厲 浩 上海鐵路局車輛處
CRH2型動(dòng)車組在運(yùn)行中報(bào)135故障的分析
厲 浩 上海鐵路局車輛處
針對(duì)CRH2型動(dòng)車組在既有線路上運(yùn)行途中報(bào)全列輔助電源裝置135故障,選擇一列CRH2型動(dòng)車組在既有線路上進(jìn)行牽引供電網(wǎng)諧波和車網(wǎng)匹配關(guān)系的測(cè)試。在各車主電路及輔助電路上分別安裝電流、電壓、速度傳感器及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過(guò)對(duì)本次試驗(yàn)的測(cè)試結(jié)果及動(dòng)車組技術(shù)特點(diǎn),對(duì)造成故障的原因進(jìn)行了分析,并就故障解決提出了建議。
輔助變流器;牽引變流器;網(wǎng)壓波形;網(wǎng)壓峰值;諧波
目前全路CRH2型動(dòng)車組占全路動(dòng)車組一半以上,其中很大一部分CRH2型動(dòng)車組都在既有線路上運(yùn)行,與客車混跑。自 2013年以來(lái),某局配屬的 CRH2A、CRH2C和CRH380AL三種車型動(dòng)車組先后在運(yùn)行途中報(bào)全列輔助電源裝置135故障,造成牽引設(shè)備無(wú)通風(fēng)冷卻能力,導(dǎo)致全列失去牽引,給正常運(yùn)營(yíng)造成較大影響。
1.1 APU控制邏輯
APU采用AC-DC-AC的主電路拓?fù)洌▓D1),其主電路主要由充電電路、輸入變壓器、AC-DC整流電路及DC-AC逆變電路構(gòu)成。
圖1 APU主電路拓?fù)?/p>
APU的啟動(dòng)邏輯如下:
(1)檢測(cè)到牽引變壓器三次側(cè)繞組有輸入電壓后閉合IVK2,通過(guò)充電電阻對(duì)中間支撐電容進(jìn)行充電,之后閉合短接接觸器IVK1,并斷開(kāi)充電接觸器IVK2,完成充電過(guò)程。
(2)充電完成后啟動(dòng)PWM整流控制直流側(cè)電壓。
(3)整流電路啟動(dòng)正常后,啟動(dòng)DC-AC逆變電路,通過(guò)LC濾波器使APU輸出3AC400 V/50 Hz電壓。
1.2 輔助變流器過(guò)分相后的啟動(dòng)
輔助變流器過(guò)分相后的啟動(dòng)分為兩種情況:過(guò)分相時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),輔助變流器直流電壓線性降至約700 V,之后直接不控整流充電。過(guò)分相時(shí)間較短時(shí),輔助變流器直流電壓線性降至約700 V,之后仍在分相中,則自然放電至接近0 V,之后進(jìn)行完整的充電啟動(dòng)過(guò)程。
動(dòng)車組完整的充電啟動(dòng)過(guò)程分為3段:預(yù)充電,不控整流充電,PWM恒壓整流控制。試驗(yàn)前更新了1車APU控制軟件,使1車及8車啟動(dòng)時(shí)的充電時(shí)間有所不同。通過(guò)測(cè)試1/8車APU過(guò)分相后啟動(dòng)過(guò)程電壓數(shù)值,1車正常情況下預(yù)充電時(shí)間約為0.7 s,最終電壓幅值約為620 V;不控整流時(shí)間約0.27 s,最終電壓幅值約900 V;PWM控制時(shí)電壓保持在840 V。8車正常情況下預(yù)充電時(shí)間約為1.69 s,最終電壓幅值約為700 V;不控整流時(shí)間約0.56 s,最終電壓幅值約900 V;PWM控制時(shí)電壓保持在840 V。
當(dāng)輔助變流器直流側(cè)電壓超過(guò)1000V時(shí),輔助變流器報(bào)出APU 135過(guò)壓故障。此時(shí)需通過(guò)復(fù)位鍵復(fù)位APU,如多次復(fù)位不成功,則需切除故障輔助變流器。另外輔助變流器具有自復(fù)位功能,即通過(guò)軟件設(shè)置輔助變流器再次充電,一旦檢測(cè)到充電輔助變流器中間環(huán)節(jié)充電失敗,則自動(dòng)重新啟動(dòng),如果啟動(dòng)成功,則司機(jī)屏不報(bào)故障。
