朱十勝
摘 要:我公司有兩條水泥粉磨生產(chǎn)線,兩臺(tái)磨機(jī)都是MB32130篩分水泥磨,φ3.2×13米,磨機(jī)電機(jī)是YR1600-8/1430,6kV,1600kw,采用液阻軟起動(dòng)方式。由于磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率較高,日常工作中對(duì)高壓電機(jī)電氣部分檢查偏少,給電氣設(shè)備管理增加了難度,也造成了多次跳閘?,F(xiàn)對(duì)我公司的幾起高壓電機(jī)跳閘案例進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:高壓電機(jī);事故;案例分析
1 案例1
1.1 事故過程
2012年8月份,制成1#線高壓電機(jī)在運(yùn)行過程中多次跳閘,跳閘后磨機(jī)備妥指示燈亮,跳閘前,電流、電壓、油壓、溫度等均正常,故障指示燈未亮,對(duì)高壓電機(jī)和稀油站等檢查未發(fā)現(xiàn)問題存在,再開機(jī)后,磨機(jī)運(yùn)行正常。每次跳閘后開機(jī),都能正常運(yùn)行。于是判斷是控制線路故障,排查重點(diǎn)考慮是接觸不良,對(duì)控制回路中所有觸點(diǎn)逐一排查,最終對(duì)JCZ7-7.2/D250真空接觸器的三常開三常閉輔助開關(guān)檢查時(shí),進(jìn)行拆卸后發(fā)現(xiàn)一組觸頭有輕微過熱痕跡,該真空接觸器是分合高壓電機(jī)定子繞組,然后看線號(hào)正是控制回路中的常開自鎖觸點(diǎn),更換上新的輔助觸頭,調(diào)整好間隙后,使用至今未出現(xiàn)同樣故障。
1.2 事故分析
該輔助開關(guān)觸頭采用點(diǎn)-點(diǎn)接觸形式,輔助開關(guān)的頂桿機(jī)構(gòu)由塑料制成,由于長期動(dòng)作造成磨損,彈簧壓力變小,使觸頭壓力下降,接觸電阻與接觸電壓降增大,觸頭發(fā)熱,最終導(dǎo)致真空接觸器線圈欠壓跳閘動(dòng)作。
1.3 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
為了保證真空接觸器合閘的可靠性,保證觸頭壓力,減小觸頭電阻,在保證觸頭能可靠分合情況下,輔助開關(guān)觸頭的超程盡量調(diào)大。
2 案例2
2.1 事故過程
2012年12月10日8點(diǎn)制成1#線正常停機(jī),中班21點(diǎn)開機(jī)十幾秒后磨機(jī)跳閘,控制電路低壓熔斷管熔斷,指示燈無顯示,更換熔斷器后,備妥指示燈亮。首先檢查過流繼電器未掉牌,為了確保安全,對(duì)高壓電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子絕緣進(jìn)行測(cè)量,分別是20兆歐和8兆歐,絕緣良好,再檢查磨機(jī)、減速機(jī)、高壓電機(jī)稀油站、高壓開關(guān)柜、液體起動(dòng)柜、連鎖等正常,報(bào)警、故障指示燈不亮。于是將高壓電機(jī)開關(guān)柜改冷備,將欠壓繼電器短接,進(jìn)行聯(lián)動(dòng)模擬運(yùn)行,一切正常。再將高壓開關(guān)柜改運(yùn)行,磨機(jī)電機(jī)帶負(fù)載開機(jī),運(yùn)行幾秒就跳閘并控制電源熔斷器熔斷,于是對(duì)控制線路仔細(xì)排查,當(dāng)檢查到高壓電機(jī)輸出端的WZT-288電接點(diǎn)溫度計(jì)時(shí),在內(nèi)部的溫度刻度面板上發(fā)現(xiàn)一個(gè)針眼大小的洞,拆開溫度計(jì)后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部引線焊點(diǎn)正好和洞吻合,幾乎要粘在一起,并且該引線是控制電源AC220V的相線。電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),引線焊點(diǎn)和溫度刻度鋁面板不碰觸,電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的振動(dòng)引起碰觸,造成對(duì)地短路控制電源熔斷管熔斷而跳閘。更換溫度計(jì)后運(yùn)行正常,但發(fā)現(xiàn)溫度表的游絲振動(dòng)非常厲害,指針也有振動(dòng)。(圖1)
