安呈帥
摘 要:該文簡述了選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝原理,指出SCR脫硝過程出現(xiàn)硫酸氫銨對空預(yù)器的危害,詳細(xì)分析了硫酸氫銨形成的影響因素,如高硫煤種、SO3濃度、硫酸氫銨的露點溫度等。根據(jù)硫酸氫銨的特性提出了控制硫酸氫銨生成的方法和空預(yù)器發(fā)生堵塞時在線疏通的措施。通過控制SCR脫硝過程氨逃逸量和煙氣中SO3生成量,減少硫酸氫銨的生成量;合理控制SCR脫硝裝置在低負(fù)荷下的運(yùn)行時間;為有效降低硫酸氫銨在空預(yù)器換熱元件上的形成速率,做好空預(yù)器的改造。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝 選擇性催化還原(SCR) 硫酸氫銨 空預(yù)器堵塞
中圖分類號:TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)11(b)-0052-01
大唐淮南洛河發(fā)電廠#6爐空預(yù)器采用上海鍋爐廠空氣預(yù)熱器公司生產(chǎn)的型號2-32VI(T)-2185SMRC的容克式三分倉空氣預(yù)熱器。2011年11月,#6爐完成了脫硝技術(shù)改造,同時,也完成了空氣預(yù)熱器傳熱元件的改造工作。參數(shù)見表1。
#6爐脫硝系統(tǒng)選用的是選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù)。SCR脫硝裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、脫硝效率高、運(yùn)行可靠、便于維護(hù)等優(yōu)點[1]。在煙氣脫硝的同時,催化劑使部分煙氣中SO2氧化成SO3,SO3與SCR脫硝過程中未反應(yīng)的氨反應(yīng)生成硫酸氫銨。硫酸氫銨具有粘性,會對空預(yù)器造成危害[2]。2014年初,#6爐A、B空預(yù)器發(fā)生堵塞。負(fù)荷530 MW時,A空預(yù)器煙氣側(cè)壓差2.5 kPa,B空預(yù)器煙氣側(cè)壓差3.5 kPa,熱一次風(fēng)壓晃動2.4 kPa,影響機(jī)組負(fù)荷能力和安全運(yùn)行。
1 空預(yù)器堵塞的原因分析
(1)煤種的選擇對硫酸氫銨生成量有一定的影響。我廠配燒有高硫煤種,為C層粉。運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,SO2濃度最高超過1600 mg/Nm3。而最高時對于給定的SO2濃度和溫度,就實際生成的SO3量而言,SO3的生成率幾乎不變[3]。那么,SO2濃度越大,轉(zhuǎn)化為SO3量就越大,若機(jī)組氨逃逸不便,則氨將最大限度轉(zhuǎn)化為硫酸氫銨。
(2)在脫硝過程中由于氨的不完全反應(yīng) ,SCR煙氣脫硝過程氨逃逸是難免的,并且氨逃逸隨時間會發(fā)生變化,氨逃逸率主要取決于以下因素:①注入氨流量分布不均;②設(shè)定的NH3/NOx摩爾比;③溫度;④催化劑堵塞;⑤催化劑老化。
實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)氨逃逸率逐漸增大,為了維持機(jī)組脫硝效率和和NOx排放達(dá)標(biāo),不斷增加噴氨量,進(jìn)一步加大了氨逃逸率,進(jìn)而增加了硫酸氫銨的生成率。
(3)空預(yù)器冷段高度增加。在通常運(yùn)行溫度下,硫酸氫銨的露點為147℃,其以液體形式在物體表面聚集或以液滴形式分散于煙氣中。液態(tài)的硫酸氫銨粘性很強(qiáng),在煙氣中會粘附飛灰[4]。煙氣經(jīng)過空預(yù)器熱段后,排煙溫度降低,當(dāng)溫度降至185℃以下時,煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫銨會在空預(yù)器冷段的傳熱元件上凝固下來,造成空預(yù)器冷段積鹽與結(jié)垢,影響空預(yù)器的正常運(yùn)行[5]。140~230℃之間的溫區(qū)位于空預(yù)器常規(guī)設(shè)計的冷段層上方和中間層下方,由于硫酸氫銨在此溫區(qū)為液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變階段,具有極強(qiáng)的吸附性,會造成大量灰分在空預(yù)器沉降,引起空預(yù)器堵塞。#6爐空預(yù)器改造后熱段減小,冷段增加,硫酸氫銨在空預(yù)器沉積結(jié)垢的幾率增大。
(4)低負(fù)荷時段增長。對比#6爐歷年的負(fù)荷曲線,發(fā)現(xiàn)#6爐的負(fù)荷率逐漸下降??疹A(yù)器入口煙氣低溫時間增長,對硫酸氫銨在空預(yù)器的沉積也有一定的影響。
2 預(yù)防和處理
(1)由于燃煤的含硫量決定著煙氣中SO3的含量,而SO3的含量對硫酸氫銨的形成有顯著影響,所以對于不同的煤種,SCR中氨逃逸量的控制也不同[5]:低硫煤(含S量為1%),氨逃逸量<6 ppm;中硫煤(含S量為1.5%),氨逃逸量<4 ppm;高硫煤(含S量為3%),氨逃逸量<2 ppm。
(2)空預(yù)器改造。硫酸氫銨在空預(yù)器的中溫段至低溫冷段的溫度區(qū)間具有很強(qiáng)的粘性,容易吸附灰塵堵塞空預(yù)器。因此必須對空預(yù)器進(jìn)行改造。由于空預(yù)器的絕大部分中溫段和部分低溫冷段處于產(chǎn)生硫酸氫銨堵塞的溫度區(qū)間,為了避免兩段連接間隙內(nèi)的硫酸氫銨堵塞搭橋可將傳統(tǒng)的低溫冷段和中溫段合并為一段。由于搪瓷傳熱元件具有良好的傳熱性能、防腐性能,因此可將冷段更換為搪瓷表面?zhèn)鳠嵩邷囟蝹鳠嵩A羰褂谩?/p>
(3)吹灰汽源更換。空預(yù)器堵塞前使用輔助蒸汽對空預(yù)器吹灰,汽壓0.6 MPa~0.9 MPa,溫度180~210℃。更換為鍋爐后屏過熱器出口蒸汽,溫度500~530℃,在鍋爐正常變負(fù)荷運(yùn)行時壓力在18~24.2 MPa??梢悦黠@改善空預(yù)器的堵塞狀況。
(4)使用在線高壓水沖洗。使用超高壓清洗設(shè)備,清洗噴頭為直噴、前沖式,使用壓力20~80 MPa;流量為50~90 L/min。把冷端、中溫端附著垢質(zhì)進(jìn)行清除。堵塞的灰垢經(jīng)高壓水沖洗流下,經(jīng)排水管放出及隨煙氣蒸發(fā),從而使冷端、中溫端段疏通,清除預(yù)熱器內(nèi)板間夾雜的垢物。
3 結(jié)論
總之,選擇催化還原SCR脫硝系統(tǒng)隨著運(yùn)行時間的增長,氨逃逸率必然增大。若增加催化劑的層數(shù),會增大SO3的轉(zhuǎn)化率。硫酸氫銨的生產(chǎn)量都會增加??疹A(yù)器就會發(fā)生堵塞。所以,既要保證脫硝環(huán)保參數(shù)合格,又要減少脫硝副產(chǎn)物對鍋爐運(yùn)行安全的影響,就得使用一些實際可操作的方法減少硫酸氫銨的生成量,或者在發(fā)生空預(yù)器堵塞時設(shè)法疏通,避免停機(jī)。
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