石鵬成
(中國重汽集團大同齒輪有限公司技術(shù)中心,山西 大同 037305)
變速器作為汽車底盤的重要部件之一,主要功能有:傳遞發(fā)動機扭矩、通過不同齒輪副的嚙合實現(xiàn)傳動比的變換、改變發(fā)動機輸出扭矩的方向、實現(xiàn)倒車等[1]。傳動比的變換是駕駛員通過對變速器的操縱機構(gòu)進行控制,實現(xiàn)換擋,從而改變變速器的輸出轉(zhuǎn)速和輸出扭矩。脫擋故障的發(fā)生將導(dǎo)致變速器主要功能喪失,是顧客不可容忍的一種變速器故障形式。就此針對某六擋變速箱脫擋故障進行分析并提出改進措施。
2014年1~4 月份,脫擋故障共發(fā)生8頻次。其中三四擋脫擋故障6頻次,占全部脫擋故障的75%。根據(jù)故障信息反饋,脫擋故障主要發(fā)生在云南、廣西地區(qū)。該地區(qū)路況特殊,坡路及顛簸路段較多,換擋操作頻繁,對齒套、錐環(huán)結(jié)合齒部沖擊大。
對故障箱進行拆解,分析結(jié)果如下:
1)由傳動系統(tǒng)分析,掛擋后齒套與錐環(huán)有效嚙合長度偏小。
根據(jù)圖1中故障件圖片顯示,三四擋齒套(如圖1-1所示)、錐環(huán)(如圖1-2所示)嚙合痕跡短,最短處不足1.5mm;錐環(huán)部分結(jié)合齒處倒棱形成的尖角發(fā)生磨損,嚴重的甚至被打磨成圓角。
圖1 故障件圖片
2)從操縱系統(tǒng)分析,叉軸自鎖槽與自鎖鋼球中心偏離。
掛擋時,若齒套沿軸向移動到位后,自鎖鋼球恰好落入叉軸自鎖槽中心,如圖2-1所示,這種狀態(tài)是變速器設(shè)計的理想狀態(tài)。但在實際零件加工及總成裝配過程中,誤差是不可避免的。若誤差累積偏向同一方向,就可能出現(xiàn)齒套沿軸向移動到位,而自鎖鋼球未落入叉軸自鎖槽中心,且鋼球中心與自鎖槽中心偏離值較大,如圖2-2所示。此時自鎖鋼球在自鎖彈簧壓力作用下,會迫使叉軸發(fā)生軸向移動,從而帶動換擋撥叉、齒套等相關(guān)零件都發(fā)生軸向移動,使齒套與錐環(huán)有效嚙合長度減小,引起脫擋故障。
圖2 掛擋時自鎖鋼球在叉軸自鎖槽中位置示意圖
對三四擋齒套和三四擋齒輪錐環(huán)的倒棱部分尺寸進行調(diào)整,適當(dāng)增大倒棱角度,如圖3所示,使掛擋時齒套與錐環(huán)有效嚙合長度增加;對三四擋齒套倒角起始直徑尺寸進行調(diào)整,適當(dāng)減小倒角起始直徑,如圖4所示,使掛擋時齒套與錐環(huán)有效嚙合長度增加。根據(jù)經(jīng)驗,一般最小有效嚙合長度不小于3mm。
圖3 調(diào)整倒棱角度增加有效嚙合長度
圖4 調(diào)整倒角起始直徑增加有效嚙合長度
對換擋叉軸限位槽進行更改,將自鎖槽由圓弧形槽底變更為長形槽底,兩端圓弧的狀態(tài),使自鎖槽寬增加2mm,彌補誤差累計導(dǎo)致的叉軸自鎖槽與鋼球中心偏離距離,消除自鎖鋼球與叉軸自鎖槽偏心引起脫擋的隱患,如圖5所示。
圖5 叉軸自鎖槽形狀變更示意圖
將裝配改進后零件的試驗箱裝在整車上進行道路試驗,分別在柏油路面和土路(包括平路和坡路)行駛,未發(fā)生脫擋現(xiàn)象。將市場返回的故障箱更換改進后的零件進行道路試驗,載重5~6t,在平路、坡路和土路路況進行試驗,并模擬駕駛過程中的猛加油或松油門駕駛狀態(tài),均未發(fā)生脫擋現(xiàn)象,各擋位選換擋性能正常。
在南寧地區(qū)有一位用戶,整車出現(xiàn)四擋脫擋故障。2014年5月30日發(fā)一臺改進后的變速器總成到南寧給用戶進行更換,在空載和重載情況下,選擇不同路段進行路試試驗,均未再發(fā)生四擋脫擋故障。2012年6月12日對該用戶進行回訪,整車更換改進后變速器總成后行駛約1 600km,未發(fā)生脫擋故障。2014年12月10日對該用戶進行再次回訪,此時整車更換改進后變速器總成已行駛約28 000km,未發(fā)生脫擋故障,用戶表示滿意。
通過路試試驗及用戶實際用車驗證,上述改進措施可以有效消除該六擋變速器脫擋故障。以上改進措施應(yīng)推廣到所有帶同步器變速器總成的設(shè)計應(yīng)用中,提高變速器換擋功能的可靠性,提升變速器產(chǎn)品的品質(zhì)。
[1] 周林福.汽車底盤構(gòu)造與維修[M].北京:人民交通出版社,2005.