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        亞臨界600?MW機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行適應(yīng)性?xún)?yōu)化改造

        2015-05-12 06:05:03王銳鄒學(xué)明馬志國(guó)孫建國(guó)李飛劉金龍
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年34期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性汽輪機(jī)電廠(chǎng)

        王銳 鄒學(xué)明 馬志國(guó) 孫建國(guó) 李飛 劉金龍

        摘 要:許多參與電網(wǎng)調(diào)峰的亞臨界600 MW機(jī)組日益大范圍偏離額定工況運(yùn)行。該文以達(dá)拉特電廠(chǎng)和發(fā)耳電廠(chǎng)的兩類(lèi)典型空冷和濕冷亞臨界600 MW機(jī)組為案例,首先闡述并分析了噴嘴組優(yōu)化改造的節(jié)能優(yōu)勢(shì)及潛在問(wèn)題;然后,給出了高調(diào)門(mén)流量特性曲線(xiàn)優(yōu)化的必要性和附加收益;最終,通過(guò)硬改造和軟優(yōu)化相結(jié)合的方式,解決機(jī)組全年低負(fù)荷運(yùn)行的安全高效性問(wèn)題。此外,還指出了機(jī)組的真正低負(fù)荷節(jié)能運(yùn)行還需結(jié)合考慮背壓變化的三維滑壓優(yōu)化。這對(duì)大功率火電機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行適應(yīng)性?xún)?yōu)化改造具有一定的借鑒指導(dǎo)意義。

        關(guān)鍵詞:亞臨界 600 MW機(jī)組 低負(fù)荷 適應(yīng)性 優(yōu)化改造

        中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)12(a)-0080-03

        目前,越來(lái)越多的大功率火電機(jī)組不得不長(zhǎng)時(shí)間大范圍偏離額定設(shè)計(jì)工況運(yùn)行來(lái)調(diào)節(jié)不斷增大的電網(wǎng)峰谷差,機(jī)組運(yùn)行效率嚴(yán)重降低[1-2]。噴嘴調(diào)節(jié)方式雖然可以在一定程度上提高機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,然而,不合理的噴嘴配汽規(guī)律設(shè)計(jì)也會(huì)給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)影響。所以,早期國(guó)內(nèi)針對(duì)汽輪機(jī)噴嘴配汽問(wèn)題研究大都從軟件方面進(jìn)行,包括通過(guò)優(yōu)化進(jìn)汽順序解決機(jī)組軸系穩(wěn)定較差的問(wèn)題[3-4]和優(yōu)化重疊度降低機(jī)組高調(diào)門(mén)的節(jié)流損失[5]。接著,一些研究者開(kāi)始注重研究節(jié)流調(diào)節(jié)和噴嘴調(diào)節(jié)方式的無(wú)擾切換問(wèn)題,即降低切換過(guò)程的負(fù)荷波動(dòng)和汽壓波動(dòng)[6]。近幾年隨著風(fēng)電等隨機(jī)波動(dòng)性新能源電源的大規(guī)模接入,不僅機(jī)組一次調(diào)頻和AGC性能的調(diào)節(jié)品質(zhì)考核變得更加嚴(yán)格,而且機(jī)組偏離設(shè)計(jì)工況的運(yùn)行時(shí)間更久、范圍更寬。所以,大功率調(diào)峰機(jī)組面臨的低負(fù)荷安全高效運(yùn)行問(wèn)題更加嚴(yán)峻,需非常重視挖掘機(jī)組節(jié)能潛力、降低發(fā)電煤耗、節(jié)約發(fā)電成本、提高上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[7-8]。并且,隨著電網(wǎng)中參與調(diào)峰的亞臨界600 MW級(jí)別機(jī)組的逐漸增多,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行適應(yīng)性?xún)?yōu)化改造就顯得非常必要[9-10]。該文選取空冷和濕冷兩類(lèi)典型亞臨界600 MW機(jī)組為研究案例,分別闡述了噴嘴組硬改造和高調(diào)門(mén)流量特性曲線(xiàn)軟優(yōu)化兩種低負(fù)荷運(yùn)行方式適應(yīng)性?xún)?yōu)化策略的優(yōu)勢(shì)和弊端。在此基礎(chǔ)上提出了兩者結(jié)合的互補(bǔ)性以及滑壓優(yōu)化的必要性。

        1 案例機(jī)組概況及節(jié)能潛力分析

        1.1 亞臨界600 MW濕冷機(jī)組案例

        大唐貴州發(fā)耳電廠(chǎng)配備4臺(tái)亞臨界600 MW濕冷機(jī)組,4臺(tái)汽輪機(jī)均為上海汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造的N600-16.7/538/538型亞臨界、三缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)。廠(chǎng)里的1~4號(hào)機(jī)組分別于2008年6月21日、2008年11月26日、2009年11月10日和2010年06月10日投產(chǎn)。以4號(hào)機(jī)組為例,汽輪機(jī)熱耗率為8 305.2 kJ/kW·h,與設(shè)計(jì)值7 859.0 kJ/kW·h偏離較大。

