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        變壓吸附提氫裝置CO微量超標的原因及處理措施

        2015-05-25 02:25:53王毓明
        氮肥與合成氣 2015年4期

        王毓明

        (山東恒昌聚材化工科技股份有限公司 山東臨沂276132)

        變壓吸附提氫裝置CO微量超標的原因及處理措施

        王毓明

        (山東恒昌聚材化工科技股份有限公司 山東臨沂276132)

        山東恒昌聚材化工科技股份有限公司(以下簡稱恒昌公司)100kt/a焦爐煤氣、甲醇弛放氣制合成氨裝置于2011年10月開工建設,2012年9月一次性開車成功,生產(chǎn)出合格的液氨產(chǎn)品。該套裝置采用焦爐煤氣預處理脫硫脫萘+焦爐煤氣、甲醇弛放氣變壓吸附(PSA)提氫+精脫硫系統(tǒng)+高壓合成的工藝流程,是國內(nèi)首套純氫純氮制合成氨裝置。恒昌公司采用變壓吸附提氫裝置對甲醇弛放氣提取氫氣。PSA提氫裝置由DCS系統(tǒng)按時序自動化控制和管理,程控閥執(zhí)行整個工藝程序各步驟的運行。提氫吸附塔是提氫裝置最主要的設備之一,共8臺塔(Φ1800mm× 9521mm×14mm),容器為II類/SAD級。

        1 PSA提氫裝置概況

        1.1 工藝流程

        來自界外的5.0MPa甲醇弛放氣(其組分體積分數(shù):CO8.00%,H271.97%,CO29.00%,CH45.50%,CH3OH0.03%,N25.50%),經(jīng)減壓閥減壓至1.6MPa之后進入氣液分離器分離掉其中夾帶的游離水、游離甲醇,再進入由8臺吸附塔組成的PSA提氫裝置;然后自吸附塔塔底進入正處于吸附工況的吸附塔,在吸附劑選擇吸附的條件下一次性除去氫氣以外的絕大部分雜質(zhì),獲得純度≥99.99%(體積分數(shù))合格產(chǎn)品氫氣從吸附塔塔頂排出,經(jīng)穩(wěn)壓緩沖后送界外。PSA提氫裝置采用8-1-3流程,即8臺吸附塔中1臺吸附塔始終處于進料吸附狀態(tài),3次均壓。工藝過程由吸附、3次均壓降壓、順放、逆放、沖洗、3次均壓升壓和產(chǎn)品氣最終升壓等步驟組成。

        1.2 設計參數(shù)

        PSA提氫裝置設計參數(shù)見表1。

        表1 PSA提氫裝置設計參數(shù)

        2 存在的問題

        2014年3月6日至8日,2#吸附塔出現(xiàn)CO微量連續(xù)超標現(xiàn)象,最高時達120×10-6(體積分數(shù))。只有將吸附時間減少50s以上,才能保證產(chǎn)品氣中φ(CO+CO2)≤20×10-6,為了PSA提氫裝置的安全經(jīng)濟運行,決定切除2#吸附塔。運行異常前、后及改造后氣體參數(shù)見表2。

        由表2可以看出:在2#吸附塔出現(xiàn)異常時,產(chǎn)品氣中CO含量嚴重超標;減少吸附時間后,氫氣回收率降低,解析氣中氫含量升高,PSA提氫裝置不能實現(xiàn)經(jīng)濟運行。

        表2 運行異常前、后及改造后氣體參數(shù)

        3 原因分析

        由于2014年3月6日至8日當?shù)貧鉁伢E然升高,最高溫度由平時的20℃升高到33℃,使吸附劑處理能力大幅降低,導致雜質(zhì)穿透吸附層而使CO含量超標。在對甲醇弛放氣進口管保溫和適當提高順放氣結束壓力后,取得了一定效果;但在吸附時間不變的情況下,2#吸附塔在吸附狀態(tài)時再次出現(xiàn)CO含量超標現(xiàn)象,峰值達到50× 10-6(體積分數(shù))以上。切除2#吸附塔后,塔內(nèi)壓力繼續(xù)上升,每5min壓力上升1~2kPa。KV101程控閥的前截止閥關閉后,壓力不再上升,故判斷2#吸附塔KV101程控閥內(nèi)漏,引起吸附劑內(nèi)雜質(zhì)解析不徹底,再投入運行時,吸附劑不能完全有效吸附雜質(zhì),雜質(zhì)穿透吸附層造成CO微量超標。

