王常瑋
摘 要:大強(qiáng)礦選煤廠始建于2013年,2014年投產(chǎn),在實(shí)際生產(chǎn)中,隨著入洗量的增加,煤泥水處理系統(tǒng)出現(xiàn)黑水、不絮凝,直至影響生產(chǎn)等問題,通過對(duì)大強(qiáng)礦選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)工藝進(jìn)行分析,對(duì)煤泥水處理所用藥劑進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),結(jié)合大隆礦選煤廠煤泥水處理經(jīng)驗(yàn),對(duì)工藝細(xì)小環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn),對(duì)藥劑進(jìn)行選擇并調(diào)整加藥方式和加藥量,強(qiáng)化生產(chǎn)過程組織管理,最終使生產(chǎn)正常進(jìn)行,洗煤循環(huán)水濃度達(dá)到30mg/l以下。
關(guān)鍵詞:濃縮;壓濾;煤泥水;聚丙烯酰胺;脫水劑
1 概述
大強(qiáng)礦選煤廠始建于2013年初,2014年元月開始試生產(chǎn),屬于礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3.00Mt/a。
1.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
(1)生產(chǎn)煉焦配煤:精煤,洗中塊,洗粒煤,洗末煤,煤泥,矸石。(2)生產(chǎn)動(dòng)力煤(全部入洗時(shí)):洗中塊,洗粒煤,洗末煤,煤泥,矸石。(3)生產(chǎn)動(dòng)力煤(<13mm不入洗時(shí)):洗中塊,洗粒煤,洗末煤,末煤,煤泥,矸石。
1.2 主要工藝
大強(qiáng)礦選煤廠洗選系統(tǒng)采用獨(dú)立的雙系統(tǒng)重介分選工藝,整個(gè)工藝系統(tǒng)可分為:原煤準(zhǔn)備、原煤脫泥、50~1.0mm級(jí)三產(chǎn)品重介旋流器分選、1.0~0.25mm級(jí)粗煤泥干擾床分選和0.25~0mm級(jí)細(xì)煤泥壓濾機(jī)回收等五大部分。此工藝可以靈活實(shí)現(xiàn)洗選動(dòng)力煤和煉焦煤兩種工藝過程。
1.3 生產(chǎn)過程
自2014年元月試生產(chǎn)以來,隨著產(chǎn)量的逐漸加大,各環(huán)節(jié)運(yùn)行都很正常,只有在煤泥水處理環(huán)節(jié)幾次出現(xiàn)輕度黑水等現(xiàn)象,直至2014年5月7日,入洗量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的75%開始,濃縮溢流水出現(xiàn)黑水,細(xì)煤泥在濃縮池中沉淀緩慢,最終使煤泥在濃縮機(jī)內(nèi)不絮凝沉淀,已經(jīng)影響到正常洗煤生產(chǎn)。
2 煤泥水處理系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀
大強(qiáng)礦煤泥水處理系統(tǒng)分濃縮、壓濾組成。濃縮車間設(shè)置2臺(tái)直徑為35m中心傳動(dòng)的濃縮機(jī),兩臺(tái)濃縮機(jī)可并聯(lián),也可串聯(lián)。其中1臺(tái)濃縮機(jī)為上、下兩層,上層為濃縮池,下層為事故池。設(shè)事故轉(zhuǎn)排泵,實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)排。濃縮機(jī)底流經(jīng)底流泵打入板框壓濾機(jī)入料桶,再由入料泵給入5臺(tái)板框壓濾機(jī)脫水回收。濃縮機(jī)溢流作為循環(huán)水使用。板框壓濾機(jī)出產(chǎn)的煤泥供烘干車間烘干成粉煤。在濃縮環(huán)節(jié)加入絮凝劑和凝聚劑兩種藥劑,在壓濾環(huán)節(jié)加入絮凝劑(聚丙烯酰胺)一種藥劑。其工藝系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 大強(qiáng)礦煤泥水處理系統(tǒng)
3 原因分析
3.1 藥劑試驗(yàn)
