韓有陽,陳思寧
(江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222000)
某電廠1號(hào)機(jī)組系上海電氣集團(tuán)引進(jìn)德國西門子技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,額定容量1030MW。汽輪機(jī)型號(hào)為N1000-26.25/600/600(TC4F),發(fā)電機(jī)型號(hào)為THDF125/67。該機(jī)組于2012年11月24日投入商業(yè)運(yùn)行。
2013年3月,1號(hào)軸承瓦振偶爾出現(xiàn)波動(dòng),4月波動(dòng)現(xiàn)象開始較為頻繁出現(xiàn),多次發(fā)生振動(dòng)突跳現(xiàn)象,軸振動(dòng)幅值大幅爬升,并且分別于5月8日、7月10日和10月23日因1號(hào)軸承瓦振超過跳機(jī)值引發(fā)3次跳機(jī)。此問題的存在嚴(yán)重影響了機(jī)組運(yùn)行的安全性和可靠性。在2013年12月開始的機(jī)組首次A級檢修中,公司工程技術(shù)人員在前期充分、細(xì)致的準(zhǔn)備工作基礎(chǔ)上,通過設(shè)備檢修徹底解決了這一重大缺陷,保證了機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
西門子1000MW機(jī)組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、2根低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子及相應(yīng)的8個(gè)支持軸承組成。軸系中高壓轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu),中壓轉(zhuǎn)子和2根低壓轉(zhuǎn)子都是單支撐結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子是三支撐結(jié)構(gòu)。 汽輪機(jī)軸承都是橢圓瓦落地軸承,發(fā)電機(jī)軸承是端蓋軸承。機(jī)組的軸系結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示[1]。
圖1 機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.1情況經(jīng)過
2013年4月9日08∶35聯(lián)系省調(diào)退AGC,機(jī)組逐漸帶負(fù)荷至1028MW,09∶33監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦瓦振由3 mm/s突跳至9.3mm/s,(軸振同步上升至113μm),立即降低機(jī)組負(fù)荷,派人至現(xiàn)場檢查,1號(hào)瓦聲音明顯異常,09∶38負(fù)荷降至1001MW,瓦振回落至正常值,略微停頓又開始突升(瓦振最高單點(diǎn)至11.4μm/s,軸振最大129μm),繼續(xù)降低機(jī)組負(fù)荷,現(xiàn)場1號(hào)瓦聲音明顯異常,測振動(dòng)70μm,1號(hào)瓦油膜壓力降至1MPa(原始值5MPa),負(fù)荷降至969MW,振動(dòng)回落至正常穩(wěn)定,1號(hào)瓦油膜壓力回升至5MPa,異音消失。瓦振穩(wěn)定后試帶機(jī)組負(fù)荷,振動(dòng)仍上升。
2013年4月20日21∶41 1號(hào)機(jī)在AGC狀態(tài),負(fù)荷1000MW,主汽壓力26.8MPa,其他各參數(shù)均正常,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦瓦振1由2.9 mm/s突跳至12.1 mm/s,瓦振2由3.0mm/s突跳至11.1mm/s,軸振同步上升至143μm,立即退AGC降低機(jī)組負(fù)荷,派人至現(xiàn)場檢查1號(hào)瓦有異聲,21∶43瓦振回落至正常值,聲音消失,負(fù)荷降至950MW投AGC。22∶41 1號(hào)機(jī)在AGC狀態(tài),負(fù)荷950MW,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦瓦振1由3.1 mm/s突跳至10.4mm/s,瓦振2由3.1mm/s突跳至9.9mm/s,軸振同步上升至148μm,立即退AGC降低機(jī)組負(fù)荷,派人至現(xiàn)場檢查1號(hào)瓦有異聲,21∶43瓦振回落至正常值,聲音消失,負(fù)荷降至880MW。
