劉經緯 呼宏安 李國庭
(神華寧夏煤業(yè)集團煤化工分公司,銀川 750411)
在神華寧夏煤業(yè)集團煤化工分公司煤基烯烴項目中,采用GSP干煤粉氣化工藝,設有5臺GSP氣化爐(四開一備),每臺氣化爐正常運行時消耗煤粉約70t/h,日均消耗合格干煤粉6 720t。氣化裝置所需的干煤粉由煤粉制備單元(CMD)經氣力輸送系統(tǒng)輸送至GSP氣化爐的煤粉倉。
氣力輸送系統(tǒng)為成套設備(PU單元)的控制系統(tǒng),采用兩套S7-400 PLC來實現冗余,由RS485通信電纜實現PLC與DCS之間的通信,工藝操作人員通過DCS操作界面來控制整個氣力輸送系統(tǒng)。但是由于氣力輸送系統(tǒng)在設計時其硬件配置與軟件設計存在缺陷,導致多次因主備CPU同步異常而引起CPU停運,且PLC與DCS之間的通信中斷導致氣力輸送系統(tǒng)發(fā)生故障,因此GSP氣化爐無法獲得CMD單元生產的合格煤粉而被迫將氣化裝置手動停車。為此,筆者對導致系統(tǒng)故障停車的原因進行分析,提出了氣力輸送控制系統(tǒng)優(yōu)化改造的實施解決方案。
氣力輸送系統(tǒng)PLC的兩套CPU和卡件均接收并控制現場同一信號,兩套CPU之間通過同步光纖進行數據實時同步,但由于信號傳遞存在時間差和信號失真,且PLC軟、硬件設計不合理,導致兩套CPU同步故障,主備CPU先后停運,PLC與DCS通信故障。一旦PLC與DCS通信出現故障,工藝人員便無法操作控制整個氣力輸送系統(tǒng)。而且由于受PLC硬件影響和PLC與DCS通信的限制,將無法從PLC改造中徹底解決這一影響裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)的運行隱患,因此將氣力輸送系統(tǒng)PLC改造成DCS系統(tǒng)迫在眉睫。
克萊德氣力輸送系統(tǒng)的工作原理:煤粉倉和氣力輸送系統(tǒng)發(fā)送罐之間通過平衡閥實現壓力平衡(圖1),當入口圓頂閥打開后,煤粉在重力的作用下由煤粉倉落入氣力發(fā)送管,一段設定時間后或料位開關出現高料位報警時進料結束,然后平衡閥和入口閥關閉,出口圓頂閥打開,充壓閥打開,向罐內沖壓,一定時間后或壓力高于某一定值后開始發(fā)送煤粉,發(fā)粉一段時間或壓力低于某一定值時,煤粉發(fā)送結束,然后自動進入下一個循環(huán)。
圖1 氣力輸送系統(tǒng)發(fā)送罐與管線分配
需要注意的是,兩個氣力發(fā)送管可以同時打開進料閥進料,但兩個發(fā)送罐的出口圓頂閥不可以同時打開發(fā)送煤粉,需要做互鎖。考慮DCS硬件、控制器容量和邏輯功能,DCS完全可以實現氣力輸送系統(tǒng)的全部功能,即將氣力輸送控制系統(tǒng)由PLC改為DCS是完全可以實現的。
結合神華寧夏煤業(yè)集團煤化工分公司的實際生產裝置,原PLC系統(tǒng)存在不足:成套設備PU打包單元的PLC程序可讀性不強,且部分程序進行了封裝,理解、維護起來比較困難,一旦PLC出現比較復雜的故障,解決起來更加困難;PLC軟硬件設計不合理,主備CPU同步故障率較高,一旦出現同步故障極易引起整個系統(tǒng)癱瘓,影響氣化裝置的穩(wěn)定運行;系統(tǒng)設計不合理,8條線(4套發(fā)送系統(tǒng)每條線均有A/B兩條發(fā)送線)集中設置在一套PLC中,然后通過一條RS485通信線與DCS通信,未實現風險分散,一旦通信失敗,整個氣力輸送系統(tǒng)8條線路立即無法正常運行,導致煤粉輸