在試驗(yàn)期間,CRH2型動(dòng)車組過(guò)分相后,各故障信息記錄見(jiàn)表1。
表1 故障信息記錄
2.1 故障一
故障一時(shí),測(cè)試和采集1車/8車輔助變流器的中間電壓,充電電壓達(dá)到約1 100 V,此時(shí)輔助變流器未能從不控整流切換至PWM控制模式。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器及牽引變流器均未啟動(dòng)階段的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)明顯偏高,17次諧波有效值超過(guò)2.5 kV,網(wǎng)壓峰值最大超過(guò)46 kV。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器預(yù)充電階段的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)明顯偏高,17次,19次諧波有效值均超過(guò)2.5 kV,網(wǎng)壓峰值最大超過(guò)46 kV。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器不控整流充電階段的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1050 Hz)過(guò)高,17次諧波有效值已接近5 kV,19次21次諧波有效值均超過(guò)2.5 kV,網(wǎng)壓峰值最大超過(guò)47 kV。
2.2 故障二
故障二時(shí),測(cè)試和采集1車/8車輔助變流器的中間電壓,充電失敗時(shí)充電電壓達(dá)到約1 030 V,此時(shí)輔助變流器未能從不控整流切換至PWM控制模式,自重啟后輔助變流器工作正常。測(cè)試和采集過(guò)分相后輔助變流器及牽引變流器均未啟動(dòng)階段的動(dòng)車組網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)諧波有效值接近2.5 kV,21次諧波較低,網(wǎng)壓波峰在40 kV附近。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器預(yù)充電階段的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)諧波有效值接近2.5 kV,21次諧波較低,網(wǎng)壓波峰在40 kV附近。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器不控整流充電階段的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)諧波明顯增大,其中17次、19次諧波超過(guò)2.5 kV,21次諧波也比預(yù)充電階段增加,網(wǎng)壓波峰在40 kV附近。測(cè)試和采集動(dòng)車組自重啟時(shí)的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)諧波仍較大,但均低于啟動(dòng)失敗時(shí)的幅值。
2.3 故障三
故障三時(shí),測(cè)試和采集1車/8車輔助變流器的中間電壓,充電電壓達(dá)到約1 100 V,此時(shí)輔助變流器未能從不控整流切換至PWM控制模式。復(fù)位一次輔助變流器仍不能正常工作,兩分鐘后,再次按下復(fù)位按鈕,8車APU正常投入。測(cè)試和采集動(dòng)車組過(guò)分相后輔助變流器充電失敗時(shí)的網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)較高,17次、19次諧波有效值已超過(guò)2.5 kV,21次諧波有效值接近2.5 kV,網(wǎng)壓峰值最大超過(guò)45 kV。測(cè)試和采集第二次復(fù)位時(shí)的動(dòng)車組網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)、21次(1 050 Hz)諧波較低,網(wǎng)壓峰值低于43 kV。
2.4 故障四
