袁紅玲 王 攀 梁 斐 郭存彪
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)
甲醇精餾過(guò)程中熱能梯級(jí)利用改造
袁紅玲 王 攀 梁 斐 郭存彪
(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)
精餾過(guò)程是化學(xué)工業(yè)中耗能較大的單元過(guò)程,熱量利用率很低,浪費(fèi)現(xiàn)象依舊嚴(yán)重,使得精餾系統(tǒng)節(jié)能降耗的意義尤為突出。為此,河南心連心化肥有限公司對(duì)甲醇精餾過(guò)程中熱能梯級(jí)利用進(jìn)行了研究,最大限度地降低了甲醇生產(chǎn)中分離過(guò)程的總能耗,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
甲醇三塔精餾過(guò)程中需要利用中、低壓蒸汽對(duì)預(yù)精餾塔和加壓精餾塔底部的粗醇進(jìn)行加熱,使其沸騰變?yōu)闅怏w再返回塔內(nèi)進(jìn)行精餾。三塔精餾過(guò)程中主要能耗是蒸汽的消耗,蒸汽加熱塔底液體之后變?yōu)檎羝淠?,蒸汽冷凝液混合后溫度?12℃,經(jīng)預(yù)后預(yù)熱器加熱加壓精餾塔進(jìn)料甲醇后溫度降至95℃進(jìn)入冷凝液槽,冷凝液通過(guò)冷凝液泵送至脫鹽水崗位軟水箱。此流程存在以下弊端:①熱量沒(méi)有充分回收利用,熱損失較大;②造成脫鹽水崗位軟水箱溫度高。
存在的問(wèn)題:①預(yù)精餾塔粗醇進(jìn)料溫度較低;②預(yù)精餾塔再沸器的塔底液態(tài)甲醇溫度在70~75℃,用蒸汽進(jìn)行加熱;③系統(tǒng)蒸發(fā)冷凝器用水品質(zhì)差,造成設(shè)備腐蝕。為此,考慮利用系統(tǒng)自身產(chǎn)生的熱量,通過(guò)熱量合理分配、梯級(jí)利用,達(dá)到系統(tǒng)熱能綜合利用和降低蒸汽消耗的目的。
本改造的目的在于克服現(xiàn)有工藝技術(shù)中的缺陷,從而提供一種能夠充分利用甲醇精餾系統(tǒng)中冷凝換熱產(chǎn)生的大量熱能工藝技術(shù),以減少蒸汽用量,而且可產(chǎn)生品質(zhì)較高的低溫冷卻水作為系統(tǒng)蒸發(fā)冷凝器的換熱介質(zhì),避免造成設(shè)備腐蝕。改造后甲醇精餾過(guò)程中熱能梯級(jí)利用裝置工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 改造后甲醇精餾過(guò)程中熱能梯級(jí)利用裝置工藝流程
低壓蒸汽和中壓蒸汽在蒸汽緩沖罐中進(jìn)行充分混合,分別進(jìn)入預(yù)精餾塔再沸器和加壓精餾塔再沸器對(duì)兩塔甲醇進(jìn)行加熱,蒸汽冷凝后在同一管道中混合,溫度為112℃,經(jīng)預(yù)后預(yù)熱器加熱加壓精餾塔進(jìn)料甲醇之后溫度降至95℃。改造后,95℃的冷凝液不再進(jìn)入冷凝液槽外送脫鹽水崗位軟水箱,而是直接對(duì)預(yù)精餾塔底再沸器加長(zhǎng)段的甲醇進(jìn)行加熱,預(yù)精餾塔塔底甲醇溫度仍保持在70~75℃,熱冷凝液的充分利用大大減少了預(yù)精餾塔塔底再沸器的蒸汽用量,降溫后的冷凝液溫度降至82℃,再進(jìn)入冷凝液槽;通過(guò)冷凝液泵將冷凝液提壓,送入新增的一級(jí)粗醇預(yù)熱器對(duì)粗甲醇進(jìn)行加熱,提高預(yù)精餾塔進(jìn)料溫度,進(jìn)料粗甲醇溫度由原來(lái)的35℃升至45℃,再通過(guò)原粗醇預(yù)熱器升溫至65℃,接近泡點(diǎn)進(jìn)料有助于預(yù)精餾塔進(jìn)行精餾操作,再次換熱后的冷凝液溫度降至約60℃。低位熱能的冷凝液品質(zhì)較高,可考慮用循環(huán)水對(duì)其進(jìn)行冷卻降溫,作為蒸發(fā)冷凝器的補(bǔ)水,可減輕設(shè)備腐蝕,60℃的冷凝液一部分通過(guò)新增的補(bǔ)水冷卻器將溫度冷卻至20~30℃后作為蒸發(fā)冷凝器的補(bǔ)水,另一部分富余的冷凝液去脫鹽水崗位軟水箱進(jìn)行全系統(tǒng)循環(huán)利用。