        設計院提供的圖紙閥門方向為“低進高出”,但在實際運用中存在問題,不應按“低進高出”進行程控閥安裝,應以壓力高低作為程控閥走向安裝。因為KV101程控閥在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的壓差在1.4~1.6MPa,較高的壓差造成了程控閥無法密封嚴實。2#吸附塔沖洗結束后,塔內(nèi)壓力為0.010~0.014MPa,由于2#吸附塔KV101程控閥內(nèi)漏,使原料氣進入塔內(nèi)。塔內(nèi)壓力過低,CO專用吸附劑只吸附部分CO,還有一部分剩余CO到達上層分子篩,導致2#吸附塔還未進行吸附時,塔內(nèi)分子篩就已存有CO,最終致使2#吸附塔吸附CO微量超標。CO微量超標的根本原因是2#吸附塔KV101程控閥長期內(nèi)漏導致吸附劑CO微量積累。

        4 處理措施

        4.1 甲醇弛放氣進口管保溫

        CO微量超標的原因與氣溫變化的因素有關。高溫天氣使吸附塔內(nèi)吸附劑的吸附量減少,吸附塔處理能力降低。恒昌公司決定對甲醇弛放氣進口管道進行保溫,以避免因氣溫高而使原料氣溫度上升,有利于提高吸附劑的吸附能力。

        4.2 提高順放氣結束壓力

        順放結束壓力由原設定的0.18MPa提高至0.24MPa,減少順放氣量,以避免沖洗氣中含有過多的CO微量,不利于吸附劑的解析再生。

        4.3 調(diào)整KV101程控閥安裝方向

        按照“高進低出”的要求對2#吸附塔弛放氣程控閥走向進行了安裝調(diào)整。調(diào)整后,KV101程控閥內(nèi)漏問題得到解決。

        4.4 抽負壓解析再生

        用真空泵逆著吸附方向?qū)ξ酱矊舆M行抽真空降壓,使吸附的雜質(zhì)得到徹底的解析再生。對2#吸附塔進行氮氣置換,并抽負壓使吸附劑強制解析再生。如果被分離的氣體含有油類物質(zhì),油會黏附在吸附顆粒的外表面,堵塞吸附劑內(nèi)的通道,使吸附劑失去吸附能力,不管采用升溫還是降壓抽空的再生方法都不能使吸附劑再生。因此,在用氮氣置換2#吸附塔期間,應停止氮氣壓縮機三級氣缸注油點的運行。在甲醇弛放氣進口管上通入氮氣,對2#吸附塔內(nèi)吸附劑進行氮氣置換,在2#吸附塔導淋處用真空泵進行抽真空解析;抽完真空后,再加入氮氣補至常壓,并多次抽真空,最高真空度為-0.03MPa(表壓)。

        5 改造效果及進一步改造措施

        改造后,在2#吸附塔的吸附時間內(nèi)不再出現(xiàn)CO峰值,產(chǎn)品氣中φ(CO)維持在10×10-6以下,保證了生產(chǎn)裝置的安全運行。改造后,吸附劑得到徹底再生,吸附能力較正常時大大提高,氫氣回收率提高1.17%,解吸氣中氫體積分數(shù)降低了5.36%,實現(xiàn)了PSA提氫裝置的經(jīng)濟運行。自2#吸附塔重新投運以來,CO含量穩(wěn)定、達標,系統(tǒng)運行安全高效平穩(wěn),已達到了設計要求,滿足了生產(chǎn)的需要,證明此次改造效果顯著。

        恒昌公司今后將對PAS提氫裝置吸附塔其他程控閥都按照“高進低出”方式調(diào)整閥門走向,避免因閥門走向倒置而引發(fā)閥門內(nèi)漏現(xiàn)象,以消除威脅合成氨裝置安全穩(wěn)定運行的因素。

        2014-09-26)

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