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        甲醇制丙烯裝置中丙烯質量控制的影響因素

        2015-01-12 02:01:41雍曉靜羅春桃
        化工技術與開發(fā) 2015年3期
        關鍵詞:塔塔塔內丙烷

        蘇 慧, 莊 壯, 王 峰,雍曉靜, 羅春桃

        (神華寧夏煤業(yè)集團煤炭化學工業(yè)分公司研發(fā)中心,寧夏 銀川 750411)

        甲醇制丙烯裝置中丙烯質量控制的影響因素

        蘇 慧, 莊 壯, 王 峰,雍曉靜, 羅春桃

        (神華寧夏煤業(yè)集團煤炭化學工業(yè)分公司研發(fā)中心,寧夏 銀川 750411)

        針對神華寧煤甲醇制丙烯(MTP)裝置分離系統(tǒng)的實際運行情況,重點分析了影響丙烯質量控制的關鍵因素:C3分離塔塔頂壓力波動、進料狀態(tài)、回流比、塔頂冷凝器冷后溫度變化及塔釜溫度波動等,其中塔頂壓力波動是造成丙烯質量不合格的主要原因,并對C3分離塔提出優(yōu)化與改進措施。生產(chǎn)實踐表明,優(yōu)化后的C3分離塔能夠更好地提高丙烯產(chǎn)量,同時確保塔壓的易調控。

        MTP;C3分離塔;質量;改進;優(yōu)化

        2011年4月神華 寧夏煤業(yè)集團煤基聚丙烯項目產(chǎn)出合格聚丙烯產(chǎn)品并進入生產(chǎn)階段,裝置主產(chǎn)50萬t·a-1丙烯,副產(chǎn)18.4萬t·a-1汽油、4.1萬t·a-1液化石油氣和2萬t·a-1乙烯。該項目主要包括煤氣化、甲醇合成、甲醇制丙烯(MTP)和丙烯聚合等生產(chǎn)單元。其中,C3分離塔作為MTP裝置的重要精餾系統(tǒng),直接分離出丙烯和丙烷產(chǎn)品,控制著丙烯產(chǎn)品的質量和產(chǎn)量。C3分離塔的原料以丙烷和丙烯氣相混合物為主,由于二者的相對揮發(fā)度小,分離難度大。為了滿足后續(xù)聚合單元的生產(chǎn)要求(聚合級丙烯純度≥99.6%),C3分離塔需要較多的塔板和較大的回流比,同時消耗較多的能量。既使C3分離塔達到甲醇制丙烯工藝設計的要求,在實際運行過程中丙烯于塔釜餾出物中依然占有較高的比例;且與塔釜產(chǎn)品丙烷相比,塔頂產(chǎn)品丙烯能夠作為基礎原料用于生產(chǎn)下游高附加值的衍生產(chǎn)品,更具經(jīng)濟價值,而塔釜丙烷一部分作為原料回到原料爐進行回煉,另一部分作為副產(chǎn)液化石油氣(LPG)的組分。因此,如何降低C3分離塔塔釜中丙烯的含量,同時提高分離塔塔頂丙烯的含量,對神華寧夏煤業(yè)集團煤基甲醇制丙烯項目具有重要的現(xiàn)實意義[1]。本文針對C3分離塔現(xiàn)狀及存在的問題,探討了丙烯質量控制的影響因素,通過分離塔塔頂冷凝系統(tǒng)的技術改造實現(xiàn)分離塔塔壓的調控,有效提高了C3分離塔塔頂丙烯的產(chǎn)量,同時控制了分離塔的塔壓。

        1 丙烯/丙烷分離系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的問題

        C3分離塔在MTP裝置運行初期正常。但是,隨著裝置運行時間的累積,且循環(huán)水水質出現(xiàn)問題,導致分離塔塔頂冷凝器內部管束出現(xiàn)嚴重的結垢,從而造成冷凝器換熱效率下降,使得分離塔塔頂丙烯產(chǎn)品冷后溫度高達50℃,塔頂壓力最高可達2.21MPa,嚴重超出了C3分離塔塔頂?shù)恼2僮髦担?.10~2.14MPa)。尤其,當夏季循環(huán)水水溫稍漲后,C3分離塔塔壓隨之升高,嚴重影響C3分離塔的穩(wěn)定操作,影響塔頂丙烯的含量,同時造成塔釜丙烯含量超標,造成丙烯的嚴重損失。為了盡量降低分離塔塔頂回流罐的操作溫度,在裝置的運行期間,需要及時清洗循環(huán)上水過濾網(wǎng),清洗完畢后,換熱效果略有改善。隨著MTP裝置工況的調整以及C3分離塔負荷相應的增加,由清洗過濾網(wǎng)帶來的效果變得不明顯,如果頻繁地更換和清洗過濾網(wǎng),不僅增加分離工段的勞動強度,而且延誤丙烯當月的產(chǎn)量任務。因此,尋找和分析裝置操作過程中影響C3分離塔的主要因素,能夠最大限度地解決分離塔存在的問題。