2.1.2事后分析
(1)2013年4月9日首次出現(xiàn)1號(hào)軸瓦異常振動(dòng)后,對補(bǔ)汽閥進(jìn)行檢查,確認(rèn)補(bǔ)汽閥處于關(guān)閉狀態(tài)、未有動(dòng)作,為確保機(jī)組運(yùn)行期間補(bǔ)汽閥不發(fā)生誤動(dòng),將補(bǔ)汽閥EH進(jìn)油門關(guān)閉。但4月20日依然再次出現(xiàn)1號(hào)軸瓦異常振動(dòng),故基本可排除補(bǔ)汽閥問題。
(2)振動(dòng)突變時(shí),低頻量(25Hz左右)突增。在振動(dòng)未突變時(shí),1號(hào)瓦也在一定范圍內(nèi)波動(dòng),其原因?yàn)榇嬖诘皖l量。2014年4月9日在振動(dòng)突然增大前,1號(hào)瓦X方向軸振0.5倍頻 (25Hz)在7~45μm范圍內(nèi)波動(dòng),在突變后1號(hào)瓦X方向軸振0.5倍頻在78~101 μm間波動(dòng),振動(dòng)增大成分主要是低頻成分(25Hz),同時(shí)工頻振動(dòng)也有一定的增大,在突變消失后1號(hào)瓦X方向軸振0.5倍頻又變成在7~30μm間波動(dòng)。4月20日1號(hào)軸瓦異常振動(dòng)時(shí)的頻譜圖,如圖2所示。
圖2 4月20日1號(hào)軸瓦異常振動(dòng)時(shí)頻譜圖
由圖2可知,在4月20日1號(hào)軸瓦振動(dòng)突然增大時(shí),1號(hào)軸瓦的頻譜分析中存在較大的25Hz分量。
從機(jī)組正常運(yùn)行1號(hào)瓦軸振等存在低頻量,且振動(dòng)突變時(shí)也主要是低頻量突增等現(xiàn)象,分析機(jī)組異常振動(dòng)原因?yàn)?號(hào)瓦油膜失穩(wěn)或高壓轉(zhuǎn)子汽流激振,但考慮到高壓缸對稱進(jìn)氣,汽流激振可能性較?。ㄖ圃鞆S認(rèn)為不可能是汽流激振)。
① 汽流激振。在高參數(shù)、大容量,尤其是超臨界汽輪機(jī)的高壓轉(zhuǎn)子中,因汽隙(葉頂間隙和汽封間隙)的不均勻會(huì)引起附加的蒸汽力作用,它可以影響軸系的穩(wěn)定性,使失穩(wěn)轉(zhuǎn)速降低。另外對于噴嘴調(diào)節(jié)的汽輪機(jī),在某些負(fù)荷工況,因部分進(jìn)汽改變軸承的動(dòng)特性,也會(huì)導(dǎo)致軸承失穩(wěn)。從汽流激振故障源來說,是由于轉(zhuǎn)子與汽缸中心偏差,從而產(chǎn)生2種激振力,一是密封腔室內(nèi)徑向壓力分布不均;二是轉(zhuǎn)子徑向扭矩不平衡[2]。
② 油膜渦動(dòng)。油膜渦動(dòng)是轉(zhuǎn)子中心繞軸承中心轉(zhuǎn)動(dòng)的亞同步現(xiàn)象,其回轉(zhuǎn)頻率即振動(dòng)頻率約為轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)頻率的一半,所以常稱為半速渦動(dòng)。通常油膜本身以略低于50%頸表面速度的平均速度環(huán)繞軸頸轉(zhuǎn)動(dòng),潤滑和冷卻軸承,軸浮在油膜之上,略偏離垂直線,略高于軸承給定的穩(wěn)定姿態(tài)角和偏心距處。這個(gè)抬起量與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)子重量和油膜壓力有關(guān)。如果軸受到諸如突然沖擊或外部沖撞等干擾力,可能瞬間增大相對于某平衡位置的偏心。在這種情況下,附加的油立即被泵打入被軸弄空的空間中。這就導(dǎo)致負(fù)載油膜壓力的增加,在油膜與軸之間產(chǎn)生附加的力。則油膜實(shí)際上推動(dòng)軸在向前的圓周運(yùn)動(dòng)中前進(jìn),促使轉(zhuǎn)子繞軸承中心以0.40x到0.48x轉(zhuǎn)速頻率回轉(zhuǎn)。如果系統(tǒng)中有足夠的阻尼,軸可能返回到它的正常位置并且穩(wěn)定。否則,軸將繼續(xù)它的渦動(dòng)運(yùn)動(dòng),進(jìn)而產(chǎn)生劇烈的振動(dòng)[3]。
要消除低頻量,只能增加軸瓦穩(wěn)定性,提高軸瓦抗失穩(wěn)能力。采取措施一般為提高1號(hào)瓦承載(提高1號(hào)瓦標(biāo)高);檢查軸瓦間隙、緊力情況;適當(dāng)縮小軸瓦頂隙,增大軸瓦側(cè)隙。
2.1.3措施
(1)運(yùn)行人員采取措施,降低高缸兩側(cè)的調(diào)門進(jìn)汽差異。
(2)確保軸承進(jìn)油量、油溫正常。
(3)為確保機(jī)組運(yùn)行期間補(bǔ)汽閥不發(fā)生誤動(dòng),將補(bǔ)汽閥EH進(jìn)油門關(guān)閉.
