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        小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)改造及故障處理

        2014-12-04 08:55:08IAONan
        建筑機(jī)械化 2014年11期
        關(guān)鍵詞:桿腔小松油箱

        繆 楠/M IAO Nan

        (中鐵隧道集團(tuán)有限公司 專用設(shè)備中心,河南 洛陽 471009)

        隨著各大城市地鐵施工地快速發(fā)展,盾構(gòu)法施工在地鐵項(xiàng)目施工中所占的比例越來越高,小松盾構(gòu)因其在軟土地層掘進(jìn)過程中良好的適應(yīng)性和使用性能,在華東地區(qū)正在越來越多地被使用,而小松盾構(gòu)獨(dú)特的盾尾外置式注漿管路設(shè)計(jì),讓其超挖刀系統(tǒng)顯得尤為重要。

        1 小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹

        小松超挖刀系統(tǒng)(圖1)由1臺11k W電氣驅(qū)動的齒輪泵提供動力,兩把超挖刀對稱分布于刀盤上,分別由超挖刀頭、驅(qū)動油缸、導(dǎo)向滑動機(jī)構(gòu)構(gòu)成。小松盾構(gòu)配備了兩把超挖刀,其中1把為備用,實(shí)際使用過程中以圓周的1/16(22.5°)為設(shè)定單位,在0°~359°超挖范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)定。

        圖1 小松刀盤及超挖刀示意圖

        小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,便于使用和維護(hù)。超挖刀可伸出量為135mm,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)超挖刀伸出量,以配合盾構(gòu)掘進(jìn)的進(jìn)行。通過盾構(gòu)上觸摸屏幕畫面選定好超挖區(qū)域后,超挖刀系統(tǒng)將自動運(yùn)作。超挖刀液壓系統(tǒng)直接并入主液壓系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)簡單,但由于超挖刀系統(tǒng)工況較為惡劣,成為液壓系統(tǒng)污染的隱患。小松超挖刀液壓系統(tǒng)如圖2所示。

        2 小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)改造

        2.1 改造原因

        小松盾構(gòu)在蘇州某項(xiàng)目正常掘進(jìn)粉細(xì)砂地層過程中曾出現(xiàn)推力降至15 000k N,推進(jìn)液壓系統(tǒng)源壓降至18MPa,無法施工的現(xiàn)象。將泵和閥組拆解后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部磨損嚴(yán)重,經(jīng)過對液壓系統(tǒng)油液進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn)液壓油中含有大量石英顆粒及四氧化三鐵,粒度最大為100um,判斷系統(tǒng)存在嚴(yán)重污染,且污染物由系統(tǒng)外部進(jìn)入。

        由于超挖刀系統(tǒng)工況惡劣,管路及油缸安裝在刀盤上,與土倉內(nèi)的渣土直接接觸,一旦系統(tǒng)中某一部件出現(xiàn)問題,將直接污染整個液壓系統(tǒng)。本次故障處理過程中對整個液壓系統(tǒng)進(jìn)行了全面的清洗,并切斷了超挖刀進(jìn)出油管路后系統(tǒng)恢復(fù)了正常,排查發(fā)現(xiàn)其污染源為超挖刀系統(tǒng)。

        2.2 改造過程

        鑒于超挖刀系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在較大的安全隱患,為避免上述液壓系統(tǒng)污染事件的再次發(fā)生,決定對超挖刀液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造。主要改造工作為設(shè)置超挖刀獨(dú)立油箱,更改超挖刀管路,使超挖刀液壓系統(tǒng)與主液壓系統(tǒng)相對獨(dú)立。

        圖2 小松超挖刀液壓系統(tǒng)圖

        改造工作主要是確定并新制一個新的液壓油箱,并確定安裝位置。為保證改造后液壓系統(tǒng)的正常使用,新油箱的滿足以下幾點(diǎn)要求。

        1)油箱容積的設(shè)計(jì)計(jì)算。為保證液壓系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),油箱容積一般取為液壓泵每分鐘排出的油液體積的3~7倍。

        2)系統(tǒng)散熱。主液壓系統(tǒng)擁有獨(dú)立的散熱器及冷卻循環(huán)泵,鑒于超挖刀的獨(dú)立系統(tǒng)和油箱均較小,且考慮到經(jīng)濟(jì)性等問題,不再安裝專門的冷卻裝置,依靠油箱進(jìn)行散熱。

        3)吸油管及回油管應(yīng)插入最低液面以下,以防止吸空和回油飛濺產(chǎn)生的氣泡?;赜凸芸趹?yīng)斜切45°角并面向箱壁,以防止回油沖擊油箱底部的沉積物。

        4)其他附件。為保持油液清潔,油箱采用有密封的蓋板封口,蓋板上裝有空氣過濾器,安裝簡易液位和溫度顯示計(jì)。為方便放油和清理,箱底設(shè)計(jì)一定的斜度,并在最低處設(shè)置放油閥。

        5)油箱制作完成后采用酸洗磷化的方式對油箱內(nèi)壁進(jìn)行防銹處理。

        考慮到盾構(gòu)拖車現(xiàn)場位置等因素,將4號拖車上的原超挖刀泵及基座轉(zhuǎn)移至了2號拖車上,新制作的油箱采用支架抬高后,將超挖刀泵安裝至液壓油箱下方并更改相應(yīng)管路。新制超挖刀系統(tǒng)油箱容積約為120L,超挖刀系統(tǒng)流量為27L/m in,考慮到系統(tǒng)散熱等因素,該油箱滿足系統(tǒng)正常使用。

