孫 帥 張洋洋 王亞樂
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
半水煤氣脫硫工段優(yōu)化改造
孫 帥 張洋洋 王亞樂
(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)
河南心連心化肥有限公司半水煤氣脫硫工段采用栲膠配合888脫硫工藝。近年來,為降低生產成本,造氣大量摻燒高硫煤,原料氣中硫化氫質量濃度最高時可達1.0g/m3(標態(tài)),致使脫硫效率下降,出口氣中硫化氫含量超標,給變脫工段帶來壓力。究其原因可能是原脫硫塔填料層高度及停留時間達不到要求,必須增加傳質單元高度以滿足高硫煤生產工藝要求。為此,進行了脫硫塔加高改造,再生系統(tǒng)也進行了優(yōu)化改造。
(1)脫硫塔改造情況見表1。
表1 脫硫塔改造情況
由表1可知:本次改造脫硫塔在原來設備基礎上高度增加8m,加高后由2段填料改為3段填料,段間增加1臺液體分布器。改造后,延長了氣液兩相的接觸時間,增大了兩相接觸面積,進一步提高了脫硫塔的脫硫效率。
(2)再生系統(tǒng)改造情況見表2。
表2 再生系統(tǒng)改造情況
由表2可知:擴大再生槽,以延長再生停留時間;再生槽內部增設盤管,以控制再生溶液溫度;更換噴射器,以提高再生吸空氣量和溶液氧化還原能力;增加篩板數量,以保證再生槽液面穩(wěn)定,提高硫泡沫質量;增加脫硫專用離心過濾機,以保證硫泡沫與溶液的有效分離,降低副鹽含量。
(1)脫硫效率提高、脫硫塔阻力下降(表3)。
由表3可知:改造后,脫硫效率提高、脫硫塔阻力下降;處理能力也有了大幅提升,減輕了變脫工段的壓力。
(2)脫硫塔噴淋密度增加、氣液接觸時間延長。改造后,系統(tǒng)溶液循環(huán)量由1380m3/h增至1580m3/h,脫硫塔噴淋密度由45.40m3/(m2·h)提高至51.98m3/(m2·h),氣液接觸時間由17s延長至24s,吸收效果改善,脫硫效率提高。
(3)再生停留時間延長。改造后,再生停留時間由7.4min延長至9.5min,有利于溶液再生;再生槽內形成的泡沫較好,同時由于對再生槽內部篩板進行了改造,新再生槽的液位更平穩(wěn),有利于硫泡沫的浮選和熔硫,出硫率提高20%~30%。
表3 改造前、后系統(tǒng)運行參數對比
(4)噴射器吸空氣量增加。原再生槽噴射器正常生產時的吸空氣量為1600~1900m3/h。因喉管為碳鋼材質,喉管經溶液長期沖刷易被腐蝕,影響噴射器的過液量,最終影響了噴射器的吸空氣量;特別在冬季,噴射器易出現(xiàn)嚴重的反噴現(xiàn)象,再生槽的吹風強度達不到要求,影響溶液的再生效果。改造后,噴射器喉管更換為不銹鋼材質,吸空氣量達到2763m3/h,效果比較顯著,極大提高了對溶液的氧化再生能力。
(5)溶液溫度得以有效控制。為解決冬、夏季溶液溫度不易控制的問題,本次改造在新再生槽底部增設了2套盤管,可單獨使用,也可并聯(lián)使用。冬季,可向盤管內通入蒸汽來提高再生溶液溫度;夏季,可向盤管內通入一次水來降低再生溶液溫度,徹底解決了溶液溫度控制問題。
2014-03-20)