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        提高多噴嘴氣化裝置運(yùn)行周期的探討

        2015-03-25 14:59:13步建軍
        氮肥與合成氣 2015年4期
        關(guān)鍵詞:冷室煤漿黑水

        步建軍

        (江蘇索普〔集團(tuán)〕有限公司 江蘇鎮(zhèn)江212006)

        提高多噴嘴氣化裝置運(yùn)行周期的探討

        步建軍

        (江蘇索普〔集團(tuán)〕有限公司 江蘇鎮(zhèn)江212006)

        煤化工生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行能節(jié)省大量的檢修費(fèi)用、減少裝置開(kāi)停工損失、增加有效生產(chǎn)時(shí)間,是降低生產(chǎn)成本和提高經(jīng)濟(jì)效益最有效的措施。多噴嘴水煤漿氣化技術(shù),作為一種先進(jìn)成熟的潔凈煤技術(shù),具有運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)豐富、單爐產(chǎn)能大、效率高、煤種適應(yīng)性相對(duì)較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)得到大規(guī)模工業(yè)化推廣應(yīng)用,在安全穩(wěn)定運(yùn)行方面有其獨(dú)特的優(yōu)越性。

        1 影響氣化爐運(yùn)行周期的因素

        1.1 原料煤

        水煤漿氣化爐由于采用高溫氣化,從化學(xué)反應(yīng)性上看,原料煤種的適應(yīng)性較廣,但對(duì)原料煤種的發(fā)熱量、可磨性、水分、灰分、揮發(fā)分等一些關(guān)鍵理化特性的要求仍有局限性;從氣化裝置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度考慮,對(duì)原料煤種有一定的要求。一般情況下,氣流床煤氣化工藝選用煤質(zhì)穩(wěn)定、低水分、高揮發(fā)分、高活性、高發(fā)熱量、可磨性適中、灰分適中、灰熔融性溫度低的煤種對(duì)生產(chǎn)粗煤氣是有利的;灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般應(yīng)控制在8%以下,灰熔點(diǎn)要求<1250℃,若煤質(zhì)變化則會(huì)對(duì)氣化、排渣等過(guò)程產(chǎn)生較大的影響。

        1.2 關(guān)鍵設(shè)備

        1.2.1 氣化爐

        氣化爐包括燃燒室和激冷室。氣化爐燃燒室的工況為高溫、高壓、強(qiáng)還原性氣氛。隨著頻繁開(kāi)、停車,燃燒室內(nèi)溫度、壓力不斷波動(dòng),同時(shí)伴有酸性熔渣的沖蝕,因此,氣化爐燃燒室內(nèi)襯耐火材料的壽命就成為制約裝置運(yùn)行周期的關(guān)鍵。目前,已經(jīng)使用的耐火磚主要是鉻鋁鋯型磚。

        激冷室對(duì)氣化裝置運(yùn)行的影響主要表現(xiàn)在激冷室液位上。激冷室液位高,會(huì)造成激冷室內(nèi)部黑水循環(huán)量急劇增大,產(chǎn)生工藝氣嚴(yán)重帶灰、帶水的工況,繼而對(duì)后續(xù)工段產(chǎn)生影響;激冷室液位偏低,會(huì)造成出口工藝氣激冷飽和不充分,工藝氣溫度偏高等問(wèn)題。

        1.2.2 燒嘴

        目前,燒嘴有預(yù)熱燒嘴和工藝燒嘴。預(yù)熱燒嘴用于氣化爐養(yǎng)護(hù)及氣化爐預(yù)熱的初始階段,工藝燒嘴用于煤氣化階段。工藝燒嘴的優(yōu)劣直接決定了氣化裝置的效能和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,單臺(tái)氣化爐的合理運(yùn)行周期主要取決于燒嘴的使用壽命。

        1.2.3 高壓煤漿泵

        高壓煤漿泵作為水煤漿氣化工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備,一旦發(fā)生故障將直接導(dǎo)致氣化爐1對(duì)燒嘴跳車。盡管在故障排除期間能進(jìn)行帶壓連投,但單燒嘴運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)燒嘴運(yùn)行、耐火磚壽命造成的影響越大,造成巨大損失。

        1.2.4 蒸發(fā)熱水塔

        蒸發(fā)熱水塔采用直接換熱方案回收黑水余熱,熱傳遞效率高,閃蒸氣大多在上塔被冷卻回到系統(tǒng)。但如果蒸發(fā)熱水塔設(shè)計(jì)處理量偏小,在系統(tǒng)負(fù)荷大、實(shí)際水循環(huán)量高于設(shè)計(jì)值的條件下,蒸發(fā)熱水塔容易帶水甚至超壓;嚴(yán)重時(shí),系統(tǒng)必須緊急停車進(jìn)行處理。經(jīng)過(guò)幾年的摸索,通過(guò)加強(qiáng)水質(zhì)控制和精心維護(hù)操作,蒸發(fā)熱水塔一般能夠穩(wěn)定運(yùn)行150d以上。