        3 超挖刀故障處理及反思

        3.1 超挖刀故障處理

        改造后的超挖刀系統(tǒng)在盾構(gòu)調(diào)試過程中運(yùn)作正常,但在盾構(gòu)實(shí)際掘進(jìn)過程中出現(xiàn)兩把超挖刀同時(shí)伸出的現(xiàn)象,超挖刀油箱油液被放空且超挖刀泵損壞等故障,對施工進(jìn)度造成了較大的影響。對超挖刀系統(tǒng)進(jìn)行了徹底排查和分析后發(fā)現(xiàn):①現(xiàn)場工人在盾構(gòu)組裝過程中,將系統(tǒng)快速接頭處的管路連接錯誤,導(dǎo)致兩把超挖刀同時(shí)伸出;②兩把超挖刀同時(shí)伸出后,現(xiàn)場人員試圖回收超挖刀的期間,對管路進(jìn)行了重新連接,在回收超挖刀的嘗試過程中造成油箱油液被放空;③該油箱采用簡易液位和溫度顯示計(jì),調(diào)試過程中沒有人員注意到油箱液位過低,而導(dǎo)致齒輪泵吸空損壞。

        刀盤內(nèi)部的兩把超挖刀有桿腔管路被擠壓爆管后,系統(tǒng)持續(xù)調(diào)試過程中導(dǎo)致油箱內(nèi)液壓油泄漏進(jìn)而導(dǎo)致了超挖刀泵的損壞。由于超挖刀有桿腔油管分布于刀盤內(nèi)部,更換油管需要將刀盤面板割開,工作量較大且較難實(shí)施,幸而該故障發(fā)生在刀盤剛剛進(jìn)入加固區(qū)時(shí),可以在常壓狀態(tài)下進(jìn)行管路的更換,否則后果將不堪設(shè)想。

        3.2 超挖刀故障處理反思

        通過對小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)的改造和后續(xù)實(shí)踐使用過程中出現(xiàn)的問題,對本次超挖刀改造及設(shè)備使用進(jìn)行了一定的反思總結(jié)。

        1)改造新制的油箱僅采用了簡易液位和溫度顯示,雖然該小松盾構(gòu)原主油箱也沒有采用高級的溫度和液位傳感器,但主油箱容量較大且所有液壓系統(tǒng)部件及管路位于盾構(gòu)內(nèi)部不同于超挖刀油缸和管路位于刀盤,一旦發(fā)生破裂漏油情況難以覺察,容易造成油箱油液被放空后進(jìn)而造成液壓泵的損壞。在條件允許的情況下,安裝液位和溫度傳感器并將其并入系統(tǒng)連鎖范圍中將可以更好地提高改造系統(tǒng)的安全性能,避免因人為失誤造成施工中較大的損失。

        2)造成本次故障的直接原因是超挖刀有桿腔油管破裂,對系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行一定的分析后發(fā)現(xiàn),該超挖刀系統(tǒng)的設(shè)計(jì)最高壓力為20.6MPa(系統(tǒng)溢流閥決定),刀盤內(nèi)部使用的超挖刀管路為外周包圍鋼絲防護(hù)軟管的設(shè)計(jì)壓力為21MPa,而超挖刀油缸的有桿腔和無桿腔的直徑分別為80mm和135mm。在有桿腔油路封堵的情況下,超挖刀系統(tǒng)一旦滿載運(yùn)行,其有桿腔壓力可根據(jù)一般經(jīng)驗(yàn)公式P1S1=P2S2計(jì)算得出,其中P1S1分別為超挖刀油缸無桿腔壓力(及系統(tǒng)壓力)和無桿腔面積,P2S2分別為超挖刀油缸有桿腔壓力和有桿腔面積。經(jīng)過粗略計(jì)算,設(shè)備故障發(fā)生時(shí)有桿腔油管所受的壓力在31MPa以上,是有桿腔油管破裂的主要原因。雖然在系統(tǒng)正常使用情況下,只要管路壓力在系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力以上便符合正常使用工況,但考慮到管路在刀盤內(nèi)部破損后的更換十分困難,為保證超挖刀系統(tǒng)的安全性能,應(yīng)將有桿腔刀盤內(nèi)部油管壓力等級相應(yīng)提高。

        4 結(jié) 語

        這次通過對小松盾構(gòu)超挖刀系統(tǒng)的改造到投入實(shí)踐使用的整個過程跟蹤記錄,對期間出現(xiàn)的超挖刀系統(tǒng)故障進(jìn)行了分析和排查,并在現(xiàn)場對系統(tǒng)一定的整改工作(如將刀盤內(nèi)所有4根管路更換為壓力等級更高的軟管、為新制油箱增加液位報(bào)警等)。

        雖然盾構(gòu)作為地下掘進(jìn)機(jī)器是一個龐然大物,但往往細(xì)節(jié)可以決定事情的成敗,設(shè)備管理工作如是而已。做好系統(tǒng)管路連接工作,深入考慮系統(tǒng)存在的安全隱患并從源頭進(jìn)行預(yù)防和解決,是日后設(shè)備改造工作更加值得注意的地方。 O

        [1] 李紅船,馮忠緒,李飛舟.液壓系統(tǒng)開式油箱設(shè)計(jì)[J].起重運(yùn)輸機(jī)械,2007,(12):58-61.

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