廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 510000
摘要:本文通過對廣州地鐵知識城線施工2標左線始發(fā)中遇到的盾構(gòu)機受困問題進行總結(jié),為今后工作啟示,避免發(fā)生類似的情況。
關(guān)鍵詞:盾構(gòu);始發(fā);脫困
1區(qū)間線路及地層概況
本區(qū)間線路出康大站后,沿著九龍大道由西北方向向東南方向前行至九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍敬老院西側(cè)進入鎮(zhèn)龍北站,線路途經(jīng)湯村、廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院、七星村和五福堂村,下穿廣河高速。區(qū)間最小平面曲線半徑為800m,線間距13~14m。線路最大縱坡26‰,區(qū)間左線總長2187.246m,右線全長2187.971m,采用盾構(gòu)法施工。
區(qū)間隧道上覆地層主要有<1>填土、<4N-1>沖洪積粉質(zhì)粘土、<4-2B>淤泥質(zhì)土、<3-1><3-2>砂層及<5H-2>殘積土等,隧頂、隧中主要通過<5H-2>殘積土,局部隧頂為<3-1><3-2>砂層,隧底主要為<5H-2>殘積土與<6H>花崗巖全風(fēng)化層交界面。
2始發(fā)端頭加固方案
始發(fā)端頭采用外包素混凝土連續(xù)墻+雙管旋噴樁加固方式,加固范圍:橫向為隧道兩側(cè)外延3m,縱向沿隧道加固長度為9m,豎向為隧道頂以上至砂層頂7.2m,隧道拱底以下進入(5H-2)層3m,旋噴樁為φ600@450,靠近車站連續(xù)墻處旋噴樁與連續(xù)墻搭接150mm,800厚C30水下素混凝土連續(xù)墻;同時設(shè)一口降水井輔助降水。
3始發(fā)節(jié)點驗收
在完成端頭加固,始發(fā)架、反力架安裝及盾構(gòu)機調(diào)試等工作后,9月1日監(jiān)理部組織始發(fā)條件節(jié)點驗收。與會各方進行了內(nèi)外業(yè)檢查、討論后,一致認為左線盾構(gòu)始發(fā)節(jié)點條件驗收的各項工作基本完成,盾構(gòu)始發(fā)條件驗收通過。
4盾構(gòu)始發(fā)受困情況
4.1掘進過程
區(qū)間左線盾構(gòu)機自9月8日從-3環(huán)始發(fā)到2環(huán)時各個參數(shù)正常(推力400~600t、扭矩1100~1600Kn.m、轉(zhuǎn)速1.0r/min、掘進速速20~25mm/min)。9月13日,推進正3環(huán)時(推進油缸行程至800mm時),出現(xiàn)參數(shù)異常(盾構(gòu)機監(jiān)控軟件記錄的掘進參數(shù),詳見:圖1、圖2、圖3):推力大(800t)、扭矩?。?00 Kn.m)、速度低(0~2 mm/min),且伴隨噴涌現(xiàn)象。后經(jīng)請示后推力加到950T,情況依然沒有好轉(zhuǎn)。遂停機往土倉注高濃度膨潤土,促使掌子面形成保護泥膜,為下一步開倉檢查做好準備。
圖1 刀盤工作壓力
圖2 掘進速度
圖3 盾構(gòu)機總推力
4.2盾構(gòu)機工作環(huán)境
1、盾構(gòu)機所處位置:盾構(gòu)機刀盤里程為ZDK60+797.70(進入素混凝土連續(xù)墻20cm),盾尾里程為ZDK60+805.280(盾尾剛脫離連續(xù)墻6cm 左右)。地面場施工道路,兩邊是龍門吊軌道梁。
2、盾構(gòu)機所處地層情況:盾構(gòu)機處在加固體范圍內(nèi),埋深約11米,從隧道底向上2m為<5H-2>砂質(zhì)粘性土層,從2m位置往上12米范圍內(nèi)為<3-1>、<3-3>砂層,頂部3m為人工填土層。
