摘 "要:在工業(yè)生產(chǎn)中,除氧設(shè)施大多使用熱力除氧器。熱力除氧器由于具有除氧效果穩(wěn)定的特點(diǎn)因而得到廣泛的應(yīng)用,但是熱力除氧器在排出廢氣過程中伴有蒸汽排出,出現(xiàn)了冒“白龍”現(xiàn)象,嚴(yán)重的影響了生產(chǎn)環(huán)境,同時(shí)由于被排出的蒸汽中含有較多的能量而未被利用,造成較多的能量損失。為減少資源及其能量的浪費(fèi),同時(shí)適應(yīng)我國節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的工作要求,通過技改,將乏汽回收裝置成功的應(yīng)用于青島煉油化工有限責(zé)任公司,取得了較好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
關(guān)鍵詞:熱力除氧;乏汽回收裝置;節(jié)能降耗
文章編號:1674-3520(2014)-11-00-02
一、概況
青島煉油化工有限責(zé)任公司于2008年建成投產(chǎn),公用工程單元分為廠前區(qū)和動(dòng)力中心兩大管理區(qū)域。廠前區(qū)主要包括冷(熱)除鹽水、低壓(中壓)除氧水、工業(yè)風(fēng)、儀表風(fēng)、低壓(高壓)氮?dú)狻⒛Y(jié)水回收、循環(huán)水及污水處理等生產(chǎn);動(dòng)力中心主要包括低壓(中壓、高壓)蒸汽、電等生產(chǎn),為煉油裝置提供生產(chǎn)所需的水、電、汽、風(fēng)等。目前,廠前區(qū)除氧水站有壓力式除氧器3臺(單臺處理量:250t/h;操作壓力:0.3MPa(a);操作溫度:135℃;加熱蒸汽:0.45MPa "200℃),動(dòng)力中心有高壓旋膜除氧器2臺(單臺處理量:350 t/h;操作壓力:0.588MPa(a);操作溫度:158℃;加熱蒸汽:1.0MPa 300℃)。給水除氧方式均采用蒸汽加熱除鹽水除氧,它的優(yōu)點(diǎn)是操作簡單,易于控制;但在運(yùn)行過程中,部分蒸汽未能充分利用會隨著廢氣排出。在正常工況下,廠前區(qū)年產(chǎn)除氧水約300萬噸,耗汽約16萬噸(冷除鹽水經(jīng)工藝裝置換熱后進(jìn)除氧器的水溫約110℃),除氧器乏汽汽量按5%計(jì)算,每年就要排放蒸汽約8000噸;動(dòng)力中心年產(chǎn)除氧水約430萬噸,耗汽約41萬噸,除氧器乏汽汽量按5%計(jì)算,每年就要排放蒸汽約2萬噸,與此同時(shí),除氧器排汽所產(chǎn)生的噪音可高達(dá)85 dB(A),對周邊環(huán)境影響極大,既浪費(fèi)了能源又污染了環(huán)境。
為減少水資源及其能量的浪費(fèi),針對本裝置的特點(diǎn),經(jīng)過性能價(jià)格比及環(huán)保因素的綜合比較,引進(jìn)了武漢科林環(huán)保技術(shù)有限公司的乏汽回收裝置:以冷除鹽水(40℃)為工作水,除氧器乏汽經(jīng)動(dòng)力頭的抽吸作用,與工作水混合并加熱升溫到95℃后經(jīng)汽液分離器進(jìn)入緩沖罐,被分離出的氧氣經(jīng)緩沖罐頂部自動(dòng)排出,熱水經(jīng)凝結(jié)水泵升壓后進(jìn)入冷除鹽水系統(tǒng)(繼續(xù)進(jìn)裝置換熱),排汽的熱能與冷凝水被全部回收,從而達(dá)到節(jié)能減排的效果。
二、改造的主要內(nèi)容
廠前區(qū)在除氧器二層鋼平臺上增加1套雙動(dòng)力頭不銹鋼全自動(dòng)防爆型的乏汽回收裝置(KLAR-II-2.0-P-A-B):將兩臺除氧器排汽接至一根排汽總管DN100,以冷除鹽水為工作水,采用1.5型抽吸動(dòng)力頭將乏汽冷凝成水,另一臺除氧器則單獨(dú)采用1.0型動(dòng)力頭抽吸冷除鹽水,將乏汽冷凝成水,并變成氣—水混合物,冷除鹽水被加熱。兩個(gè)動(dòng)力頭所產(chǎn)生的熱水混合至氣液分離裝置,被分離的氧氣經(jīng)排氣裝置自動(dòng)排出。工作水經(jīng)升壓泵,回送冷除鹽水管網(wǎng)。排汽的熱能與冷凝水被全部回收,不再外排。
