宋佳強
(山東省冶金設計院股份有限公司,山東 濟南250101)
萊鋼銀山型鋼公司3#高爐配套120萬噸球團工程于2009年5月開工建設,2010年8月建成投產。該工程投產后,有利于緩解萊鋼高爐原料緊張的局面,改善高爐的爐料結構,實現高爐節(jié)焦增產,進一步提高萊鋼的市場生存能力和競爭能力。
該工程采用成熟可靠、先進實用的工藝流程和設備,通過投產5年來的運行情況來看,該球團生產線設備作業(yè)率高,球團生產穩(wěn)定正常,產質量穩(wěn)定在較高水平。
(1)采用鏈篦機—回轉窯生產工藝,球團礦質量好、生產能耗低。
(2)引進愛立許混合機,混合效果好,節(jié)省粘結劑。
(3)采用先進的風流系統(tǒng),充分回收利用環(huán)冷機高溫煙氣的顯熱,最大限度地利用熱能,降低球團的熱耗。
(4)回轉窯液壓馬達驅動,生產運行平穩(wěn)。
(5)采用成品球團篩分工藝,降低高爐礦槽槽下篩分負荷,減少粉末球團倒運,節(jié)能降耗,有利于環(huán)境保護。
(6)格柵式擋土墻等新技術,節(jié)約投資,建設周期短。
(7)注重環(huán)境保護,廢棄物達標排放。
圖1
(1)配料系統(tǒng)使用計算機控制配料,采用變頻調速的給料設備,提高原料重量配比準確度,保證生產穩(wěn)定及球團礦質量。
(2)圓筒干燥機規(guī)格為Ф3.2×24m,采用順流式干燥工藝,與之配套的燃氣爐熱媒為高爐煤氣。
(3)選用德國愛立許R24Conti立式混合機,使造球料充分混勻便于造球;立式混合機作業(yè)率高,混合效果好,節(jié)省粘結劑用量。
(4)選用2臺規(guī)格為Ф3.8×6.5m的潤磨機,增加物料表面活性,改善成球條件,提高造球機產量。
系統(tǒng)配置6臺Ф6m圓盤造球機,5用1備。造球廠房高架布置,盡量減少生球落差,提高生球質量。造球機轉速可調,傾角可調,能適應不同原料對造球的需求。
生球經皮帶機收集,通過擺頭皮帶機、大球輥篩、寬皮帶機和小球輥篩均勻布到鏈篦機上,返料返回造球室重新造球。
(1)鏈篦機規(guī)格為4×42m,設抽風干燥一段(2個風箱)、抽風干燥二段(4個風箱)、預熱一段(3個風箱)和預熱二段(5個風箱)。預熱段補熱燒嘴熱媒為焦爐煤氣。
(2)回轉窯規(guī)格為Ф5×35m,采用液壓馬達驅動,液壓馬達能耗低,故障率低。窯頭燃燒器行程可調,角度可調,熱媒為焦爐煤氣。
(3)環(huán)冷機規(guī)格為69m2,中徑12.5m。設3臺鼓風機對球團礦進行強制冷卻。
(4)回熱風系統(tǒng)選用2臺風量為275000m3/h的耐熱風機和與之配套的多管除塵器;主抽風系統(tǒng)選用1臺風量為930000m3/h的主抽風機和與之配套的260m2雙室四電場靜電除塵器。
自控系統(tǒng)負責生產線數據采集、數據處理、超限報警、實時趨勢、歷史趨勢、打印報表以及系統(tǒng)的自動控制等功能。
本工程計算機控制系統(tǒng)采用分散控制和集中管理的分布式控制模式,采用以PLC為核心的RIO控制,構成儀電合一的計算機控制系統(tǒng)。該控制系統(tǒng)由西門子S7-400系列PLC完成全過程的順序控制和回路控制。
