【摘 要】闡述了水管鍋爐對流管束爆管原因分析及預防。
【關鍵詞】鍋爐;對流管束;爆管;裂紋;水垢;水處理
我市某小區(qū)供熱站于2010年8月份安裝兩臺SHW4.2—0.7/95/70—AⅡ鍋爐,負責其小區(qū)近18萬平方米建筑面積的取暖供熱任務。該鍋爐從投入運行以來,連續(xù)多次發(fā)生爐內煙氣出口處前三排對流管束爆管事故,給冬季的正常取暖帶來極大的損失。下面對其事故原因進行分析,并提出預防措施。
1.爆管的現(xiàn)場檢驗情況
1.1爆管的宏觀檢驗情況
(1)破口呈不規(guī)則菱形,管子破口形狀為直裂條狀,方向為軸向,破口處有明顯的鼓包。(2)破口附近管徑嚴重漲粗,管段直徑漲粗一般在4㎜~12㎜,破口長30㎜~45㎜,寬10㎜~13㎜,裂口周圍有肉眼可見的劃線裂紋。(3)破口的部位大多數(shù)在對流管束前三排,距上鍋筒800㎜煙氣進口的直段部位。(4)破口的邊緣較為銳利、光滑。(5)破口的外部的管壁呈現(xiàn)藍黑色。(6)管段內結有3~6㎜的水垢,部分管段同時存在泥沙、鐵銹等堅硬雜物。
1.2爆管的金相檢驗情況
(1)爆管部位的管段晶粒度較大,多的甚至達11級。(2)晶粒組織為鐵素體加珠光體,片狀碳素體已經(jīng)珠墨化,分布于晶界上。
2.爆管的原因分析
2.1軟化水質不合格
該供熱站原水源是地下水,總硬度9毫克當量/升,主要是碳酸鹽硬度。設計采用鈉離子交換的水處理系統(tǒng),由于操作管理不善,導致鈉離子交換系統(tǒng)運行效率較低或失效,使鍋爐循環(huán)水的硬度較高,而且由于系統(tǒng)丟水較為嚴重,每天補水量加大,更加劇了水質的惡化。
2.2超負荷波動運行
由于間歇式供熱,鍋爐經(jīng)常起停運行,有時為加快供熱,鍋爐經(jīng)常要正壓運行,使鍋爐負荷波動較大。
2.3鍋爐排污不正常
該站司爐人員沒有按照鍋爐的運行要求進行定期排污,鍋爐回水系統(tǒng)排污器不定期清洗,導致鍋爐給水硬度和結垢都很嚴重。
2.4對流管束結垢嚴重
根據(jù)上面檢驗的結果,對鼓包處的水垢進行分析,屬于硅酸鹽水垢,其成分主要為:灼燒減量0.98%;二氧化硅85.5%;三氧化二鐵、三氧化二鋁9.34%;氧化鈣1.62%;其它2.56%。
由于鍋爐間歇運行,供熱時超負荷運行,爐膛內的容積熱強度很高,在爐膛煙氣出口處的煙溫可達到800℃以上。由于第一排管為鍋爐的后拱管,管束較長,管內水的流速相對較慢。超負荷時,管內的水產(chǎn)生劇烈沸騰,迎火面的管內產(chǎn)生大量氣泡,氣泡在上升的途中又迅速合并成氣膜。這一層氣膜把爐水和管壁分開,形成膜狀沸騰。這時由于蒸汽傳熱較差,管壁溫度急劇升高,致使靠近管處的水被完全蒸干,爐水中的二氧化硅等水垢直接從管壁上析出,形成硅酸鹽水垢。由于硅酸鹽水垢的導熱系數(shù)只有0.05~0.2千卡/米.時.度,其熱阻是碳鋼的250~1000倍,導致管壁的溫度大大升高,特別是結垢較厚的部位管壁的溫度更高。
由于鋼中的珠光體是由鐵素體和滲碳體組成,層片狀珠光體表面積大,具有較大表面能。在長期管壁超溫至450℃~750℃的狀態(tài)下,將促使片狀碳化物向球狀轉變,由于晶界上擴散度較大碳化物將逐步向晶界上析出,最后球墨化加劇,造成鋼的延性降低,強度下降,最終產(chǎn)生蠕變。由于管內的給水壓力,出現(xiàn)鼓包,導致管段破裂。
3.預防與處理
通過以上的事故分析,筆者認為,應嚴格按照國家《低壓鍋爐水質標準》的要求,認真執(zhí)行國家《鍋爐水處理監(jiān)督管理規(guī)則》:
(1)鍋爐使用單位的領導應重視鍋爐水處理工作。
(2)必須制定并嚴格執(zhí)行鍋爐水處理崗位責任制和鍋爐房水處理設備的操作規(guī)程。
(3)水質化驗人員不要隨意更換,水處理管理人員相對穩(wěn)定。
(4)對結構不合理,水處理效果差的設備,應及時改造和更換。
(5)應經(jīng)常性對軟化水和鍋爐水進行化驗。發(fā)現(xiàn)水處理效果不好,水質不符合標準,應及時查明原因,采取糾正措施。
(6)對熱水鍋爐采暖系統(tǒng)加強保養(yǎng)和維護,防止跑冒滴漏,保證系統(tǒng)補水率不超過2%。
(7)鍋爐進行停爐檢或年檢時,水處理管理人員應配合檢驗人員了解鍋爐結垢、腐蝕情況,必要時對垢樣腐蝕產(chǎn)物進行分析,以便改進水處理措施或確定是否清洗鍋爐。