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        綜采工作面采煤機(jī)遠(yuǎn)程遙控技術(shù)研究與應(yīng)用

        2015-06-09 19:15:17何廣東中國(guó)神華神東煤炭集團(tuán)石圪臺(tái)煤礦
        科學(xué)中國(guó)人 2015年32期
        關(guān)鍵詞:采煤機(jī)控制技術(shù)煤炭

        何廣東中國(guó)神華神東煤炭集團(tuán)石圪臺(tái)煤礦

        綜采工作面采煤機(jī)遠(yuǎn)程遙控技術(shù)研究與應(yīng)用

        何廣東
        中國(guó)神華神東煤炭集團(tuán)石圪臺(tái)煤礦

        隨著煤礦綜采工作面自動(dòng)化程度的不斷提升,控制方式也由現(xiàn)場(chǎng)控制向遠(yuǎn)程控制發(fā)展。本文分析了國(guó)內(nèi)外綜采工作面遠(yuǎn)控技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r和實(shí)際應(yīng)用情況,提出了安全的遠(yuǎn)程控制邏輯和操作策略,并在此基礎(chǔ)上研究了遠(yuǎn)程記憶割煤控制技術(shù),設(shè)計(jì)了一套采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)并投入實(shí)際應(yīng)用,對(duì)實(shí)際應(yīng)用中遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出了采煤機(jī)自動(dòng)割煤遠(yuǎn)程控制亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。

        控制邏輯;記憶割煤;遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)

        前言

        實(shí)現(xiàn)煤炭安全、高效開(kāi)采是國(guó)家重要的產(chǎn)業(yè)政策和目標(biāo),采煤工作面自動(dòng)化控制技術(shù)及裝備的應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)煤炭安全、高效開(kāi)采的重要保障和國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需煤炭供應(yīng)的先決條件。煤炭開(kāi)采是綜采工作面最主要的環(huán)節(jié),其中屬采煤機(jī)割煤作業(yè)最為關(guān)鍵。工作中,采煤機(jī)操作人員需要在工作面實(shí)時(shí)的跟機(jī)操作,所以采煤機(jī)操作人員的精神需要保持高度的集中,同時(shí)還須具備快速的反應(yīng)能力,為安全高效生產(chǎn)帶來(lái)極大的隱患。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化記憶割煤和遠(yuǎn)程控制,能夠有效的減少人員操作量,盡可能的避免安全事故的發(fā)生。

        1 國(guó)內(nèi)、外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

        1.1 國(guó)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

        一直以來(lái),國(guó)外的煤礦機(jī)械裝備供應(yīng)商、科研單位和用戶(hù)都對(duì)綜采工作面自動(dòng)化控制技術(shù)進(jìn)行積極的研究和探索,在采煤機(jī)通信技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)、協(xié)調(diào)控制等一些關(guān)鍵技術(shù)上取得了一系列的成果。并將以Modbus、CAN、載波通訊等為核心的通信技術(shù)應(yīng)用于綜采工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng),有效提高了設(shè)備通信的實(shí)時(shí)性和可靠性。

        在采煤機(jī)智能化控制方面,EiCotrol-Plus控制系統(tǒng)在原有記憶割煤、過(guò)載保護(hù)、自動(dòng)調(diào)高等功能的基礎(chǔ)上,新增加了紅外攝像功能、雷達(dá)探測(cè)防機(jī)械碰撞功能和煤層分層檢測(cè)功能(layer detec?tion system)。紅外攝像功能解決了綜采工作面采煤機(jī)周?chē)驼斩裙r下視頻辨別的能力低的問(wèn)題;雷達(dá)探測(cè)防機(jī)械碰撞功能利用雷達(dá)探測(cè)技術(shù)感知采煤機(jī)滾筒周?chē)恼系K物,系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)運(yùn)行前方有不明障礙物,將會(huì)停止采煤機(jī)的行走,等待工作人員進(jìn)行處理。

        1.2 國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

        目前,我國(guó)國(guó)內(nèi)綜采工作面單機(jī)裝備的自動(dòng)化技術(shù)研究已取得了一些成果,采煤機(jī)已經(jīng)具備了記憶截割功能,遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,基本達(dá)到了國(guó)外的技術(shù)水平,主要體現(xiàn)如下:

        智能型采煤機(jī)方面。國(guó)內(nèi)采煤機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了記憶割煤和采煤機(jī)位置檢測(cè)、搖臂調(diào)高控制和機(jī)身姿態(tài)檢測(cè)、機(jī)身水平控制等。