改造后的甲醇精餾系統(tǒng)熱能梯級(jí)利用裝置,通過(guò)改變預(yù)精餾塔再沸器的結(jié)構(gòu),使其可同時(shí)使用蒸汽和冷凝水進(jìn)行加熱,換熱后的冷凝液繼續(xù)加熱預(yù)精餾塔進(jìn)料粗甲醇,提高了預(yù)精餾塔進(jìn)料溫度,達(dá)到接近泡點(diǎn)進(jìn)料精餾,降低了預(yù)精餾塔的蒸汽用量。同時(shí),充分利用冷凝液的低位熱能,經(jīng)循環(huán)水冷卻后的冷凝液作為高品質(zhì)的蒸發(fā)冷凝器補(bǔ)水,減輕了設(shè)備的腐蝕。該方法具有投資少、工藝簡(jiǎn)單、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),在降低蒸汽損耗的同時(shí),保證了系統(tǒng)正常運(yùn)行,降低了甲醇精餾過(guò)程的生產(chǎn)成本。
經(jīng)實(shí)際運(yùn)行證明,改造后,噸精甲醇蒸汽消耗由原來(lái)的1.05~1.20t降至0.75~0.80t;按甲醇精餾系統(tǒng)每年開(kāi)車(chē)300d、日產(chǎn)量300t計(jì),則年可節(jié)約蒸汽27000t。該技術(shù)方案的實(shí)施,大大降低了甲醇精餾系統(tǒng)的蒸汽消耗,實(shí)現(xiàn)了甲醇精餾過(guò)程中熱能的梯級(jí)利用,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
歡迎訂閱2015年《化肥工業(yè)》
《化肥工業(yè)》雜志是經(jīng)原國(guó)家科委、原化工部批準(zhǔn),由上?;ぱ芯吭壕庉嫵霭娴娜珖?guó)性刊物,主要報(bào)道內(nèi)容有:氮肥、甲醇、煤化工、磷肥、鉀肥和復(fù)混肥(專用肥)企業(yè)的技術(shù)改造、節(jié)能降耗、生產(chǎn)管理等方面的經(jīng)驗(yàn);國(guó)內(nèi)外化肥工業(yè)現(xiàn)狀和有關(guān)的科研成果及發(fā)展趨勢(shì)綜述;化肥企業(yè)開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)、搞活企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn);化工機(jī)械、儀器儀表、計(jì)算機(jī)應(yīng)用;化學(xué)分析、科學(xué)施肥、安全生產(chǎn)、三廢治理及其綜合利用等?!痘使I(yè)》連續(xù)多次被選列為全國(guó)中文核心期刊和中國(guó)科技核心期刊。美國(guó)《化學(xué)文摘》從1996年開(kāi)始摘錄本刊內(nèi)容。
《化肥工業(yè)》為雙月刊,大16開(kāi),72頁(yè),國(guó)內(nèi)外公開(kāi)發(fā)行,雙月的28日出版。國(guó)內(nèi)每期定價(jià)8.00元,全年定價(jià)48.00元,郵發(fā)代號(hào)4-232,請(qǐng)廣大讀者前往當(dāng)?shù)鼐徒]政局辦理訂閱手續(xù)。國(guó)外訂閱處:中國(guó)國(guó)際圖書(shū)貿(mào)易總公司(北京399信箱),國(guó)外發(fā)行代號(hào):BM4593。也可以直接向本編輯部訂閱。歡迎國(guó)內(nèi)外各單位和各界人士訂閱。
地址:上海市云嶺東路345號(hào) 郵碼:200062 電話:(021)52800372 52815377×1102
傳真:(021)52500962
《化肥工業(yè)》編輯部
版權(quán)聲明
為適應(yīng)我國(guó)信息化建設(shè),擴(kuò)大本刊及作者知識(shí)信息交流渠道,本刊已被國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)索引、文摘和全文數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,其作者文章著作權(quán)使用費(fèi)與本刊稿酬一次性給付。如作者不同意文章被收錄,請(qǐng)?jiān)趤?lái)稿時(shí)向本刊聲明,本刊將做適當(dāng)處理。
《小氮肥》編輯部
2014-10-10)