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        一臺高爐煤氣透平發(fā)電機組試車振動問題分析與處理

        2015-03-15 09:03:06李小川牛小月北京明誠技術(shù)開發(fā)有限公司動力室北京100049
        冶金動力 2015年10期
        關(guān)鍵詞:解決措施振動

        李小川,牛小月(北京明誠技術(shù)開發(fā)有限公司動力室,北京 100049)

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        一臺高爐煤氣透平發(fā)電機組試車振動問題分析與處理

        李小川,牛小月
        (北京明誠技術(shù)開發(fā)有限公司動力室,北京100049)

        【摘要】針對某臺高爐煤氣透平發(fā)電機組(TRT)施工完成后進行熱試產(chǎn)生的振動現(xiàn)象,進行了一系列的分析,并提出具體的解決措施,為今后TRT機組管系布置和工廠設(shè)計提供一定的參考。

        【關(guān)鍵詞】TRT、振動、解決措施

        1 前言

        某鋼廠4#高爐擴容改造,新增一套配套的煤氣透平發(fā)電機組--TRT機組,機組主要由透平主機、聯(lián)軸器、發(fā)電機等組成,TRT是利用高爐冶煉的副產(chǎn)品--高爐爐頂煤氣,其具有的壓力能及熱能,使煤氣通過透平膨脹機做功,將其轉(zhuǎn)化為機械能,驅(qū)動發(fā)電機裝置發(fā)電的一種二次能源回收裝置。

        工程竣工后,在試車過程中,透平機組進氣端和出氣端的軸瓦振動值均超過停機值120滋m,后經(jīng)多次采取措施、重復(fù)試車,最后成功運行投產(chǎn)。本文從設(shè)計的角度并結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況總結(jié)了透平機組試車振動超標的原因以及采取的具體措施,并對各種解決措施的關(guān)鍵點一一進行分析。

        2 振動分析與處理措施

        2.1設(shè)計綜述

        TRT透平機煤氣流向采取下進下出的方式,透平機進、出口均是矩形法蘭接口,連接管道為焊接圓管。因此,在透平機進、出口垂直管道上設(shè)置了天方地圓管,底部連接90毅焊制彎頭。以透平進口管道為例,如圖1。彎頭用彎頭托座支撐,底部設(shè)置彈簧托座安放在混凝土支墩上。與90毅焊制彎頭相連的是橫向型波紋管補償器,之后便是固定支架管道約束點。

        機組運行時,透平機進、出口管道內(nèi)的煤氣介質(zhì)溫度較高,透平機本身固定在設(shè)備基礎(chǔ)上,與進、出口相連的管道受熱膨脹向下位移。在垂直管道彎頭托座底部設(shè)置的相應(yīng)的彈簧托座,用于吸收管道在垂直方向上的熱位移和機組運行時產(chǎn)生的振動。

        由于透平機進、出口管段管件復(fù)雜、閥門較多,在靠近透平機進、出口處設(shè)置了固定點,并與相應(yīng)的波紋管補償器相結(jié)合,旨在使透平機進、出口的管系簡化,并與外部的管系隔開,從而避免外部管系對透平機產(chǎn)生影響。

        2.2試車情況

        單機調(diào)試完畢后進行聯(lián)動試車,試車過程中,隨著溫度的上升,透平機進、出口軸振動檢測數(shù)值持續(xù)上升,直至達到報警值120滋m被迫停機。根據(jù)放置在透平機彎頭托座底部的水平位移測定表,發(fā)現(xiàn)水平管道熱態(tài)和冷態(tài)時的位移相差約4 mm。

        隨著溫度的上升,透平機進、出口垂直管道的向下位移量極小,幾乎檢測不到。彈簧托座也未觀察到變形。

        在若干次的試車過程中,發(fā)現(xiàn)靠近透平機入口的固定鋼支架有向透平機方向彎曲的跡象,實際測量頂部托座偏離約10 mm。

        2.3問題分析

        (1)TRT透平機進、出口波紋管補償器的設(shè)置問題

        透平機進、出口管道內(nèi)介質(zhì)溫度上升后,管道有熱膨脹位移現(xiàn)象,均往彎頭后部移動。因波紋管補償器另一側(cè)為管道的固定點,不能被波紋管吸收軸向位移的水平管道(如彎頭水平段)會使彎頭垂直中心線發(fā)生偏移,這樣會對透平機產(chǎn)生了一個側(cè)向力作用,造成了機組的振動。

        (2)TRT透平機進、出口立管彈簧托座的設(shè)置問題

        根據(jù)設(shè)計值,在高爐煤氣工況溫度下,透平進、出口的向下位移量約10~20 mm.,而實際的位移量卻極小。實際檢查彈簧構(gòu)造發(fā)現(xiàn),彈簧直徑很大,對應(yīng)的剛度值也很大,經(jīng)計算大于管道位移向下的力,因而,勢必會給機組一個較大的反力。

        (3)TRT透平機進、出口段固定支架施工問題

        實際檢查固定支架、滑動托座,發(fā)現(xiàn)架面形式由于施工的原因未嚴格按照圖紙施工。另外,其他的滑動托座處本應(yīng)和底部支架保持滑動摩擦,但實際卻有很多地方被點焊,這樣就影響了管道的正常熱位移。煤氣管道固定支架承受的推力主要有補償器的反彈力、氣體內(nèi)壓作用于鼓壁及管端(或盲板)的推力、支架的摩擦力等,如下式:

        式中,F(xiàn)S--補償器作用于固定支架上的彈性推力;

