【摘 要】對(duì)某高速動(dòng)車組廢排單元風(fēng)機(jī)故障進(jìn)行了分析研究,并提出了改進(jìn)措施,為動(dòng)車組廢排單元風(fēng)機(jī)的維修和設(shè)計(jì)提供了經(jīng)驗(yàn)。
【關(guān)鍵詞】高速動(dòng)車組;廢排單元風(fēng)機(jī);故障
0.引言
高速動(dòng)車組在鐵路客車裝備中占據(jù)著越來(lái)越重要的位置,高度集成了各方面的尖端技術(shù),涉及九大關(guān)鍵技術(shù)以及十大配套技術(shù)[1],空調(diào)系統(tǒng)作為高速動(dòng)車組十大配套技術(shù)之一,具有保證旅客舒適安全、保障車輛正常運(yùn)行的作用[2]。廢排單元是高速動(dòng)車組空調(diào)系統(tǒng)中的一個(gè)重要部件,承載著車內(nèi)通風(fēng)換氣以及車內(nèi)壓力波保護(hù)的功能,廢排單元若發(fā)生故障,衛(wèi)生間、廚房、電器柜等車內(nèi)的廢氣會(huì)造成車內(nèi)空氣污染或者導(dǎo)致車外的壓力波動(dòng)傳到車內(nèi),大大降低了車內(nèi)舒適度,甚至?xí)鸩糠致每筒贿m。
某高速動(dòng)車組自運(yùn)營(yíng)以來(lái),廢排單元內(nèi)的風(fēng)機(jī)連續(xù)出現(xiàn)異響、燒損等故障,影響了動(dòng)車組的正常運(yùn)營(yíng),本文對(duì)其故障原因進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施,對(duì)后續(xù)的保養(yǎng)、維修提供了經(jīng)驗(yàn)。
1.故障現(xiàn)象
根據(jù)故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2013年起,某高速動(dòng)組共發(fā)生廢排風(fēng)機(jī)故障6起,2014年7月份以來(lái)約發(fā)生14起,故障公里數(shù)在3級(jí)修及四級(jí)修之間,故障現(xiàn)象集中表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)異響,廢排氣流故障。
2.原因分析
2.1風(fēng)機(jī)與軸承拆解
為找出廢排風(fēng)機(jī)故障原因,對(duì)一列進(jìn)廠四級(jí)修的動(dòng)車組廢排風(fēng)機(jī)及及其軸承進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆解,該列車運(yùn)營(yíng)里程193萬(wàn)公里。如圖1所示,對(duì) 16臺(tái)廢排風(fēng)機(jī)進(jìn)行拆解,并對(duì)其中12個(gè)上軸承和4個(gè)下軸承進(jìn)行拆解,另外4個(gè)上軸承和1個(gè)下軸承由風(fēng)機(jī)廠家送往軸承廠家進(jìn)行進(jìn)一步的檢測(cè)和分析,故未對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆解。
從風(fēng)機(jī)拆解情況來(lái)看,拆解下來(lái)的風(fēng)機(jī)外觀情況不一,圖1為序列號(hào)為1012/15和1010的風(fēng)機(jī)外觀狀況,前者風(fēng)機(jī)殼體內(nèi)外腐蝕嚴(yán)重,初步判斷為水或其他化學(xué)物質(zhì)導(dǎo)致腐蝕,序列號(hào)為1010的風(fēng)機(jī)腐蝕較輕。
廢排風(fēng)機(jī)所選軸承為SKF品牌,具體牌號(hào)為:6204-2Z/C3WT,即深溝球軸承,使用的是含有稠度為NLGI級(jí)2-3級(jí)的聚脲類增稠劑的油脂,溫度范圍為攝氏-40℃至+160℃(普通填充量)。如圖2所示,在拆解的16個(gè)軸承中,幾乎全部軸承的潤(rùn)滑脂均發(fā)生變質(zhì),即發(fā)紅、發(fā)黑,通過(guò)手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)軸承發(fā)現(xiàn)部分軸承存在塞滯現(xiàn)象,個(gè)別軸承出現(xiàn)輕微點(diǎn)蝕(一般所安裝電機(jī)腐蝕較嚴(yán)重)。