        遙控控制方面。具備機(jī)身遙控器控制,但控制距離僅僅只有幾米,無(wú)法將人工解放出采場(chǎng);部分廠(chǎng)家在采煤機(jī)記憶割煤遠(yuǎn)程控制方面積極進(jìn)行探索研究,已實(shí)現(xiàn)了一定的遠(yuǎn)程控制技術(shù),但距完全脫離人工操作的目標(biāo)仍存在較大的差距。

        2 采煤機(jī)遠(yuǎn)程智能控制技術(shù)

        綜采工作面生產(chǎn)過(guò)程,根據(jù)采煤工藝的不同而復(fù)雜多樣,對(duì)采煤機(jī)本身和煤機(jī)司機(jī)的安全性和穩(wěn)定性提出很高的要求,為實(shí)現(xiàn)操作人員遠(yuǎn)離采場(chǎng)的目標(biāo),采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制除基本功能之外,要求準(zhǔn)確性、響應(yīng)快速、智能化預(yù)警控制、聯(lián)動(dòng)控制等要求。

        遠(yuǎn)程智能控制技術(shù)的核心就是將人為的干預(yù)操作由智能控制系統(tǒng)決策代替,用控制邏輯代替人腦實(shí)現(xiàn)快速的預(yù)判和全局的掌控,研究采煤機(jī)遠(yuǎn)程智能控制技術(shù)就必須考慮采煤機(jī)周邊設(shè)備和人員的安全性,所以其控制理念一定是,設(shè)備的集成協(xié)同控制和安全的操作策略,這樣才能實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的協(xié)同配合,進(jìn)而充分解放出采場(chǎng)人員,使得開(kāi)采的安全性和效率得到提高。

        2.1 遠(yuǎn)程控制的安全邏輯和操作策略

        遠(yuǎn)程控制技術(shù)的前提是無(wú)人和少人值守,本文認(rèn)真考慮設(shè)備和人員的安全性,根據(jù)數(shù)據(jù)的流向等各種安全因素研究制定控制流程如下:

        (1)遠(yuǎn)程控制開(kāi)始前確認(rèn)周邊設(shè)備環(huán)境;

        (2)遠(yuǎn)控條件允許確認(rèn)工作面環(huán)境;

        (3)請(qǐng)求遠(yuǎn)控獲得授權(quán)并發(fā)出預(yù)警;

        (4)遠(yuǎn)控過(guò)程中通過(guò)心跳時(shí)刻保持有人值守;

        (5)遠(yuǎn)控異常暫??纱_認(rèn)安全后恢復(fù);

        (6)遠(yuǎn)控安全退出;

        根據(jù)上述安全控制流程,保證安全控制始終處于閉環(huán)狀態(tài),提出了如圖1所示的安全控制邏輯,

        圖1 遠(yuǎn)程控制安全邏輯圖

        2.2 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)方案

        本文設(shè)計(jì)的采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),基于采煤機(jī)與順槽集控中心的控制端通訊。操作人員依據(jù)采煤機(jī)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及通信方式獲取采煤機(jī)所處的位置、行進(jìn)方向和煤壁變化情況,在遠(yuǎn)程集控中心發(fā)出相應(yīng)指令(如滾筒的升降、牽引加減速等),指令通過(guò)數(shù)據(jù)通信總線(xiàn)實(shí)時(shí)傳輸至采煤機(jī)電控系統(tǒng),作出各種反應(yīng)??傮w方案詳見(jiàn)圖2所示。

        圖2 采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)方案圖

        該套采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)與工作面視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、語(yǔ)音通訊系統(tǒng)等有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)遠(yuǎn)離采煤現(xiàn)場(chǎng)操作的功能,同時(shí)有力保證了采煤的效率和設(shè)備安全。該系統(tǒng)能夠兼容CS/BS架構(gòu)的應(yīng)用,從而使地面操作井下采煤設(shè)備成為可能,取得了煤礦采煤設(shè)備遠(yuǎn)程控制技術(shù)的突破,其控制流程如圖3所示。

        圖3 采煤機(jī)地面控制數(shù)據(jù)流程圖

        2.3 記憶割煤遠(yuǎn)程控制技術(shù)