圖1
2.2 事故分析
由于電機(jī)軸瓦的磨損,間隙變大,造成振動(dòng)增加,另外溫度計(jì)通過一張3毫米厚鐵板將溫度計(jì)固定在軸承座上,鐵板強(qiáng)度低,造成溫度計(jì)振幅加大。
2.3 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
因?yàn)殍F板強(qiáng)度低,增加四塊三角形加強(qiáng)筋,振動(dòng)明顯減?。辉俑挠每潭让姘迨撬芰系臏囟扔?jì),杜絕接地發(fā)生。
3 案例3
3.1 事故過程
2014年9月18日3時(shí),制成2#線磨機(jī)跳閘,無故障及報(bào)警指示燈亮,崗位工通知值班電工,告知可能PLC(SM-24R)進(jìn)水引起,電工用電吹風(fēng)對(duì)PLC進(jìn)行除濕,PLC有淡淡的焦臭味,電工排查后未發(fā)現(xiàn)故障,由于沒有備用光陽PLC及編程電纜,為了保證低谷電的利用率和磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率,于是通知崗位工開機(jī),磨機(jī)運(yùn)行正常,但焦臭味越來越重,19時(shí)避開尖峰電正常停機(jī),因?yàn)榈诙煨翽LC到廠,未安排檢修。21時(shí)磨機(jī)一起動(dòng)就跳閘,并引起變電所35kV變壓器跳閘,過流繼電器掉牌,整個(gè)車間停電,對(duì)電機(jī)和電纜、變壓器、控制柜等檢查正常后,恢復(fù)供電,高壓電機(jī)開關(guān)柜改冷備,對(duì)稀油站、液體起動(dòng)柜、真空斷路器進(jìn)行聯(lián)動(dòng)模擬試驗(yàn),此過程中對(duì)PLC的I/O點(diǎn)進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)Q5、Q6輸出端子有問題,Q5是控制定子真空斷路器吸合的輸出端子,Q6是控制液體起動(dòng)柜轉(zhuǎn)子動(dòng)靜極板短接用的 真空接觸器輸出端子,Q5和Q6一起被點(diǎn)亮輸出,正常情況下,Q6應(yīng)該在液體起動(dòng)柜的動(dòng)極板運(yùn)行到位,行程開關(guān)動(dòng)作后,再Q(mào)6輸出端子點(diǎn)亮輸出,磨機(jī)高速運(yùn)行。磨機(jī)跳閘原因明確,是因?yàn)槟C(jī)起動(dòng)時(shí),液體起動(dòng)柜的動(dòng)靜極板被短路,電機(jī)直接全壓起動(dòng),起動(dòng)電流過大引起跳閘故障。為了保證生產(chǎn),決定先對(duì)電路板簡(jiǎn)單處理,再在Q6端子輸出串接一個(gè)帶閉鎖的旋轉(zhuǎn)開關(guān),起動(dòng)后,當(dāng)動(dòng)極板運(yùn)行到位后,手動(dòng)帶閉鎖的旋轉(zhuǎn)開關(guān),控制轉(zhuǎn)子短接用真空接觸器吸合,磨機(jī)高速運(yùn)行,新PLC到貨后更換,故障排除。(圖2)
圖2
3.2 事故分析
PLC安裝在磨機(jī)操作臺(tái)面板下面,面板上有一塊機(jī)玻璃,可以觀察PLC的I/O端子工作狀態(tài)。由于玻璃有一條裂紋,夜班崗位工不慎將水杯打翻,水通過裂紋滲透下去,正好滴到PLC上引起跳閘,其中A點(diǎn)和B點(diǎn)之間的電路板燒焦炭化,直到兩點(diǎn)橋接短路,造成兩端子同時(shí)輸出引起故障。
3.3 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
加強(qiáng)崗位工的安全教育,不能將水杯及無關(guān)物件放在操作臺(tái)面板上;玻璃裂紋存在的安全隱患不夠重視;必須要做好設(shè)備的停機(jī)消缺工作,防止事故的發(fā)生及擴(kuò)大。今后要加強(qiáng)隱患排查,杜絕、減少事故發(fā)生,保證高壓電機(jī)的安全運(yùn)行。