(4)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)4號(hào)、5號(hào)軸瓦的頂軸油模塊逆止門不嚴(yán),懷疑4號(hào)、5號(hào)軸瓦的頂軸油進(jìn)入1號(hào)軸瓦造成1號(hào)軸瓦異常,于5月1日1號(hào)機(jī)組開機(jī)后將4號(hào)、5號(hào)軸瓦的頂軸油進(jìn)油門關(guān)閉。
2.2.1情況經(jīng)過
2013年5月8日06∶37,機(jī)組負(fù)荷1000MW。 06∶54∶16,1 號(hào)瓦振動(dòng)增大立即退 AGC 降負(fù)荷。06∶55∶36軸承振動(dòng)至 11.6mm/s(B 通道),12.3mm/s(A 通道)汽機(jī)跳閘。
2013年 7月 10日 21∶11∶36,機(jī)組負(fù)荷 937MW,1號(hào)瓦振動(dòng)A通道11.9mm/s,B通道10.6mm/s,其余各瓦振動(dòng)均在正常范圍內(nèi)無明顯變化,機(jī)組跳閘。
2.2.2分析
如圖2所示。4月20日1號(hào)軸瓦異常振動(dòng)時(shí)的軸振動(dòng)已呈現(xiàn)較大的低頻成分(≈60μm),且其瓦振動(dòng)不但存在低頻成分,還存在一定量的高頻成分。2013年7月10日跳機(jī)1號(hào)軸瓦X向軸振及瓦振頻譜圖如圖3所示。
從圖3來看,與此前相比較軸振動(dòng)的低頻成分顯著增大(≈120μm),且軸承座振動(dòng)也呈現(xiàn)明顯的低頻振動(dòng)和大量的高次諧波。2013年7月10日跳機(jī)前1號(hào)軸瓦軸振低頻分量趨勢圖如圖4、圖5所示。
從圖 4 和圖 5 來看,19∶20-19∶40,1 號(hào)軸瓦的軸振低頻成分最大不超過 30μm,20∶45-21∶05低頻振動(dòng)成分最大接近80μm,從整體上看低頻振動(dòng)幅值呈現(xiàn)逐步增大趨勢。
圖3 2013年7月10日跳機(jī)1號(hào)軸瓦X向軸振及瓦振頻譜圖
圖4 2013年7月10日跳機(jī)前1號(hào)軸瓦軸振低頻分量趨勢圖1
圖5 2013年7月10日跳機(jī)前1號(hào)軸瓦軸振低頻分量趨勢圖2
(1)1號(hào)軸瓦的瓦振和軸振的振動(dòng)特征:
① 軸瓦振動(dòng)在運(yùn)行中會(huì)突然跳升,軸振也呈現(xiàn)同步爬升。
② 軸瓦振動(dòng)跳動(dòng)現(xiàn)象最初發(fā)生在額定負(fù)荷附近,后在較低負(fù)荷也出現(xiàn),且波動(dòng)的頻次趨于頻繁,波動(dòng)的幅值趨于增大,似乎有一定的隨機(jī)性。
③ 振動(dòng)跳動(dòng)時(shí)軸振出現(xiàn)較大的25Hz(半頻)振動(dòng)成分,但瓦振除有一定的低頻分量外,還有很多幅值較大的高次諧波分量,此時(shí)油膜壓力也會(huì)同步波動(dòng)。
④ 振動(dòng)跳動(dòng)時(shí)前箱附近伴隨異常的聲音。
⑤ 振動(dòng)跳動(dòng)的持續(xù)時(shí)間長短不一。
⑥ 1號(hào)軸瓦軸振的基數(shù)不斷增大趨勢。
⑦ 振動(dòng)跳動(dòng)時(shí),通常采取降負(fù)荷或限制蒸汽流量來控制或消除振動(dòng)突升,提高油溫對抑制振動(dòng)波動(dòng)也有一定作用。
⑧ 1號(hào)軸瓦潤滑油壓較以前略有降低,為2.5 MPa左右。
(2)1號(hào)軸瓦瓦振大和軸振波動(dòng)的可能原因:
① 高壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰磨產(chǎn)生熱彎曲。