        1.2 亞臨界600 MW空冷機(jī)組案例

        達(dá)拉特發(fā)電廠(chǎng)配備2臺(tái)亞臨界600 MW空冷機(jī)組,汽輪機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)與發(fā)耳電廠(chǎng)相同,汽輪機(jī)型號(hào)為N600—16.7/538/538。2臺(tái)機(jī)組的熱耗率相對(duì)設(shè)計(jì)值偏離不嚴(yán)重,屬于優(yōu)良機(jī)組。然而,機(jī)組卻存在噴嘴調(diào)節(jié)故障:機(jī)組原設(shè)計(jì)高調(diào)閥開(kāi)啟順序?yàn)镚V3+GV4→GV2→GV1,機(jī)組在原順序閥設(shè)計(jì)規(guī)律下運(yùn)行時(shí),#1、#2瓦的瓦溫最大升高量約10 ℃,EH油壓最大波動(dòng)量約1 MPa,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行,以至于機(jī)組不得不以單閥方式運(yùn)行,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性極其低下。

        2 噴嘴組優(yōu)化改造策略

        2.1 上汽亞臨界600 MW機(jī)組噴嘴布置圖

        上汽廠(chǎng)生產(chǎn)的600 MW級(jí)別機(jī)組噴嘴數(shù)目布置如圖1所示。通過(guò)對(duì)類(lèi)似電廠(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)對(duì)于汽輪機(jī)調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴組的整體更換可以部分解決機(jī)組原先設(shè)計(jì)、制造方面的缺陷,對(duì)于機(jī)組節(jié)能降耗的作用較大。因此,解決2臺(tái)濕冷機(jī)組的熱耗率較設(shè)計(jì)值偏離較高的問(wèn)題,需要整體更換新的定制式設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴組。

        2.2 噴嘴組優(yōu)化改造理論依據(jù)

        并網(wǎng)運(yùn)行的許多亞臨界600 MW火電機(jī)組受電網(wǎng)負(fù)荷調(diào)度限制,頻繁地參與系統(tǒng)調(diào)峰,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于THA設(shè)計(jì)值,其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。由于汽輪機(jī)出力能力與其經(jīng)濟(jì)性是相左的,經(jīng)濟(jì)性下降的程度差別與調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴組相關(guān)性較大,屬于設(shè)計(jì)制造質(zhì)量問(wèn)題。通流面積與實(shí)際通流需求的不匹配,隨負(fù)荷下降,經(jīng)濟(jì)性下降偏離額定工況越大,再加上原主機(jī)廠(chǎng)設(shè)計(jì)的噴嘴組在設(shè)計(jì)、制造過(guò)程中存在不完善的狀況,造成在運(yùn)機(jī)組的調(diào)節(jié)級(jí)效率較差,通流面積過(guò)大成為一個(gè)普遍的問(wèn)題。同時(shí),目前機(jī)組的平均負(fù)荷率普遍較低,導(dǎo)致機(jī)組額定負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果不錯(cuò)而實(shí)際運(yùn)行效果卻很差。特別是循環(huán)水平均水溫的設(shè)計(jì)背壓下,額定負(fù)荷和低負(fù)荷工況特別突出。即便是機(jī)組進(jìn)行檢修后,這個(gè)問(wèn)題也是存在的。以發(fā)耳電廠(chǎng)#1機(jī)組為例,機(jī)組B修后的試驗(yàn)結(jié)果顯示:隨著機(jī)組功率下降,發(fā)電熱耗率相對(duì)THA設(shè)計(jì)值上升;80%負(fù)荷上升17.6 g/kW·h,60%負(fù)荷上升31.3 g/kW·h。

        3 噴嘴組改造弊端及調(diào)整措施

        3.1 噴嘴組改造對(duì)機(jī)組調(diào)門(mén)特性曲線(xiàn)的影響

        3.1.1 噴嘴組改造對(duì)機(jī)組調(diào)節(jié)特性的影響

        汽輪機(jī)噴嘴組改造直接影響了機(jī)組的調(diào)節(jié)級(jí)實(shí)際流量特性,導(dǎo)致高調(diào)門(mén)特性曲線(xiàn)發(fā)生偏離。因此,噴嘴組改造對(duì)機(jī)組調(diào)節(jié)特性產(chǎn)生影響,導(dǎo)致機(jī)組閥門(mén)綜合流量特性曲線(xiàn)的線(xiàn)性度較差,對(duì)機(jī)組調(diào)節(jié)能力和整體運(yùn)行效益都會(huì)有很大的影響。