故障四時(shí),測(cè)試和采集正常通過(guò)分相區(qū)所時(shí)的1車/8車輔助變流器的中間電壓、分相區(qū)兩端下行方向的供電臂末端網(wǎng)壓和網(wǎng)壓諧波、動(dòng)車組的網(wǎng)壓諧波。通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)諧波含量較低,且沒(méi)有引起充電失敗的17次、19次、21次特征諧波。此時(shí)由于動(dòng)車組要過(guò)分相,因此牽引手柄回零位,動(dòng)車組沒(méi)有監(jiān)測(cè)到由牽引變流器引起的2 500 Hz左右的特征諧波。
2.5 故障五
故障五時(shí),測(cè)試和采集1車/8車輔助變流器的中間電壓,充電失敗時(shí)充電電壓達(dá)到約1 200 V,此時(shí)輔助變流器未能從不控整流切換至PWM控制模式,短時(shí)間內(nèi)多次按復(fù)位按鈕對(duì)輔助變流器直流側(cè)充電,導(dǎo)致1車輔助變流器充電電阻燒毀,8車輔助變流器啟動(dòng)成功。測(cè)試和采集過(guò)分相后輔助變流器及牽引變流器均未啟動(dòng)階段的動(dòng)車組網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)、19次(950 Hz)諧波有效值已超過(guò)2.5 kV,21次(1 050 Hz)諧波有效值也接近2.5 kV,網(wǎng)壓波峰超過(guò)45 kV。測(cè)試和采集過(guò)分相后輔助變流器不控整流充電階段的動(dòng)車組網(wǎng)壓波形及FFT分析,發(fā)現(xiàn)17次(850 Hz)諧波有效值已接近5 kV、19次(950 Hz)諧波有效值已超過(guò)3 kV,21次(1 050 Hz)諧波相對(duì)較低,網(wǎng)壓波峰接近50 kV。
2.6 故障六
故障六時(shí),動(dòng)車組通過(guò)分相區(qū)后1車和8車發(fā)生APU135故障。此時(shí)仍在監(jiān)測(cè)上行及下行27.5 kV饋線電壓,因此十分具有參考意義。測(cè)試和采集8車輔助變流器的中間電壓、車上監(jiān)測(cè)網(wǎng)壓及分相區(qū)所監(jiān)測(cè)的上行網(wǎng)壓波形、CRH2型動(dòng)車組未進(jìn)入分相區(qū)供電臂時(shí)的分區(qū)所網(wǎng)壓諧波和動(dòng)車組網(wǎng)側(cè)電壓諧波。發(fā)現(xiàn)動(dòng)車組未進(jìn)入該供電臂下運(yùn)行時(shí),分區(qū)所監(jiān)測(cè)網(wǎng)壓已有17次、19次、21次諧波,車上監(jiān)測(cè)的網(wǎng)壓也并未監(jiān)測(cè)到明顯的該頻段的諧波,車上監(jiān)測(cè)的特征諧波為2 500 Hz,符合CRH2動(dòng)車組牽引變流器1 250 Hz的開(kāi)關(guān)頻率。因此17次、19次、21次頻段的諧波不是由于CRH2A動(dòng)車組引起的。
測(cè)試和采集動(dòng)車組進(jìn)入分區(qū)所供電臂后的分區(qū)所網(wǎng)壓諧波和動(dòng)車組網(wǎng)側(cè)電壓諧波。發(fā)現(xiàn)動(dòng)車組進(jìn)入該供電臂下運(yùn)行后,分區(qū)所監(jiān)測(cè)網(wǎng)壓的17次、19次、21次諧波并未有放大現(xiàn)象,但車上監(jiān)測(cè)網(wǎng)壓的17次、19次諧波明顯增大,且均超過(guò)2.5 kV。
3.1 諧波頻譜分布分析
從試驗(yàn)的測(cè)試結(jié)果可以看出,影響CRH2型動(dòng)車組充電故障的諧波次數(shù)主要為17次,19次,21次,諧波頻率分別為850 Hz,950 Hz,1 050 Hz,主要特征諧波的為900 Hz或者1 000 Hz的交流大功率機(jī)車造成的。從各故障信息記錄表中可以看出,CRH2型動(dòng)車組輔助變流器故障時(shí),同一供電臂下運(yùn)行的機(jī)車包括HXD1,HXD1C,HXD3,三種機(jī)車開(kāi)關(guān)頻率分別為450 Hz、450 Hz,500 Hz,特征諧波均為900 Hz附近。
