張賀敏
(中國石化華北分公司第二采油廠,寧夏 鹽池 751500)
隨著油田開發(fā)時(shí)間的延長,由于綜合含水上升、增產(chǎn)增注、腐蝕以及地質(zhì)和工程技術(shù)等因素造成的套損井逐年增多[1]。以往的治理手段如座封隔采、水泥擠堵、套管補(bǔ)貼、取換套、側(cè)鉆大修等已不能完全滿足套損井治理的需要。2011年9月,中石化華北分公司第二采油廠開始在張?zhí)烨吞飸?yīng)用小套管技術(shù),取得了成功。但實(shí)施后存在以下幾個(gè)方面的問題:1)施工設(shè)備要求修井機(jī)的提升系統(tǒng)安全負(fù)荷須在50 t以上[2]。2)施工工序比較多,工序?yàn)?起井內(nèi)管柱→刮管→找漏→封堵射孔段→封堵漏點(diǎn)→鉆掃→刮管通井→下小套管→固井→試壓→測聲幅→射孔→投產(chǎn)投注(40.9%的井同時(shí)配合采取了酸化或壓裂等措施手段)。3)已投產(chǎn)井中有42.8%的井進(jìn)行了重復(fù)射孔。4)施工周期長,平均單井施工周期為25.4 d。5)施工費(fèi)用較高。針對以上問題,通過理論研究并結(jié)合張?zhí)烨吞镉退膶?shí)際套損情況,對小套管固井工藝進(jìn)行了優(yōu)化,2012年11月在HK30C井試驗(yàn)取得了成功。2013年采取下小套管工藝的井均采用了優(yōu)化后的工藝。截止2013年底,第二采油廠下小套管井已恢復(fù)水驅(qū)動用儲量54×104t,增加可采儲量9.9 ×104t,投入產(chǎn)出比1∶1.5,明顯節(jié)約了費(fèi)用。
該工藝是在原Φ139.7 mm套管破漏井中(注水井/油井)下入Φ101.6 mm/Φ114.3 mm無接箍套管(技術(shù)參數(shù)見表1[3]),注入緩凝固井水泥漿,使水泥漿液面返至一定高度,將小套管上提一定高度,使水泥漿液面回落,再將小套管回插,最后候凝完井的套管修復(fù)完井技術(shù)[4]。固完井后將小套管內(nèi)的灰塞進(jìn)行鉆掃處理,射孔后(根據(jù)情況決定是否酸化或壓裂)進(jìn)行投產(chǎn)投注。
表1 無接箍套管的技術(shù)參數(shù)
張?zhí)烨吞锔饔退鶠棣?39.7 mm套管完井,考慮套損井通徑、采油工藝配套、套管技術(shù)指標(biāo)(鋼級、外徑、壁厚、內(nèi)徑、抗內(nèi)壓、抗外擠)等因素,小套管固井在注水井上選用Φ101.6 mm無接箍套管,油井上選用Φ114.3 mm無接箍套管。處理井筒時(shí)擴(kuò)徑要求在通井Φ118 mm以上,這樣才能保證生產(chǎn)層套管足夠的空間,達(dá)到下小套管的要求。通井管柱組合:Φ118 mm喇叭口+Φ101.6/Φ114.3 mm×20 m無接箍套管+油管。下入井的小套管要在阻流環(huán)以上400 m固井質(zhì)量要求高的井段,每隔一根小套管螺旋焊接扶正塊,每圈焊4塊,每根焊4圈,厚0.02 cm,長10 cm,寬1.0 cm。為了平衡環(huán)空壓力,每下20根小套管,向套管內(nèi)灌注保護(hù)液,嚴(yán)格控制小套管的下放速度,必須將每根小套管進(jìn)行通徑處理并確保小套管完好下至設(shè)計(jì)位置(必要時(shí)可用小套管短接進(jìn)行調(diào)整)。
為了縮短施工周期、降低作業(yè)費(fèi)用、解決以往下小套管井存在的不足,對小套管固井工藝進(jìn)行了專項(xiàng)研究,在理論研究基礎(chǔ)上結(jié)合張?zhí)烨吞锾攸c(diǎn)制定了優(yōu)化后的工序,在現(xiàn)場油水井進(jìn)行實(shí)踐并取得成功。
對張?zhí)烨吞镆咽┕は滦√坠艿?口油井、6口水井進(jìn)行分析總結(jié)[5],發(fā)現(xiàn)其中3口井漏點(diǎn)多、漏失量大,在找漏過程中既耗時(shí)又費(fèi)工,還會產(chǎn)生新的漏點(diǎn),同時(shí)均采取了堵漏劑(清水、CMC、土粉、純堿和橡膠顆粒配制而成,或用聚丙烯酸鉀等配制而成)進(jìn)行籠統(tǒng)堵漏,再加上水泥低壓擠注的辦法對漏點(diǎn)進(jìn)行處理。而對于漏失量小、漏點(diǎn)少的井則直接采用了水泥低壓擠注的辦法對漏點(diǎn)進(jìn)行處理。綜合分析以上各井發(fā)現(xiàn)其套漏點(diǎn)均在水泥返高面以上,張?zhí)烨吞锔骶喾蹈呙婢? 500 m左右(油層200 m以上)。根據(jù)此共性特點(diǎn),決定不再實(shí)施找堵漏工序,直接將小套管下深設(shè)計(jì)在生產(chǎn)層位以上水泥返高面以下。小套管下入深度一般設(shè)計(jì)在生產(chǎn)層位以上50 m左右,套漏點(diǎn)下部有需要永久封堵的射孔井段時(shí),設(shè)計(jì)小套管下入深度時(shí)將裸露射孔井段作為套漏點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮。