        1.3 設(shè)備管道堵塞

        由于管路布置問(wèn)題,旋風(fēng)分離器、水洗塔底部黑水閃蒸管道從低至高處(渣水從1樓到3樓)的管道彎頭設(shè)置過(guò)多,并在個(gè)別地方形成死角。開(kāi)、停車時(shí),設(shè)備、管道內(nèi)附著的垢片由于溫度、壓力的變化大量脫落,隨黑水排放流量增大,這些垢片被帶到死角處并沉積下來(lái),從而造成堵塞。因?yàn)楹谒欧糯嬖谳^高的壓差,這些脫落的垢片隨著水流動(dòng)到角閥前聚集,會(huì)造成黑水排放不暢,有時(shí)會(huì)發(fā)生閥卡和角閥關(guān)不到位現(xiàn)象;嚴(yán)重時(shí),角閥堵塞,黑水無(wú)法排放。另外,因煤質(zhì)變化,氣化爐激冷室集渣架橋,鎖渣閥卡堵現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。

        2 氣化爐的運(yùn)行

        2.1 原料煤質(zhì)量控制

        氣化原料煤煤質(zhì)的穩(wěn)定對(duì)氣化爐的正常運(yùn)行有著至關(guān)重要的作用。首先應(yīng)掌握原料煤的變化情況,灰分的突然升高容易造成渣口堵塞和下降管堵塞,從而被迫停車處理,因此,必須從源頭進(jìn)行嚴(yán)格控制。原料煤進(jìn)廠后,應(yīng)及時(shí)分析、分倉(cāng)存放,原料煤的灰分升高時(shí),在制漿水量及添加劑量不變的情況下,磨制出的煤漿濃度會(huì)異常升高。應(yīng)根據(jù)灰熔點(diǎn)的高低確定助溶劑的添加量,同時(shí)為氣化爐爐溫的控制提供操作依據(jù)。原料煤所含內(nèi)水及外水較高時(shí),不易磨制出合格的煤漿,會(huì)影響制漿質(zhì)量。因此,從原料煤的供應(yīng)上做到精細(xì)化管理,有助于氣化爐運(yùn)行工況的穩(wěn)定。

        對(duì)煤漿盡可能做到短間隔取樣分析,及時(shí)掌握進(jìn)爐煤漿的狀況。煤漿灰分可確定氣化爐負(fù)荷,在灰分較高時(shí),強(qiáng)行在高負(fù)荷下運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致氣化爐排渣出現(xiàn)問(wèn)題。煤漿濃度的變化會(huì)影響有效氣的產(chǎn)量,煤漿濃度降低時(shí),不調(diào)整氧煤比會(huì)使有效氣產(chǎn)量下降。在運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)控煤稱重給料機(jī)的轉(zhuǎn)速變化趨勢(shì),原料煤灰分升高時(shí),轉(zhuǎn)速有明顯的升高趨勢(shì)。另外,可根據(jù)磨煤機(jī)、低壓煤漿泵參數(shù)及煤漿濃度,綜合判斷原料煤的變化情況,以便對(duì)氣化爐的工況進(jìn)行超前調(diào)整,避免工況惡化而無(wú)法挽回。

        2.2 氣化爐的操作溫度

        氣化爐的操作溫度主要參照煤的灰熔點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整。正常運(yùn)行期間,當(dāng)天的灰熔點(diǎn)分析數(shù)據(jù)只可作為操作人員的一個(gè)重要參考依據(jù),但絕不能依靠此值去操作爐溫。盡量使用灰熔點(diǎn)低及灰渣黏溫特性較為理想的煤。在保證順利排渣的情況下,選擇合適的爐溫可以提高有效氣產(chǎn)率,提高碳轉(zhuǎn)化率,顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),為維持煤灰的流動(dòng),氣化爐操作溫度應(yīng)高于渣的熔點(diǎn)50~100℃,煤渣黏度一般在25~40Pa·s。在生產(chǎn)中,爐溫波動(dòng)將嚴(yán)重影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行,爐溫的控制主要是通過(guò)調(diào)節(jié)氧煤比來(lái)實(shí)現(xiàn)的。在操作過(guò)程中,氧煤比過(guò)高,系統(tǒng)熱負(fù)荷增加,有效氣成分下降,CO2含量升高;氧煤比過(guò)低,爐溫降低,渣口縮小,氣化爐壓差增大,運(yùn)行就變得不穩(wěn)定,操作難度增加,同時(shí),細(xì)灰含量上升,灰水處理系統(tǒng)負(fù)荷增加,從而導(dǎo)致整個(gè)氣化水系統(tǒng)工況惡化,不利于氣化爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.3 操作負(fù)荷和壓力控制

