唐群偉 周廣云 鄭東瑜 梅瑞瑞 孫磊
摘 要:本文結(jié)合電除塵的工作原理、保護(hù)配置,詳細(xì)分析#1電除塵故障導(dǎo)致#1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的原因,提出#1、#2電除塵控制回路改造的措施方案,根本性解決了#1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的故障,預(yù)防了#2電除塵越級保護(hù)跳閘事故。
關(guān)鍵詞:越級保護(hù)跳閘;電場;除塵脫硫;改造
1 前言
我公司采用浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰镜腇AA3×40M-2×64-120型雙室三電場混合寬間距靜電除塵器,按1臺/爐方式配備。自機(jī)組投產(chǎn)以來發(fā)生了2次#1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘,嚴(yán)重影響了除塵系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1.2 #1除塵脫硫變主要參數(shù)
型號:SC9-1000/6.3,額定電壓:6.3±2×2.5%/0.4KV,額定電流:91.64A/1443.4A
U1:#1除塵脫硫變高壓側(cè)電壓
U2:#1除塵脫硫變低壓側(cè)電壓
n: #1除塵脫硫變變比
1.3 #1除塵脫硫變高壓側(cè)開關(guān)型號
常州森源VS1-12/1250A開關(guān),綜保裝置:南自NEP-983,保護(hù)CT變比:300/5。
1.4 #1除塵脫硫變低壓側(cè)開關(guān)型號
上海電器股份人民電器廠RMW1H-3200/3,額定電流2500A。
1.5 #1電除塵電場工作電源開關(guān)型號
上海上海電器股份人民電器廠RMM1-630H型,額定電流400A。
1.6 #1電除塵電場高壓控制柜工作電源開關(guān)型號
正泰DZ948G-400/3314(TG-400B),額定電流300A。
1.7 #1電除塵電場整流變
ZZDJ800mA/72KV-HW,一次側(cè)額定電壓:380V,一次側(cè)額定電流 =216A。
1.8 #1電除塵電場整流變高壓控制裝置
大連電子研究所GGAJ02—DDL06型電除塵用微機(jī)控制高壓整流設(shè)備。
2 #1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的事故記錄
我公司自機(jī)組全部投運(yùn)以來共發(fā)生了2次電除塵故障導(dǎo)致#1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘事故,而且2次都發(fā)生在機(jī)組檢修后剛投運(yùn)的一段時間內(nèi),其故障現(xiàn)象都是#1除塵脫硫變過流保護(hù)動作。最近一次越級保護(hù)跳閘是在#1爐啟動過程中,全部電場投運(yùn)后,約一分鐘后#1除塵脫硫變過流保護(hù)跳閘。動作記錄如表1所示:
經(jīng)電氣檢查為#1電除塵右一電場可控硅擊穿,后更換可控硅后右一電場運(yùn)行正常。確定了越級保護(hù)跳閘的首發(fā)原因?yàn)殡妶龉收稀?/p>
3 #1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘原因分析:
我公司電除塵電場工作在火花跟蹤方式下時一次電流大約18~23A左右,為了正確分析#1電除塵右一電場故障導(dǎo)致#1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的原因,先了解電除塵的工作原理。
3.1 電除塵工作原理
電除塵工作時,380V電源送至整流變一次繞組,整流變二次繞組經(jīng)整流后正極與電場陽極(集塵極)極板連接且接地,負(fù)極經(jīng)阻尼電阻和電場內(nèi)的陰極(芒刺)連接。通電時陽極和陰極之間能形成一個強(qiáng)大的靜電場,可以吸附煙氣中的粉塵顆粒、凈化煙氣,達(dá)到除塵作用。除塵器二次電壓的控制是通過改變整流變一次部分可控硅的導(dǎo)通角大小。將一次繞組輸入的交流電源升壓后整流成直流電輸入到電場內(nèi)部。除塵器的二次電壓U2越高,陰極和陽極的距離越小,電場強(qiáng)度越大,除塵器工作電流越大。
3.2 #1除塵脫硫變過流保護(hù)定值分析
3.2.1、#1除塵脫硫變保護(hù)裝置的過流保護(hù)Ⅰ段定值設(shè)定原則:
(1)按躲過變壓器可能最大負(fù)荷電流。
(2)躲過正常待一段負(fù)荷其中最大電動機(jī)自啟動電流。
二者取較大值。
3.2.2、定時限過流保護(hù)動作時間設(shè)定原則:
與400V低壓側(cè)饋線保護(hù)最長時間配合。
3.2.4、保護(hù)定值如表2所示:
3.2.5、將#1電除塵高壓側(cè)電流Ⅰ段動作電流折算到低壓側(cè):
