陳福初
摘要:隨著水電廠調(diào)速器運行年限的增加,存在調(diào)節(jié)不靈敏,故障多等缺陷,不能滿足安全生產(chǎn)要求。結(jié)合本廠調(diào)速器技改實際,簡單介紹了調(diào)速器的改造過程,重點介紹投運前的現(xiàn)場試驗方法。
關(guān)鍵詞:調(diào)速器:改造;現(xiàn)場試驗
1 概況
桂平電廠位于廣西桂平市境內(nèi)。是國家七五期間西江航運建設(shè)一期工程的主要項目。電廠安裝3臺15.5MW燈泡貫流式發(fā)電機組,年平均發(fā)電量2.3億千瓦時,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。原調(diào)速器WTlOO型電液可編程微機調(diào)速器,從1998年運行至今。該調(diào)速器存在設(shè)備老化、可靠性降低、不能滿足一次調(diào)頻功能等問題,因此決定對調(diào)速器進行更換,并選定能事達生產(chǎn)的MGC2000微機調(diào)速器。
2 改造過程
桂平電廠2號機調(diào)速器改造在洪水期進行的,停機時間短,任務(wù)艱巨。技術(shù)人員在對新舊設(shè)備充分了解的基礎(chǔ)上,進行細致的準備工作后再施工,保證改造順利完成,要注意以下要點:成立技術(shù)改造小組,細化組員的工作,提前理清新舊設(shè)備電纜對接,整理接線圖紙、點表;原電氣柜拆除前,應(yīng)切除柜內(nèi)的各種電源。驗電后才能開展工作。有些特殊電纜如網(wǎng)頻采集電纜,先與運行人員聯(lián)系好,把母線停下來做好安全措施后再拆除;對原電纜都確定它的作用和去向并做好記號后再拆除。拆舊盤柜并整理基礎(chǔ),立好新盤柜,調(diào)整水平垂直度。合格后固定盤柜,焊好地線;配線前,對電纜進行絕緣檢查,確保合格。由于新舊電纜同時存在,要做到布線美觀合理。按照圖紙規(guī)劃好的線號進行套白頭并及時對線。按照端子圖接線完畢,整理好電纜屏蔽線。
3 機械試驗
(1)主配壓閥中位檢查:接力器在50%開度,調(diào)整復(fù)中電轉(zhuǎn)上輸出桿,以改變引導(dǎo)閥閥芯位置,用百分表測量主接力器在開關(guān)向的靜態(tài)漂移量,并做記錄。若超出設(shè)計要求,就必須調(diào)整閥芯。
(2)開關(guān)機時間整定:先整定開機時間,結(jié)束后鎖定開機時間調(diào)整螺母,后調(diào)整關(guān)機時間,實際整定結(jié)果要在給定值±0.5s內(nèi)。調(diào)整開關(guān)機時間螺母與主配時間限位塊的間隙,分別從正反方向最大角度旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換器手柄,測量接力器全開全關(guān)時間,用軟件記錄開關(guān)機時間曲線。
4 整機試驗
4.1 靜態(tài)試驗
(1)電源回路絕緣:用數(shù)字兆歐表檢測各回路的絕緣電阻并記錄。
(2)上電檢查:上電前,斷開貴重部件供電接線;先通入AC220V,測量輸入輸出電壓是否正確,正常后再通入直流電源。并測量正、負是否正確。檢查完畢,斷開電源,恢復(fù)貴重元器件上接線。再次上電后,觀察10分鐘,無明顯燒焦、放電聲等,如有異常,立即切斷電源。
(3)信號校驗:從LCU柜端子排上短接開機令等信號,在DI模塊上找到相應(yīng)的輸入點指示燈,觀察燈的亮滅以確認線路連接正確。并對其他量進行檢查,保證與設(shè)計一致。
(4)機頻測量:使用繼保儀發(fā)模擬機頻信號,輸出端電壓為0.3V并接入調(diào)速器機頻端子,依次改變機頻在l0-80Hz間發(fā)頻。
(5)模擬開機調(diào)速器自動,空載開度33%,短接調(diào)速器開機令2秒,5秒后發(fā)頻器發(fā)30Hz頻率,慢慢以lHz的幅度往上增加到50Hz,記錄調(diào)速器動作曲線。