由于大強(qiáng)礦煤矸石泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,原生煤泥含量大,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,煤泥水濃縮和壓濾過程中加絮凝劑(聚丙烯酰胺)和凝聚劑兩種藥劑,自2014年5月7日,濃縮池溢流出現(xiàn)黑水以來,多個(gè)藥劑生產(chǎn)廠家先后在濃縮池中加入多種藥劑對(duì)煤泥水進(jìn)行沉降處理,直至5月11日16時(shí),濃縮池煤泥水已經(jīng)不能絮凝,洗煤生產(chǎn)無法進(jìn)行。5月11日21時(shí)大隆礦技術(shù)人員先后對(duì)各廠家藥劑按照鐵煤集團(tuán)各礦煤泥水處理藥劑使用配比濃度和經(jīng)驗(yàn),分別進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)。
(1)在煤泥水中單獨(dú)加入不同廠家和不同分子量的絮凝劑(聚丙烯酰胺)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1
從表1中得出,煤泥水沉降效果最好的是C廠生產(chǎn)的聚丙烯酰胺,其相對(duì)應(yīng)的藥劑溶解時(shí)間也最短。
(2)在煤泥水中單獨(dú)加入不同的凝聚劑進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2
從表2可以得出,E廠生產(chǎn)的脫水劑,其煤泥沉降效果優(yōu)于D廠生產(chǎn)的聚合氯化鋁。
(3)在煤泥水中先加入凝聚劑,25s后加入不同的絮凝劑進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3、表4。
表3
從表3可以得出,在同時(shí)使用聚合氯化鋁作為凝聚劑時(shí),C廠生產(chǎn)的聚丙烯酰胺優(yōu)于其他廠生產(chǎn)的聚丙烯酰胺。
從表4可以得出,在同時(shí)使用脫水劑作為凝聚劑時(shí),C廠生產(chǎn)的聚丙烯酰胺絮凝效果最好。結(jié)合表3和表4可以得出,脫水劑和聚丙烯酰胺配合使用,煤泥沉降效果最佳。
3.2 工藝分析
(1)大強(qiáng)礦選煤廠藥劑配制用水來自消防水,在生產(chǎn)中,消防水還供車間消塵、沖洗地面,其水壓和水量滿足不了藥劑配制所需水量和壓力。(2)濃縮池兩種藥劑加藥點(diǎn)之間距離短且每個(gè)點(diǎn)離入池口較近,致使兩種藥劑與煤泥水融合間隔較短,藥劑與煤泥水反映時(shí)間較少,導(dǎo)致絮凝效果差。
4 改進(jìn)
4.1 藥劑選擇
通過藥劑實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)得出,大強(qiáng)礦煤泥水加藥必須是兩種藥劑即凝聚劑和絮凝劑,分別是E廠生產(chǎn)的脫水劑和C廠生產(chǎn)的分子量為1200單位的陰離子聚丙烯酰胺。
4.2 工藝環(huán)節(jié)改進(jìn)
(1)在藥劑配制水管上加一臺(tái)管道加壓泵,用以增加水壓和水量,再從其他水源點(diǎn)引入足量的水源,供藥劑制備。(2)經(jīng)計(jì)算,將脫水計(jì)加藥點(diǎn)向后移至距濃縮機(jī)入料口45米處,聚丙烯酰胺加藥點(diǎn)移至距濃縮機(jī)入料口15米處。確保藥劑與煤泥水有充分的反應(yīng)時(shí)間。
4.3 處理過程
按照上述選擇的藥劑和改進(jìn)的工藝,于5月12日0時(shí)開始向濃縮池注水加藥,12日上午10時(shí),濃縮池出現(xiàn)0.5米清水層,12時(shí)開始試生產(chǎn),于14日全量生產(chǎn)。
5 結(jié)束語
(1)大強(qiáng)煤礦二次衍生煤泥較細(xì)(0.045mm以下),故濃縮環(huán)節(jié)必須加兩種藥劑,沉降速度才能滿足生產(chǎn)需求;壓濾環(huán)節(jié)也必須添加聚丙烯酰胺,才能減少每臺(tái)壓濾機(jī)的壓濾時(shí)間。(2)加強(qiáng)生產(chǎn)過程管理,選擇適合的藥劑(E廠“鐵嶺市化通工業(yè)水處理劑廠”生產(chǎn)的脫水劑和C廠“撫順市龍鳳化工廠”生產(chǎn)的聚丙烯酰胺配合使用)才能達(dá)到最佳效果。(3)最終濃縮池溢流水濁度穩(wěn)定在30mg/l以下,完全滿足重介洗煤用水,遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。