張小雄
摘 要:本文對(duì)我公司一套尿素生產(chǎn)裝置中的中壓吸收塔塔盤(pán)泄漏故障原因從工藝和設(shè)備方面進(jìn)行分析,采取有效的處理解決了故障,收到良好效果。
關(guān)鍵詞:中壓吸收塔;塔盤(pán)變形;泄漏;滿焊
1.簡(jiǎn)介
我公司八五計(jì)劃項(xiàng)目期間建設(shè)的一套日產(chǎn)400噸粒子尿素的生產(chǎn)裝置,采用斯納姆氨汽提工藝。該尿素生產(chǎn)系統(tǒng)中,中壓吸收塔是系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,中壓分解氣中的二氧化碳全部由該設(shè)備吸收返回合成塔,因此該設(shè)備運(yùn)行的好壞,直接影響尿素消耗和整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,該系統(tǒng)原始開(kāi)車過(guò)程非常順利,僅用不到三天時(shí)間就生產(chǎn)處優(yōu)質(zhì)尿素。但是,在此后的生產(chǎn)過(guò)程中,各種問(wèn)題接踵而來(lái)。主要問(wèn)題在氨升壓泵(雙機(jī)封離心泵,入口壓力1.8MPa,出口壓力2.3 MPa),氣化頻繁,機(jī)械密封泄漏嚴(yán)重,中壓系統(tǒng)操作困難,經(jīng)多方查找,最后確定問(wèn)題在中壓吸收塔,當(dāng)時(shí)中壓吸收塔頂部超溫,無(wú)法控制,系統(tǒng)被迫停車大檢修。
2.中壓吸收塔概述
中壓吸收塔是用于未反應(yīng)的氨的精餾和二氧化碳的吸收,是中壓系統(tǒng)的重要設(shè)備,塔高9000mm,直徑950mm,容積6061MPa,工作溫度頂部45℃,底部75℃。此塔屬于泡罩塔,氛圍四層塔盤(pán),煤層16個(gè)泡罩。因甲胺易結(jié)晶,故塔盤(pán)上設(shè)有三個(gè)沖洗水管。企業(yè)相混合的進(jìn)口在塔底部,上面均勻分布有小支管。塔盤(pán)部分高度為600*3=1800mm,材質(zhì)為316L.
3.故障原因分析
停車后打開(kāi)人孔進(jìn)入塔內(nèi)檢查,塔底情況良好,而塔盤(pán)自下而上變形嚴(yán)重,塔盤(pán)周圍的勾頭螺栓脫落,塔盤(pán)向上鼓起,嚴(yán)重影響了精餾效果。
檢查后對(duì)原始開(kāi)車過(guò)程和塔盤(pán)故障現(xiàn)象分析,得出以下結(jié)論:
工藝問(wèn)題:原始開(kāi)車過(guò)程中,人員操作經(jīng)驗(yàn)不足,在高壓放中壓過(guò)程中速度過(guò)快,流量過(guò)大,造成塔盤(pán)上下壓差過(guò)大,引起塔盤(pán)變形。
設(shè)備問(wèn)題:塔盤(pán)太薄,厚度只有3mm,不能承受過(guò)大壓力。塔盤(pán)與塔體的連接,使用M10勾頭螺栓,螺栓強(qiáng)度不夠,受力易變形,不能將塔盤(pán)牢固的固定在塔體上。
塔盤(pán)分塊太多,導(dǎo)致密封點(diǎn)太多,密封困難。煤層塔盤(pán)由砌塊組成,除塔盤(pán)平面下的兩塊堰板外,主要起密封作用的有五塊。塔盤(pán)與塔體、塔盤(pán)與塔盤(pán)間的密封使用格爾公司產(chǎn)10mm寬的聚四氟乙烯軟密封帶密封。勾頭螺栓和塔盤(pán)固定共39條也需要密封。
產(chǎn)生后果:二氧化碳?xì)怏w因?yàn)椴荒芡耆晃斩细Z,中壓吸收塔頂部溫度居高不下,氣液相組分均達(dá)不到工藝指標(biāo),后系統(tǒng)負(fù)荷加重,操作困難。二氧化碳上竄后進(jìn)入氨冷器,與氨反應(yīng)生成甲胺,堵塞氨升壓泵的入口過(guò)濾器,造成該泵氣化,引起高壓氨泵因入口壓力過(guò)低而跳車,全系統(tǒng)緊急停車。并且甲胺還與氨升壓泵的機(jī)械密封的零件發(fā)生反應(yīng),使機(jī)械密封失效,泄漏嚴(yán)重。
4.塔盤(pán)泄漏的處理
當(dāng)時(shí),有些同類型尿素生產(chǎn)廠家也遇到同樣的問(wèn)題,他們采取的檢修方法是將四層塔盤(pán)都滿焊于塔內(nèi),一勞永逸。但存在的問(wèn)題就是一旦塔盤(pán)部分出現(xiàn)問(wèn)題,將無(wú)法檢修。除非是將塔盤(pán)從塔體上割下,這樣會(huì)很麻煩,而且需要很長(zhǎng)時(shí)間。
我們采取的解決方法是,自下而上,將第一層塔盤(pán)滿焊在塔體上,因?yàn)檫@一層受到的壓力最大,滿焊既可以保證強(qiáng)度又可以保證密封,塔盤(pán)以下的分布器和進(jìn)口管,可以從下人孔進(jìn)入來(lái)檢修。
第二層塔盤(pán),除中間的4#塔盤(pán)以外,其他的都焊在塔體上。這樣保證了塔盤(pán)的強(qiáng)度,不易變形。如果最下面一層塔盤(pán)有問(wèn)題,也可以通過(guò)拆開(kāi)4#塔盤(pán)來(lái)檢修。
第三層塔盤(pán),只將1#塔盤(pán)與塔體焊接,2#、3#、4#三塊塔盤(pán)焊為一個(gè)整體,可拆裝,這樣可以留有更大的空間進(jìn)行下面兩層的檢修。
第四層塔盤(pán),只將2#、3#、4#塔盤(pán)焊為一體,主要是為了便于下三層的檢修。
效果:
工藝生產(chǎn)穩(wěn)定性大幅提高,再也沒(méi)有因中壓吸收塔的設(shè)備問(wèn)題造成生產(chǎn)被動(dòng)停車,完全達(dá)到了工藝生產(chǎn)要求。大大提高了系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行的周期。
同時(shí),設(shè)備檢修的工作量和檢修難度也大大降低,工期大大縮短,從拆人孔通風(fēng)置換到檢修完成最多需要三天,檢修質(zhì)量也能夠保證。
近些年來(lái),除每次大檢修打開(kāi)檢查外,塔盤(pán)未做過(guò)其他檢查,吸收塔的工況一直很穩(wěn)定,改造效果非常好。
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