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        選擇性氧化工藝在克勞斯硫磺回收裝置的應(yīng)用與改造

        2015-05-25 02:25:53蔣玉輝
        氮肥與合成氣 2015年4期
        關(guān)鍵詞:富氧克勞斯冷凝器

        張 華 李 坤 蔣玉輝

        (兗礦魯南化工有限公司 山東滕州277527)

        選擇性氧化工藝在克勞斯硫磺回收裝置的應(yīng)用與改造

        張 華 李 坤 蔣玉輝

        (兗礦魯南化工有限公司 山東滕州277527)

        0 前言

        某公司克勞斯硫磺回收裝置生產(chǎn)能力為16kt/a,采用傳統(tǒng)二級(jí)克勞斯轉(zhuǎn)化工藝,尾氣中H2S和SO2含量超過(guò)國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。為了使排放尾氣達(dá)標(biāo),采用選擇性氧化工藝對(duì)尾氣處理進(jìn)行了技術(shù)改造。

        1 改造前克勞斯工藝流程

        來(lái)自脫硫工段的酸性氣經(jīng)酸性氣緩沖罐分離冷凝水后,由酸性氣鼓風(fēng)機(jī)加壓至80kPa,進(jìn)入酸性氣燃燒爐與按一定比例配入的空氣和燃料氣混合燃燒,使?fàn)t膛溫度保持在950℃左右。爐內(nèi)H2S燃燒轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫,燃燒后從爐內(nèi)出來(lái)的混合氣分成3股:第1股去一級(jí)高溫?fù)胶烷y;第2股去二級(jí)高溫?fù)胶祥y;第3股經(jīng)廢熱鍋爐氣體溫度被降至330℃后再進(jìn)入一級(jí)冷凝器,被冷卻到150℃后分離出液硫。從一級(jí)冷凝器出來(lái)的過(guò)程氣與一級(jí)高溫?fù)胶烷y內(nèi)的高溫氣體摻和,溫度被升至270℃后進(jìn)入一級(jí)克勞斯反應(yīng)器發(fā)生催化轉(zhuǎn)化反應(yīng);反應(yīng)后的過(guò)程氣進(jìn)入二級(jí)冷凝器被冷卻到150℃后分離出液硫,反應(yīng)后的過(guò)程氣與二級(jí)高溫?fù)胶烷y內(nèi)的高溫氣體摻和,溫度被升至220℃后進(jìn)入二級(jí)克勞斯反應(yīng)器發(fā)生催化轉(zhuǎn)化反應(yīng);反應(yīng)后的過(guò)程氣進(jìn)入三級(jí)冷凝器被冷卻到150℃后分離出液硫,三級(jí)冷凝器出口氣體進(jìn)入尾氣分液罐,進(jìn)一步分離出氣體中夾帶的液硫,三級(jí)冷凝器出口氣體進(jìn)入尾氣分液罐,進(jìn)一步分離出氣體中夾帶的液硫,然后進(jìn)入尾氣焚燒爐,在尾氣焚燒爐內(nèi)與配入的稍過(guò)量的空氣和燃料氣進(jìn)行高溫焚燒,使H2S全部轉(zhuǎn)化成SO2。焚燒后的氣體,經(jīng)尾氣廢熱鍋爐被冷卻至300℃,煙氣通過(guò)煙囪高空排放。

        2 選擇性氧化工藝改造

        2.1 選擇性氧化工藝流程

        從三級(jí)冷凝器出來(lái)的尾氣經(jīng)尾氣分液罐分離出液硫后,克勞斯尾氣從頂部出來(lái),與一定量的氫氣混合,經(jīng)過(guò)加氫預(yù)熱器被預(yù)熱到300℃,然后進(jìn)入加氫反應(yīng)器發(fā)生催化轉(zhuǎn)化反應(yīng),將除H2S以外的硫化物幾乎全部轉(zhuǎn)化為H2S,加氫反應(yīng)器出口氣體進(jìn)入蒸汽發(fā)生器Ⅱ被冷卻到200℃,配入微量空氣后進(jìn)入氧化反應(yīng)器,通過(guò)選擇性氧化制硫催化劑的作用,其中體積分?jǐn)?shù)90% ~95%的H2S燃燒生成單質(zhì)硫,然后過(guò)程氣進(jìn)入蒸汽發(fā)生器。蒸汽發(fā)生器后氣體進(jìn)入液硫捕集器,最終進(jìn)入煙囪直接排放。