        3.1.2 調(diào)門(mén)特性曲線(xiàn)存在的其他問(wèn)題分析

        進(jìn)一步分析,上汽亞臨界600 MW機(jī)組的出廠(chǎng)順序閥設(shè)計(jì)規(guī)律屬于上缸進(jìn)汽方式,不僅達(dá)拉特電廠(chǎng)2臺(tái)空冷機(jī)組出現(xiàn)了順序閥投運(yùn)問(wèn)題,錦界電廠(chǎng)4臺(tái)機(jī)組也出現(xiàn)了類(lèi)似問(wèn)題[11]。同時(shí),當(dāng)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),尤其是機(jī)組上半缸進(jìn)汽,進(jìn)汽不均引起上下缸溫差,導(dǎo)致產(chǎn)生較大的漏汽量,影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性;根據(jù)目前公開(kāi)文獻(xiàn)資料顯示,影響煤耗0.5 g/kW·h左右;此外,#4機(jī)組閥門(mén)流量特性曲線(xiàn)設(shè)計(jì)不合理,系統(tǒng)調(diào)節(jié)性較差;尤其是,對(duì)于#1高調(diào)門(mén),正常參與調(diào)節(jié)時(shí)動(dòng)作幅度過(guò)大,對(duì)油動(dòng)機(jī)等閥門(mén)硬件系統(tǒng)的使用壽命影響較大,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致硬件故障,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行[12]。

        3.2 機(jī)組高調(diào)門(mén)特性曲線(xiàn)優(yōu)化及效果

        3.2.1 整體優(yōu)化方案

        通過(guò)檢修后數(shù)據(jù)分析得到驗(yàn)證,機(jī)組進(jìn)行噴嘴改造機(jī)組的閥門(mén)特性發(fā)生較大改變:機(jī)組的計(jì)算流量與實(shí)際流量特性存在較大偏差,流量特性曲線(xiàn)線(xiàn)性度較差;尤其是當(dāng)機(jī)組運(yùn)行至流量特性最差部位,不僅不利于機(jī)組的調(diào)節(jié)性,嚴(yán)重時(shí)還可能發(fā)生閥門(mén)擺動(dòng)、甚至是負(fù)荷振蕩。通過(guò)理論分析及試驗(yàn)測(cè)試得到整體綜合優(yōu)化方案為#2+#3→#1→#4,如圖2所示。達(dá)拉特電廠(chǎng)2臺(tái)機(jī)組的優(yōu)化結(jié)果也是如此,只不過(guò)每個(gè)調(diào)門(mén)的特性不同。

        3.2.2 案例機(jī)組的整體優(yōu)化效果

        通過(guò)該配汽綜合優(yōu)化技術(shù),對(duì)發(fā)耳電廠(chǎng)和達(dá)拉特電廠(chǎng)的案例機(jī)組進(jìn)行優(yōu)化改造,取得效果如下所述。

        (1)在機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行方面:優(yōu)化后,明顯改善機(jī)組閥門(mén)的綜合流量特性曲線(xiàn)的線(xiàn)性度,解決由于機(jī)組流量特性曲線(xiàn)較差引起的閥門(mén)異常調(diào)節(jié)問(wèn)題;優(yōu)化機(jī)組配汽不平衡汽流力,使機(jī)組的瓦溫或者軸振得到改善,順序閥軸振和瓦溫水平接近單閥運(yùn)行狀態(tài)。

        (2)在機(jī)組直接運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面:對(duì)于機(jī)組閥門(mén)重組及開(kāi)啟重疊度進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì),降低節(jié)流損失,減小低負(fù)荷上半缸進(jìn)汽時(shí)的漏汽量,在230~350 MW負(fù)荷段降低機(jī)組發(fā)電煤耗0.5 g/kW·h左右。

        (3)在機(jī)組間接運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面:優(yōu)化高調(diào)門(mén)的開(kāi)啟規(guī)律,消除調(diào)門(mén)異常調(diào)節(jié),減少原件磨損、增加使用壽命,間接提高電廠(chǎng)效益;改善機(jī)組綜合流量特性曲線(xiàn)的線(xiàn)性度,提高機(jī)組調(diào)節(jié)性能(如AGC和一次調(diào)頻),間接提高電廠(chǎng)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,增加電廠(chǎng)運(yùn)行效益。

        4 結(jié)語(yǔ)

        該文以幾臺(tái)典型空冷和濕冷機(jī)組為例,闡述了亞臨界600 MW級(jí)別汽輪機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行適應(yīng)性?xún)?yōu)化改造的策略研究,得到了如下的結(jié)論:噴嘴組硬件改造在提高汽輪機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)也帶來(lái)了弊端,因此,不能單獨(dú)使用;必須結(jié)合高調(diào)門(mén)流量特性曲線(xiàn)優(yōu)化方法解決噴嘴組改造帶來(lái)的不良影響,在實(shí)際中真正實(shí)現(xiàn)了安全節(jié)能的效果。后期,還需針對(duì)機(jī)組背壓變化進(jìn)行滑壓運(yùn)行曲線(xiàn)的三維優(yōu)化,真正實(shí)現(xiàn)低負(fù)荷高效運(yùn)行。

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