王童
摘要:針對180m2燒結(jié)機余熱發(fā)電汽輪機組軸瓦振動過大報警,機組無法并網(wǎng)發(fā)電等問題,分析具體原因并對存在的問題提出了具體解決措施,最終檢修取得圓滿成功,確保了機組在最短時間內(nèi)恢復正常、安全運行,以達公司節(jié)能減排增效之目的。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機; 余熱發(fā)電; 振動; 解決措施;節(jié)能;增效
前言
在鋼鐵生產(chǎn)過程中,燒結(jié)工序的能耗占總能耗的10%,僅次于煉鐵工序,在燒結(jié)工序總能耗中,有近50%的熱能以燒結(jié)煙氣和冷卻機廢氣的顯熱形式排入大氣,燒結(jié)機余熱發(fā)電技術(shù)就是通過回收燒結(jié)機尾落礦風箱及燒結(jié)冷卻機密閉段的煙氣加熱余熱鍋爐來回收低品味余熱能源,結(jié)合低溫余熱發(fā)電技術(shù),用余熱鍋爐的過熱蒸汽來推動低參數(shù)的汽輪發(fā)電機組做功發(fā)電的最新成套技術(shù),不需要消耗一次能源和不產(chǎn)生額外的廢氣、廢渣、粉塵和其它有害氣體,有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)
江西萍鋼實業(yè)股份九江鋼鐵有限責任公司180m2燒結(jié)機余熱發(fā)電汽輪機組為杭州中能汽輪機動力有限公司生產(chǎn)的BN10-1.57/0.15型補汽凝汽式汽輪機組,由單缸、單軸組成,發(fā)電機軸與汽輪機軸由鉸制螺栓連接,屬剛性連接,額定轉(zhuǎn)速為3000r/min,從汽輪發(fā)電機組示意圖可看出汽輪機排汽側(cè)軸承與發(fā)電機前端軸承共用一個軸承座。
1.180m2燒結(jié)機余熱發(fā)電汽輪機組故障簡述
180m2燒結(jié)機余熱發(fā)電汽輪機組在鍋爐檢修后主蒸汽并汽時,由于管路太長,溫度沒有控制好,主蒸汽溫度300℃在1分鐘之內(nèi)下降到接近200℃,發(fā)現(xiàn)主蒸汽進汽閥法蘭漏汽,操作工立即手動急停,在停機后一段時間內(nèi)因盤車困難沒有及時讓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)起來,后機組重新開機,出現(xiàn)機組軸瓦振動過大報警,機組無法并網(wǎng)發(fā)電等故障,通過采集頻譜,其中集中在一倍頻。
2.發(fā)電機組故障原因分析
針對機組存在的設(shè)備故障,廠部組織召開技術(shù)探討會議,從多方面采集數(shù)據(jù),進行全面分析預(yù)測故障產(chǎn)生的根源,檢修前制定了相關(guān)處理方案,分析故障產(chǎn)生的原因如下:
原因之一:發(fā)電機組發(fā)生故障之后,汽輪機組轉(zhuǎn)子存在輕微變形,導致機組轉(zhuǎn)子動不平衡。
原因之二:發(fā)電機組發(fā)生故障之后,機組軸瓦存在損傷、同軸度超出標準范圍。
3.處理過程
對發(fā)電機組故障點進行分析排查,預(yù)定檢修按三步進行,軸瓦、同軸度等檢驗,機組轉(zhuǎn)子在線做動平衡和揭汽輪機大蓋處理,針對每一步都制定了詳細的要求、檢驗標準和處理方案,具體實施過程如下:
第一階段,徹底檢驗機組軸瓦,同軸度等各項參數(shù)。
2013年6月9日協(xié)調(diào)時間對機組軸瓦,軸承座和同軸度進行徹底檢查,軸瓦的各項間隙(頂、側(cè)),過盈量(瓦背,瓦座)都在設(shè)計允許范圍之內(nèi),軸瓦磨合均勻,沒有明顯刮傷痕跡,同軸度在允許范圍之內(nèi),同時對機組的前后貓爪、軸承座的水平度等進行了檢測,檢測數(shù)據(jù)在允許范圍內(nèi)。
通過此次檢修,可以確定機組故障點并非由于軸瓦等因素造成,從而把問題鎖定在機組內(nèi)部(轉(zhuǎn)子輕微彎曲而導致轉(zhuǎn)子動不平衡)
第二階段,對機組轉(zhuǎn)子實施在線動平衡調(diào)整。
2013年6月14日對機組轉(zhuǎn)子實施在線動平衡調(diào)整,由于對汽輪機組實施在線動平衡調(diào)整是在不揭氣輪機上蓋的前提下進行,通過在發(fā)電機組傳動側(cè)平衡盤上配加配重塊,所以動平衡調(diào)整存在一定難度,再加上以前從未涉及過此類設(shè)備的在線動平衡調(diào)整,考慮設(shè)備的安全性,最終決定對機組實施低速動平衡調(diào)整,以機組1350r/min作為動不平衡取樣點,在此轉(zhuǎn)速下總共實驗了5次,其數(shù)據(jù)見數(shù)據(jù)可以看出幾次加配重后振動值有下降趨勢,在1350r/min轉(zhuǎn)速加最后一次配重后再次沖轉(zhuǎn)3000r/min,但1#瓦振動值達91μm,機組振動仍超標,遂手動停機,同時,從表一的數(shù)據(jù)分析更驗證了轉(zhuǎn)子存在動不平衡。
低速動平衡調(diào)整未達到最終效果,最后決定對機組實施高速動平衡調(diào)整(直接以機組的工作轉(zhuǎn)速3000r/min為取樣點),通過系統(tǒng)分析討論,決定加配重位置定為發(fā)電機原配重位置(120°位置)。
從表一數(shù)據(jù)看出,在工作轉(zhuǎn)速下做了動平衡調(diào)試機組振動已經(jīng)有明顯下降,根據(jù)國家振動標準,轉(zhuǎn)速為3000r/min的汽輪發(fā)電機組,振動振幅在50μm以下為合格,在30μm以下為良好,在20μm以下為優(yōu)秀,已達到標準。并且在現(xiàn)場測量振動速度值也從最初的9.0mm/s降至2.3mm/s。隨后機組并網(wǎng)負荷加至正常工作負荷(10000kw/h),機組各項運行參數(shù)正常,表示此次在線動平衡調(diào)整圓滿完成。
4.結(jié)束語
通過此次檢修,大家對余熱發(fā)電機組故障的分析更加清晰,了解機組各項裝配要求和標準,大大提高了員工的技術(shù)能力水平和團隊作戰(zhàn)能力,此次在線動平衡調(diào)整為我廠的一次大膽探索,為以后對大機組發(fā)電設(shè)備現(xiàn)場動平衡調(diào)整積累了豐富的經(jīng)驗,如果按照傳統(tǒng)觀念,肯定要對機組進行揭大蓋處理,轉(zhuǎn)子變形且要送回原廠家進行校正或者更換備件,直接維護費用(包括運輸費用)將近50萬,機組停機由此帶來的直接經(jīng)濟損失將近150萬(汽輪機組轉(zhuǎn)子送廠修理,機組停機估計15天,按正常每天發(fā)電量20萬度進行計算)。鑒于筆者的能力有限,表達與見解有不足之處,謹以此文拋磚引玉,希望大家指正。
參考文獻:
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