流程簡圖如下:
圖1 " 乏汽回收工藝流程圖(廠前區(qū))
動(dòng)力中心在高壓除氧器構(gòu)架平臺上增加1套雙動(dòng)力頭不銹鋼全自動(dòng)型的乏汽回收裝置(KLAR-Ⅱ-3.0 -P-A):以冷除鹽水為工作水,經(jīng)兩個(gè)動(dòng)力頭的抽吸作用,各自將乏汽冷凝成水,并變成氣—水混合物,冷除鹽水被加熱。熱水進(jìn)入氣液分離裝置,被分離的氧氣經(jīng)排出裝置自動(dòng)排出。工作水經(jīng)升壓泵,回送冷除鹽水管網(wǎng)。排汽的熱能與冷凝水被全部回收,不再外排。
流程簡圖如下:
圖2 " 乏汽回收工藝流程圖(動(dòng)力中心)
三、綜合效益分析
(一)環(huán)保方面的效益
2010年4月建成投入乏汽回收裝置后,消除了排汽“冒白龍”的現(xiàn)象,同時(shí)徹底消除了除氧器排汽高達(dá)85dB(A)的噪音污染及熱污染排放,大大改善了周邊環(huán)境。
(二)經(jīng)濟(jì)效益
1、回收的乏汽量 及節(jié)約成本費(fèi)
熱力除氧器耗汽量Dg(單位為kg/h)按下式計(jì)算:
Dg=G(h2-h1)/〔0.98(h-h2)〕+Df
式中:G-待除氧最大水量(kg/h);
h1-除氧器進(jìn)口水焓(kJ/kg);
h2-除氧器出口水焓(kJ/kg);
h-進(jìn)入除氧器蒸汽的焓(kJ/kg);
Df-排氣中蒸汽的耗失量(設(shè)有排汽冷卻器時(shí)為耗汽量的5%~10%,不設(shè)排汽冷卻器時(shí)不超過耗汽量的1%~2%)(kg/h)
低低壓蒸汽:100元/噸;
低壓蒸汽:110元/噸;
除鹽水:9.17元/噸。
廠前區(qū):Dg=G(570.9-458.42)/〔0.98(2850-570.9)〕+0.05Dg
Dg=0.053G
Df=0.00265G
廠前區(qū)每年產(chǎn)除氧水約300萬噸,回收低低壓蒸汽約7950噸,節(jié)省成本約86.79萬元。
動(dòng)力中心:Dg=G(670.42-458.42)/〔0.98(3049.6-670.42)〕+0.05Dg
Dg=0.0957G
Df=0.00479G
動(dòng)力中心每年產(chǎn)除氧水約430萬噸,回收低壓蒸汽約2.06萬噸,節(jié)省成本約245.45萬元。
2、電耗量及電費(fèi)
兩套乏汽回收裝置的提升水泵功率均為30kW,電按0.7元/度計(jì)算,則每年多耗電費(fèi):30×8400×0.7=17.64萬元
3、維護(hù)費(fèi)
每套乏汽回收裝置年維護(hù)費(fèi)約0.5萬元/套。
4、年節(jié)省費(fèi)用
廠前區(qū)年節(jié)省費(fèi)用:86.79-17.64-0.5= 68.65萬元。
動(dòng)力中心年節(jié)省費(fèi)用:245.45-17.64-0.5=227.31萬元。
5、建設(shè)投資及投資回報(bào)期
(一)廠前區(qū)乏汽回收裝置建設(shè)投資約117萬:
(1)工藝、土建約74萬;(2)自控約35萬;(3)電氣約8萬。
(二)動(dòng)力中心乏汽回收裝置建設(shè)投資約80萬:
(1)工藝、土建約70萬;(2)自控約7萬;(3)電氣約3萬。
(三)儲運(yùn)系統(tǒng)配套工程建設(shè)投資約72萬
(四)總投資約269萬。
(五)投資回報(bào)期約11個(gè)月。
四、結(jié)論
該乏汽回收裝置自投入運(yùn)行后,操作簡單,運(yùn)行可靠;排汽的熱能與凝結(jié)水被全部回收,節(jié)能效益顯著。
參考文獻(xiàn):
[1]鍋爐房實(shí)用設(shè)計(jì)手冊(第2版)