② 軸承支座擺動(dòng)。當(dāng)1號(hào)軸瓦墊鐵與軸承支座接觸差,呈局部點(diǎn)接觸時(shí),轉(zhuǎn)子運(yùn)行中會(huì)對軸承支座產(chǎn)生沖擊振動(dòng),造成軸承支座的擺動(dòng),在瓦振動(dòng)頻譜上呈現(xiàn)高頻振動(dòng)分量,且會(huì)產(chǎn)生異常撞擊聲。當(dāng)出現(xiàn)新的擾動(dòng)時(shí),1號(hào)軸瓦墊鐵與軸承支座接觸狀態(tài)改變,振動(dòng)可能復(fù)原,這種振動(dòng)與擾動(dòng)有關(guān),呈現(xiàn)一定的隨機(jī)性。
③ 軸系穩(wěn)定性不足。1號(hào)軸承承載較輕,油膜壓力只有2.5MPa左右,數(shù)值較同型機(jī)組5MPa左右的油膜壓力明顯偏小,因而軸承穩(wěn)定性較差,軸瓦磨損后,轉(zhuǎn)子下沉,承載進(jìn)一步減小 (油膜壓力有降低趨勢),同時(shí)頂隙增大,使得軸承穩(wěn)定性繼續(xù)降低。 當(dāng)轉(zhuǎn)子在汽流力作用下發(fā)生移位時(shí),轉(zhuǎn)子偏心產(chǎn)生的汽流激振力進(jìn)一步降低了軸系穩(wěn)定性,造成軸系失穩(wěn),就會(huì)出現(xiàn)低頻振動(dòng)。
④ 高壓轉(zhuǎn)子外伸端不平衡。高壓轉(zhuǎn)子相對較小,其前與盤車裝置的齒形聯(lián)軸器相連,后通過聯(lián)軸器與中壓轉(zhuǎn)子相連,它們都可認(rèn)為是高壓轉(zhuǎn)子的外伸端。當(dāng)齒形聯(lián)軸器過度磨損,或與高壓轉(zhuǎn)子連接存在較大偏差,在變工況時(shí)高壓轉(zhuǎn)子外伸端會(huì)產(chǎn)生不平衡,引起不平衡振動(dòng)。同樣,當(dāng)高/中轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器連接螺栓緊力不足或不均勻時(shí),在變工況時(shí)聯(lián)軸器連接狀況惡化,會(huì)產(chǎn)生附加的質(zhì)量不平衡,則會(huì)影響高壓轉(zhuǎn)子的振動(dòng)。
此外,當(dāng)運(yùn)行后因工況突變(如甩負(fù)荷)時(shí)或應(yīng)力釋放引起聯(lián)軸器或盤車齒輪晃度增大,都會(huì)造成平衡惡化使振動(dòng)出現(xiàn)爬升。
2.2.3措施
(1)由于2013年4月9日、4月20日 1號(hào)軸瓦在機(jī)組負(fù)荷1000MW出現(xiàn)異常振動(dòng)后,將機(jī)組負(fù)荷降低至950MW左右振動(dòng)情況即回復(fù)正常,而5月8日機(jī)組跳機(jī)時(shí)的機(jī)組負(fù)荷也為1000MW。故在5月8日機(jī)組跳機(jī)后將機(jī)組負(fù)荷限制在950MW以下。但2013年7月10日機(jī)組跳閘時(shí)機(jī)組負(fù)荷為930MW,后發(fā)現(xiàn)7月10日機(jī)組跳機(jī)時(shí)盡管未超過原有的負(fù)荷限值950MW,可是因當(dāng)時(shí)氣溫較高,機(jī)組背壓偏高,主蒸汽流量為2540 t/h,已達(dá)到5月份(第一次機(jī)組跳閘)950MW時(shí)的主蒸汽流量值,因此進(jìn)行機(jī)組負(fù)荷控制時(shí)以主蒸汽流量為準(zhǔn),主蒸汽流量不超過2450 t/h。
(2)在現(xiàn)場架設(shè)瓦振測量裝置監(jiān)測目前DCS中的1號(hào)軸瓦瓦振數(shù)據(jù)是否受到干擾。
(3)適當(dāng)改變軸封溫度。
(4)運(yùn)行進(jìn)行壓力偏置試驗(yàn)。
(5)運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視,一旦出現(xiàn)軸瓦振動(dòng)異常的情況,立即降低機(jī)組負(fù)荷。
(6)將主機(jī)潤滑油溫由50℃提高至52℃。
2.3.1情況經(jīng)過