為了防止在固井過程中水泥漿對生產(chǎn)層造成污染,決定在下小套管之前對生產(chǎn)層進(jìn)行填砂保護(hù)。目前全部采用石英砂,填砂至射孔段20 m以上,以此來達(dá)到保護(hù)生產(chǎn)層的目的。
在優(yōu)化之前各井小套管下深均下至射孔段以下,平均在射孔段下60多m,這樣就在生產(chǎn)層位(射孔井段)形成了雙層套管。由于小套管內(nèi)徑的限制,射孔時(shí)只能采用槍型73的槍,彈型不管是用73彈還是89彈,射孔彈必須穿透雙層套管,而射孔彈的穿透力達(dá)不到這樣的要求,故前期施工井中有42.8%的井進(jìn)行了二次射孔。鑒于此,本次優(yōu)化將小套管下深設(shè)計(jì)至水泥返高面以下射孔井段以上(一般在射孔井段頂界50 m左右)位置[6],此時(shí)不需要再進(jìn)行射孔作業(yè),既避免了小射孔彈穿透雙層套管穿透力不夠的局限,又節(jié)省了施工費(fèi)用。
為保證固井時(shí)水泥漿與原套管的膠結(jié)強(qiáng)度,水泥漿頂替到位后,將小套管上提2 m左右后下放插入式固井,帶壓關(guān)井24 h以上。水泥漿配方為:早強(qiáng)劑+降失水劑+促凝劑+干水泥。水泥漿密度要求控制在1.8~1.85 g/cm3,初始稠度≤20 BC,稠化時(shí)間控制在180 min內(nèi)。之前幾口井水泥返高均要求返至地面,結(jié)合找堵漏經(jīng)驗(yàn)和小套管特性以及張?zhí)烨吞锾讚p井自身特點(diǎn),要求水泥返高比原來水泥返高,優(yōu)化后,設(shè)計(jì)上一般要求水泥返高高出生產(chǎn)層位600 m左右。
通過以上各項(xiàng)優(yōu)化,將小套管固井工藝施工工序優(yōu)化為:起井內(nèi)管柱→刮管通井→填砂→下小套管→固井→試壓→鉆掃沖砂→投產(chǎn)投注。對其施工設(shè)備的要求也大大降低,不再需要大修隊(duì)伍,一般的小修隊(duì)伍(修井機(jī)的提升系統(tǒng)安全負(fù)荷能達(dá)到40 t)就能勝任。
HK30C井是張?zhí)烨吞锏囊豢谧⑺?012年11月23日開始施工作業(yè),起原井注水管柱;25日下填砂管柱進(jìn)行填砂,砂面填至1 887.4 m(射孔井段1 908.5~1 910.5 m);26日下通井管柱進(jìn)行通井;27日加工無接箍套管扶正塊;28日下Φ101.6 mm無接箍套管至1 885.18 m,固井。試壓,全井筒試壓10 MPa[7],30 min壓降為0.1 MPa;29日鉆掃阻流環(huán)及水泥;12月1日全井筒試壓10 MPa,30 min壓降為0.1 MPa,3日下沖砂(注水)管柱,沖砂結(jié)束后上提管柱至注水管柱要求位置,交井開注。該井套損治理完開注后其對應(yīng)井組的油井產(chǎn)液量上升,含水率下降,井組見效明顯。
HK17B井是張?zhí)烨吞锏囊豢诓捎途?013年4月6日開始施工作業(yè),起原井管桿;8日下通井管柱,洗井,填砂,砂面填至1 932.73 m(射孔井段1 972.0~1 974.0 m);10日加工無接箍套管扶正塊;11日下Φ114.3 mm無接箍套管至1 928.95 m;12日固井(水泥返高至生產(chǎn)層以上600 m);14日鉆掃阻流環(huán)及水泥,全井筒試壓15 MPa,30 min壓力不降,沖沙洗井;15日酸化,抽汲;17日完井交井。該井治理完恢復(fù)生產(chǎn)后,其日產(chǎn)液量由之前的19.00 t降至9.78 t,含水率由100%降至83.74%,日產(chǎn)油量由0.00 t升至 1.59 t,增油效果明顯。
1)小套管固井工藝優(yōu)化后,施工成功率100%,平均單井施工周期縮短了15.5 d,平均單井作業(yè)費(fèi)用節(jié)省17.6萬元,投入產(chǎn)出比為1∶1.5,經(jīng)濟(jì)效益較高。通過對該工藝的優(yōu)化,解決了小套管治理后投產(chǎn)投注時(shí)必須射孔、42.8%的井需要重復(fù)射孔的問題。
2)實(shí)施了小套管固井的油水井,形成了雙層組合套管,套管柱強(qiáng)度大大提高,延長了油水井使用壽命,可以實(shí)施補(bǔ)孔、酸化、壓裂等多項(xiàng)增產(chǎn)增注措施。
3)小套管固井工藝是治理套損井的重要手段,對盤活資產(chǎn)、完善井網(wǎng)、挖潛油藏、提高油田開發(fā)水平具有重要意義。
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