1.整機(jī)安裝插秧機(jī)的基本構(gòu)造由發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)(變速箱)、行走機(jī)構(gòu)(轉(zhuǎn)向離合器、驅(qū)動(dòng)輪)液壓仿形系統(tǒng)、操縱和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、取秧量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、移箱器等組成。出廠時(shí),將這些部件包裝運(yùn)到各地,購(gòu)機(jī)戶應(yīng)在技術(shù)人員的指導(dǎo)下,按插秧機(jī)說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行安裝。
3.2 輔助變流器充電邏輯的分析
CRH2型動(dòng)車組輔助變流器過(guò)分相后的啟動(dòng)分為兩種情況:
(1)過(guò)分相時(shí)間較短時(shí),輔助變流器直流電壓線性降至約700V,之后直接不控整流充電。
(2)過(guò)分相時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),輔助變流器直流電壓線性降至約700 V,之后仍在分相區(qū)中,則自然放電至接近0 V,之后進(jìn)行完整的充電啟動(dòng)過(guò)程。故障一般發(fā)生在第二段不控整流充電階段。APU充電邏輯時(shí)序見(jiàn)圖2。
圖2 APU充電邏輯時(shí)序
因?yàn)锳PU的充電過(guò)程為不控整流的充電過(guò)程,APU被動(dòng)的接受輸入電壓的充電,而此時(shí)如果輸入電壓嚴(yán)重畸變,尖峰電壓則會(huì)對(duì)中間直流電壓進(jìn)行充電造成APU故障。
但如果APU的整流器電路已啟動(dòng),則整流器的電壓閉環(huán)控制策略可以控制APU輸入電壓尖峰的影響,使中間直流電壓保持穩(wěn)定。這也就是APU在正常運(yùn)行中不報(bào)故障的原因。
如果只通過(guò)縮短充電時(shí)間來(lái)對(duì)APU控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化,則面對(duì)更惡劣網(wǎng)壓情況下,由于充電時(shí)間和充電幅值的不可控,充電故障仍會(huì)發(fā)生,因此需要通過(guò)直流測(cè)電壓的反饋來(lái)限值充電時(shí)間和幅值,使充電過(guò)程形成閉環(huán)控制。
(1)既有線由于存在不同大功率機(jī)車同時(shí)運(yùn)用,牽引供電網(wǎng)諧波含量較大,APU故障出現(xiàn)時(shí),主要是900Hz左右諧波過(guò)大,HXD1,HXD1C,HXD3機(jī)車運(yùn)行時(shí)均產(chǎn)生該種頻段附近的特征諧波。
(2)CRH2型動(dòng)車組輔助變流器充電特性與牽引供電網(wǎng)存在的高幅值高次諧波存在不適應(yīng)性,可通過(guò)更改充電控制邏輯,增加直流電壓反饋?zhàn)鳛镻WM整流器開(kāi)通的條件來(lái)避免故障的發(fā)生,但無(wú)法從根本上抑制牽引供電網(wǎng)的諧波。
(3)CRH2型動(dòng)車組輔助電路直流側(cè)過(guò)壓故障導(dǎo)向需重點(diǎn)關(guān)注,當(dāng)司機(jī)短時(shí)間內(nèi)按復(fù)位按鈕時(shí),故障輔助變流器應(yīng)具有相應(yīng)閉鎖、禁止短時(shí)再次啟動(dòng)功能,以防止充電電阻過(guò)熱燒損。
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責(zé)任編輯:王華 宋立成
來(lái)稿日期:2015-08-17
圖4 清洗車在上海站對(duì)動(dòng)車組外車皮清潔
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責(zé)任編輯:萬(wàn)寶安 張萼輝
來(lái)稿日期:2015-08-14