        氣化爐的生產(chǎn)負(fù)荷對(duì)耐火磚的使用壽命會(huì)有直接影響,在氣化爐運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)盡量避免超負(fù)荷、超壓運(yùn)行。如需要提高負(fù)荷,應(yīng)先增加煤漿量,再提高對(duì)應(yīng)的氣化壓力以及氧氣壓力,并控制好出燒嘴的氣、液兩相的流速,杜絕低壓高負(fù)荷、高壓低負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)格遵循負(fù)荷-壓力曲線,防止拱頂、爐壁以及燒嘴法蘭超溫;降負(fù)荷時(shí),應(yīng)先減氧再調(diào)整煤漿量。不可大幅度加、減負(fù)荷,而應(yīng)小幅、多次、勻速操作,因?yàn)樾》鹊牟▌?dòng)可被平穩(wěn)工況有效吸收,幅度過(guò)大會(huì)造成工況長(zhǎng)時(shí)間的紊亂。正常情況下,煤漿量可按±0.05m3/min的速率調(diào)整負(fù)荷。煤漿泵轉(zhuǎn)速達(dá)到850~880r/h時(shí),系統(tǒng)壓力控制在5.80MPa;煤漿泵轉(zhuǎn)速高于880r/h時(shí),系統(tǒng)壓力提高至6.0MPa,相應(yīng)的氧氣壓力可由8.0MPa提高至8.1MPa。

        2.4 渣水系統(tǒng)運(yùn)行

        應(yīng)避免氣化爐在低溫下操作,否則會(huì)產(chǎn)生大量浮灰,浮灰會(huì)在黑水管道、閃蒸設(shè)備內(nèi)聚集,與垢片結(jié)合形成大塊,對(duì)灰水處理系統(tǒng)影響極大。氣化爐、洗滌塔、旋風(fēng)分離器都必須保持一定的黑水排量,以防其固含量過(guò)高。開(kāi)、停車時(shí),應(yīng)保證系統(tǒng)水循環(huán)時(shí)間(要求開(kāi)車前1d建立系統(tǒng)水循環(huán);停車后保壓循環(huán)2h,系統(tǒng)方可進(jìn)行泄壓;如停車后無(wú)緊急搶修任務(wù),系統(tǒng)泄壓后應(yīng)繼續(xù)維持水循環(huán)1d),盡量減少系統(tǒng)積灰,尤其在停車后,應(yīng)對(duì)黑水管線進(jìn)行沖洗。保證水系統(tǒng)的穩(wěn)定,對(duì)進(jìn)入界區(qū)的各類水源進(jìn)行嚴(yán)格控制,每天取樣觀察分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)分析,調(diào)整藥劑類型和添加量,并根據(jù)分析結(jié)果[總硬度(以CaCO3計(jì))>600mg/L,Cl-質(zhì)量濃度>500mg/L],及時(shí)對(duì)系統(tǒng)水進(jìn)行置換。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)渣水系統(tǒng)設(shè)備維護(hù),確保在用設(shè)備好用,備機(jī)可備。

        2.5 氣化爐的檢修

        因燒嘴運(yùn)行壽命的原因,氣化爐運(yùn)行一段時(shí)間(70~80d)后必須進(jìn)行倒?fàn)t,故應(yīng)合理控制單臺(tái)氣化爐運(yùn)行周期,保證計(jì)劃性的倒?fàn)t備爐,并根據(jù)燒嘴、耐火磚、蒸發(fā)熱水塔填料以及公用系統(tǒng)故障情況,制定完善的檢修項(xiàng)目,在確保質(zhì)量的前提下,提高檢修效率。

        3 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)合理制定計(jì)劃,精心組織生產(chǎn)、加強(qiáng)運(yùn)行控制,江蘇索普(集團(tuán))有限公司氣化裝置實(shí)現(xiàn)了連續(xù)運(yùn)行511d的記錄,平均單爐運(yùn)行時(shí)間達(dá)到75d;耐火磚筒體磚壽命達(dá)到26000h;燒嘴最長(zhǎng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到98d;高負(fù)荷下蒸發(fā)熱水塔連續(xù)運(yùn)行時(shí)間已超過(guò)150d。

        2014-11-28)

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