        2.2 選擇性氧化工藝主要反應(yīng)及催化劑性能

        經(jīng)二級(jí)克勞斯反應(yīng)器后尾氣中含有的SO2在加氫催化劑作用下加氫轉(zhuǎn)化為H2S,H2S在選擇性氧化制硫催化劑作用下加氧氧化為單質(zhì)硫。其反應(yīng)原理如下:

        選擇性氧化制硫催化劑的物理性能見(jiàn)表1。

        表1 選擇性氧化制硫催化劑的物理性能

        2.3 正常操作條件的控制

        (1)通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)爐空氣量、酸性氣含量和配入的燃料氣氣量可將酸性氣燃燒爐溫度控制在950~1100℃。

        (2)將反應(yīng)器進(jìn)口氣體溫度控制在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),并且保證進(jìn)反應(yīng)器H2S與SO2物質(zhì)的量之比為2∶1,一級(jí)、二級(jí)克勞斯反應(yīng)器進(jìn)口氣體溫度分別控制在(270±5)℃和(220±5)℃。

        (3)將加氫反應(yīng)器進(jìn)口氣體溫度控制在約300℃,并調(diào)節(jié)配入的氫氣量。

        (4)氧化反應(yīng)器進(jìn)口氣體溫度控制在約200℃,通過(guò)配入過(guò)量空氣,以保證H2S燃燒轉(zhuǎn)化成單質(zhì)硫,以保證排放尾氣指標(biāo)合格。

        3 富氧空氣改造

        3.1 改造原因

        為了配合此次改造,需要將酸性氣燃燒爐溫度控制在1100℃,因此,需要加入大量的空氣來(lái)保證爐溫,使用空氣進(jìn)行酸性氣燃燒時(shí),由于只消耗氧氣,空氣中剩余的氮?dú)獾绕渌栊詺怏w不參與反應(yīng),采用富氧空氣燃燒可減少氮?dú)獾绕渌栊詺怏w帶入后續(xù)系統(tǒng)。

        3.2 改造內(nèi)容

        在空氣鼓風(fēng)機(jī)出口管線新增1臺(tái)富氧空氣混合器。從空分裝置來(lái)的1.0MPa氧氣管道上引入的氧氣,經(jīng)過(guò)流量計(jì)計(jì)量后進(jìn)入富氧空氣混合器,在富氧空氣混合器內(nèi)與空氣鼓風(fēng)機(jī)送出的壓力為0.05MPa、溫度為40℃的空氣混合進(jìn)入酸性氣燃燒爐。因?yàn)樗嵝詺馊紵隣t沒(méi)有更換燒嘴,為了保護(hù)燒嘴不被燒壞,混合后空氣中氧氣體積分?jǐn)?shù)最高只能控制在28%,所以此次改造為低濃度富氧改造。

        3.3 氧氣量的確定

        根據(jù)空氣量來(lái)確定加入的氧氣量,保證混合后富氧空氣中氧氣含量,提高氧氣含量后,由分析室配合分析氧含量,與現(xiàn)場(chǎng)流量計(jì)對(duì)照,確認(rèn)流量計(jì)是否準(zhǔn)確。氧含量理論計(jì)算公式為:

        a=(V1×21%+V2)/(V1+V2)

        式中:V1—富氧空氣中的空氣量;

        V2—加入的純氧氣量;

        a—富氧空氣中的氧氣體積分?jǐn)?shù)。

        3.4 改造效果

        富氧空氣改造后實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        表2 富氧空氣改造后實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)

        由表2可以看出:配入氧氣后,空氣量明顯減少(減少的空氣量=投用純氧量/0.21),系統(tǒng)阻力也得到降低;由此可以減輕空氣鼓風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,鼓風(fēng)機(jī)出口壓力由0.040MPa降至0.028MPa,避免了鼓風(fēng)機(jī)因壓縮比增大做功,機(jī)體溫度升高烤化潤(rùn)滑油而燒毀軸承以及電機(jī)電流大燒損電機(jī)等惡性事故的發(fā)生,保證了設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        硫回收尾氣處理為環(huán)保項(xiàng)目,改造后的硫回收轉(zhuǎn)化率在99.5%以上,煙囪排放中SO2含量完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,改善了企業(yè)及周邊的環(huán)境狀況。

        SO2加氫后,生成的H2S燃燒生成單質(zhì)硫,增加了硫磺的產(chǎn)量,酸性氣氣量為5000m3/h,φ(H2S)為1.5%,生成的硫磺量為107.14kg/h,年增產(chǎn)硫磺848.55t;按硫磺1000元/t計(jì),年可增加效益85萬(wàn)元左右。

        2013-09-04)

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