10月23日09∶03 1號(hào)機(jī)組在協(xié)調(diào)狀態(tài),AGC退出。負(fù)荷 800MW,09∶08∶42,1 號(hào)軸承振動(dòng)參數(shù)突然跳變,1號(hào)軸承:瓦振 A通道 12.8 mm/s,B通道 11.9 mm/s,軸振:133.1μm,其余軸承振動(dòng)均在正常范圍內(nèi),軸承振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。
2.3.2分析
(1)振動(dòng)特征:引起跳機(jī)主要是低頻成份,基頻振動(dòng)基本不變。軸振動(dòng)和軸承座振動(dòng)同步增大。機(jī)組跳閘后轉(zhuǎn)速降低低頻振動(dòng)即消失,再定速正常。振動(dòng)趨勢圖和頻譜圖如圖6所示。
圖6 2013年10月23日跳機(jī)1號(hào)軸瓦X向振動(dòng)趨勢和頻譜圖
(2)綜合以上振動(dòng)特征,就1號(hào)軸瓦振動(dòng)突增并跳閘而言,原因與此前2次跳機(jī)是一致的,即機(jī)組在運(yùn)行中低頻振動(dòng)成分急劇增大,振動(dòng)迅速發(fā)散引起機(jī)組跳閘。因?yàn)樨?fù)荷穩(wěn)定1號(hào)軸瓦仍然又誘發(fā)了很大的低頻成分,因此其振動(dòng)性質(zhì)屬于軸承自激振動(dòng),這種振動(dòng)本身就具有突發(fā)性,其出現(xiàn)和消失都非???,以秒計(jì)。據(jù)目前的狀況來看,1號(hào)軸瓦自身的油膜形成非常脆弱,任何輕微擾動(dòng)都可能破壞其正常工作并誘發(fā)失穩(wěn)加劇,進(jìn)而導(dǎo)致低頻振動(dòng)成分劇增。當(dāng)機(jī)組跳閘后轉(zhuǎn)速下降,工作狀態(tài)離開了失穩(wěn)區(qū)域則低頻成分很快消失。增加軸承穩(wěn)定性需要采取提高軸承比壓,消除軸瓦缺陷等等措施,估計(jì)1號(hào)軸瓦可能存在比較大的缺陷,使軸承本身就工作在失穩(wěn)區(qū)域的邊緣。
2.3.3措施
(1)將機(jī)組的軸瓦進(jìn)口潤滑油溫由當(dāng)時(shí)的52℃提高至55℃(上海汽輪機(jī)廠要求的潤滑油溫為50~55℃)。
(2)運(yùn)行人員嚴(yán)控兩側(cè)主汽溫,確保兩側(cè)主汽溫不出現(xiàn)過大偏差。
(3)運(yùn)行人員密切監(jiān)視1號(hào)軸瓦的頂軸油壓,當(dāng)1號(hào)軸瓦頂軸油壓下降到1.7MPa以下時(shí),機(jī)組限負(fù)荷運(yùn)行。
2013年12月,開始1號(hào)機(jī)組的首次A級檢修,本次機(jī)組檢修的重點(diǎn)任務(wù)就是要解決1號(hào)軸瓦的異常振動(dòng)問題,確保機(jī)組修后的安全運(yùn)行。
(1)1號(hào)軸瓦頂隙不符合標(biāo)準(zhǔn)(0.17~0.21mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.30~0.35mm)。
(2)1號(hào)軸瓦兩側(cè)墊塊間隙超標(biāo) (兩側(cè)的墊塊間隙一側(cè)為0.06mm,另一側(cè)為0.29mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.01~0.03mm)。
(3)1號(hào)軸瓦底部墊鐵接觸情況較差,存在較深的溝痕。
(4)1號(hào)軸承座緊固螺栓松動(dòng)。
(5)1號(hào)軸瓦進(jìn)油口處有沖刷痕跡。
(6)高壓缸動(dòng)靜部件同心度偏差較大。檢查高壓缸動(dòng)靜部件同心度,發(fā)現(xiàn)高壓缸1號(hào)軸瓦端轉(zhuǎn)子偏B 0.65mm,轉(zhuǎn)子偏上0.05mm。
(7)液壓盤車傳動(dòng)軸推力間隙超標(biāo)。
(1)軸承的安裝缺陷,包括墊鐵與軸承支座的接觸不良、軸瓦間隙不均勻等,進(jìn)而引發(fā)了低頻、基頻,甚至高次諧波的振動(dòng)波動(dòng)。