I2:#1電除塵高壓側(cè)過流Ⅰ段定值折算到低壓側(cè)(一次值)。
I1:#1電除塵高壓側(cè)過流Ⅰ段定值(一次值)。
3.2.6、校驗(yàn)#1除塵脫硫變保護(hù)裝置的保護(hù)定值和動作時間都在±3%誤差范圍內(nèi)。
3.3、#1電除塵右一電場可控硅擊穿前后電氣分析
3.3.1、#1電除塵右一電場可控硅擊穿前電氣工況
當(dāng)#1電除塵右一電場可控硅擊穿時回路電流為6.4倍的整流變額定電流。
3.3.3、#1電除塵右一電場供電回路各保護(hù)配置情況分析
3.3.3.1、 #1電除塵電場高壓控制柜開關(guān):正泰DZ948G-400/3314(TG-400B),額定電流300A,其動作曲線如圖2所示:
當(dāng)Ihl為1378.5A時該開關(guān)動作時限為20mS~40s,離散性比較大,不能起到靈敏保護(hù)。
3.3.3.2、 #1電除塵電場工作電源開關(guān):上海上海電器股份人民電器廠RMM1-630H型,額定電流400A,其動作特性曲線如圖3所示:
當(dāng)Ihl為1378.5A時時該開關(guān)動作時限為20s~70s,離散性比較大,不能起到靈敏保護(hù)。
3.3.3.3、 #1除塵脫硫變低壓側(cè)開關(guān):上海電器股份人民電器廠RMW1H-3200/3,該開關(guān)的智能脫扣器沒有設(shè)計(jì)安裝,更不能起到保護(hù)作用。
3.3.3.4、#1電除塵電場高壓控制柜內(nèi)的過流單元保護(hù)示意如圖4所示:
3.3.3.5、電除塵整流變主回路電流經(jīng)電流互感器采樣至過電流檢測單元如圖5所示,該單元為反時限動作特性,通過調(diào)節(jié)RP電位器將電流額定值設(shè)置為為216A,過流整定值設(shè)置為308A(廠家出廠時已設(shè)置好)。當(dāng)過電流檢測單元檢測到主回路電流大于308A時驅(qū)動高壓柜內(nèi)開關(guān)的分勵脫扣線圈動作。用繼保儀模擬主回路1378.5A電流對過電流檢測單元電路進(jìn)行5次動作時限測試,分別是0.782S,0.487S,0.398S,0.852S,0.556s,其中有兩次動作電流大于0.6S,動作時間離散值也比較大。
3.4 分析總結(jié)
由于電除塵整流變控制回路可控硅故障導(dǎo)致回路電流激增,各級開關(guān)、保護(hù)電路定值的不匹配,特性的不靈敏是導(dǎo)致 #1除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的原因。
4 改造方案
提高電除塵各個電場末級保護(hù)的可靠性和靈敏性,同時減少資金投入和減少工作量是本次改造的主導(dǎo)思想。
4.1在所有電除塵整流變高壓控制柜增加保護(hù)電流互感器TA2和過流繼電器LJ,如圖6所示。
將LJ的常開觸點(diǎn)一端接地,另一端與圖5中過流檢測單元的105端子并接,如圖6所示。當(dāng)新增保護(hù)電流互感器TA2檢查到電流值大于新增電流繼電器LJ的設(shè)定電流值時,LJ的常開輔助接點(diǎn)立即閉合使過流檢測單元中的KD2中間繼電器動作,KD2中間繼電器有多付觸點(diǎn),其中:
①“KD2-01”吸合,使整流高壓控制柜電源進(jìn)線開關(guān)內(nèi)的分勵脫扣線圈得電動作,使整流高壓控制柜電源進(jìn)線開關(guān)跳閘斷電;
②“KD2-02”觸點(diǎn)吸合,使觸發(fā)板電源接地,無觸發(fā)輸出關(guān)閉可控硅;
③“KD2-03”觸點(diǎn)吸合,過流信號輸入到主控板,液晶顯示屏同時顯示“過流報(bào)警”主控板再輸出聲、光報(bào)警;
④“KD2-04” 觸點(diǎn)吸合,使蜂鳴器得電,設(shè)備聲光報(bào)警;
4.2 元器件選型
4.2.1、電流互感器TA2的選型如表3:
4.2.2、過流繼電器LJ的選型如表4:
4.2.3、過流繼電器LJ定值設(shè)定如表5所示:
4.2.4、改造后的接線如圖7所示:
5 結(jié)束語
經(jīng)過改造,雖后期也發(fā)生過電除塵短路和可控硅擊穿等故障,有1次是過流檢測單元保護(hù)動作,有2次是LJ電流繼電器保護(hù)動作,再沒有發(fā)生過電場故障導(dǎo)致除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘事故。
除塵脫硫變越級保護(hù)跳閘的直接原因是電除塵各級保護(hù)裝置在設(shè)計(jì)安裝時沒有按照要求進(jìn)行選型,調(diào)試中發(fā)生故障又沒有認(rèn)真分析及時解決,導(dǎo)致除塵脫硫變的越級保護(hù)跳閘。因此,要求我們在新設(shè)備投運(yùn)時,必須認(rèn)真驗(yàn)收,發(fā)生故障認(rèn)真及時解決,做到圖紙正確,使新設(shè)備處于健康狀態(tài)下運(yùn)行。此外,也告訴我們只有大力認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作,才能避免類似事故再次發(fā)生。