        記憶割煤是目前最常見(jiàn)的綜采工作面自動(dòng)化割煤模式,其主要思想是通過(guò)學(xué)習(xí)刀記憶滾筒高度曲線(xiàn),然后按照記憶的曲線(xiàn)自動(dòng)調(diào)整滾筒的方式進(jìn)行割煤。本文為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化記憶割煤過(guò)程的遠(yuǎn)程控制,將遠(yuǎn)程主機(jī)作為記憶割煤控制核心,所有記憶割煤功能均在遠(yuǎn)程主機(jī)內(nèi)完成,相比采煤機(jī)自身電控系統(tǒng)具有更全面、強(qiáng)大的算法邏輯優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在以下幾方面:

        (1)遠(yuǎn)程主機(jī)具有學(xué)習(xí)模式、記憶模式、干預(yù)模式等多個(gè)工作模式;

        (2)線(xiàn)學(xué)習(xí)模式:該模式下采煤機(jī)按照記憶的軌跡曲線(xiàn)行進(jìn),當(dāng)接收到人工干預(yù)信息后,及時(shí)記錄數(shù)據(jù),并修改原記憶軌跡曲線(xiàn),實(shí)現(xiàn)了人工干預(yù)的延續(xù)性;

        (3)干預(yù)模式:人工干預(yù)指令發(fā)出后,采煤機(jī)遠(yuǎn)控主機(jī)將操作權(quán)交給人工操作,再次按下記憶割煤按鈕后,遠(yuǎn)程主機(jī)控制采煤機(jī)重新進(jìn)入自動(dòng)記憶割煤,實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)自動(dòng)割煤與人工操作的遠(yuǎn)程快速切換。

        3 應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)難題

        該套采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)研究成功后,投入到神東煤炭集團(tuán)某綜采工作面進(jìn)行試驗(yàn)使用,實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)操作人員遠(yuǎn)離采煤現(xiàn)場(chǎng),遠(yuǎn)程控制的功能,同時(shí)具備了采煤機(jī)自動(dòng)記憶割煤遠(yuǎn)程控制的功能,有效的提升了煤礦裝備自動(dòng)化水平。但是,在應(yīng)用過(guò)程中,該套系統(tǒng)也暴漏出諸多的不足與缺陷,提出了以下幾點(diǎn)采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制技術(shù)亟待解決的技術(shù)難題。

        (1)遠(yuǎn)程控制實(shí)時(shí)性的保證

        采煤機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制時(shí)大量的數(shù)據(jù)需要在工作面與控制中心間傳輸,通訊的實(shí)時(shí)性就顯的尤為重要。然而海量數(shù)據(jù)通過(guò)傳輸介質(zhì)進(jìn)行通訊時(shí)難免出現(xiàn)延時(shí),甚至出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯留或丟失等現(xiàn)象,為遠(yuǎn)程控制的有效性帶來(lái)很大的困難。因此,控制延時(shí)問(wèn)題就成為亟待解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。

        (2)采煤機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析及故障預(yù)判斷

        在采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制模式下,工作人員遠(yuǎn)離采煤現(xiàn)場(chǎng),對(duì)采煤機(jī)的運(yùn)行狀況主要通過(guò)系統(tǒng)顯示的各項(xiàng)參數(shù)來(lái)判斷,往往容易做出誤判、錯(cuò)判現(xiàn)象。這就需要系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集到的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,給出更加直觀(guān)的結(jié)果數(shù)據(jù),對(duì)采煤機(jī)出現(xiàn)故障的可能做出預(yù)判斷,從而延長(zhǎng)人工管理的周期,實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的無(wú)人值守遠(yuǎn)程自動(dòng)割煤控制技術(shù)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制技術(shù)是煤炭工業(yè)走向自動(dòng)化、智能化必不可少的核心技術(shù)之一。

        (2)開(kāi)發(fā)研究的遠(yuǎn)程控制安全邏輯和控制技術(shù)符合煤礦開(kāi)采的實(shí)際需求,一定程度上能夠滿(mǎn)足遠(yuǎn)程控制采煤機(jī)的需要,為遠(yuǎn)程控制進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        (3)采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制技術(shù)中遇到的實(shí)時(shí)性、故障預(yù)判斷等難題得到解決后,必將引領(lǐng)煤礦工業(yè)走向無(wú)人化、少人化開(kāi)采的新模式。

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        [2]張良.液壓支架電液控制系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2003,31(2):5-8.

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        Control logic;Memory cut coal;Remotely con?trolled system

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