膛中上部廣大區(qū)域的溫度顯著下降,同時由于燃盡風(fēng)風(fēng)量比例較工況1下大很多,其穿透力大大加強,因此在燃盡風(fēng)出口處有大片區(qū)域的溫度出現(xiàn)下降,且爐膛整體的溫度水平較工況1下低很多,NOx排放質(zhì)量濃度也大幅下降.
工況3除了擁有工況2相同的變化外,燃燒器各風(fēng)筒的前移進一步減弱了一次風(fēng)粉與旋流二次風(fēng)的混合效果,燃燒得到了進一步推遲,因此爐膛整體的溫度水平又有所下降,NOx排放質(zhì)量濃度低于工況2.
表3 各工況下的爐膛溫度及NOx 排放質(zhì)量濃度Tab.3 In-furnace temperature and NOxemission under different working conditions
各工況下的爐膛溫度場和NOx排放質(zhì)量濃度對比見圖4和圖5.由圖5可以看出,燃燒器前主燃區(qū)的NOx排放質(zhì)量濃度較高,到達爐膛出口處略有下降,說明燃燒過程中生成NOx的同時又發(fā)生了NOx的還原反應(yīng),這也驗證了理論分析結(jié)果的正確性.
圖4 各工況下爐膛溫度場的對比Fig.4 Comparison of in-furnace temperature field among different working conditions
圖5 各工況下NOx 排放質(zhì)量濃度的對比Fig.5 Comparison of NOxemission among different working conditions
從改造前后的爐膛溫度場數(shù)值模擬結(jié)果可以看出:(1)改造后主燃區(qū)的整體溫度水平比改造前約低58~83K,爐膛出口煙氣溫度比改造前約低15~55K;(2)燃盡風(fēng)由于風(fēng)量比例增大,其穿透力和對爐膛溫度的影響明顯增強,因此燃盡風(fēng)噴口后方爐膛溫度明顯下降.數(shù)值模擬結(jié)果真實地顯示出了模型出口處NOx排放質(zhì)量濃度的變化:從改造前的440mg/m3下降到改造后的257 mg/m3(即工況3),滿足了用戶的改造要求.
在鍋爐改造完成后,委托西安熱工研究院有限公司對鍋爐性能和排放指標(biāo)等進行實測并出具報告,實測結(jié)果見表4.
表4 鍋爐熱態(tài)測試結(jié)果Tab.4 Hot-state test results of the boiler
該試驗數(shù)據(jù)是改造后的實測數(shù)據(jù),優(yōu)化工況下的NOx排放質(zhì)量濃度為340mg/m3,燃盡風(fēng)調(diào)整工況下的NOx排放質(zhì)量濃度為279mg/m3,改造前的NOx排放質(zhì)量濃度為700 mg/m3,改造后的NOx排放質(zhì)量濃度比改造前約下降50%,可以確認低氮燃燒改造取得了很好的效果.NOx排放質(zhì)量濃度實測結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果有一定的差異,這是因為根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果計算NOx排放質(zhì)量濃度的煙氣狀態(tài)與實測時的煙氣狀態(tài)不同.NOx排放質(zhì)量濃度實測結(jié)果是省煤器后NOx的排放質(zhì)量濃度,煙氣溫度一般為470 ℃左右,數(shù)值模擬計算所得煙氣溫度為1 300 ℃,而且含氧量也不同,數(shù)值模擬時含氧量為3%左右,實測結(jié)果是按含氧量6%修正得到的.將數(shù)值模擬結(jié)果折算到實測工況,改造前NOx排放質(zhì)量濃度為767mg/m3,改造后NOx排放質(zhì)量濃度為436mg/m3,均比實測結(jié)果稍高,但偏差不大.
(1)對于對沖旋流燃燒煤粉鍋爐,采用垂直分級燃燒的方法可以有效降低NOx的排放質(zhì)量濃度,與不采用空氣分級燃燒時相比,NOx排放質(zhì)量濃度降低幅度可達50%,數(shù)值模擬結(jié)果與實測結(jié)果都證實了這一點.
(2)采用垂直分級燃燒時,主燃燒器配風(fēng)量占爐膛配風(fēng)總風(fēng)量的80%左右,對應(yīng)的過量空氣系數(shù)為0.96,主燃區(qū)處于弱還原性氣氛,可以達到較好的低氮燃燒效果.
(3)低氮燃燒改造時,燃盡風(fēng)風(fēng)量需增大至總風(fēng)量的20%左右,同時燃盡風(fēng)要保證足夠的穿透力和旋流強度,以加強燃盡風(fēng)與爐膛高溫?zé)煔獾幕旌?
(4)對于具有內(nèi)、外雙旋流二次風(fēng)的主燃燒器,要適當(dāng)延長內(nèi)、外二次風(fēng)的隔板,這樣可以防止二次風(fēng)與一次風(fēng)粉過早混合,推遲著火,有利于在主燃區(qū)形成還原氣氛區(qū),降低NOx的生成量.
(5)低氮燃燒改造數(shù)值模擬結(jié)果與實測結(jié)果吻合較好,表明在低氮燃燒改造時采用數(shù)值模擬方法可以對工程中的改造方案進行評估,指導(dǎo)改造參數(shù)設(shè)置,減少改造的盲目性.
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