(6)協(xié)聯(lián)關(guān)系試驗:人工改變水頭值,模擬負載下增加減少導(dǎo)葉開度,待導(dǎo)葉接力器穩(wěn)定后,檢查導(dǎo)葉槳葉協(xié)聯(lián)是否正確。要求槳葉隨動系統(tǒng)不準確度不大于0.8%
(7)手自動切換:調(diào)速器的頻率為50Hz,在停機備用、空載、負載時分別進行手自動切換試驗,切換時,導(dǎo)葉開度變化不超過1%。
(8)負載故障模擬:調(diào)速器模擬負載運行,接入50Hz,分別斷開導(dǎo)葉反饋接線等故障,調(diào)速器應(yīng)快速地發(fā)相關(guān)的故障事故信號,導(dǎo)葉開度變化不超過1%。當發(fā)生事故時,調(diào)速器必須快速地做出切機手動響應(yīng)。
(9)靜特性試驗:模擬負載工況,導(dǎo)葉開度50%,調(diào)速器切自動,開限為99.9%,切頻率模式且跟蹤頻率給定值。設(shè)置好相應(yīng)的PID參數(shù),將機頻從50Hz開始,以0.O1Hz的步長遞增或遞減,每間隔0.3Hz記錄一次,使接力器單調(diào)上升或下降一個來回,錄波并記錄機頻和相應(yīng)導(dǎo)葉開度。要求不得在頻率單向變化時出現(xiàn)接力器動作反向的現(xiàn)象。
4.2 動態(tài)試驗
(1)手動開停機:退鎖定,退剎車,投入高壓頂起,手動開機;緩慢操作手柄,轉(zhuǎn)速逐漸升高;未發(fā)現(xiàn)異常,調(diào)整至空載狀態(tài),觀察各參數(shù)是否正常;30min內(nèi)無異常,則切入自動運行。記錄當前水頭值和空載開度;自動運行30min后,如無異常,切至機手動關(guān)閉導(dǎo)葉,轉(zhuǎn)速下降至45Hz時投入高壓頂起,下降至20Hz時手動投入剎車停機。
(2)自動開停機:設(shè)置水頭值,自動開機;導(dǎo)葉先開到空載開度的1.3倍,經(jīng)數(shù)秒鐘后,當機頻大于40Hz時關(guān)到空載開度的1.1倍,投入PID調(diào)節(jié),機組到空載態(tài)。機組啟動時,嚴密關(guān)注機組轉(zhuǎn)速及各部分狀態(tài);記錄開機過程曲線,計算轉(zhuǎn)速超調(diào)量和開機時間;發(fā)停機令進入停機過程至停機等待狀態(tài),記錄停機曲線;
(3)空載擾動:調(diào)速器空載態(tài),開限為40%,修改空載PID參數(shù),改變頻率給定值在48→52→48Hz連續(xù)變化,錄取±4Hz空載頻率擾動曲線。綜合調(diào)節(jié)時間和超調(diào)量考慮選擇相對較優(yōu)的一組參數(shù)作為空載參數(shù)。要求超調(diào)量小于1.2Hz,調(diào)節(jié)時間小于15Tw.
(4)空載擺動:完成空擾后,選取擾動最佳參數(shù)值,記錄機組在3min的波形曲線,測得在3min內(nèi)擺動值。連續(xù)測量3次,取平均值,小于0.25為合格。
(5)帶負荷:機組在發(fā)電態(tài),運行穩(wěn)定;分別在工作模式下,發(fā)增減負荷令,改變有功功率;觀察并記錄試驗過程,增減過程中,機組負荷處理波動無明顯變化,接力器無來回擺動現(xiàn)象。
(6)甩負荷:按額定負荷的25%,50%,75%,lOO%進行試驗;記錄每次甩負荷波形,分析每次的最高頻率、調(diào)整時間和蝸殼壓力上升率,如有異常,應(yīng)立即停止試驗并重新核對開關(guān)機時間是否滿足調(diào)保計算要求。
5 總結(jié)
該調(diào)速器傳動效率高,死區(qū)小,線性度好,在交直流消失時,自復(fù)中機構(gòu)能快速回復(fù)零點,不會導(dǎo)致機組過速,確保機組運行可靠性及安全性。徹底解決了以往主配卡阻的傳統(tǒng)難題。通過試驗數(shù)據(jù)分析,桂平電廠2號機調(diào)速器各項性能完全達到國標要求,達到了改造目的,該調(diào)速器具有測頻精度高、響應(yīng)速度快、靜態(tài)耗油量低和安裝維護簡便等特點,改造后安全運行故障少,調(diào)節(jié)品質(zhì)優(yōu)秀,運行工況可靠。