        FN--氣體內(nèi)壓對固定支架的推力;

        Fm--剛性支架的摩擦力。

        此次管系中,因管道閥門等附件多而重,摩擦力遠遠大于管道的彈性力。

        圖1 透平機進、出口管道立面布置圖

        2.4解決措施

        (1)調(diào)整波紋管補償器,將彎頭的水平段軸向位移吸收,與波紋管生產(chǎn)廠家進行溝通協(xié)商后,采取了兩種辦法:一是預(yù)緊大拉桿,在管道熱態(tài)時擰緊拉桿兩側(cè)外螺母;二是在90毅焊制彎頭的垂直中心線上增加受力拉盤,更換四根較長的大拉桿,將新增受力盤和原固定點附近的受力盤用大拉桿固定,彎頭水平段的軸向位移通過原大拉桿內(nèi)的補償器吸收。以透平進口為例,如圖2。

        (2)更換彈簧托座,并將之前較大的彈簧托座分為兩個小型的彈簧托座,以降低彈簧的剛度值。

        (3)經(jīng)重新計算,對管道支架和托座采取措施,一是澆筑混凝土包覆固定支架,以增加固定支架的強度;二是加固固定點處的固定托座;最后使滑動托座與底部的鋼支架間保持滑動。

        2.5結(jié)果驗證

        以上措施實施完畢后,對機組重新進行多次試車和改進。試車過程中,對透平機底部的垂直管道向下的位移量進行檢測,發(fā)現(xiàn)管道位移向下明顯,實際測量的位移量與計算位移量接近。軸振動檢測值隨著高爐煤氣工況的變化有不穩(wěn)定的現(xiàn)象產(chǎn)生。機組的振動較之前有明顯的改善,持續(xù)運行數(shù)小時后,振動值上升穩(wěn)定至80~90滋m,已達到報警值,但未達到停機值,之后成功地進行了并網(wǎng)發(fā)電。但是當熱負荷提升時,振動的現(xiàn)象又開始劇烈,機組被迫再次停機。

        圖2 透平機進口波紋管補償器改造示意圖

        3 設(shè)置垂直導(dǎo)向筒的處理方案

        在上述措施實施后,透平機振動現(xiàn)象有了較大的改善,但因機組振動值超標問題,仍然無法滿負荷運行并網(wǎng)發(fā)電。在經(jīng)過多次與設(shè)備廠家及相關(guān)技術(shù)人員溝通討論后,采取了在透平機進、出口彎頭托座底部放置垂直導(dǎo)向筒的方式,如圖3。

        圖3 垂直導(dǎo)向筒示意圖

        將套筒的上部與彎頭托座底板焊接牢固,套筒底部與土建支墩焊接牢固,并使套筒的垂直中心線與透平機入口(或出口)的垂直中心線保持重合。從而約束了垂直管道在水平方向上的位移,但在垂直方向上仍可保持滑動。

        再次啟車后,從沖轉(zhuǎn)到最大轉(zhuǎn)速到并網(wǎng)發(fā)電,再到機組滿負荷運轉(zhuǎn),機組運行情況始終正常,軸振動各點檢測值均不超過30滋m,TRT發(fā)電機組順利投產(chǎn)。

        4 總結(jié)

        從機組第一次聯(lián)動試車到最后順利投產(chǎn),機組的軸振動超標現(xiàn)象一直持續(xù)出現(xiàn)。采取了多種措施,包括改造橫向型波紋管補償器、更換彈簧托座、加固固定支架,直到最后設(shè)置垂直限位套筒。垂直限位套筒對于改善機組振動作用非常明顯,但是其他措施的影響也不應(yīng)忽視。類似的設(shè)計工作,應(yīng)重點在以下幾方面考慮:

        (1)合理的設(shè)置管系固定點和波紋管補償器,應(yīng)使固定支架和補償器盡量遠離透平機,使透平機附近管道的熱位移及推力向外部傳遞;

        (2)在透平機進、出口彎頭托座底部設(shè)置垂直導(dǎo)向筒將成為一個成功范例,值得在類似工程中進行推廣。在水平方向上對垂直管道進行約束,而在垂直方向上可以保持滑動,很好的限制了管道水平方向上的熱位移和綜合作用力對透平機產(chǎn)生的影響。但是安裝時,一定要注意套筒的垂直中心線應(yīng)和透平機殼的出入口中心線保持重合,而非與出入口管道的中心線保持重合。

        [參考文獻]

        [1]《鋼鐵企業(yè)燃氣設(shè)計參考資料》編寫組.鋼鐵企業(yè)燃氣設(shè)計參考資料-煤氣部分[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1978.

        Analysis and Treatment of the Vibration Phenomenon of one TRT

        LI Xiaochuan,NIU Xiaoyue
        (Beijing Mingcheng Technology Development Co.,Ltd,Beijinng 100049,China)

        【Abstract】In view of the Vibration phenomenon of one blast-furnace top gas recovery turbine unit(TRT) in the process of trial operation after the construction,the article carries out a series of analysis and puts forward concrete measures to provide references for TRT piping arrangement and plant design in the future.

        【Keywords】TRT;vibration;measures

        作者簡介:李小川(1986-),男,2011年畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學供熱、供燃氣、通風及空調(diào)專業(yè),工程師,現(xiàn)從事工業(yè)燃氣及熱力設(shè)計。

        收稿日期:2015-07-13

        【中圖分類號】TM31

        【文獻標識碼】B

        【文章編號】1006-6764(2015)10-0047-03

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