5受困原因分析及處理措施
5.1第一次專家會意見
項目部在9月21 日針對區(qū)間開倉作業(yè)組織了專家論證,對盾構(gòu)機受困的情況給予了特別關(guān)注,提出了造成盾構(gòu)機受困的一種可能,即:盾構(gòu)機的有效推力不夠大。原因有三個:
一是在掘進第三環(huán)的前一天晚上,在盾尾進行了雙液注漿,對洞門進行了密封止水處理,注漿量:水泥50包,水玻璃300公斤;砂漿6方。這部分漿液凝固后包裹住后盾和部分中盾;
二是由于隧道軸線和盾構(gòu)機的軸線不平行,使得盾構(gòu)機在始發(fā)時有一定的轉(zhuǎn)彎半徑,增大了盾構(gòu)機的阻力;
三是掘進過程中土倉壓力在1.0bar以上,進一步減小了盾構(gòu)機的有效推力。對此,承包單位在會后采取了如下措施:
(1)對反力架的加固,確保反力架能夠承受1100T左右的推力;
(2)盾殼外加注膨潤土,減小摩擦力,增加盾構(gòu)機的有效推力。
5.2第二次專家會意見
9月24日,項目部特別針對盾構(gòu)機的受困情況再次組織專家進行了論證。經(jīng)過與會專家的分析討論,給出了如下意見:
1、在盾構(gòu)機進入C30素墻的20cm掘進過程中,對素墻有一定的擠壓破壞,素墻外的泥砂在地下水壓力的作用下從素墻的接縫位置涌入土倉,造成的土倉壓力的升高,掘進時噴涌現(xiàn)象。在這種情況下常壓開倉是不可能的,為此建議承包單位在旋噴樁完成之后,在旋噴樁與素墻之間的素墻接縫位置,從地面再次鉆孔,高壓注雙液漿,對可能出現(xiàn)的深水通道進行封堵;同時也可以增強素墻的剛性,使刀盤對墻體形成有效的擠壓,利于破巖。
2、在地面刀盤開口位置再增設(shè)1口降水井,開倉前確保降水井水位降至隧道拱底以下。開倉時先排出一定的渣土,如果土倉壓力不再升高,說明雙液注漿對素墻接縫止水的效果良好,方可繼續(xù)出土開倉作業(yè)。在出土?xí)r可通過倉門邊上的觀察孔進行氣體回放,確認掌子面完全穩(wěn)定和氣體檢測合格后,根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定,進行開倉檢查工作。
5.3受困原因分析及處理措施
1、經(jīng)過施工、監(jiān)理、相關(guān)專家的分析,盾構(gòu)機受困的主要原因歸結(jié)如下:
(1)所處地層無硬巖,且刀盤進入素墻只有20cm,可排除盾構(gòu)機有卡殼的可能。
(2)土倉或刀盤有結(jié)泥餅的可能。
(3)根據(jù)以往破除連續(xù)墻掘進的經(jīng)驗,破除連續(xù)墻時對刀盤的影響不大,可初步排除大量刀具損壞的推斷,但個別刀具可能有影響。
(4)盾構(gòu)機進入加固體后,未能連續(xù)推進,加固體的水泥二次固結(jié),加之正3環(huán)開啟雙液注漿,漿液凝固后包裹住后盾和部分中盾,增大盾體的磨阻力。
(5)刀盤接觸C30砼外包素墻,外包素墻強度過大(通常設(shè)計為C15),而墻體外側(cè)為可壓縮土層,此時刀盤抵入C30砼外包素墻,猶如觸碰彈簧片,刀盤未能壓入切削墻體,而是在其表面打磨。
(6)盾構(gòu)機處于始發(fā)階段,經(jīng)驗算的反力架承受推力在1000T以下,未能提供更大反力。
2、經(jīng)過施工、監(jiān)理、相關(guān)專家的分析,盾構(gòu)機脫困采取措施如下:
(1)鉆探摸清盾構(gòu)機前方是否存在塌空。
因小斗出土作業(yè),出土計算可能存在誤差,可能造成超挖,9月16~18日對加固體內(nèi)外進行鉆孔(詳見:圖4)。共設(shè)置10個鉆孔,加固體上