如下圖3所示,將拆解后的風(fēng)機(jī)及軸承與全新軸承做對(duì)比,發(fā)現(xiàn)所有被拆解開(kāi)的軸承潤(rùn)滑脂均出現(xiàn)發(fā)黃、發(fā)紅甚至發(fā)黑現(xiàn)象,因該種類型軸承為非完全密封軸承,而廢排單元又位于車下設(shè)備艙內(nèi),工作環(huán)境比較惡劣,同時(shí)由于密封不良,在風(fēng)機(jī)工作時(shí)可能使工作環(huán)境的雜質(zhì)、灰塵等侵入軸承,造成軸承潤(rùn)滑脂逐漸變質(zhì)、并且使軸承滾動(dòng)體和滾道產(chǎn)生磨粒磨損,導(dǎo)致軸承發(fā)生早期失效,故初步判斷是污染至潤(rùn)滑脂變質(zhì)從而導(dǎo)致的軸承早期失效。
為進(jìn)一步驗(yàn)證初步分析的風(fēng)機(jī)故障原因,對(duì)風(fēng)機(jī)軸承中的油脂成分進(jìn)行了紅外光譜和元素分析,同時(shí)對(duì)軸承的壽命及其升溫情況進(jìn)行了理論校核。
2.2潤(rùn)滑脂成分分析
2.2.1測(cè)試樣品
6204-2Z/C3WT中的油脂、冷卻膏DALOC 3561。
2.2.2測(cè)試方法
紅外光譜和元素分析分別基于標(biāo)準(zhǔn)ASTM E1252和ASTM7303。
2.2.3測(cè)試儀器
傅里葉轉(zhuǎn)換紅外光譜儀,布魯克(GMCS-CL-503)、電感耦合等離子體光譜儀,熱電公司(GMCS-CL-504)。
2.2.4結(jié)果與分析
廢排風(fēng)機(jī)軸承中紅外光譜和元素分析結(jié)果分別見(jiàn)圖4和表1所示。
紫色-新鮮油脂GWB,藍(lán)色-軸承6204-2Z/C3WT中的油脂,紅色-冷卻膏DALOC 3561
從圖4可以看出,油脂GWB主要是由聚脲稠化劑(吸收峰3326、1633、1596、1566cm-1)和酯油(吸收峰1727、1235、1111、1020cm-1)組成。和新鮮油脂相比,6204-2Z/C3WT中的油脂在1020-1111cm-1出現(xiàn)寬的吸收峰,此吸收峰的出現(xiàn)可能是油脂受到冷卻膏DALOC3561的污染。
表1的元素分析結(jié)果顯示軸承6204-2Z/C3WT油脂中鐵、硅含量均有所增加。
2.3軸承壽命評(píng)估
輸入條件。
軸承工作條件見(jiàn)表2。
根據(jù)以上輸入條件,軸向載荷取450N,徑向載荷取70N,防塵蓋污染系數(shù)取0.4,建立軸承壽命計(jì)算模型,結(jié)果如下:
軸承理論計(jì)算疲勞L10壽命(h)大于100000h,潤(rùn)滑脂L10壽命約為39400h。
由計(jì)算結(jié)果可以看出,軸承疲勞壽命大于100000h,潤(rùn)滑脂壽命約為39400h,而所有故障的動(dòng)車組基本均未到四級(jí)修修程(240萬(wàn)公里),運(yùn)行時(shí)間約為20000小時(shí),遠(yuǎn)少于軸承及潤(rùn)滑脂的使用壽命。
3.結(jié)論及建議
從以上分析結(jié)果得知,廢排單元風(fēng)機(jī)軸承在遠(yuǎn)未到使用壽命時(shí)潤(rùn)滑脂出現(xiàn)不同程度的變質(zhì)和污染,這是導(dǎo)致軸承失效及風(fēng)機(jī)異響的主要原因,由此可以看出,軸承的密封結(jié)構(gòu)存在一定程度的的缺陷,或者此種軸承型號(hào)不適合在高速動(dòng)車組的車下廢排單元風(fēng)機(jī)中應(yīng)用。
根據(jù)分析結(jié)果,考慮車下廢排單元惡劣的運(yùn)行環(huán)境,建議廢排風(fēng)機(jī)采用密封結(jié)構(gòu)良好的軸承,以防止?jié)櫥谶h(yuǎn)未達(dá)到壽命時(shí)受到污染及變質(zhì)。對(duì)于在線運(yùn)營(yíng)的風(fēng)機(jī),建議進(jìn)行篩查,根據(jù)風(fēng)機(jī)是否有異響判斷潤(rùn)滑脂是否受到污染,如若有異響,可適時(shí)進(jìn)行更換,對(duì)于正常運(yùn)營(yíng)的風(fēng)機(jī),在三級(jí)修或四級(jí)修時(shí),可統(tǒng)一將風(fēng)機(jī)軸承進(jìn)行更換。
【參考文獻(xiàn)】
[1]李秋梅.四種型式動(dòng)車組輔助供電系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)的對(duì)比分析[J].機(jī)械與電氣,2011(11):38-39.
[2]頓小紅.我國(guó)4種型式鐵路高速動(dòng)車組空調(diào)系統(tǒng)的比較研究[J].裝備制造技術(shù),2010(9):31-33.