(2)軸承承載較輕、穩(wěn)定性裕度不足,再加上汽流擾動(dòng)力影響,使得軸承存在輕微失穩(wěn),引發(fā)了低頻振動(dòng)波動(dòng)。
(3)該型機(jī)組的高壓缸受熱后是以2號(hào)軸承座為死點(diǎn)向機(jī)頭膨脹,由于高壓缸重量輕,且長期處于高溫、高壓等惡劣環(huán)境下運(yùn)行,現(xiàn)場容易出現(xiàn)因缸體跑偏或高壓轉(zhuǎn)子的大幅浮起而引發(fā)的動(dòng)靜碰摩,最終導(dǎo)致1號(hào)軸振的基頻振動(dòng)波動(dòng)。
(1)軸瓦返廠處理,加工至標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
(2)軸瓦底部的球面墊塊接觸面返廠重新加工。
(3)軸瓦兩側(cè)的墊塊間隙調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值。
(4)調(diào)整高壓缸動(dòng)靜部件同心度。
(5)將1號(hào)軸瓦的標(biāo)高向上調(diào)整0.09mm。
1號(hào)機(jī)組A級檢修后于2014年2月11日沖轉(zhuǎn)至3000 r/min,目前機(jī)組負(fù)荷最大已達(dá)到1030MW,各道軸瓦的軸振最大不超過55μm,瓦振最大不超過5.0 mm/s,且振動(dòng)情況非常穩(wěn)定。同時(shí)根據(jù)修后1號(hào)軸瓦振動(dòng)頻譜的分析,修前1號(hào)軸瓦一直存在的25Hz分量,現(xiàn)也基本消失。根據(jù)目前的機(jī)組運(yùn)行情況,可以認(rèn)定1號(hào)機(jī)組1號(hào)軸瓦異常振動(dòng)問題已得到圓滿解決。
(1)通過機(jī)組停運(yùn)后揭瓦檢查的情況,確認(rèn)了軸承安裝缺陷、軸承承載較輕穩(wěn)定性裕度不足、高壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩等3個(gè)方面因素是引起1號(hào)軸瓦振動(dòng)異常的主要原因。但軸承承載較輕穩(wěn)定性裕度不足、高壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩只應(yīng)該引起軸瓦的軸振異常,而不應(yīng)該造成軸瓦的瓦振波動(dòng)。在本次軸瓦振動(dòng)異常過程中,軸承承載較輕穩(wěn)定性裕度不足、高壓轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩只是誘因,軸承安裝缺陷是造成軸瓦瓦振突然升高、機(jī)組跳閘的主因。這就要求在以后的軸瓦安裝、檢修過程中加強(qiáng)對軸承安裝質(zhì)量的驗(yàn)收監(jiān)督工作。
(2)在問題的分析過程中,公司技術(shù)人員通過多種方式進(jìn)行驗(yàn)證,確認(rèn)在軸瓦異常振動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的高次諧波(見圖3)是真實(shí)的。這點(diǎn)與當(dāng)前的主流觀點(diǎn)(即軸瓦振動(dòng)不應(yīng)該出現(xiàn)200Hz以上的高次諧波)相左。這就要求在需要將高頻振動(dòng)分量濾除前,要確認(rèn)其是否為虛假信號(hào)。
(3)西門子技術(shù)1000MW超超臨界機(jī)組的高壓缸缸體跑偏問題并非個(gè)案,據(jù)了解在同類型機(jī)組上多次出現(xiàn)。其產(chǎn)生的原因以及對機(jī)組運(yùn)行的影響還需要進(jìn)一步地研究,積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
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