送中斷,影響氣化裝置穩(wěn)定運行;PLC上位機未設計監(jiān)控畫面,系統(tǒng)人員無法通過PLC畫面進行遠程巡檢,氣力輸送系統(tǒng)出現故障幾乎都是在工藝人員發(fā)現煤粉輸送系統(tǒng)運行異常后,通過電話聯系儀表當班人員,儀表當班人員才去檢查PLC系統(tǒng)運行情況及PLC與DCS通信等來查找并解決問題,延誤了故障的處理時間;PLC程序中閥門開關時間、進料和發(fā)粉時間都是提前設定好的,無法進行在線修改,如果工藝參數發(fā)生變化,必須將整個系統(tǒng)停止然后修改程序再下裝至控制器,當信號出現誤報警時,順控程序將中斷,直到報警消失或手動將信號短接或強制后順控才能繼續(xù)進行。
將氣力輸送系統(tǒng)的控制系統(tǒng)改為DCS系統(tǒng)有以下優(yōu)勢:
a. 儀表系統(tǒng)人員在開車前會經過廠家DCS專業(yè)的培訓,DCS設計為標準化編程語言、開放式程序設計、方便維護,解決故障時能夠更加及時有效。
b. 結合系統(tǒng)運行情況,DCS系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定可靠,將氣力輸送系統(tǒng)改造為DCS后可確保故障率的降低。
c. 改造后取消了PLC與DCS的單線通信,就不會因通信故障或其他故障導致氣力輸送系統(tǒng)全部癱瘓,DCS可實現分散控制,4套系統(tǒng)分別進入不同的卡件和控制器,即使出現故障也只是單套系統(tǒng)故障,不會導致整個氣力輸送系統(tǒng)故障,極大地降低了氣力輸送系統(tǒng)故障對氣化裝置穩(wěn)定運行的影響。
d. DCS程序可讀性強,儀表當班人員可以定期或不定期地在DCS畫面中巡檢,一旦發(fā)現問題可立即在氣化值班室內處理,即使系統(tǒng)出現故障,工藝人員告知儀表人員后也可立即進入DCS系統(tǒng)進行在線處理,減少了解決故障的時間,減少了損失。
e. DCS順控程序操控性強,可隨時在線根據需要調整閥門開關時間和順控等待時間,可精確控制發(fā)送罐單罐送粉能力和送粉時間,可以根據工藝參數隨時調整氣力輸送系統(tǒng)。當信號出現誤報警后,可直接進入程序進行手動干預而不影響裝置的穩(wěn)定運行。
氣力輸送共計54臺閥門、12臺變送器及8個料位開關等,其中40臺閥門為單電磁閥控制、14臺閥門為雙電磁閥控制,DO=40×1+14×2=68,AI=12×1=12,DI=54×2+8=116??紤]DCS硬件特點和一定點數的備用量,系統(tǒng)大概需要16個AI、96個DO和128個DI信號,需要一塊AI卡件(帶底板)+16個AI安全柵、3塊DO卡件(帶底板)+96個繼電器(帶底座)、4塊DI卡件(帶底板)、128個DI安全柵、8塊安全柵底板、8條導軌、8個地址模塊、幾十條Link線、32根32芯每根10m的跨接線和其他施工輔材。
將現場和系統(tǒng)所有信號線全部改造接線完成后,需要將氣力輸送系統(tǒng)的控制邏輯全部優(yōu)化至DCS(圖2),經工藝配合,系統(tǒng)調試正常。在系統(tǒng)運行時可根據工藝生產要求隨時干預順控,更有利于生產的穩(wěn)定運行。
圖2 優(yōu)化至DCS后的氣力輸送系統(tǒng)順控圖
氣力輸送系統(tǒng)由PLC改為DCS系統(tǒng)后,系統(tǒng)運行正常,煤粉由CMD向GSP氣化裝置輸送穩(wěn)定,實現了氣化裝置長周期穩(wěn)定運行的目標,提高了企業(yè)的經濟效益。