所有工藝參數視其重要程度分別在監(jiān)控站上進行操作、記錄、報警等,參與經濟核算的參數在計算機上進行累積。
鏈篦機—回轉窯球團生產線熱工制度的合理與否直接關系到球團生產的穩(wěn)定性和產品質量的高低。熱工操作的關鍵是抓好鏈篦機布料和環(huán)冷機布料,以及風流、溫度、壓力的平衡控制。從工程投產開始,球團車間邊學習,邊摸索,邊積累,確定了鏈篦機—回轉窯—環(huán)冷機的熱工制度,見表1和表2。
表1 鏈篦機的熱工制度
表2 回轉窯和環(huán)冷機的熱工制度
該生產線投產以后,回轉窯結圈比較嚴重,不僅增加了工人的勞動強度,影響球團礦質量,而且損壞了窯內耐火材料,縮短回轉窯壽命。通過分析,導致回轉窯結圈嚴重的主要原因為生球質量不好,導致生球在鏈篦機內爆裂過多,粉末入窯,在窯內高溫區(qū)液相粘結,導致回轉窯結圈。
針對以上問題,球團廠采取了以下措施提高生球的質量。
(1)加強原料管理,確保造球原料的相對穩(wěn)定。
(2)制定合理的工藝制度,充分發(fā)揮干燥、潤磨的作用。控制造球原料合理的水分,提高造球原料的表面活性。
(3)將造球機側刮刀改為邊刮刀,減少了粘料和粉末,保證球盤的填充率,提高生球的產質量。
(4)對造球機加水方式進行改造,在原有基礎上增加2個霧化噴頭和1根噴水管,實現“滴水成球、霧化長大”的造球機理。
通過以上措施,生球質量明顯提高,合格生球比率由65%提高到90%,生球水分由10.1%下降到9.8%,濕返料率由30%下降到15%。
生球質量的提高對回轉窯結圈的控制非常明顯,結圈現象基本得到控制。
回轉窯結圈后,拔除的大塊很難通過人工破碎的方法將其破碎到高爐生產的要求。通過以往生產經驗,顎式破碎機是破碎回轉窯結圈的可靠設備。球團車間在成品球團堆場設置了1臺規(guī)格為PE-400×600的顎式破碎機用于破碎回轉窯結圈。通過鏟車將大塊鏟入顎式破碎機,破碎后的成品直接在成品球團堆場堆存,杜絕了二次倒運污染的問題。
投產后發(fā)現生球篩分布料系統(tǒng)存在一些問題,針對這些問題,球團廠采取了相應措施優(yōu)化篩分布料系統(tǒng)。
(1)擺頭皮帶機和大球輥篩間落差大,導致生球落下強度低。通過降低擺頭皮帶機頭架高度以減少生球的落差,提高了生球質量。
(2)擺頭皮帶機經常出現過載停機的情況,主要原因是來料不穩(wěn)定和電機功率偏小所致,將皮帶機功率由7.5kW改為15kW解決了之一問題。
(3)小球輥篩漏斗內壁粘料嚴重,影響整個系統(tǒng)的作業(yè)率。通過增大漏斗角度,將襯板更換為高分子襯板后這一問題基本得到解決。
(4)小球輥篩篩分效果不理想。通過將小球輥篩至鏈篦機的溜料板改為篩輥,大幅度提高了篩分面積,提高了篩分效果。
(1)該球團生產線技術成熟可靠,物料流程順暢,控制水平國內領先。
(2)通過分析生產中存在的一些問題,采取了一系列的解決措施,保證了球團生產的穩(wěn)定性。
[1]刑偉明,王囡囡,徐小鶴.萊鋼120萬噸球團鏈篦機—回轉窯自動控制系統(tǒng)的設計與實現[J].工業(yè)控制計算機,2012,25(4):105-107.
[2]羅川,劉運東.萊鋼120萬t/a鏈篦機—回轉窯球團生產線結圈控制[J].球團技術,2013,16(2):38-40.