        2 MTP裝置丙烯生產(chǎn)工藝流程

        圖1是C3分離塔的工藝流程示意圖。從脫乙烷塔底來的C3混合物先后進入保護床和過濾器,依次脫除氣相混合物中的二甲醚(DME)和雜質后,從第90層或第122層塔板進入C3分離塔。由急冷水泵來的急冷水將C3分離塔塔釜的料液部分汽化,作為塔釜的氣相回流。C3分離塔底部的丙烷產(chǎn)品經(jīng)塔底冷卻器冷卻后,直接送至LPG罐區(qū)。而C3分離塔頂丙烯產(chǎn)品經(jīng)過塔頂冷凝器冷卻后,再進入回流罐,其中一路作為回流進入C3分離塔內,另一路作為丙烯產(chǎn)品,經(jīng)過丙烯冷卻器冷卻后,直接送往界區(qū)外丙烯儲罐。

        圖1 C3分離塔工藝流程示意圖

        3 丙烯質量控制的關鍵影響因素

        3.1 C3分離塔塔頂壓力的波動

        由于MTP裝置C3分離塔塔頂冷凝器的冷凝效果差,導致冷后溫度偏高,塔頂壓力持續(xù)較高,使分離效果下降,嚴重影響了C3分離塔的操作,造成塔頂?shù)桩a(chǎn)品質量不合格。當塔頂溫度、塔底溫度、回流溫度以及塔釜熱負荷和塔頂冷負荷都在控制指標范圍內時,取操作穩(wěn)定的一個周期,分析塔壓的持續(xù)升高對C3分離塔整個系統(tǒng)的影響,從而找出影響塔頂產(chǎn)品質量不合格的因素,平穩(wěn)操作時期C3分離塔壓力與丙烯質量的關系圖見圖2。

        圖2 C3分離塔塔頂壓力與丙烯質量的關系圖

        從圖2中可以看出,在其他操作條件基本保持不變時,隨著C3分離塔塔頂壓力升高,分離塔塔底丙烯含量呈上升趨勢,最高可達到19%左右,在正常操作時塔底丙烯百分比含量應小于3.6%,若大于3.6%則會造成塔底產(chǎn)品中丙烯的嚴重超標;塔頂丙烯含量隨著C3分離塔塔頂壓力的升高而增加,最高值可達到99.86%,圖中出現(xiàn)塔頂丙烯含量的波動主要是由MTP裝置操作工藝調整所致。由此可知,C3分離塔塔壓變化是直接影響塔頂丙烯含量的關鍵因素之一,當塔頂壓力控制在2.11~2.16MPa范圍內,C3分離塔塔頂丙烯含量(裝置要求大于99.40%)符合后續(xù)聚合工藝的生產(chǎn)。

        3.2 C3分離塔進料狀態(tài)

        對于C3分離塔而言,丙烯/丙烷進料狀態(tài)的變化能夠直接影響丙烯質量和丙烯損失量。由上述工藝流程可知,C3分離塔的進料屬于氣相進料,從脫乙烷塔底來的丙烯和丙烷的混合物,經(jīng)過防護床和過濾器后,除去DME等雜質后再進入C3分離塔內。以下分別從進料量和進料溫度來分析進料狀態(tài)對C3分離塔塔頂丙烯質量的影響。

        3.2.1 進料量的大小

        當C3分離塔進料量不超過塔頂冷凝器負荷和塔底再沸器負荷時,分離塔塔頂溫度和塔釜溫度均不會產(chǎn)生顯著變化,也不會造成分離塔內上升蒸汽速度的變化;當分離塔進料量超過塔頂冷凝器負荷和再沸器負荷后,C3分離塔塔內上升蒸汽的速度會受到影響,同時影響分離塔塔頂溫度和塔釜溫度,致使塔板上的氣液平衡發(fā)生變化,從而直接影響丙烯質量和丙烯損失量。因此,進料量的變化能夠破壞整個C3分離塔內物料的平衡,在未達到新的物料平衡前,造成C3分離系統(tǒng)的波動。

        3.2.2 進料溫度

        較低的進料溫度能夠升高塔釜的熱負荷,降低塔頂冷凝器的冷負荷,反之,較高的進料溫度導致塔釜熱負荷降低、塔頂冷負荷升高。當C3分離塔進料溫度發(fā)生較大的波動時,整個C3分離塔的溫度隨之發(fā)生變化,導致分離塔內氣液平衡的變化。此外,分離塔進料溫度的變化,必將引起進料狀態(tài)、精餾段冷負荷、提餾段熱負荷的變化,致使整個分離塔內物料平衡隨之而變。

        3.3 回流量大小的影響

        在C3分離塔操作過程中,回流量是影響整個分離塔塔頂丙烯含量的另一個關鍵因素。生產(chǎn)中經(jīng)常采用回流比來調節(jié)和控制塔頂丙烯含量。當精餾段中重組分含量增加時,常采用加大回流比的方法,降低塔頂重組分含量,增加塔頂輕組分的含量,以便保證丙烯產(chǎn)品質量合格。當提餾段中輕組分含量增加時,塔底下部溫度降低,通過適當減小回流比提高塔釜溫度。對從塔頂?shù)玫疆a(chǎn)品的精餾塔而言,回流比的增加能夠提高塔頂產(chǎn)品含量,降低精餾塔的生產(chǎn)能力,且增加公用工程的消耗。當回流比增加過大時,將會造成塔內物料的循環(huán)量過大,甚至導致液泛,破壞塔的正常操作[2]。

        圖3是平穩(wěn)操作周期內C3分離塔回流量與丙烯含量的關系圖。從圖3中可以看出,C3分離塔塔頂丙烯含量隨著回流量的增大而不斷上升,為了滿足裝置生產(chǎn)合格丙烯的要求(丙烯含量應大于99.4%),在實際生產(chǎn)中一般控制塔頂回流量在845~855 t/h。當回流比增大時,塔頂丙烯含量增加,這是由于加大回流量時,塔頂輕重組分更易冷凝到塔釜,而重組分比輕組分冷凝量多,因此提高塔頂丙烯含量的同時增加塔釜丙烯的含量,影響丙烯產(chǎn)品的采出量。反之,當回流比減小時,塔內物料平衡遭到破壞,造成重組分上移至精餾段,導致塔頂丙烯產(chǎn)品質量不合格,此時只能增加回流量或降低外送量,待塔內物料重新達到平衡后,酌情增加丙烯外甩量,如果不減少丙烯外送量,將會導致回流罐液位下降,同時由于外送量較大,塔頂丙烯質量難以達到合格的要求。

        圖3 回流量對丙烯產(chǎn)品質量的影響

        3.4 塔釜熱負荷和塔頂冷負荷的影響

        在精餾操作過程中,為了保持塔釜熱源溫度的穩(wěn)定,需要根據(jù)塔的熱負荷大小,調整熱載體流量,從而將塔釜溫度控制在一定范圍內[3]。同時,塔頂冷凝量的大小也會引起回流量和回流溫度的變化。塔頂冷凝量增加,回流量隨之增加,導致塔頂溫度下降;塔頂冷凝量降低,回流量隨之減小,導致塔頂溫度升高。因此,適當?shù)乃獰嶝摵珊退斃湄摵墒谴_保精餾塔正常操作的前提條件。C3分離塔塔釜溫度為62~65℃,一定工況下,塔釜溫度對塔頂丙烯含量和塔釜丙烯含量的影響如表1所示。

        表1 C3分離塔塔釜溫度對塔頂丙烯含量和塔釜丙烯含量的影響

        從表1可以看出,當C3分離塔塔釜溫度從62.26℃升至65.41℃時,塔頂丙烯含量由99.60wt%降至99.39 wt %,塔釜丙烯含量由4.03 wt %降至1.32 wt %,由此說明塔頂丙烯含量與塔釜內丙烯的損失量均減少;反之,當塔釜溫度降低時,塔頂丙烯含量與塔釜丙烯的含量均增加。在C3分離塔工藝調整中,塔釜溫度的增加使得塔內上升蒸汽的速度增加,有利于提高分離塔內的傳質效率。但是,如果塔釜溫度過高,則塔釜內的丙烷容易帶入塔頂,影響塔頂丙烯的含量。因此,在實際操作過程中,必須綜合考慮丙烯收率、塔釜損失、塔頂丙烯含量等影響因素,選擇適宜的塔釜溫度。通常C3分離塔塔釜溫度盡量控制在63~64℃為宜。

        4 C3分離塔的改造與優(yōu)化措施

        4.1 塔頂壓力的調整與優(yōu)化

        精餾塔在正常操作是基于一定壓力進行的,如果塔的操作壓力發(fā)生波動,對塔的產(chǎn)品質量、物料平衡、操作溫度都有重要影響[4]。當精餾塔塔壓發(fā)生變化時,塔內氣液平衡受到破壞, 與壓力相對應的各種平衡關系隨之受到破壞,整個塔的操作將隨之改變。換言之,塔的壓力升高,則塔頂餾分產(chǎn)量減少,輕組分濃度增加,塔釜產(chǎn)品產(chǎn)量增加,純度降低。反之則塔頂餾分產(chǎn)量增加,輕組分濃度降低,塔釜產(chǎn)品濃度提高,液相量相對減少[5]。MTP裝置C3分離塔處理的是帶壓的液化氣混合物料,液化氣沸點低,當分離過程中塔壓發(fā)生微小變化后, 塔釜丙烷組分即以較快的速度揮發(fā)并產(chǎn)生攜帶現(xiàn)象, 或氣相迅速凝結致使C3分離塔內氣液相分布發(fā)生較大的變化,并對丙烯與丙烷的分離產(chǎn)生直接影響。因此,塔壓是C3分離塔操作的重要參數(shù)之一,表2為C3分離塔塔壓過低/高時出現(xiàn)的現(xiàn)象、原因及處理方法。

        表2 C3分離塔塔壓低/高時的現(xiàn)象、原因及優(yōu)化措施

        4.2 塔壓調整后的效果

        在神華寧夏煤業(yè)集團MTP裝置的運行過程中,丙烯分離系統(tǒng)主要采取穩(wěn)定C3分離塔進料量、穩(wěn)定C3分離塔塔頂壓力、穩(wěn)定C3分離塔的產(chǎn)品采出量、調整塔釜溫度、合理控制回流比、定期清洗和檢修C3分離塔塔頂冷卻器等措施,實現(xiàn)了C3分離塔“安穩(wěn)長滿優(yōu)”的運行,并取得了顯著地經(jīng)濟效益。并且在MTP裝置檢修過程中,分別對C3分離塔塔頂冷卻器、塔底再沸器進行了清理和更換管束,從而保證裝置的平穩(wěn)運行。

        圖4 C3分離塔檢修前后同一時期塔壓對比圖

        圖4為C3分離塔在檢修前后(2013年4月至5月)塔壓對比圖。由圖4可以看出,在生產(chǎn)中采取相應措施后,C3分離塔塔頂壓力明顯下降,實現(xiàn)C3分離塔負荷的降低,有利于塔頂丙烯的采出,確保MTP裝置丙烯收率的提高。

        5 結語

        在精餾操作中,嚴格控制塔的各項參數(shù)是十分重要的,尤其對于神華寧夏煤業(yè)集團主產(chǎn)50萬t/a丙烯的裝置,塔壓的易控與平穩(wěn)是至關重要的。只有在正常范圍內調控各項操作參數(shù),才能保證C3分離塔塔頂丙烯質量合格和產(chǎn)量最大化。通過對C3分離塔塔頂冷凝系統(tǒng)的技術改造,改善了分離塔塔頂冷凝效果,提高了塔頂丙烯的產(chǎn)量,同時有效控制了分離塔的塔壓,提高了丙烯分離系統(tǒng)產(chǎn)品質量。

        [1] 鄧凱,杜軍駐,仇汝臣.丙烷丙烯分離塔操作優(yōu)化研究[J].山東化工,2012,41(3) :91-94.

        [2] 鄧傳蕓,虞文良.對精餾塔頂部產(chǎn)品質量影響因素的評述[J].安徽化工,1982 (2):34-38.

        [3] 何海.優(yōu)化丙烯精餾系統(tǒng)操作提高丙烯收率[C].第四屆廣東油氣發(fā)展論壇(節(jié)能降耗減排專題)論文集[A].廣州:廣東省科學技術協(xié)會科技交流部,2007:82-87.

        [4] 唐錦文,唐宏青.甲醇制烯烴的流程模擬與分析[J].石油化工設計,2001,18 (1):30-33.

        [5] 鮑杰,嚴國祥,周學俊.氣體分離裝置壓力波動對能耗的影響[J].石油煉制與化工,1998,29 (4):42-47.

        Influence Factors of Propylene Quality Control in Methanol-to-propylene Process

        SU Hui, ZHUANG Zhuang, WANG Feng, YONG Xiao-jing, LUO Chun-tao
        (Research and Development Division,S henhua Ningxia Coal Industry Group Co. Ltd., Yinchuan 750411, China)

        文獻標識碼:B

        1671-9905(2015)03-00 -

        蘇慧(1987-),女,寧夏回族自治區(qū)中寧縣人,畢業(yè)于寧夏大學應用化學專業(yè),碩士,工程師,主要從事催化劑開發(fā)及應用研究,電話:13895176874,E-mail:nxsuhui001@126.com

        2015-01-09

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